变电所越级跳闸事故分析_secret

合集下载

一起35kV变电站主变压器越级跳闸事故的分析

一起35kV变电站主变压器越级跳闸事故的分析
39 2

段动作


跳开
断 路器


号 主 变 高 压侧

近 年来

断 路 器及 低 压 侧 断 路器 保 护 过 流

02




kV
线路
世 界 范 围 内 的 多 次大 停 电 事 故 表 明
置 的 不 正 确 动 作将 事 故 范 围 进


继电保护装


28

段 动 作 重合 闸 动 作 断 路

m a in
tr
a n sf or m e r

o v e rr i de

r ip

p r e v e n ti v e m e as ur e s
继 电 保 护 作 为 保 证 电 网 安 全稳 定 运 行 的 第 道 防 线 其正 确 动 作 关 系 到 事 故 的 发 展


护 高 后备过 流
( )

有放 电痕迹 这是

根 据 上 述 现象 保 护 人员 基 本 判 断

器 以 下 简称 主 变 零 序 过 压 保 护 误 动 作 详 细 分 析 了 该 线 路 保 护 定 值 与 主变 保 护 定 值 配 合 失 误 是
起因
〇 kV

28
线 路 故 障 导致

号主变越
级跳 同 的事故


33
卷第 年



20

6 9 月
AN H U I E L E CT RI C P O W E R

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析
最近,某工业园区的一起低压配电事故引起了广泛关注和深思。

该工业园区是一家大
型企业的生产基地,生产设备不断更新,从原有的低压系统逐步升级成现在的高级低压系统。

2021年5月20日上午11时许,该工业园区的一段低压配电线路发生了越级跳闸事故,导致近200台生产设备停机,损失达600万元。

经调查,该次事故的直接原因是低压配电系统中一根相线和中性线接触不良,积聚了
较高的电压,导致跳闸器突然跳闸。

之所以发生此次事故,主要是由于维护和管理不到位,也与配电设备过时和老化有关。

该企业的低压配电系统原本设计于上世纪80年代,虽经过多年的改造和升级,但难免存在一定的老化问题。

同时,由于过大的负荷压力,绝大部分电缆的额定电压都已经超出
使用寿命,容易导致电气性能逐步衰退。

这些都是导致事故的潜在隐患。

此次事故反映出了企业在低压配电方面维护和管理存在的难题,尤其是老旧设备的管
理和更换,需要加强监管、加强更新设备和技术投入,以提高低压配电系统的安全性、可
靠性和环保性。

同时,此次事故也提醒广大企业要高度重视低压配电系统的安全管理,特别是在配电
系统的投运和使用阶段要严格遵守有关电工安全规程和标准,加强设备日常维护与保养,
提高维修工人的技术水平和安全意识。

在配电系统出现问题时,必须及时排查故障,修复
设备,防止事故的发生。

最后,低压配电系统的检查和维护工作也要与其他安全措施协调配合,如建立火灾预
防和控制措施、做好地面防静电措施、采用可靠有效的漏电保护等,以有效防范低压配电
事故的发生。

一起压板管理不到位引起越级跳闸的事故分析

一起压板管理不到位引起越级跳闸的事故分析

一起压板管理不到位引起越级跳闸的事故分析发表时间:2017-12-01T11:42:08.053Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:赵东风寇丽平[导读] 摘要:某220千伏变电站1号主变1001开关柜断路器本体故障引起1 号主变三侧跳闸、2 号主变低压侧1002 断路器跳闸、10 千伏Ⅰ、Ⅱ母失压,380 伏 1 号站用电、380伏 2 号站用电失压,UPS 交流输入、旁路输入失压,UPS 无交流输出省调 104 通道中断,地调 104 通道中断,分析其原因,并提出整改建议。

(国网博尔塔拉供电公司)摘要:某220千伏变电站1号主变1001开关柜断路器本体故障引起1 号主变三侧跳闸、2 号主变低压侧1002 断路器跳闸、10 千伏Ⅰ、Ⅱ母失压,380 伏 1 号站用电、380伏 2 号站用电失压,UPS 交流输入、旁路输入失压,UPS 无交流输出省调 104 通道中断,地调 104通道中断,分析其原因,并提出整改建议。

关键词:闭锁备自投;联跳分段;UPS失电;原因分析;防范措施一、设备基本概况某220千伏变电站于2009年10月16日,由新疆电建施工投运,1001开关柜生产厂家为新疆新能泰开电气有限责任公司。

1001断路器型号:ZN68-12/T4000-50断路器生产厂家:陕西施耐德宝光电器有限公司,隔离开关型号:GN30S-12Q,隔离开关生产厂家为河南森源电气股份有限公司。

设备运行年限为6年。

二、故障经过及原因分析2.1故障经过3月28日23时56分,某220千伏变电站1号主变1001开关柜断路器本体发生故障,1号主变低压侧过流保护和差动保护先后动作,10千伏分段备自投动作,2号主变低后备保护动作,1号主变三侧断路器跳闸,2号主变1002断路器跳闸,造成10千伏Ⅰ、Ⅱ母失压。

2.2故障前运行方式某220千伏变电站220千伏、110千伏双母线并列运行,1、2号主变并列运行,10千伏单母线分段运行。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析低压配电越级跳闸是指在低压配电系统中,电器设备所连接的回路中发生故障时,跳闸保护装置跳闸的动作超过了故障所在的回路,导致其他正常运行的回路也被停电的现象。

某楼宇的低压配电系统正常运行,一天突然发生了一起跳闸事故。

经过检查,事故发生在一台空调设备的电路中,该空调设备使用的是A级跳闸保护装置。

由于空调设备本身的过载保护装置故障,导致空调设备在运行时电流超过额定值,引起回路内的线路过热。

而在该回路中,连接着另外一台使用B级跳闸保护装置的冰箱设备。

当线路过热时,A级跳闸保护装置应该及时跳闸切断电源,以防止发生火灾等事故。

由于该设备的过载保护装置故障,导致A级跳闸保护装置动作缓慢,电流持续流过设备,引起回路过热。

当回路过热时,B级跳闸保护装置应该跳闸切断电源,以保护冰箱设备不受损。

在这种情况下,由于A级跳闸保护装置没有及时跳闸,电流继续流过回路中的B级跳闸保护装置,使其跳闸动作。

这样,整个回路内的电源都被切断,导致其他正常运行的设备也断电。

事故发生后,检修人员及时进行排查并更换了过载保护装置故障的空调设备,并修复了A级跳闸保护装置的故障。

通过事故分析,得出了以下教训和改进措施:设备故障检修工作的及时性和质量性需要得到保证。

本次事故的起因是空调设备的过载保护装置故障,如果能够及时发现并更换故障设备,就可以避免事故的发生。

对跳闸保护装置的选择应当根据回路的特点进行合理的配置。

回路内设备的特点、负载情况和使用环境等,都会影响跳闸保护装置的选择。

在本次事故中,A级跳闸保护装置的动作缓慢,导致了整个回路的停电。

可以考虑更换为动作速度更快的装置,以提高系统的安全性。

定期对低压配电系统进行检查和维护工作,以保证设备的正常运行。

低压配电系统是建筑物中电力供应的重要组成部分,对其进行定期检查和维护是防止跳闸事故发生的重要措施。

通过对低压配电系统越级跳闸事例的分析和总结,可以提高人们对低压配电系统的安全意识,促进电气设备的安全运行。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析
近日,某小区住户家中的电器运行时,突然出现了跳闸现象,经过排查发现,是低压配电箱内的保险丝烧断造成的。

为了查明问题原因,相关工作人员进行了调查分析。

经过查找,发现该小区的低压配电箱实行的是越级跳闸措施,这也是引发问题的主要原因。

越级跳闸措施是为了保证低压侧设备的安全而采取的措施,是在高压侧跳闸无法实现时,低压侧自动跳闸的一种机制。

然而,由于越级跳闸需要依靠设备的运行状态和信号传输等多个因素,并且其跳闸电压范围较窄,因此,一旦出现故障,就会引发连锁反应,造成跳闸频繁,影响供电稳定性。

对于上述问题,电力部门应当采取措施,保障供电质量。

首先,应加强对低压配电箱的检测和维护力度,确保其设备运行状态良好,并及时更换损坏的配件。

其次,应注重提升设备的自我保护功能,通过引入先进的智能控制技术,完善越级跳闸机制,实现弹性断电和部分区域断电等智能化控制,提高抗干扰能力和判断精度,推动该措施的可持续发展和应用。

同时,市民和用户在使用电器和电力设施时,需注意用电规范,避免超载、短路等行为,同时也需积极反馈问题,及时与电力部门联系沟通,协商解决,共同维护电力供应安全和质量。

总之,低压配电越级跳闸是一种重要的保护措施,能够有效防止供电事故的发生,但其承载的责任也非常重大,必须加强管理和运行监控,确保其稳定、可靠地服务于社会需求。

变电站越级跳闸的原因分析及防范措施

变电站越级跳闸的原因分析及防范措施

变电站越级跳闸的原因分析及防范措施摘要:变电站10kV线路越级跳闸一般是由于10kV馈线在发生故障时未能及时跳开馈线开关切除故障,导致主变变低开关跳闸。

本文主要以10kV系统越级跳闸故障为例,首先介绍了越级跳闸表现方式,然后分析了变电站越级跳闸的原因,最后提出了相应的防范措施。

旨在减少线路故障和设备故障的可能性,避免人为因素造成的系统越级跳闸,提高供电的可靠性。

关键词:变电站;越级跳闸;原因;防范引言随着对供电可靠性要求的提高,10kV系统越级跳闸问题日益突出,其中95%以上越级跳闸为10kV线路越级跳闸引发,本文仅对10kV线路越级跳闸进行分析。

为减少此类事件的发生,应针对不正确动作原因进行全面分析,寻找相应的对策。

1越级跳闸概述越级跳闸主要是指在系统发生故障的时候,本应由保护整定优先跳闸的断路器隔断故障,可是却被其他断路器切除了故障。

简而言之,本应该负责阻断故障的断路器没有发挥作用,却被其他断路器以“越级”的形式阻断,这种跳闸就称之为越级跳闸。

随着电力技术的不断发展,开关的种类也在不断增多,变电站应用这些开关时,由于不同开关的保护方式不同,就会因此互相抵触,从而出现越级跳闸的现象。

不同开关之间互相“排斥”,就会造成上级开关跳闸,而本机开关却没有动作,这样的越级跳闸不仅导致故障范围扩大,还会影响人们的正常生活,甚至造成很大的经济损失。

210kV线路基本情况与越级跳闸表现方式10kV线路一般分为三种形式,电缆、架空和前二者的混合形式。

就目前变电站10kV线路越级跳闸形式来看,线路故障越级跳闸会对分支线路造成较大的损害;由于母线越级跳闸,则会影响变电站整体正常运行;主变压器故障越级会造成上级跳闸;二级越级跳闸是最殊的情况。

在10kV线路中发生越级跳闸现象,主要表现在以下方面:①报警铃声响起;②开关出现了跳闸现象,或者信号突然显示“保护”;③跳闸母线的电压和其所接的回路负荷都显示零,随之而来的就是故障录波器会由于越级跳闸而启动。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析
1. 事故背景:描述事故发生的时间、地点、涉及的配电设备及其参数等基本背景信息。

2. 事件经过:详细描述事故发生前、中、后的一系列事件和行为。

操作人员在处理某个低压配电箱时,由于某种原因忽略了其设置的保护装置导致跳闸,进而引发设备短路等事故。

3. 分析原因:对事件的原因进行分析,并归纳总结。

a. 人为因素:考虑操作人员是否具备足够的专业知识和经验,是否严格按照操作规程进行操作,并提供培训和考核的情况;是否存在疏忽大意、不重视安全的问题。

b. 设备因素:研究设备的设计、制造和维护情况,是否存在设备缺陷、材料老化、设备焊接强度不够等问题。

c. 管理因素:探究管理部门对低压配电设备的检修和维护情况,是否存在管理不严格、人员流动较大等问题,以及管理规程是否与实际操作相符等。

4. 教训和改进措施:根据对事故原因的分析,提出相应的教训和改进建议。

a. 增加操作人员的专业知识和技能培训,加强安全意识和工作纪律的教育;
b. 进行设备定期检修和维护,更新老化设备,确保设备运行状态良好;
c. 建立健全的安全管理制度,加强对低压配电设备的管理和检查;
d. 提供及时有效的技术支持和紧急处理措施培训,以防止事故的发生和扩大;
e. 引入先进的监控和报警设备,及时发现和处理设备故障。

通过以上的分析,可以对一起低压配电越级跳闸事例进行全面的了解,从中总结教训并提出改进措施,以预防类似事件的再次发生,并确保低压配电系统的安全运行。

电气越级跳闸事故原因分析

电气越级跳闸事故原因分析

电气越级跳闸事故原因分析一:事件分析:今年我厂出了2起380V低压配电装置出现部分负荷故障,负荷开关拒跳闸,导致上级开关跳闸的事故。

事件一:10月6号380V化水A段综合楼电源(1)电缆由于脱硫工程施工被挖破,引起瞬时短路,380V化水A段综合楼电源(1)开关保护拒动,化水A变低压侧开关01A68—2开关越级跳闸而导致380V化水A段母线失电事故原因:(1)、中建二局炮机司机关**违章作业,现场监护人张**未尽职,致使露在外端的380V化水A段综合楼电源(1)电缆被挖破,是整件事件的起因。

(2)、运行人员没有按规定有效投入保护压板,是造成380V化水A段母线失电的直接原因。

(3)、作为母线下端的负荷,综合楼电源(1)过流保护整定值大于母线进线开关过流保护整定值是不合理的,由于继保班、低压班各自负责所属设备的保护整定,电气分部也没有统一协调,使保护失去上下级的配合,是造成380V 化水A段母线越级跳闸失电的间接原因。

事件二:11月30日,2A锅炉炉水升压泵电机烧毁,电机开关拒跳,#2炉MCCA段电源进线开关2BMA-1开关越级跳闸,而导致#2炉MCCA段母线失电。

事故原因(个人意见):(1)2A锅炉炉水升压泵开关一次熔断器容量选择过大(2)2A锅炉炉水升压泵开关接触器节点因过热粘合,不能分闸(3)#2炉MCCA段进线开关2BMA-2和电源开关2BMA-1过流保护定值整定不合理,导致2BMA-1越级跳闸。

二:事故原因总结:(1):从以上2次事故的原因我们可以看出,上下级开关的保护整定值配合不合理,是导致开关越级跳闸的主要原因。

比如事件一中,380V 化水A 段综合楼电源过流保护整定值为15(刻度值)×2(并联)×600/5(CT 变比)=3600A ,时限0.5秒;零序电流保护整定值为130A ;化水A 变低压侧开关本体瞬时过流保护整定位置为1600A 。

下级负荷开关的过流保护整定值比上级母线开关的整定值还高,这是违反了继电保护整定原则的。

52 变配电站越级跳闸有关问题分析

52 变配电站越级跳闸有关问题分析

变配电站越级跳闸有关问题分析变配电站的进出线发生越级跳闸会使事故造成的停电范围扩大,增加事故停电造成的损失。

造成越级跳闸的原因除断路器本身故障拒动外,与变配电站进出线继电保护设置、所选继电保护产品质量、安装与调试以及保护整定值计算有着密切的关系。

从进出线继电保护设置来分析,合理选择进出线继电保护级数对发生越级跳闸有一定影响。

对于由专用电源供电的变配电站,从上一级变配电站出线开始,本变配电站的电源进线与出线共计三级保护。

上一级变配电站为电力系统变配电站时,为保证电力系统运行的稳定性,用户变配电站的电源进线保护都要由供电部门来整定。

一般带延时速断的延时整定的都比较小,有些甚至要求采用不带延时速断。

这样当用户变配电站的出线断路器出口发生断路事故,发生越级跳闸的几率就非常高。

电力系统有些终端站就取消了电源进线保护。

用户有总配电站时,其分变电站电源进线保护也可以取消,减少一级保护,有利于继电保护的选择性配合,发生越级跳闸的几率就可以减少。

当分变电站出线断路器出口发生断路事故,出线速断保护动作跳闸。

如果出线速断保护拒动,总配电站该路出线过电流保护作为后备。

当分变电站母线发生断路事故,总配电站该路出线过电流来保护。

如果总配电站该路出线有不带延时电流速断、带延时电流速断与过电流保护三段保护。

不带延时电流速断为主保护,带延时电流速断为本出线及分变电站出线不带延时电流速断的后备保护、以及分变电站母线保护的主保护。

过电流保护可为上述各种保护的后备保护。

对于分变电站的变压器出线,变压器低压侧出线、低压侧进线与分变电站的高压出线也有三级保护。

分变电站的高压出线采用变电站综合自动化(微机保护)后,根据上述分析,也可以将两级保护,将低压侧进线取消。

国外防止发生越级跳闸最有效的方法是采用保护选择性连锁技术(zone selective interlocking 简称ZSI )。

当下一级电流速断保护动作的同时,向上一级发出事故信号;上一级保护在收到下一级保护发来的事故信号后,电流速断保护加延时作为后备,上一级保护在收不到下一级保护发来的事故信号时,电流速断保护不加延时作为主保护动作。

越级跳闸事故分析

越级跳闸事故分析

“3.16”越级跳闸事故调查分析报告广大泰祥自动化技术XX2011-4-29“3.16”越级跳闸事故调查分析报告一、事故简况一矿于3月16日发生了三次跳闸事故:1.5:08:00 戊七二1#进线开关发生漏电跳闸;2.5:26:08 戊七二17040机巷风巷移变开关、戊七二1#进线开关、地面降压站下井1#开关发生速断跳闸,造成一次越级跳闸事故;3.8:03:07戊七二17040机巷风巷移变开关、戊七二1#进线开关、地面降压站下井1#开关再次发生速断跳闸,造成第二次越级跳闸事故;一矿共改造了一水平中央变电所、戊七一变电所、戊七二变电所三个变电所,本次越级跳闸事故发生于已改造的变电所X围内。

二、故障电力线路“3.16”越级跳闸事故线路为:一水平中央变电所:进线电源来自地面降压站的下井1#开关的1#进线开关(7628),一段母线上出线到戊七一变电所1#进线的戊七1#开关(7442);戊七一变电所:1#进线开关(7407),线路通过戊七一变电所1#进线(7407)串接于戊七二变电所1#进线开关;戊七二变电所:1#进线开关(7302),一段母线出线的机巷风巷移变开关(7301);机巷风巷移变开关(7301)通过电缆馈出到机巷风巷移动变电站,电缆线路截面35mm2,长度100+122+55=277m,分为3段,中间接线盒连接。

故障点:到机巷风巷移动变电站的出线电缆100m处电缆接线盒。

图1 事故电力线路关系示意图由于本次越级跳闸只涉及每个变电所的I段母线的开关,II段母线的开关没有跳闸。

为了便于分析事故原因,示意图只体现了I段母线事故线路的部分开关。

三、事故反馈据机电一队人员反映:2011年3月16日早上5点多,由于戊七二变电所17040机巷风巷移变开关(7301)到所带变压器之间的接线盒受潮,造成机巷风巷移变开关漏电跳闸。

值班人员先后处理两次,并在5点26分和8点03分分别进行了两次开关试送,两次试送电都造成了戊七二变电所17040机巷风巷移变开关(7301)速断保护跳闸、1#进线开关(7302)速断保护跳闸,并将地面降压站下井1#开关顶跳。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析低压配电越级跳闸是指在低压配电系统中,出现了跳过中间级配电设备,直接跳到高压侧进行跳闸操作的情况。

这种情况通常是由于设备故障或人为操作失误引起的,而且会导致高压侧的设备损坏甚至引发火灾等严重后果。

下面我们将对一起低压配电越级跳闸事例进行分析,以便更好地了解该问题的原因和预防措施。

事例描述:某公司的低压配电系统由变电所、中压配电室和低压配电柜组成。

某天,由于变电所的一台开关出现故障,无法正常关闭,于是运维人员决定关闭中压配电室的开关进行维修。

在关闭中压配电室的开关之前,忘记关闭低压配电柜的开关,导致低压配电柜中的开关越级跳闸,跳过了中压配电室直接跳到了变电所的高压侧。

这一越级跳闸导致了高压侧变压器的短路以及高压侧设备的损坏,还引发了一起火灾事故。

预防措施:为了避免类似的低压配电越级跳闸事故的发生,可以采取以下预防措施:1.建立完善的操作规程和检查机制:针对低压配电系统的开关操作,应建立明确的操作规程,并进行培训,使运维人员熟悉正确的操作流程。

要建立检查机制,以确保运维人员操作的准确性和符合规程。

2.设备互锁和告警装置:在低压配电系统中,可以设置互锁和告警装置,以确保开关的正确操作。

在关闭中压配电室的开关之前,可以设置低压配电柜的开关无法闭合,或者设置告警装置,提醒运维人员关闭低压配电柜。

3.定期检查和维护:对低压配电系统的设备进行定期的检查和维护,发现问题及时修复。

特别是对于一些易发生故障的设备,要加强监测和检查,以提前发现潜在问题。

4.加强运维人员培训和意识提升:通过培训和教育,提高运维人员的技术水平和操作能力,增强他们对操作安全的认识和意识。

要加强巡检和监督,及时纠正错误操作,并建立相应的责任追究机制。

总结:低压配电越级跳闸事故是一种严重的安全隐患,可能导致设备损坏和火灾等严重后果。

要避免此类事故的发生,需要加强操作规程的制定和培训,设置设备互锁和告警装置,定期检查和维护设备,并加强运维人员的培训和意识提升。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析低压配电越级跳闸是指电力系统中某一电器设备发生故障,其电流突然增大,导致电流保护装置发生误动作,跳闸跳开,并引起跳闸设备的上级设备也跳闸,从而导致更广泛的停电现象。

以下是一个关于低压配电越级跳闸的事例分析。

某小区的住户一天晚上突然断电,调度中心收到报警后,立即派出维修人员前往查找故障。

维修人员到达现场后,发现小区停电范围很广,不仅局限在某一栋楼,而是整个小区都没有电。

维修人员首先在配电室检查了变压器,发现变压器运行正常,输入输出电压符合要求,未出现故障迹象。

然后,他们检查了变电室的开关设备,发现已越级跳闸。

进一步地,他们检查了该开关设备的上级设备,发现上级设备也越级跳闸。

维修人员随即打开事故分析表,查找可能的故障原因。

根据他们的经验,越级跳闸一般是由于某一设备的故障引起的。

他们重新检查了配电室的主开关和断路器,发现故障并不在这些设备上。

维修人员对整个小区的配电系统进行了全面检查,发现有一栋楼的某户住宅电表箱内发生了故障。

他们打开电表箱,发现其中的保险丝已经熔断。

进一步地,他们排查了配线板,发现一个插座上的电器设备发生了短路,导致电流突然增大,引起了保险丝熔断。

维修人员立即拆除该故障设备,并更换了保险丝,然后对配电系统进行了恢复。

随后,小区的电力得到恢复,居民们重新获得了用电。

通过对该事例的分析,我们可以得出以下几点启示:1. 在低压配电系统中,越级跳闸往往造成了更广泛的停电现象,需要及时维修和排查故障原因。

2. 当出现低压配电越级跳闸的故障时,需要对整个配电系统进行全面检查,确定故障的具体位置。

3. 越级跳闸往往是由于某一设备的故障引起的,需要仔细分析和排查故障设备。

4. 故障设备导致越级跳闸的原因可能包括短路、电流突然增大等,需要进行详细的排查和分析。

低压配电越级跳闸事例分析可以帮助我们更好地了解该故障的原因和排查方法,对于维护电力系统的正常运行具有重要意义。

一次越级跳闸事故分析

一次越级跳闸事故分析

一次越级跳闸事故分析一、事故经过:2008年8月7日16时38分,钟市变6kVⅠ段PT避雷器三相炸裂,钻钟线7310开关过流保护动作跳闸,保护动作电流12.6A,钟市变拉开PT刀闸后,送电正常。

二、事故分析:当时钟市变#2主变运行,#1主变备用,电网的运行方式为广华变#2主变通过3308、7310、6307开关,带钟市变、浩口变、丫角变。

检查钟市变6kVⅠ段PT避雷器,有明显三相放电痕迹,事故为三相弧光短路故障。

那么应该#2主变复合电压闭锁过流保护动作,跳6kV母联6603开关,怎么是钻钟线7310开关过流保护动作跳闸呢?经过检查,保护配置情况如下:钻钟线7310开关CT变比为200/5,电流速断保护定值17A/0S,过流保护定值7A/1.2S,方向均指向线路;钻钟线6307开关CT变比为300/5,电流速断保护定值40A/0S,过流保护定值7A/1.2S,方向均指向线路;钟市变#2主变35kV侧进线6302开关CT变比为200/5,#2主变高后备为复合电压闭锁过流保护,电流2.5A,低电压65V,负序电压6V,Ⅰ时限0.6S跳6kV母联6603开关,Ⅱ时限0.8S跳主变两侧6302、6602开关。

保护整定没有什么问题。

我们又针对事故发生的原因及保护动作情况进行了分析:当时6kVⅠ段PT 避雷器发生三相弧光短路,属于6kV母线发生的非金属性三相短路故障。

虽然短路电流达到12.6A,但由于是弧光短路,电压下降却未达到低电压值,而三相短路属于对称短路,基本没有出现负序电压,因此#2主变高后备复合电压闭锁过流保护未动作。

可是电流达到了钻钟线7310开关过流保护动作值,最后造成了7310开关过流保护越级动作跳闸。

三、结论及建议措施:6kV母线发生非金属性三相短路是非常少见的故障,由此造成主变复合电压闭锁过流保护不能可靠动作是个小概率的问题。

虽然如此,但为了保证电网安全、可靠、稳定的运行,我们也要尽最大的努力解决问题。

一起66kv变电所越级跳闸事故分析

一起66kv变电所越级跳闸事故分析

一起66kV变电所越级跳闸事故分析佟伟光胡钟元刘威(绥化电业局,黑龙江绥化152061)应’用科技[}裔要】表文通过针对—起66kV变电所越级珧闸事故现场调查、事故前后试验数据以厦现场运行隋况。

综合分析了越级跳闸事故的主要原因,是由于l O kV系统谐拓过电压和控制直流电源的不可靠造成的,并提出了相应的防范措施。

D铺I词]越级跣闸;谐振过电压;控制直流电源;防范措施电力供电系统中,过电压现象十分普遍。

引起电网过电压的原因很多,主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压,其中谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,其危害性较大。

过电压一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。

1概述绥化供电区某66kV变电所,由于~条10kV配电线路上所带的配电变台A相避雷器击穿,造成单相接地,引发该变电所10kV供电系统产生谐振过电压,至使另一条10kV出线穿墙套管的绝缘薄弱处高压室户内侧首先单相对地放弧,后构成三相短路,导致穿墙套管B、C相炸碎,A相被烧裂。

由于母线三相短路,硅整流装置交流电源瞬间失去,没有直流电压输出,目直流储能电容容量小,加之主二次开关跳闸电压高,10kV开关没能及时跳闸,至使66kV主交压器受到10kV侧严重的短路冲击,66kV侧熔断器熔丝熔断放弧,直至上一级66kV出口过流保护动作跳闸。

2事故经过2007年10月12日22时40分,值班员发现高压室内弧光闪亮,同时伴有强烈的放电声及瓷瓶的爆炸声,主控室警铃、报警均未启动,此时值班员手动分10kV各线路开关,但均未动作。

同时66kV开关场主变压器发出严重的过载声,主变压器66kV侧熔断器熔丝熔断放弧,A、B两相66kV过引线距熔断器100m m处烧断,C相熔断器绝缘护管着火落地。

3事故调查情况3.1事故现场情况事故后,13日上午巡线检查发现林业线距变电所10kV出口O‘6km处一配电变压器台上的10kV避雷器A相击穿,造成单相接地(在该现场发生事故时有人看见电弧放电)。

分析10kV越级跳闸事故原因

分析10kV越级跳闸事故原因

分析10kV越级跳闸事故原因越级跳闸大大地扩大了故障范围,对系统安全的威胁性很大,有时甚至会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故。

越级跳闸中比较常见的是10kV断路器越级跳闸,由于10kV电压等级跟电力客户紧密相连,所以一旦10kV母线失压,对电力客户影响很大。

文章探讨了10kV断路器越级跳闸的原因和故障发生后的处理措施。

一、原因10kV越级跳闸在原因很多,按设备类型大抵可分为两种,一次设备缺陷引起的断路器越级跳闸和二次设备缺陷引起的断路器越级跳闸。

(一)一次设备缺陷引起的越级跳闸的主要原因1.断路器机构跳闸线圈烧毁引起断路器拒动。

由跳闸线圈烧毁引起的越级跳闸在电力系统中是出现得比较多的。

跳闸线圈烧毁是因为长时间通电或者线圈两端承受的电压过大引起的。

跳闸电磁铁无冲程或跳闸线圈铁芯阻卡都会使得跳闸线圈烧毁,这在一些运行时间比较长的设备上比较常见。

运行值班员巡视设备时,如闻到断路器机构有焦味,同时断路器合闸指示灯不亮,则基本上可以判断为跳闸线圈烧毁,必须马上申请将设备停运,联系检修班组处理,防止设备故障时造成严重后果。

2.断路器机械操动部分卡死引起断路器拒动。

断路器机械操动部分卡死主要表现为机构卡涩或传动连杆销子脱离。

断路器如果长时间处于备用状态,在投入运行之前一定要做断路器特性试验。

3.断路器辅助继电器触点接触不良引起断路器拒动。

当断路器在合位时,断路器辅助继电器触点接通于跳闸回路中,如果触点接触不良,则跳闸回路不通,当设备端出现故障时,断路器无法跳闸,从而跳开上一级断路器,造成越级跳闸。

断路器合闸指示灯可以有效地监控跳闸回路。

断路器合闸指示灯不亮,排除坏灯的可能,就说明跳闸回路不通,这时要马上申请将设备停运,联系检修处理故障。

4.控制回路断线。

断路器控制电源断开时,会发出控制回路断线,这时候断路器已经是死断路器,要马上分析电源断开的原因,将电源合上去。

跳闸线圈烧毁和断路器辅助继电器触点接触不良都会发控制回路断线,所以运行人员应高度重视告警信号,出现断路器控制回路断线等告警时,应立即处理。

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析

一起低压配电越级跳闸事例分析低压配电越级跳闸是指在低压配电系统中,有线路发生短路故障时,跳开比故障位置电流保护装置的更远处电流保护装置,导致更远处线路也发生跳闸现象。

下面将通过一个事例来进行分析。

某工业园区的低压配电系统采用三段式供电方式,其中一段供电到一栋大楼内的配电箱。

某天,由于电缆老化,导致该大楼内的一段电缆发生短路故障,电流保护装置在短时间内起到了保护作用,及时将故障电缆跳闸断电。

由于该大楼内的另一段电缆也存在老化情况,电流保护装置的动作瞬时超距,导致该段电缆也发生了短路,使得更远处的线路也跳闸。

对于这种越级跳闸事例,可以分析如下:1. 电缆老化问题:电缆老化是导致短路故障的主要原因之一。

在低压配电系统中,电缆长时间使用后,绝缘材料容易老化,导致绝缘强度下降,从而造成短路故障。

2. 电流保护装置设置问题:在低压配电系统中,为了保护线路安全,通常会设置电流保护装置。

如果电流保护装置的设置不合理,比如距离故障较远的地方设置了过大的电流保护值,就有可能导致故障跳闸时,更远处的线路也跟着跳闸。

3. 跳闸时间问题:电流保护装置的动作时间是越小越好的,但是如果动作时间设置过小,也会导致故障发生时,更远处的线路尚未得到保护就发生跳闸现象。

为了避免低压配电系统中的越级跳闸问题,可以采取以下措施:1. 定期检测电缆的老化情况,及时更换老化电缆,保证电缆的安全可靠。

2. 合理设置电流保护装置的动作时间和保护值,要根据实际情况进行调整,确保在短路故障发生时能够及时动作,但又不至于过于灵敏而造成误跳闸。

3. 在低压配电系统中添加过流保护器和接地保护器等辅助保护装置,提高配电系统的安全性和可靠性。

低压配电越级跳闸是一个需要引起注意的问题,通过分析事例并采取相应的措施可以避免这类问题的发生,保障低压配电系统的安全运行。

35kV变电站越级跳闸事故案例分析

35kV变电站越级跳闸事故案例分析

35kV变电站越级跳闸事故案例分析摘要:变电站越级跳闸会产生较为严重的后果,因此客观分析变电站越级跳闸事故的原因对于电力安全管理具有重要的现实意义。

本文以某35KV变电站发生的越级跳闸事故为例,详细分析导致越级跳闸的原因,以此提出具体的解决对策,以此为避免类似事故再次发生而提供经验指导。

关键词:35kv变电站;越级跳闸;变电站;分析引言变电站越级跳闸主要是在设备发生故障后,由于断路器拒动或者保护拒动而造成上级开关跳闸,本级开关不动作,导致停电范围扩大。

继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全运行的有力保障,当电力系统出现故障时,继电保护就会做出相应的保护动作。

但是通过多年工作实践,继电保护如果不能及时根据电器故障系统做出相应的反应就会出现越级跳闸的现象,从而扩大停电范围,造成较大的负面影响。

本文以2019年10月5日某35KV变电站进线越级跳闸事件为例,详细介绍越级跳闸的原因,并且通过严谨的故障查找分析其原因,从而为今后避免类似事故提供经验参照。

一、事件前后某变电站运行方式35kV 变电站为单台主变压器运行,图 1 所示为部分主接线图。

正常运行时,35kVⅠ、Ⅱ段母线分列运行,由 35kV 备自投保护装置实现进线的明备用,10kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行,10kVⅠ段母线上仅有011 出线间隔;10kV 052 断路器2号电容器一次设备发生故障后,052、012 断路器由保护装置跳开,011 断路器由调度人员手动拉开。

图1:35kV变电站部分主接线图二、越级跳闸事件过程2019 年10月5日 07:46,35kV 2 号主变低后备保护(装置型号 CSC-326GL)、10kV 2 号电容器保护(装置型号 CSC-221A)均有保护动作报文,简要如下:1)07:46:15.156,2 号主变低后备保护起动(主变低压侧CT 变比为400/5)。

2)07:46:15.531,低后备保护限时速断 T 1 出口,(故障电流 I A =25.00A、I B =23.50A,I C =23.50A),10kV 母联 012 断路器跳闸,10kVⅠ段母线失压。

变电站越级跳闸故障的原因分析

变电站越级跳闸故障的原因分析
断路 器 、角结线 等) :直 流熔 断器 熔 断后 果更 严 重。 更 严 重 的是变 电站 失去 总直 流 电源 引起 的 越级 故障 。
0 前言 当 电力 系统 发 生事 故后 ,断路 器能 否准 确 地断 开 事故 点足 至 关重 要 的, 一旦 发生 越级 跳 闸事 故势 必 造成 事 故扩 人 、设 备损 坏等 严 重后 果 ,所 以对 越级 跳 闸必 须 引起 高度 重视 ,在保 证任何情 况 ,不发 生变 电站越 级跳 闸故障 。
电 的恶 性 事 故。 另 外直 流系 统 正极 多 点接 地也 可 能 引起 断路 器 的误跳 闸 ,凶 为断 路 器的 均接 在 直流 电源 的负 极 上,这 些 回路 的
变 【站 实际 运行 情 况 ,下面 就 一些 常见 的 故障 情 况进 行简 U
单分析。
1 多条 线路相 继故 障引起
于 出现 两条 或 多条 同时 或相 继故 障时 故 障时 阍 的叠 加后 使
得 后备 保 护动 作 、直 流 系统正 极 多点接 地 、 继 电保 护生 定
计 算 的误差 、谐 振过 电压 等原 因适成 。
关 . 词 : 越 叙 l. 故 障 处 理 t 6 闸
故 障保 护 动作 跳 闸脉 冲 出现 过 电流 时使得 熔 断器 熔 断 。这 时 发生 故 障 的本 线路 断路 器 控制 把 手红 绿灯 均 不亮 ,断 路 器 无法 实 现跳 闸 ,造成 越 级跳 闸事 故 。对 由一 组保 护装 置 控 制多 组断路 器 ( 例如 母线 差动保 护 、变 压器 差动 保护 、发 电机差动 保护 、线 路横 联差动 保护 、 断路 器 失灵保 护等 ) 和 各 种双 断路器 的变 电所 结线 方式 ( 一又 二分之 一断 路器 、双
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

辽宁省岫岩满族自治县农电局66kV洋河变电所发生一次越级跳闸的事故,过程如下。

2007年11月8日16:24:03.982,洋河变马卜线保护ABC三相故障,I段过流动作,A相电流89.86A、B相电流89.20A、C相电流72.98A。

16:24:05.161,电容器低电压动作,相电压0.07V、0.00V、0.02V。

16:24:05.071,洋河变马卜线保护重合闸动作,检查断路器在合闸位。

洋河变电所总保护动作,但装置并无显示,具体时间不详。

当时的天气为雷雨天气。

事后,恢复送电一切又正常。

1 问题
对于跳闸的继电保护基本技术要求选择性、速动性、灵敏性和可靠性,要准确快速地切除故障,保证其它用电负荷的正常供电,缩小停电面积,维护电力系统运行的稳定性。

事故的起因为马卜线落雷,继之为该线继电保护装置正确动作,然后是总受电柜断路器动作越级跳闸,造成全变电所停电,扩大了事故范围。

本着“事故三不放过”的原则,必须要找出设备越级跳闸的根本原因。

变电所越级跳的原因,一般为上下级保护配置不适当,二次系统接线存在问题,断路器拒动,重合闸的设置不合理等等,但发生事故的原因只会有一个,可以对所有的现象做出最科学合理的解释。

只有找到原因,隐患才算真正排除。

2 事故原因的分析
洋河变电所安装5000kVA主变压器1台,户外小型化布置,微机综合自动化系统,高频直流电源。

总受电柜及配出口采用三段式电流保护,I段过流保护上下级之间的配合,是通过计算系统故障电流及相关的整定原则确定的。

II、III段过流保护之间的配合,则主要是通过时间梯度来实现的,见表1。

表1 洋河变电所过流保护定值表
为提高配电线路供电可靠性,对配电出口投入一次自动重合闸功能,重合闸动作时间1s。

电容器低电压动作时间为1s,电压限值为85V。

2.1 保护配合的分析
经计算,在最大运行方式下,洋河变电所10kV出口侧三相短路电流为2.42kA。

速断保护动作是正确的。

考虑当时极端情况,加上各配出线的最大电流,其总和也不会超过总受柜II段过流整定值1200A,即使达到1200A,也会因故障电流持续时间达不到0.2s,总受电柜II段过流保护也不会动作,能够排除因过流保护电流配合不当造成跳闸的可能性。

2.2 对总受电柜动作时间的分析
总受电柜何时动作,动作受什么影响,根据记录,可以看出电容器组失压动作时,母线电压为零,电容器组设定在母线失压1s后切除。

能够判定总受电柜在电容器柜断路器动作1s之前已经动作,据此推断总受电柜断路器动作时间大约为16:24:04。

在事件记录库和遥信变位库中,可以清楚地看到断路器动作的时间和相互关系,基本上证明了上述观点。

但在时间上稍有出入。

为了便于比较,这里列举了事件记录库中的内容:
11月08日16:24:04.046,66kV洋河变电所10kV马卜线8310断路器分断。

11月08日16:24:05.125,66kV洋河变电所10kV1#总电柜8202断路器分断。

11月08日16:24:05.118,66kV洋河变电所10kV马卜线8310断路器合。

11月08日16:24:05.217,66kV洋河变电所10kV电容器8308断路器分断。

分析以上记录可以知道:
洋河变1#断路器在10kV马卜线断路器动作,大约80ms后动作,与实际的继电保护定值不符;
电容器柜动作时间在总受电柜断路器跳闸约1s以后;
马卜线重合闸动作时间约在该线路断路器动作1s以后;
总受电断路器动作于马卜线跳闸后重合之前,看不出它的动作受什么因素影响,总受电柜断路器动作原因尚不明确,其它的断路器动作均属正常。

2.3 总受电柜断路器动作未记录的原因
洋河变电所直流电源装设了逆变装置,为控制保护设备提供交流后备电源,即使是全所停电,总受电柜断路器的动作记录,也应该在事项登陆库和保护操作库中记录,不可能在这两个记录库中竟然查不到记录。

要想直观核实是否为总受电断路器保护动作,可以监视主变保护屏上方“保护跳”灯。

“保护跳”灯亮,则表明总受电柜保护动作,反之则不是。

据现场运行人员报告,总受电柜灯亮。

经仔细核实,才知道是主变保护屏上的告警灯亮,至于“保护跳”亮没亮,并不知道,也没有这个概念。

TV断线、控回断线等均是告警灯亮的原因,并不代表总受电柜断路器保护动作。

2.4 线路自动重合闸的相关设置分析
根据我国一些电力系统的运行经验,配电线路实际设定的重合闸动作时间为1s是适合的。

马卜线进行重合时,因为总受电柜断路器已经断开,线路的故障是“瞬时的”还是“永久的”已不重要。

所以,马卜线断路器会保持“合位”不变。

重合闸装置采用投入方式或后加速方式均不重要。

因为总受电断路器保护动作在马卜线重合闸之前,所以可以认定总受电柜断路器动作原因与线路重合闸无关。

该变电所的保护装置为综合自动化装置,每一个单元相互独立,在二次接线上也相互独立,不会相互跨接线。

况且总受电柜断路器与配出线断路器分属两面屏,不会在接线上产生影响。

类似的情况在其它线路上也出现过,所以认定在二次接线上不会出现问题。

3 分析结论
通过上面的分析以及对各种可能性的排除,各种情况似乎表明,在10kV总受电柜上还存在着一个不受综合自动化保护装置控制的保护装置,疑点落在10kV户外断路器上。

该真空断路器为ZW10-12型,即可以装于线路及可以安装于变电所。

在断路器的进线套管上有内置用作保护的套管TA的位置,虽然在提出技术条件时,并没有要求配置TA,但存在误装的可能性。

线路断路器采用的电流互感器变比较小,一般为200/5、400/5或600/5。

套管TA的脱扣电流一般为5A,电流脱扣动作时间,一般设定为0.1s。

无论从动作时间上还是从动作电流上,均与此次事故动作的情况相符。

由于电流脱扣造成的保护动作,在控制保护装置中不会存在事件记录。

但因出现断路器变位,在遥信变位库会有断路器“开”或“合”的记录。

利用停电机会,拆开10kV总受断路器端子箱,看到从断路器本体内孔到箱端子排上的电流线,检查是内置电流互感器的电流线,那是所预想的电流互感器,问题找到了,剩下的问题简单了。

4 关于事故分析
认真做好一次事故的彻底分析,远胜于一百次肤浅的没有结论的调查。

除了真正的意义重视之外,还要注意以下几点:
要尽量收集各方面的资料,对收集来的资料要仔细鉴别,去伪存真。

进行事故分析的人在自行分析的时候,要注意与各专业人员相互配合,集思广益,立足于理论与实践的结合。

在进行事故分析时,不能放过任何一个疑点,逐个排除,不能视是而非,要实事求是。

参考文献
[1] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.中国电力出版社,1991.
[2] 崔家佩,孟庆炎,陈永芳.电力系统继电保护与安全自动装置.
[3] 整合型变电站自动化系统技术使用说明书(通讯、保护、测控分册).。

相关文档
最新文档