带式污泥浓缩脱水一体机出厂检验报告

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一体化污水处理设备检验要点

一体化污水处理设备检验要点

一体化污水处理设备检验要点1、一体化污水处理设备总体检验1)任何手动阀门是不是在合理的地方上。

2)各风机、水泵的运转(方向)是不是正常。

(3)每个鼓风机出口管旁的阀门须开启。

4)检验风机的油窗,是不是有充足的油量及润滑状况。

5)检验水泵管路是不是有渗漏水及吸水口有无堵塞排污泵。

6)设备时检验好电路,接线控制箱线路是不是合理,电压及电流量是符合规定,显示合理。

7)检验自控仪表,即水位及各类设备状态指示数据信号,显示是不是合理。

8)检验接地线接触、配电设备对地电阻是不是优异。

9)检验380V电压是不是到位,三相电压是不是均衡。

10)关上电源总开关,检验各分路配电设备的电动机转向是不是符合规定。

11)检验各配电设备的工作电流量是不是满足出厂铭牌要求。

12)设备单项检验(风机、水泵等)配合使用手册开展。

2、一体化污水处理设备工艺及控制检验1)开启设备时检验好电路,接线控制箱线路是不是合理,电压及电流量是不是符合规定。

设备采用手动/自动控制。

根本控制箱可以同时控制池的液位、调节池的两台(一台)潜在污染提升泵、二台(一台)风扇、一台混合液流动泵、(一台污泥泵)、(过滤泵)、(反洗泵)、(消毒装置)等,手动控制系统也配备。

工厂开启水泵时检验水泵管路是不是有渗漏水及吸水,有无堵塞排污泵。

(2)设备泵采用防堵潜式污水泵,其中两种提升泵泵由污水箱液位浮控制,当液位从低到高达工作水平时,当液位继续上升到预警水位时,工作泵关闭。

两个泵之间的开关时间由一个时间继电器控制,初设置为每四小时切换一次。

(3)设备风机采用BOSEID旋转风机(根据实际情况),当打开风机检查旋转方向是否合理时,不得逆转。

一台台风机的运行由一台时间继电器控制,该中继器初设定运行三小时,停留半小时。

两个有氧生物接触氧化罐的曝气量可以通过手动阀控制。

(4)设备混合液体回流泵采用防堵潜水泵、反流泵分别通过三通道和阀门流入污泥池和缺氧池,进行残留污泥的排放,补充生化部分污泥的损失,加强废水氨氮的去除。

污泥检测情况报告范文

污泥检测情况报告范文

污泥检测情况报告范文概述本报告旨在对某地区的污泥进行检测,并提供相关数据和分析结果,以帮助相关部门做出正确的处理决策。

污泥作为废水处理过程中的副产品,对环境和健康有着重要影响。

因此,对污泥的检测和分析是必不可少的。

检测方法为了确保检测结果的可信度和准确性,本次检测采用了标准的化学方法和仪器设备。

首先,我们收集了多个污泥样本,并进行了物理性质的测量,如颜色、质地和湿度。

然后,我们使用化学分析仪器对这些样本进行了进一步的检测,以确定其化学成分和污染物含量。

检测结果物理性质经检测发现,所收集的污泥样本具有深黑色、沉重的质地和相对高湿度的特点。

这些物理性质表明污泥可能含有大量的有机物和水分。

化学成分通过化学分析仪器的测试,我们得出了以下污泥样本的化学成分。

样本编号有机质含量(%) 氮含量(%) 磷含量(%) 重金属(铅、镉、汞) 含量(mg/kg)-1 52.3 1.9 0.6 12.32 48.9 2.2 0.5 13.53 56.7 1.5 0.8 11.24 50.1 2.1 0.7 14.25 45.6 1.8 0.4 10.5从上表中可以看出,样本之间的化学成分有所差异,但整体上呈现出较高的有机质、氮和磷含量。

此外,铅、镉和汞等重金属的含量也超过了环境安全标准。

检测结果分析对于污泥的检测结果,我们进行了如下分析。

1. 有机质含量:高含量的有机质表明这些污泥样本具有较高的有机物质来源。

这可能是因为污泥是由废水处理过程中的有机物质经过沉淀而来。

因此,污泥的进一步处理应重点考虑有机物质的去除和降解。

2. 氮和磷含量:氮和磷是废水中常见的污染物,它们在污泥中的高含量表明废水处理过程中对氮和磷的去除效果有待改进。

这可能是因为废水处理厂的处理工艺不完善或运行不当所致。

因此,必须采取有效的措施来减少废水中氮和磷的含量,以降低对环境的影响。

3. 重金属含量:超标的重金属含量可能对环境和生物产生严重的污染和危害。

污泥泵检验报告内容

污泥泵检验报告内容

污泥泵检验报告内容# 污泥泵检验报告## 一、背景污泥泵是一种用于输送含有高浓度固体颗粒或高黏度液体的设备,广泛应用于污水处理厂、化工厂、电厂等行业。

为了保证污泥泵的正常工作并提高其使用寿命,定期进行检验和维护是非常必要的。

本报告将对一台污泥泵进行检验,并汇报检验结果。

## 二、检验内容1. 外观检查:检查污泥泵的外观是否有明显损坏、变形或锈蚀等情况,包括外壳、管路、阀门等部件。

2. 泵体检查:检查泵体是否有裂缝、变形或磨损等问题,特别关注泵体与泵座之间的密封情况。

3. 叶轮检查:检查叶轮是否有损坏、断裂或磨损,确认叶轮是否与泵轴紧固良好。

4. 轴承检查:检查泵轴承是否正常工作,观察是否有异响或发热情况。

5. 电机检查:检查电机是否有漏电、过热、接线是否牢固以及电机运转是否平稳。

6. 密封件检查:检查密封件的密封性能,确认是否需要更换。

7. 进出口管路检查:检查进出口管路的连接是否紧固,有无泄漏情况。

## 三、检验过程1. 外观检查:对污泥泵进行全面的外观检查,未发现明显的损坏或锈蚀情况,外壳完好无损。

2. 泵体检查:检查泵体与泵座之间的密封情况,未发现泄露情况。

泵体无裂缝和变形的情况,无磨损迹象。

3. 叶轮检查:检查叶轮与泵轴的连接,确认紧固良好。

叶轮表面平整,无损坏和磨损。

4. 轴承检查:观察轴承工作情况,无异响和发热现象,转动平稳。

5. 电机检查:检查电机的运转情况,未发现漏电和过热现象,接线牢固可靠。

6. 密封件检查:对泵的密封件进行检查,未发现泄露情况,密封性能良好。

7. 进出口管路检查:检查进出口管路的连接情况,未发现松动或漏水情况。

## 四、检验结果通过对污泥泵的检验,得出以下结论:1. 污泥泵的外观无明显损坏或锈蚀情况,外壳完好无损。

2. 泵体与泵座之间的密封良好,未发现泄露情况。

3. 叶轮与泵轴连接紧固良好,无损坏和磨损情况。

4. 轴承工作正常,无异响和发热现象。

5. 电机运转平稳,无漏电和过热情况。

设备出厂检验报告

设备出厂检验报告

设备出厂检验报告一、检验目的本次设备出厂检验的目的是确保设备在交付给客户之前,其性能、质量和安全性等方面均符合相关标准和合同要求,以提供可靠的产品,满足客户的使用需求。

二、检验依据1、相关国家标准和行业标准。

2、设备的设计图纸和技术规格书。

3、合同中规定的技术要求和质量标准。

三、被检设备信息设备名称:_____设备型号:_____设备编号:_____生产批次:_____生产日期:_____四、检验项目及方法1、外观检查检查设备的外观是否完整,无明显划痕、变形、锈蚀等缺陷。

检查设备的标识、铭牌是否清晰、准确,内容包括设备名称、型号、编号、生产日期、生产厂家等。

检查设备的涂层是否均匀、牢固,无剥落、起泡等现象。

检查设备的接口、连接件是否齐全、完好,无松动、损坏等情况。

2、尺寸测量使用量具对设备的关键尺寸进行测量,包括长、宽、高、直径等,检查其是否符合设计要求。

测量设备的安装尺寸,如安装孔距、安装面平整度等,确保设备能够正确安装。

3、性能测试对设备的主要性能指标进行测试,如功率、转速、压力、流量、温度等,记录测试数据,并与设计要求进行对比。

进行设备的负载试验,检查设备在不同负载条件下的运行稳定性和可靠性。

测试设备的控制系统,包括操作按钮、显示屏、传感器等,检查其功能是否正常,响应是否灵敏。

4、电气安全测试测量设备的绝缘电阻,确保其符合电气安全标准。

进行接地电阻测试,检查设备的接地是否良好。

对设备的电气部件进行耐压试验,检查其是否能够承受规定的电压而不发生击穿现象。

5、噪声测试在规定的测试环境下,使用噪声测量仪器对设备运行时的噪声进行测量,判断其是否符合相关标准。

6、振动测试使用振动测量仪器对设备运行时的振动情况进行测量,分析振动频率、振幅等参数,评估设备的运行平稳性。

五、检验结果1、外观检查设备外观完整,无明显划痕、变形、锈蚀等缺陷。

设备的标识、铭牌清晰、准确,内容齐全。

设备的涂层均匀、牢固,无剥落、起泡等现象。

污泥脱水或浓缩设备质量检验模板

污泥脱水或浓缩设备质量检验模板
要求
1
紧、平直,上下滤带在重叠区内不重叠 长度应小于15mm,滤带速度应符合设计
额定值的要求
带式压滤污泥脱水(浓缩)机滤带应能得 一 2 到有效的防偏控制,纠偏装置的传感压 般 力应符合设备技术文件的规定 项 目
卧螺式离心脱水(浓缩)机脱水污泥出料 3 口应安装电动刀闸阀,滤液排出口应保
证排液流畅无阻
卧螺式离心脱水(浓缩)机基座应设避震 4 器,基座水平度应符合设备技术文件的
13.14 污泥脱水或浓缩设备检验批质量验收记录
单位(子单 位)工程名称
施工单位
***西部污水厂一期 、二期升级改造及三
期扩建工程 ********集团有限公

分部(子分 部)工程名称

邵倚旻
检验批名称、部位
污泥脱水或浓缩设备
分包单位
/
分包项目经理
质量验收规范规定的检查项目及验收标准
/
施工班组长
施工单位检查评定记录
监理单位 验收记录
污泥脱水(或污泥浓缩)机及配套辅助设 1 备的安装位置和标高应符合设计及设备
技术文件要求
污泥脱水(或污泥浓缩)机及辅助设备(进
2
泥泵、碎泥机、PAM药剂制备装置、加药 泵等) 机座、应固定牢固,运转应平

稳,无异常噪声和振动

项 污泥脱水(或污泥浓缩)机及辅助设备(进 目 泥泵、碎泥机、PAM药剂制备装置、加药
3
泵等) 的管路系统(包括管路、阀、管架 、检测仪表等)连接应稳定、牢固、无渗
漏,其工艺要求应符合设备技术文件的
规定
污泥脱水(浓缩)机吊装前,主机及辅助 设备(进泥泵、碎泥机、PAM药剂制备装 4 置、加药泵等)产品本体装配精度要求应 按设备技术文件规定进行复查,并按相 关技术标准执行

水厂排泥水处理系统验收报告

水厂排泥水处理系统验收报告

关于××水厂污泥脱水工程成套设备的验收报告按20××年×月×日甲方与乙方签订的“××水厂污泥脱水离心机及配套设备技术协议(简称“技术协议”)及供货合同要求,乙方完成了供货、安装调试各阶段工作。

实施情况如下:一、20××年4月9日成套设备运抵水厂脱水机房,设备型号、数量均符合“技术协议”需求,备件、技术文件齐全,设备外观完好无损,甲方通过初步验收。

二、20××年4月30日和5月16日分二批把9只电控箱运抵水厂,6月3日将计算机、打印机、UPS、有关软件、三套电控资料等移交甲方,设备型号、数量、软件、资料均符合“技术协议”要求。

三、20××年5月8日,乙方按甲方的设计施工图,在甲方协助下完成了成套设备安装。

四、20××年6月3日至6月28日,乙方在甲方配合下,主持了成套设备的单机联合调试运行,并提出指导生产运行的工艺参数。

甲方认为:一、乙方严格履行了“技术协议”及供货合同,向甲方提供合格的脱水工程成套设备,并按甲方设计进行安装,安装质量甲方表示满意。

二、在单项调试中,各系统的设备控制、运行正常,各项技术性能符合“技术协议”需求。

三、在甲方配合下,乙方主持了成套设备联合调试。

调试过程成套设备的控制及运行正常。

调试参数完全满足甲方提出的技术指标,甲方表示满意。

1.单机最大处理污水量:设计要求:污泥含固率2~3% 10-14m3/h;实际调试参数:污泥平均含固率3.0~4.85%,流量8~15 m3/h;2.干污泥处理量:设计要求:两台离心机同时运行12小时,可达排干泥量7吨;实际调试参数:两台离心机同时运行8小时,可达排干泥量7.2吨;3.脱水污泥含固率:设计要求:>25%;实际调试参数:>33%;(以省水质检测中心报告为准)4.絮凝剂投加量:设计要求:2~4kg/tds;实际调试参数:1.6~3.0kg/tds;四、乙方履行了在控制系统中承担的义务。

污泥专项检查工作总结报告

污泥专项检查工作总结报告

污泥专项检查工作总结报告
近期,我们对污泥处理设施进行了专项检查工作,以确保设施运行安全稳定,
保障环境保护和公共安全。

经过一段时间的认真检查和分析,我们得出了以下总结报告:
一、设施运行情况。

我们对污泥处理设施的各项运行情况进行了全面检查。

在检查过程中,发现设
施的运行状况良好,设备运转正常,未发现明显故障和安全隐患。

同时,我们也对设施的维护保养情况进行了检查,发现设施管理人员做了较好的维护工作,设备保养得当,维修记录完整。

二、环境监测情况。

针对污泥处理设施的环境影响,我们进行了环境监测工作。

监测结果显示,设
施的废气、废水排放均符合国家环保标准,未发现超标情况。

同时,周边环境质量也处于正常水平,未受到设施运行的影响。

三、安全管理情况。

在安全管理方面,我们对设施的安全防护设施和安全管理制度进行了检查。


现设施安全设施完善,安全管理制度健全,管理人员对安全生产有较高的重视度,未发生安全事故。

综上所述,污泥处理设施的专项检查工作取得了良好的成果。

设施的运行状况
良好,环境影响可控,安全管理到位。

但同时也要注意,持续关注设施的运行情况,加强设施的日常管理和维护工作,确保设施的长期安全稳定运行。

在今后的工作中,我们将继续加强对污泥处理设施的监督检查工作,及时发现
并解决设施运行中的问题,确保设施对环境和公共安全的保障作用。

同时,也将加强与设施管理人员的沟通和协作,共同致力于环境保护和公共安全。

脱水污泥上机实验报告

脱水污泥上机实验报告

脱水污泥上机实验报告引言污泥处理是城市生活污水处理过程中不可或缺的环节之一,脱水是处理污泥的重要步骤。

本次实验旨在通过上机实验探究脱水污泥的最佳工艺条件,以提高脱水效果。

实验目的1. 探究不同脱水工艺参数对脱水污泥效果的影响;2. 寻找最佳的脱水工艺条件。

实验材料与方法材料1. 实验设备:脱水污泥实验装置、计时装置;2. 实验试剂:污泥样品、脱水剂。

方法1. 采集污泥样品,并对样品进行初步处理,去除杂质;2. 将处理后的污泥与一定量的脱水剂混合均匀;3. 将混合后的样品放入脱水污泥实验装置,并设置不同脱水工艺参数;4. 打开计时装置,开始记录时间;5. 观察实验过程中污泥的脱水情况,定时记录相应参数;6. 在实验结束后,根据数据分析脱水效果;实验数据与结果实验过程中,我们设置了不同的脱水工艺参数,如不同的脱水剂添加量、脱水时间和脱水温度。

根据实验记录的数据,我们得出了以下结果:脱水剂添加量(g)脱水时间(分钟)脱水温度(摄氏度)脱水效果-10 30 25 80%20 60 30 85%30 90 35 90%40 120 40 95%根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 脱水剂添加量与脱水效果呈正比关系,添加量越多,脱水效果越好;2. 脱水时间的延长有助于提高脱水效果,但时间过长可能会降低脱水效率;3. 脱水温度对脱水效果影响不大,即使在较低的温度下,脱水效果也能达到较高水平。

结论通过本次实验,我们得到了脱水污泥的最佳工艺条件为:脱水剂添加量为40g,脱水时间为120分钟,脱水温度为40摄氏度。

在这些条件下,脱水效果可以达到95%以上。

总结与展望脱水污泥的处理是城市污水处理中必不可少的环节,本次实验通过上机实验研究了不同脱水工艺参数对脱水效果的影响。

实验结果表明,脱水剂添加量、脱水时间和脱水温度都会对脱水效果产生影响。

下一步,我们可以进一步研究脱水剂的种类和添加量对脱水效果的影响,以进一步优化脱水工艺。

一体化设备出厂检验报告

一体化设备出厂检验报告
检验时间: 年 月 日
检 验 员: 审 核:
出 厂 检 验 报 告
第2页 共2页
技术参数
设计压力:常压Mpa
设计温度:常温℃
工作介质:污水
规格:******************
满水试验
满水试验:24小时满水试验,不渗不漏,试验合格。
无损检测
无损检测方增加检测比例符合标准规定无此项
出厂检验报告
产品名称:一体化设备
产品型号:**************
产品编号:**************
*************公司
出 厂 检 验 报 告
第1页 共2页
出厂检验报告
产品名称:一体化设备
产品型号:************
产品规格:************
检验依据:《中华人民共和国水污染防治法》(2008);
JB/T2932-1999《水处理设备制造技术条件》 ;
NB/T47013.1-2015《承压设备无损检测》;
GB/T13922-2011《水处理设备性能试验》。
检验项目:见第2页
检验结论:
所有检验项目全部测试通过,系统硬件测试符合工厂FAT测试标准。
各项检验和试验结果表明:本产品符合国标标准要求,符合图纸技术文件的规定,检验合格,准予出厂。
结论
该产品经我公司检验合格,准予出厂。
质检:审核:
检验日期:年月日

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告污泥脱水实验报告引言:污泥是指在污水处理过程中产生的含有高浓度有机物和微生物的混合物。

污泥处理是污水处理过程中不可或缺的一环。

而污泥脱水则是将污泥中的水分去除,以减小体积、降低重量,并便于后续处理和处置。

本实验旨在探究不同脱水方法对污泥脱水效果的影响。

材料与方法:1. 实验所用污泥:从某污水处理厂收集的污泥样品。

2. 脱水方法:采用离心脱水法、压滤脱水法和热风干燥法进行对比实验。

3. 实验设备:离心机、压滤机、烘箱等。

实验过程:1. 离心脱水法:将污泥样品放入离心机中,设定适当的转速和时间,使污泥中的水分被离心力排出。

2. 压滤脱水法:将污泥样品放入压滤机中,施加适当的压力,使污泥中的水分通过滤布排出。

3. 热风干燥法:将污泥样品均匀地摊放在烘箱中,设定适当的温度和时间,使污泥中的水分蒸发并排出。

实验结果与讨论:通过实验,我们得到了不同脱水方法下的污泥脱水效果数据,并进行了分析和讨论。

离心脱水法:在离心脱水法下,我们发现转速和时间对脱水效果有重要影响。

当转速较低时,离心力不足以有效排除污泥中的水分;而当转速过高时,可能会导致污泥颗粒的破碎,从而影响脱水效果。

此外,适当的时间也是脱水效果的关键。

经过多次实验,我们确定了最佳的转速和时间组合,取得了较好的脱水效果。

压滤脱水法:压滤脱水法是一种常用的脱水方法,其脱水效果受到滤布的选择和施加的压力大小的影响。

我们尝试了不同类型的滤布,并发现某些滤布对脱水效果有着显著的改善作用。

此外,适当调节施加的压力也能够提高脱水效果。

然而,过高的压力可能会导致滤布的破损,从而降低脱水效果。

热风干燥法:热风干燥法是一种通过加热使污泥中的水分蒸发的方法。

我们在实验中尝试了不同的温度和时间组合,并观察了脱水效果的变化。

实验结果显示,适当的温度和时间可以显著提高脱水效果,但过高的温度可能会导致污泥中的有机物燃烧,从而影响脱水效果。

结论:通过本实验的比较和分析,我们可以得出以下结论:1. 不同的脱水方法对污泥的脱水效果有着显著影响,离心脱水法、压滤脱水法和热风干燥法各有其优缺点。

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告

污泥脱水实验报告引言污泥是一种由废水处理厂产生的固体废弃物,其含水量较高,对环境造成潜在危害。

因此,对污泥进行脱水处理是一项重要的任务。

本实验旨在探究不同处理方法对污泥脱水效果的影响,为污泥处理工艺的优化提供参考。

实验步骤1. 收集污泥样本从某废水处理厂收集了一份污泥样本作为实验材料。

确保样本的代表性,避免单一来源的偏差。

2. 确定不同处理方法本实验选取了三种常见的污泥脱水处理方法:压滤法、离心法和烘干法。

3. 压滤法实验将一定质量的污泥样本放入压滤机中,通过施加压力来脱水。

记录压滤时间和脱水后的污泥重量,计算脱水率。

4. 离心法实验将一定质量的污泥样本放入离心机中,以一定速度旋转。

记录离心时间和离心后的污泥重量,计算脱水率。

5. 烘干法实验将一定质量的污泥样本均匀铺展在烘干器中,通过加热脱水。

记录烘干时间和烘干后的污泥重量,计算脱水率。

6. 数据分析根据实验结果,比较不同处理方法的脱水效果,分析其优缺点和适用场景。

实验结果和讨论压滤法经过压滤法处理,污泥的脱水率为80%。

压滤法操作简便,适用于大规模处理,但脱水效果略低。

离心法经过离心法处理,污泥的脱水率为90%。

离心法脱水快速而彻底,但设备成本较高,适用于中小规模场景。

烘干法经过烘干法处理,污泥的脱水率为95%。

烘干法脱水效果最好,但需要较长时间和额外的能源消耗。

综合比较,烘干法在脱水效果上表现出较高的优势。

离心法适用于对处理时间要求较高的情况,而压滤法则适用于大规模处理。

结论本实验通过对污泥脱水的不同处理方法进行比较,发现烘干法是最有效的脱水方法,能够达到95%的脱水率。

离心法在脱水速度方面表现出较好的优势,脱水率为90%。

压滤法适用于大规模处理,但脱水效果稍逊。

通过此实验的结果,可以为污泥处理工艺的选择提供依据,从而提高废水处理厂的效率和环保性能。

参考文献[1] Smith, J. N. (2005). Sludge dewatering. Water Environment Research, 77(2), 149-157.[2] Liu, G., Liu, Y., & Zhou, T. (2012). Optimization of sludge dewatering process using centrifugation based on response surface methodology. Journal of Environmental Sciences, 24(2), 374-381.。

浓缩脱水设备检验批质量验收记录

浓缩脱水设备检验批质量验收记录
监理单位验收结论
专业监理工程师:(签名)年月日
市政基础设施工程
浓缩脱水设备检验批质量验收记录
市政验·厂25
第页共页
工程名称
单位工程名称
施工单位
分包单位
项目负责人
项目技术负责人
分部(子分部)
工程名称
分项工程名称
验收部位/区段
检验批容量
施工及验收依据
《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2017
验收项目
设计要求或
规范规定
最小/实际抽样数量
检查记录
检查结果
主控项目
1
污泥浓缩脱水设备与污泥输送设备连接应严密、无渗漏。
第7.17.1条
2
离心式脱水设备减震措施应齐全,振动值应符合设备技术文件的要求。
第7.17.2条
3
板框脱水设备固定侧与滑动侧的安装应符合设备技术文件的要求。
第7.17.3条
4
带式脱水设备的压榨辊水平度、平行度应符合设备技术文件的要求。
第7.17.4条
5
浓缩脱水设备试运转时传动部件运行应平稳、无异常现象,转鼓滚筒应转动灵活,滤带不得出现跑偏急停现象。
第7.17.5条
一般项目
1
允许偏差
设备平面位置
10
2
设备标高
±10
3
设备水平度
L/1000
L为污泥浓缩脱水设备的长度。
施工单位检查结果
专业工长:(签名)项目专业质量检查员:(签名)年月日

污泥专项检查工作总结报告

污泥专项检查工作总结报告

污泥专项检查工作总结报告
近期,我们对污泥处理厂进行了专项检查工作,以确保污泥处理工作的安全和有效进行。

以下是我们的总结报告:
一、检查范围。

本次专项检查主要针对污泥处理厂的设施设备、运行情况、安全管理制度等进行全面检查。

二、检查内容。

1. 设施设备,对污泥处理设备的运行情况、维护保养情况进行了详细检查,发现并及时处理了一些设备故障和异常情况。

2. 运行情况,对污泥处理工艺、处理效果进行了评估,发现了一些运行问题并提出了改进意见。

3. 安全管理制度,对安全生产管理制度的落实情况进行了检查,发现了一些管理漏洞并及时进行了整改。

三、发现问题。

通过本次专项检查,我们发现了一些问题:
1. 设备维护保养不到位,存在一些设备故障和异常情况;
2. 污泥处理工艺存在一些运行问题,需要进行改进;
3. 安全管理制度存在一些漏洞,需要加强管理和监督。

四、整改措施。

针对上述问题,我们已经采取了以下整改措施:
1. 加强设备维护保养工作,确保设备的正常运行;
2. 对污泥处理工艺进行调整和改进,提高处理效果;
3. 加强安全管理制度的落实,加强安全生产管理和监督。

五、总结。

本次专项检查工作对污泥处理厂的安全生产和运行起到了积极作用,通过及时发现问题并采取了相应的整改措施,确保了污泥处理工作的安全和有效进行。

我们将继续加强对污泥处理厂的监督和管理,确保污泥处理工作的安全稳定进行。

污泥专项检查工作总结报告

污泥专项检查工作总结报告

污泥专项检查工作总结报告
近期,我单位对污泥处理设施进行了一次专项检查工作,旨在全面了解设施运
行情况,发现问题并及时解决,确保环境污染的最小化。

经过一段时间的努力,我们已经完成了这项检查工作,并就此进行了总结报告。

首先,我们对污泥处理设施的设备进行了全面检查。

通过仔细观察和检测,我
们发现了一些设备存在的问题,例如设备老化、损坏等。

这些问题可能会影响设施的正常运行,因此我们立即组织了维修人员进行了修复和更换,以确保设备的正常运行。

其次,我们对污泥处理过程进行了详细的检查。

我们发现了一些处理过程中可
能存在的漏洞和不足之处,例如处理效率低、排放不达标等问题。

为了解决这些问题,我们已经制定了相应的改进方案,并开始了改进工作,以提高处理效率和达到排放标准。

此外,我们还对污泥处理设施的安全管理进行了检查。

我们发现了一些安全隐患,例如设施周边存在杂物堆放、设备操作人员缺乏安全意识等问题。

为了确保设施的安全运行,我们已经加强了安全管理,组织了安全培训,并对设施周边进行了清理和整改。

最后,我们对污泥处理设施的运行数据进行了分析。

通过数据分析,我们发现
了一些运行指标不达标的情况,如处理效率低、能耗高等问题。

为了改善这些情况,我们已经制定了相应的改进措施,并开始了改进工作,以提高设施的运行效率和降低能耗。

总的来说,通过这次污泥专项检查工作,我们发现了一些存在的问题,并及时
进行了整改和改进。

我们将继续加强对污泥处理设施的监管和管理,确保设施的安全运行和环境保护工作。

同时,我们也将不断总结经验,提高工作水平,为环境保护事业做出更大的贡献。

10月20日浓缩机单机检查报告

10月20日浓缩机单机检查报告

紫金煤业选煤厂
浓缩机单机检查
审核:宋相熠制表:杨艳萍
2013年10月20日
浓缩机单机检查试验
1、试验时间:2013年10月20日白班
试验负责人:宋相熠
试验目的:通过数据分析,检查604浓缩机浓缩效果
2、采样点的确定
入料:在浮选机尾矿管上设的采样点处采取
溢流:在浓缩机溢流堰处采取
底流:在611压滤机入料管采样口采取
3、采样时间的确定
在生产稳定1——2小时后采样,每隔1小时采样一次,共采六次,每次采样量水样不少于1L。

4、化验项目
测定入料、溢流、底流的重量浓度,结果如下:
a=3.97%
b=0.38%
c=45.08%
5、计算浓缩效率
(a-b)(c-a)100
ηn= *100=86.63%
a(c-b)(100-a)
6、计算底流固体回收率
c(a-b)
ε= *100=91.20%
a (c-b)
7、报告表
浓缩机工艺效果试验报告表
通过检测,604浓缩机工作效率基本正常,但煤泥仍积聚严重,问题症结在压滤机处理能力不足,待新压滤机使用后,会得到改善和解决。

出厂检验报告V1.0

出厂检验报告V1.0

出厂检验报告
设备名称:
设备编号:
一、产品检验信息
二、注意事项
1.设备操作前须经过培训,掌握操作要领后方可上岗。

2.设备在工作状态中,身体不要探进设备,以免转台在转动中对身体造成伤害。

3.设备调试过程身体远离设备,同时注意急停按钮位置,以便如果发生故障能及时按下。

4.若使用过程中出现故障,请及时按下急停按钮。

5.设备待机状态时,请关掉电机电源。

6.设备不使用时,先关闭软件、文件等,再关闭计算机,最后依次关闭电机、照明、PC电源(注
意:切断PC电源要等计算机正常关机结束)
三、产品售后
1.免费维修情况
(一)保修其内(自贵司签署验收通过之日起计算;未签署验收收货单的,以本公司登记的发货日期或生产日期计算),设备正常使用发生的故障,我司免费维修。

(二)不同材料对应的保修期参考我司《标定设备售后服务及保修政策》。

2.付费(材料费和人工费)维修的情况
(一)设备故障为人为损坏或设备不正确使用发生的故障
(二)未经我司同意,贵司私自对设备进行改造引起的故障
(三)设备过了我司承诺的质保期设备出现故障。

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最终出厂产品检验和试验记录
出厂编号:TY-
产品名称:污泥浓缩脱水一体机
规格型号
DNT-
数量
单位
套Leabharlann 车间金工班组检验、试验内容:
检验结果
一、设备外形尺寸符合图纸设计要求。
二、设备框架焊缝可靠,无缺陷。
三、辊之间校正平行度符合要求。
四、电器元件,气功元件等接线和接管符合要求。
五、设备表面防腐符合设计要求。
六、设备24小时车间试运行无故障。
七、滤带纠偏性能灵活可靠。
八、电器控制符合设计要求。
检验结论:本设备检验符合图纸要求和水处理机械设备标准要求,
准予出厂。
检验员:年月日
审批意见:
审批人:年月日
一式二份。档案室一份,质检科一份。
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