环式给煤机的优化改造
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
洒 煤并 限制 设备 出力 。
求, 致使每班运行 3 4台环式给煤机以满足皮带运 — 力 10 t 50/ h的要求 , 无法满足 4台环式给煤机 2 2 备 用 的设 计要 求 , 加之部 分零 部件 设计 存在 不足 , 从而 加大了设备检修维护成本 , 影响输煤系统运行安全。
() 6 单层弯曲胶皮作为卸煤车外 防尘罩底部密 封, 长期不问断磨损承煤平台 , 致使承煤平台防尘罩
置、 定位 ( 靠轮 ) 向装 置 、 走 导轨 、 料 器 、 除 导 行 卸 防/
易磨损, 还会出现行走轮局部受力不均导致其使用 寿命缩短的问题。轴承为对称排列角接触球轴承 , 安装 在行走 轮 内 , 整预 紧力 和润滑都 不方 便 。 调 3 环式给煤机已运行 6年 , ) 因长期运行 , 其行 走轮轮面、 行走轮轴及支撑架磨损不均 , 导致行走轮
摘
要: 针对输煤系统环式给煤机 出力不足 、 撒煤 、 行走轮/ 承煤平台磨 损严重等问题 进行了分析 , 出了改进优化方案 。 提
环式给煤 机优 化改 造后 , 取得 了令人满 意的效果 。 关键词 : 环式给煤机 ; 密封及 导料 装置 ; 磨损 ; 优化改造
中图分类号 :K2 3 2 T 2 .5 文献标 志码 : B 文章编号 :6 4—15 (0 1 1 0 5 0 17 9 1 2 1 )0— 0 4— 2
使得 犁煤 车无 法达 到正 常工 频运 转 。
2 2 影 响环 式给煤 机正 常稳 定运 行 的因素 .
到卸煤车承煤平台过程 中, 抬起 的犁刀会改变落煤 方向, 使其外撒和溅落 , 大部分煤落在承煤平台被卸 到工作的仓下皮带上 , 少部分煤则溅落在另一路非
工作 ( 或称备用皮带 侧 ) 的落煤 管里 , 随着 时 间推 移, 落煤管就会越积越多。在下次设备轮换时, 一方
l 环 式 给 煤 机 基 本 概 况
山西兴 能发 电有 限公 司输煤 系统 设计 配套装 机 10 MW( 期 为 2X 0 W , 0 8 一 30M 二期 为 2×60 0 MW) 。 储 煤采 用直 径 为 2 单 仓储量 为 1 0 0 的 4个 2 m、 0 0 m
第3 3卷 第 1 0期
21 0 1年 1 0月
华 电技 术
Hu d a e h oo y a in T c n l g
V0 _ No. 0 l33 1 0c . 01 t2 1
环 式 给 煤 机 的优 化 改造
谢 武杰
( 山西兴能发 电有 限公 司, 山西 古交 00 0 ) 3 26
轮支撑且均布在圆形轨道上。由于原环式给煤机设 计和制造存在缺陷 , 4台环式给煤机投运以来实际
出力 (0 60 ) 40~ 0 eh 达不 到设 计 出力 (0 / ) 80th 的要
() 5 给煤 车承煤 平 台起伏 不 平 , 偏差 较 大 (0— 3
4 m , 0 ) 这些问题一方面会影响卸煤犁刀工作稳定 m 性和使用寿命 , 另一方面会磨损密封皮带造成设备
收 稿 日期 :0 1 0 2 1 — 8—1 9
() 8 下方皮带的机头侧导煤槽影响机尾侧落煤 的正常运行 , 经常出现撒煤现象。
第1 0期
谢武杰: 环式 给煤机 的优 化 改造
・ 5・ 5
3 优 化 方 案
针对 以上 问题 , 山西 兴 能发 电有 限 公 司技 术 人 员 深 入现 场调 查 和研究 并对 兄 弟 电厂环 式 给煤机 使 用 情 况及 国内生 产 厂家 进 行 了调 研 , 最后 确 定 环 式 给煤 机 的优化 改造 方 案 。
密封 处磨 损严重 , 常 撒 煤并 影 响驱 动 齿 销正 常 啮 经
2 环式给煤机 出现 问题的原 因分析
2 1 环式 给煤 机 出力不 足的 主要原 因 .
合传动。
( ) 非工 作 状 态 时 , 煤 车 犁 下 的煤 在 下 落 7在 犁
() 1 卸煤车的承煤平 台上煤流堆积平散 , 台 单 卸料 器卸 煤量 偏大 , 煤 车 外 防尘 罩底 部 密 封 胶 皮 卸 破损易出现鼓煤 、 撒煤现象 , 甚至会导致事故停车。 () 2 由于犁煤车驱动装置 的制造质量有 问题 ,
Fra Baidu bibliotek受力 不均 匀 , 剧其 损坏 。 加
() 3 卸煤车内圈防尘罩钢板厚度为 3 m, 现已 m 锈蚀磨损严重 , 经常出现撒煤现象。 () 4 靠轮组采用单靠轮承 冲击力偏大 , 承磨 轴
损 异音 严重 。
尘系统及 电气控制系统等组成。车体均为焊接结构
环形 体 , 1/ 4组 ( 由 62 犁煤 车 1 , 6组 卸煤 车 2 4组 ) 车
面会造成下级皮带机重负荷启 车; 一方面堆积下 另
的煤 随着风 干原 因还 有 可 能将 落煤 管 堵 住 , 成 仓 造 下 皮带无 法 正常启 车 , 响输 煤 系统运行 安全 。 影
() 1 卸煤 车 A犁 、 抬 起不 灵 活 , 致无 法 程 B犁 导
控启车 , 需人工撬动方可勉强抬起 。
() 2 行走轮使用寿命短。
1 行走 轮轴 承易 损 坏 、 ) 异音 严 重 , 个别 行 走 轮 已出现轴和端盖磨损的现象。 2 行走 轮结 构设 计 存 在先 天 不 足 。行走 轮 支 ) 承座 采用厚 度为 2 m 的钢 板 焊 接 而成 , 种 钢 板 0m 这
贮煤筒仓存储燃煤 , 4台环式给料机为贮煤筒仓下 部给煤设备 , 其型号为 H 2 , G 2 仓下配套为甲、 路 乙2 D I 带 式 输送 机 ( 带 宽度 为 1 0 m; 带 速 TI型 胶 0m 胶 4 度为 2 5 / , . s出力为 1 0 h 。该设备将 圆筒仓 m 0/ ) 5 t 内的物料按需要的数量和比例均匀地卸送到输煤皮 带 上 。环 式 给 煤 机 主要 由 犁煤 车 、 煤 车 、 动 装 卸 驱
求, 致使每班运行 3 4台环式给煤机以满足皮带运 — 力 10 t 50/ h的要求 , 无法满足 4台环式给煤机 2 2 备 用 的设 计要 求 , 加之部 分零 部件 设计 存在 不足 , 从而 加大了设备检修维护成本 , 影响输煤系统运行安全。
() 6 单层弯曲胶皮作为卸煤车外 防尘罩底部密 封, 长期不问断磨损承煤平台 , 致使承煤平台防尘罩
置、 定位 ( 靠轮 ) 向装 置 、 走 导轨 、 料 器 、 除 导 行 卸 防/
易磨损, 还会出现行走轮局部受力不均导致其使用 寿命缩短的问题。轴承为对称排列角接触球轴承 , 安装 在行走 轮 内 , 整预 紧力 和润滑都 不方 便 。 调 3 环式给煤机已运行 6年 , ) 因长期运行 , 其行 走轮轮面、 行走轮轴及支撑架磨损不均 , 导致行走轮
摘
要: 针对输煤系统环式给煤机 出力不足 、 撒煤 、 行走轮/ 承煤平台磨 损严重等问题 进行了分析 , 出了改进优化方案 。 提
环式给煤 机优 化改 造后 , 取得 了令人满 意的效果 。 关键词 : 环式给煤机 ; 密封及 导料 装置 ; 磨损 ; 优化改造
中图分类号 :K2 3 2 T 2 .5 文献标 志码 : B 文章编号 :6 4—15 (0 1 1 0 5 0 17 9 1 2 1 )0— 0 4— 2
使得 犁煤 车无 法达 到正 常工 频运 转 。
2 2 影 响环 式给煤 机正 常稳 定运 行 的因素 .
到卸煤车承煤平台过程 中, 抬起 的犁刀会改变落煤 方向, 使其外撒和溅落 , 大部分煤落在承煤平台被卸 到工作的仓下皮带上 , 少部分煤则溅落在另一路非
工作 ( 或称备用皮带 侧 ) 的落煤 管里 , 随着 时 间推 移, 落煤管就会越积越多。在下次设备轮换时, 一方
l 环 式 给 煤 机 基 本 概 况
山西兴 能发 电有 限公 司输煤 系统 设计 配套装 机 10 MW( 期 为 2X 0 W , 0 8 一 30M 二期 为 2×60 0 MW) 。 储 煤采 用直 径 为 2 单 仓储量 为 1 0 0 的 4个 2 m、 0 0 m
第3 3卷 第 1 0期
21 0 1年 1 0月
华 电技 术
Hu d a e h oo y a in T c n l g
V0 _ No. 0 l33 1 0c . 01 t2 1
环 式 给 煤 机 的优 化 改造
谢 武杰
( 山西兴能发 电有 限公 司, 山西 古交 00 0 ) 3 26
轮支撑且均布在圆形轨道上。由于原环式给煤机设 计和制造存在缺陷 , 4台环式给煤机投运以来实际
出力 (0 60 ) 40~ 0 eh 达不 到设 计 出力 (0 / ) 80th 的要
() 5 给煤 车承煤 平 台起伏 不 平 , 偏差 较 大 (0— 3
4 m , 0 ) 这些问题一方面会影响卸煤犁刀工作稳定 m 性和使用寿命 , 另一方面会磨损密封皮带造成设备
收 稿 日期 :0 1 0 2 1 — 8—1 9
() 8 下方皮带的机头侧导煤槽影响机尾侧落煤 的正常运行 , 经常出现撒煤现象。
第1 0期
谢武杰: 环式 给煤机 的优 化 改造
・ 5・ 5
3 优 化 方 案
针对 以上 问题 , 山西 兴 能发 电有 限 公 司技 术 人 员 深 入现 场调 查 和研究 并对 兄 弟 电厂环 式 给煤机 使 用 情 况及 国内生 产 厂家 进 行 了调 研 , 最后 确 定 环 式 给煤 机 的优化 改造 方 案 。
密封 处磨 损严重 , 常 撒 煤并 影 响驱 动 齿 销正 常 啮 经
2 环式给煤机 出现 问题的原 因分析
2 1 环式 给煤 机 出力不 足的 主要原 因 .
合传动。
( ) 非工 作 状 态 时 , 煤 车 犁 下 的煤 在 下 落 7在 犁
() 1 卸煤车的承煤平 台上煤流堆积平散 , 台 单 卸料 器卸 煤量 偏大 , 煤 车 外 防尘 罩底 部 密 封 胶 皮 卸 破损易出现鼓煤 、 撒煤现象 , 甚至会导致事故停车。 () 2 由于犁煤车驱动装置 的制造质量有 问题 ,
Fra Baidu bibliotek受力 不均 匀 , 剧其 损坏 。 加
() 3 卸煤车内圈防尘罩钢板厚度为 3 m, 现已 m 锈蚀磨损严重 , 经常出现撒煤现象。 () 4 靠轮组采用单靠轮承 冲击力偏大 , 承磨 轴
损 异音 严重 。
尘系统及 电气控制系统等组成。车体均为焊接结构
环形 体 , 1/ 4组 ( 由 62 犁煤 车 1 , 6组 卸煤 车 2 4组 ) 车
面会造成下级皮带机重负荷启 车; 一方面堆积下 另
的煤 随着风 干原 因还 有 可 能将 落煤 管 堵 住 , 成 仓 造 下 皮带无 法 正常启 车 , 响输 煤 系统运行 安全 。 影
() 1 卸煤 车 A犁 、 抬 起不 灵 活 , 致无 法 程 B犁 导
控启车 , 需人工撬动方可勉强抬起 。
() 2 行走轮使用寿命短。
1 行走 轮轴 承易 损 坏 、 ) 异音 严 重 , 个别 行 走 轮 已出现轴和端盖磨损的现象。 2 行走 轮结 构设 计 存 在先 天 不 足 。行走 轮 支 ) 承座 采用厚 度为 2 m 的钢 板 焊 接 而成 , 种 钢 板 0m 这
贮煤筒仓存储燃煤 , 4台环式给料机为贮煤筒仓下 部给煤设备 , 其型号为 H 2 , G 2 仓下配套为甲、 路 乙2 D I 带 式 输送 机 ( 带 宽度 为 1 0 m; 带 速 TI型 胶 0m 胶 4 度为 2 5 / , . s出力为 1 0 h 。该设备将 圆筒仓 m 0/ ) 5 t 内的物料按需要的数量和比例均匀地卸送到输煤皮 带 上 。环 式 给 煤 机 主要 由 犁煤 车 、 煤 车 、 动 装 卸 驱