变频器维修技术之OC故障解决方案
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变频器维修技术之0C 故障解决方案
2011-03-19 11:30
了两只。但查该说明书的故障代码表,无此两种故障代码,猜测这种代码是厂方维修人员才能破解的密码,不足为外人道的。是否也为间接地提示0C故障呢?只待修复起来才能有个答案吧。
我猜测变频器电路设计者的初衷是这样的:当上电检测模块已坏掉,或运行中出现危及模块安全的因素甚至模块已损坏时,会及时报出0C故障。其起因大致是负载侧短路或过重负载导致了严重过电流,或变频器因驱动不良或模块本身损坏造成的过电流甚至短路现象。
综上所述,0C故障预警的实质是:快速停机保护模块或运行有短路危险,模块已经坏掉!
从保护上讲,模块在变频器的“价值比重”如同显像管在彩电中的价值,是不言而喻的;
就产生OC故障后强制运行的危险性而言,勤部轻故障者有可能损坏模块,模块已坏再强制运行的话,则有可能使设备爆炸造成严重的人身伤害!所以设计人员对模块故障不能不做第一位的考虑!
撇开检测电路损坏误报的OC故障不说,还有的变频器无“故障”,仅仅是电源电压有稍许难以意料的偏差,或是某种干扰,也会频报OC故障,而这种故障检修起来,会让人挠头的。
大部分变频器是在启动信号投入时,跳OC信号,此种情况往往是模块并没有损坏,而只是驱动电路存在异常或接受到误报警信号(但不排除有的机型是模块已经损坏);有的是上
电即跳0C 言号,则可能是模块已经坏掉,或者是具有其它运行会危及模块安全的因素,当 具有这种因素存 在时,有的变频器处理的措施是:操作面板能做其它参数设定工作,但不
能进入操作运行;有的则是干脆拒绝所有操作,全面罢工算了。而在运行中的报
0C 信号:
则有以下三种可 能: 1、属于负载方面的 异常:起动、运行、停机过程中都有可能报 0C 故障,一般为负载过重
或变频器容量不 足;
2、用户对变频器的 运行参数不当,如对恒转矩负载错误设置为二次递减转矩负载,加、减
,尤其是对大惯性负载加、减速时间的设置。或者是对停机方式的处理不 是对保
护参数的误设,如对变频器或电机额定电流参数的减小性误设,使
以下竟出现频繁的过流报警停机,不能投入运行!
3、属于变频器本身的故障原因:往往为驱动电路的电源供电电容失效造成驱动不足,使
CPU 接收到IGBT 管压降过大的0C 言号。
但三方面的原因 可归纳为一点:运行或停止状态中有严重过电流的情况发生或存在严重过 电流的可能性,因而只有报出0C 信号!
般来讲,0C 故障的来源有以下三个方面:
1、当逆变模块运行电流超大,达额定电流的 3倍以上时,IGBT 管子的管压降上升到7V 以 上时,由驱动IC 返回过载0C 信号,通知CPU 实施快速停机保护;
速时间设置不当 当。更有甚者, 设备在额定电流
2、从变频器输出端的三只电流互感器(小功率机型有的采用两只),采集到急剧上升的异
常电流后,由电压比较器(或由CPL内部电路)输出一个OC言号,通知CPU实施快速停机保护。
3、IGBT管子已有或正在发生了短路性和开路性损坏。由驱动IC检测到“极其异常的”管压降,尤其是开路时管压降要大于大于7V的保护动作阀值。
这是故障检测电路及驱动电路正常时,变频器OC故障的三个来源。原因为负载侧出现电机堵转等异常过负载现象,或变频器模块内的质量缺限、器件老化等造成。
而由故障检测电路和驱动电路方面造成报0C故障的原因也有以下三方面:
1、三相输出电流检测电路。当电流互感器的内电路损坏,使故障信号输出脚输出异常高的电压信号时,CPL以为运行电流大到已到短路程度了,赶快报OC言号吧;
2、驱动IC损坏,如J316的6脚内场效应管子短路后,将6脚电压拉为故障检出状态的低电平,CPU要是再不报OC信号,那就不是CPL 了;
3、驱动IC 虽未损坏,但驱动电路的异常导致了模块异常的工作状态,驱动电路在此时报
出OC信号,不但不算误报,而且是非常及时和可表扬的。驱动IC的供电常采用正负双电
源的方式,其正电压提供IGBT导通的激励电流。其负电压为IGTB管子的截止提供助力, 强制拉出IGBT结电容的电荷,使其更为可靠和快速地截止。当正电压滤波电容(往往采用
47uF或lOOuF电容,大功率机型也有采用330uF的)的容量大为减小时,IGBT管子因激励
不足,即使运行在额定电流以下,也呈现较大的管压降,经检测电路处理,CPL报出OC故
OC故障。障;此际的故障表现为:变频器空载或带有极轻负载时,运行正常,稍微加载即报
如果说正电压滤波电容的失效会导致IGBT管子的激励不足,而促使驱动IC报出0G故障,
IGBT管子尚不存在较大危险的话,那么负电压滤波电容的失效,则就危险得多了。在某一相上臂管子开通的同时,会将主回路正电压跳变到下管的C极上,如果负压钳位不足,管
子的结电容瞬时吸入电流有可能造成下臂管子的误导通,其后果是两只共通的管子对主直流电源造成了短路!在此种情况下模块极易炸裂!无论是正电压或负电压滤波电容的失效,变频器都有可能报出0C故障。
以上是故障检测和驱动电路方面报0C故障的“现象”,还有报0C故障的“隐现象”和似是而非的报0C现象,往往不被人注意。如下三例:
1、检修一台阿尔法变频器,CNN端子的第8脚为主回路直流电压检测信号输出脚,正常时应为3.5V 左右,当因电路损坏造成5V以上的“信号输出”(相当于三相交流输入电压达
500V以上了)时,CPU认为危及模块运行的安全了,于是不报过电压故障,而是上电即警示0C以引起用户的注意。
2、在对阿尔法小功率变频器维修的过程中,发现该变频器有一个通病一一容易跳0C故障。其表现为:多在启、停操作过程中跳故障,但有时也在运行中跳故障;有时候莫名其妙地
又好了,能运行长短不一的一段时间。在以为已经没有问题的时候,又开始频繁跳0C故障;
空载时用表笔测量U、V、W输出电压时,易跳故障,但接入电机后起动运行,又不跳了, 再过一阵子,接入电机还是跳0C故障。
无论怎么查找故障原因和进行故障检测电路逐一的排查,就是找不出故障原因,可能电路存在说不清道不明的某种干扰,但干扰的来源与起因又很难查找。莫非是启/ 停瞬间——逆变驱动模块的“加载和卸载”期间,导致了CPL供电的波动而跳故障吗?测量CPL供电为
4.98V,很稳定,满足要求呀。后来偶尔将主板供电的 4.98V调整为
5.02V,再作起/停试验,故障竟然排除了!故障原因竟然为5V供电偏低!很见此故障的隐蔽之深。