凝结水泵汽蚀原因分析及解决措施(改03)(2)(3)

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基金项目:国家863项目(No.2007AA05Z251)

作者简介:张凯(1964-),男,河南洛阳人,洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司工程师。1

水泥厂余热电站凝结水泵设计中应注意的问题

张凯仝伟峰郭建伟

(洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司, 河南洛阳471039)

摘要:凝结水泵是水泥厂余热电站的重要辅机

设备。在水泥生产线余热电厂运行中,由于受水泥生产线运行工况变动的影响,发电系统经常处于变工况运行状态,这就要求凝结水泵在各种变工况下均能稳定运行,从而满足余热发电系统安全稳定运行的需要。本文结合我院设计的某5000t/d水泥生产线余热电站,分析了导致凝结水泵发生汽蚀的原因,提出了设计中应注意的问题。

关键词:余热电站凝结水泵气蚀

1 前言

近年来,随着水泥工业技术进步和节能技术水平的不断提高,水泥熟料热耗已由原来的4600~6700kJ/kg降低到3000~3300 kJ/kg,即使如此,由于受煅烧技术和工艺流程的限制,代表着水泥行业发展方向的新型干法水泥熟料生产线在生产过程中,仍然有大量的350℃以下(约占水泥熟料烧成系统总热耗量的35%以上)的中、低温热量不能被充分利用,造成了巨大的能源浪费。

为了达到节能减排,降低生产成本,保护生态环境、提高企业经济效益的目的,水泥厂一般通过建设纯低温余热电站,利用水泥熟料生产线窑头、窑尾排放的废热资源进行发电。

在设计水泥厂纯低温余热电站时,各设计院一般套用电力行业设计规范。水泥厂余热电站由于受熟料生产的原料水分、煤质成分和发热量、熟料产量以及窑的运行工况等因素的影响,进入余热锅炉的废气参数发生变化,导致汽轮发电机组负荷也相应变化,凝汽器的凝结水量发生变化,若设计时考虑不周,则凝结水泵容易发生汽蚀,从而影响到整个余热电站系统的安全稳定运行。2 凝结水系统设计计算

某5000t/d水泥熟料生产线配套余热电站的补汽凝汽式汽轮机为BN9-1.6/0.35型,配套1200m2凝汽器,正常运行工况凝汽量46.3t/h,设计工况凝汽量47.2t/h,汽轮发电机组最大凝汽量55 t/h,凝汽器压力0.007MPa,凝汽器的正常水位标高 1.272米,水位变动范围-200-+150mm。根据《小型火力发电厂设计规范》要求,凝结水泵容量为最大凝结水量的110%。凝结水泵选型为:4N6型,流量48-60-68m3/h,扬程59.5-57-54m,转速2950r/min,气蚀余量1.4-1.6-1.75m,共两台,一用一备。

根据水泵的几何安装高度计算公式:

)3.0

(

]

[

min

1

0+

-

-

-

=h

h

P

P

H v

(1)

P0——液面压力(Pa);

P v——水在温度为t时的汽化压力(Pa);

h1——凝结水泵吸入管路阻力损失(m);

⊿h min——水泵汽蚀余量(m);

0.3——安全余量(m)。

由于热井内的水接近于饱和状态,因此

-

v

P

P(2)

则式(1)变为:

)3.0

(

]

[

min

1

+

-

-

=h

h

H

g

(3)

h1——凝结水泵入口阻力损失(m),按照同类火力发电机组经验数据取0.2m

凝结水泵的流量按照60t/h计算,则凝结水泵的入口中心高度

Hg=-0.2m-(1.6+0.3)m=-2.1m

因此,凝结水泵的入口管道中心标高应为

-2.1m+1.272m=-0.828m

考虑凝结水泵本体高度0.33m ,则凝结水泵的基础标高应为:

-0.828m-0.33m=-1.158m

凝结水泵的基础标高取-1.20米。凝结水泵入口安装管路如图一

3 运行情况

机组在调试过程中出现以下现象,发电机功率在7.5MW (对应的凝结水量38t/h )以下时,凝结水泵运行正常,凝汽器热井水位在正常范围内波动;发电机功率在7.5MW-7.8MW (凝结水量38-39.5t/h )时,凝结水泵噪音较大,热井水位出现升高迹象;发电机功率超过7.8MW ,凝结水量超过39.5t/h ,则凝汽器热井水位无法保持在正常范围(正常水位的-200~+150mm ),且凝结水泵出口压力降低到0.1-0.15 MPa ,噪音明显加大,单台凝结水泵无法保证机组正常运行。

4 故障分析及改进措施

根据凝结水泵运行过程中出现的现象,我们主要从以下四个方面对凝结水系统进行了检查分析:

(1)对水泵进行检查。如果凝结水泵的气蚀余量超过其设计值,则可能造成在流量增大时,凝结水泵不能稳定运行。更换同型号凝结水泵后,其实际运行效果没有大的改变。

(2)由于施工疏漏,现场没有安装凝结水

泵入口与冷凝器连通管。恢复连通管后,凝结

水泵运行有所好转,但运行状况没有大的改变。

(3)检查凝结水泵轴封。如果凝结水泵轴封漏气,会影响凝结水泵稳定运行。检查轴封系统正常。

(4)凝结水泵的入口管路校核

管道的阻力损失包括两部分,一部分为局部阻力损失,主要为阀门、管件的阻力损失;另一部分为沿程阻力损失。

发电量在7.5MW (凝结水量38t/h )时,凝结水泵入口管路的沿程阻力损失h f 为0.057m ,局部阻力损失h j 为0.68m (截止阀损失0.49m ,管件损失0.19m ),水泵的汽蚀余量⊿h min 为1.34m ,则:

h f + h j +⊿h mi

=0.057m+0.68m+1.34m=2.077m

水泵中心线到热水井的正常水位的距离为:

H g =1.272m+1.2m-0.33m=2.142m >2.077m 。

发电量在7.8MW (凝结水量39.5t/h )时,凝结水泵入口管路的沿程阻力损失h f 为0.062m ,局部阻力损失h j 为0.735m (截止阀损失0.525m ,管件损失0.21m ),水泵的汽蚀余量⊿h min 为1.35m ,则:

h f +h j +⊿h min

=0.062+0.735m+1.35m=2.147m >H g

从计算结果可以看出,发电量在7.5MW 以下时,水柱的压头克服阻力损失后 ,剩余水头大于凝结水泵的气蚀余量,凝结水泵能够正常

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