超稠油水平井非烃气提高单井产量研究
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超稠油水平井非烃气提高单井产量研究
辽河油田所辖的曙一区超稠油油藏已经整体进入到了吞吐后期阶段,水平井在渡过上产高峰期以后,整体上也呈现出了递减趋势,油汽比降至0.25,主要原因是地层压力低、油藏动用不均、地层存水多等。本文通过非烃类气体辅助蒸汽吞吐增产工艺技术研究,不断丰富现有的超稠油增产配套工艺技术体系,确定了非烃类气体辅助蒸汽吞吐开发效果机理及注入气体类型,并制定了与该技术配套的准确工艺参数和有效工艺流程,现场试验效果显著。
關键词:超稠油;水平井;非烃气;增产
辽河油田所辖的曙一区超稠油油藏,经过近20年的滚动开发,蒸汽吞吐区域的采出程度已达到28.6%,油汽比降低到0.30左右,已经整体进入到了吞吐后期阶段。特别是近年来,水平井在渡过上产高峰期以后,整体上也呈现出了递减趋势,油汽比降至0.25。分析认为造成水平井吞吐效果逐年变差的主要原因是地层压力低、油藏动用不均、地层存水多等等,但是目前现阶段最突出的矛盾是“低压”(仅为3.0~3.5MPa),造成油层的驱动能量明显不足,常规调剖增产技术已难以满足开发需求,亟需转变技术思路,研究新技术,达到“补压、提效、增产”的目的。
1 技术思路
首先筛选出适合油藏条件的发泡剂体系,将药剂体系与前置液先注入井底,然后注入氮气,形成氮气泡沫体系,减缓气体反排速度,避免压力下降过快,对高渗层进行暂堵。当井口压力达到设计值时通过药剂与气体的协同作用,改善超稠油水平井吞吐效果,提高水平井产量,达到补压、增产的作用。
2 室内实验研究
2.1 發泡剂的筛选
发泡剂除了要有良好的耐温性外,必须发泡体积大,泡沫均匀,稳定性能好既泡沫的半析水期,越长越好,我们取A、B、C、D四种发泡剂分别配成10%的水溶液放入反应釜中加热到280℃,恒温72小时冷却取出与没有做耐温试验的发泡剂都配成0.5%的溶液做对比实验,见表1(按Q/CNPC-LH0594-2010测试),结果可以看出,发泡剂B的发泡体积、耐温性半析水期都好于其它三种。
2.2 配伍性实验
用2000ml烧杯取联合站油样4组,加入在用破乳剂,使其浓度为150ppm,然后向其中的三组试样中加入配制好的1%的混合药剂,加入浓度为5ppm、10ppm、20ppm。放入80℃恒温水浴加入,并搅拌3分钟,静沉24小时,最后测定上部油中含水。结果表明,混合药剂的加入不会影响联合站的脱水工作。通
过以上室内实验可知,经室内研制开发出的药剂配方体系的耐温、降粘、配伍等性能均达到合同要求指标,满足现场生产需要。
2.3 降粘性实验
常用的特稠油降粘剂主要有OP、NP及油田用稠油乳化剂(复合型),我们用混合药剂和上述三种做对比试验,检验其耐温性和降粘性,我们取上述四种型号的降粘剂配成10%的水溶液放入反应釜中280℃恒温72小时,冷却取出与没有做耐温试验的都配成0.3%的水溶液,取杜84-兴H3048井中脱气原油(80℃粘度6100mpa.s)按照1:1的体积比在80℃时测其粘度,结果见表2。
3 现场试验及效果分析
结合超稠油特点,经认真分析,选取1口油井进行试验,井号为杜84-兴H3048。本井2011年3月投产,生产兴Ⅲ组,生产井段959.63-1356.0m,计379.37m/6层。共投产8轮,目前累注汽:50444t,累产油:16470t,累产水:40405t,油汽比:0.33,回采水率80.1%。目前地下存水量10039t,亏空-6431t。该井分别在第二轮和第四轮达到峰值产量,随着吞吐轮次的升高,注汽压力下降,油汽比降低,同时该井存在水平段中部动用较好,一端动用较差的问题,水平段动用不均,影响了开发效果。
该井于2015年9月9日在第九轮注汽开始前打入助排剂,之后四天日注氮气20000方,第九轮生产初期在注汽锅炉流量下降的情况下,注汽油压有明显上升,上升了0.3MPa,说明地层能量升高,油层驱动力提升,采用非烃气体辅助技术改善超稠油水平井吞吐取得明显效果,目前累计增油761吨。
4 结论
①确定了气体类型及辅助药剂的配方体系。根据各种药剂的性能,确定了段塞注入的方式,形成水平井非烃气体增产新技术,为改善超稠油井吞吐效果探索出新的技术手段。②施工工艺创新。利用氮气增加注入动力,提高药剂的波及体积及推进速度,实现药剂功效最大化。③该技术已取得良好的阶段效果,下一步加强试验井的跟踪分析,及时总结经验教训,不断进行技术完善,为超稠油区块的高效开发提供技术支持。