一起主变跳闸事故的分析和处理
变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析
变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析变电站主变差动保护跳闸事故是指在变电站运行过程中,由于各种原因导致主变差动保护装置误动或故障跳闸,对电网稳定性和运行安全造成影响的事件。
下面将通过一个案例分析来详细介绍变电站主变差动保护跳闸事故的原因及处理过程。
案例背景:变电站主变差动保护跳闸事故处理过程:1.事故发生后,首先要立即停电,并确保现场的安全。
同时通知相关人员到现场进行紧急处理。
2.根据事故发生的具体情况,对主变差动保护装置进行全面排查,包括设备检查、通信检查等。
确定装置是否存在故障,是否需要维修或更换。
3.进行现场调试和测试,以确认设备是否正常。
可以通过在线检测工具对装置的差动保护功能进行评估,并对之前的误动记录进行分析,找到误动的规律和原因。
4.如果事故的原因是设备老化导致的,应及时对设备进行维修或更换。
如果是通信故障导致的,应检查通信线路和设备,修复故障并确保通信正常。
如果是操作失误导致的,应对操作人员进行培训和指导,加强对保护装置操作的规范。
5.对保护配置进行检查和校对,确保配置正确。
可以通过模拟故障的方法对保护装置进行测试,验证配置是否合理、正确。
6.完成上述处理后,重新启动主变差动保护装置。
并在重新投入使用前进行全面的试验和测试,确保保护装置的可靠性和正确性。
7.针对此次事故,应进行事故分析和总结。
分析事故原因,找出教训,并制定相应的改进措施。
可以通过修改操作规程、加强设备维护和检修、提高操作人员技能等方式,进一步预防类似事故的发生。
总结:变电站主变差动保护跳闸事故的原因多种多样,常见的包括设备老化、通信故障、操作失误、保护配置错误等。
针对不同的原因,需要采取不同的处理措施,包括设备维修、通信故障修复、操作人员培训、保护配置校对等。
为了预防类似事故的发生,还需要进行事故分析和总结,找出并改进存在的问题。
只有通过不断地改进和提高,才能确保变电站主变差动保护装置的稳定运行,保障电网的安全和稳定。
一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析
L O W C A R B O N W o R L D 2 0 1 5 , 5
一
起 主变跳 闸或线路跳 闸事故 的分 析
钟志明 ( 国网 湖南省电力公司 益阳供电 分公司, 湖南 益阳4 1 3 0 0 0 )
【 摘 要 】 变 电运行是 电力系统运行过程 中的一个重要执行部 门, 如 果没 有安全、 稳定的变 电运行 , 电力企 业将缺失安全生 产以及发展 的重要
一
一
思路 。
开 了 2号 主 变 1 l O k V开关 5 2 0 , 1 1 0 k V 二 段 母 线 失 电 随 后 , 1 1 0 k V 一/ 二段 分 断 自切 保 护启 动 .合 上 了 1 l O k V 一/ 二段 分段 开关 5 0 0 。 此时. Y1 7的接 地 故 障 已消 失 . 故 1 1 0 k V一/ 二段 分 断 自切 零 流后 加 速 保 护 未启 动 , 1 l O k V二 段母 线恢 复供 电 。
间不 同 引起 的 。 这 导 致 在 故 障 电流 短 时减 小 的 l O e r s中 , Y1 7
零 流 一段 返 回 并 重 新 计 时 , 2号 主 变 l l O k V 零 流 一 段 未 返 回 并持 续计 时最 终 先 至 定值 而 出 口跳 闸。
2 改进 措施
图1 2 2 0 k V变电站 Y站接线方式
1 . 4 故 障原 因分析
查 阅 AB B 公 司 REF 5 41及 R EJ 5 2 5继 电 器 的 使 用 说 明 书
可知 : Y1 7使 用 的 RE F 5 41的 “ 动作 时 间 计 数 器返 回 时 间 ” 按 照 AB B公 司 常规 设 置 均设 为 了 0 ms . 而 2号 主 变 使 用 的
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析近日,一起220kV主变跳闸事故在某电力公司发生,造成了严重的影响。
这起事故引起了广泛的关注和讨论。
为了避免类似的事故再次发生,我们有必要对此事故进行深入的原因分析,以便找出问题所在,提出改进措施,确保电网运行的安全稳定。
我们需要了解220kV主变跳闸事故的基本情况。
据现场调查和相关资料显示,该主变在运行过程中突然发生跳闸,导致供电中断。
经过初步的调查和分析,得出了以下几个可能的原因:一、设备老化220kV主变是电网中的重要设备,承担着电压的升降和输送功能。
长时间的工作会导致设备的老化,尤其是绝缘子和绝缘油的老化,可能会导致设备发生故障。
二、操作失误电网运行需要高度的专业知识和严格的操作规程。
如果操作人员在操作时存在失误,比如操作不当、误操作等,都有可能导致设备跳闸。
三、外部原因外部原因也是导致设备跳闸的一个重要因素。
比如恶劣的天气(雷电、风沙等)、外部干扰、动物触碰等,都有可能导致设备跳闸。
综合以上几点,我们可以初步得出220kV主变跳闸事故的原因可能是设备老化、操作失误以及外部原因等多方面因素共同作用的结果。
为了避免类似的事故再次发生,我们需要做以下几点工作:一、设备维护对于老化的设备,需要加强维护和检修工作,定期检查设备的运行状态,及时更换和维修老化的部件,确保设备的可靠性和稳定性。
二、操作规范加强对操作人员的培训和管理,严格执行操作规程,规范操作流程,减少操作失误的可能性。
三、加强监测设备监测是预防事故的重要手段。
加强对设备运行状态的监测和检测,及时发现并排除潜在的故障隐患,确保设备的安全运行。
四、加强外部环境保护加强对外部环境的保护,比如加装雷击防护装置、做好防风沙工作等,减少外部原因对设备的影响。
通过以上的分析和对策,我们可以更好地预防和避免类似的事故再次发生,提高电网运行的安全性和稳定性,确保供电的可靠性。
电力行业是国家的重要基础产业,保障电网运行安全是我们义不容辞的责任和使命。
主变跳闸事故原因分析及处理
3 继 电保 护 分 析
保 护 装 置 动作 分 析 如 下 :
( ) 0 开 关 柜 更 改 TA 二 次 极 性 时 ,退 出 #1主此 故 障 初 期 ,故 障点 在 #1 主
变差动范围内,保护不动作。当故障点在 #1主变低压
套 管 与低 压 T 之 间 时 ,9 1 关 跳 开 后 , #2主 变 无 A 3 开
小 ,高压 侧 复 压 元 件 不 开 放 , 因 此 高 压 侧 复 压 过 流保 护 未 动作 。 ( ) 障后 , #1 变 油样 试 验 及 高压 试 验证 明 #1 3故 主 主 变 本体 有 故 障 , #1主变 重 瓦斯 动 作 正确 。 通 过 以 上分 析 可 知 ,保 护 装 置存 在 以 下 问题 :
关 键 词 变 压 器 后 备 保 护 死 区
‘
1 事 故 简 介
事故 前 ,某 供 电 公 司 20 V 变 电站 运 行 方 式 为 : 2k
2 0 V 系 统 单 母 线 运 行 , 1 0 V 系 统 双 母 线 并 列 运 2k 1k 行 ,1 k 为单 母 线 经 分 段 并 列 运 行 , #1主变 检 修 。 0V 系 统一 次 设 备运 行 方 式 如 图 1所 示 。
部 短 路 起 火 ,造 成 三 相烧 损 。
主 变 跳 闸 事 故 原 因 分 析 及 处 理
韩 坚
( 乡供 电公 司 ,江 西 萍 乡 3 7 0 ) 萍 3 0 0
[ 摘要] 介 绍一起 2 0 V变压器及 1k 2k 0 V高压 室烧损事故 ,通过 分析 继 电保护 动作 ,指 出保护 失配是 引起 事故
的 主要 原 因 ,并 提 出 处理 对 策 。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析近日,发生了一起220kV主变跳闸事故,造成了一定的影响和损失。
为了深入了解事故的原因,并从中汲取教训,我们有必要对此事故进行详细的分析和总结。
我们需要了解事故发生的具体情况。
此次220kV主变跳闸事故发生在一家大型电力公司的变电站,事故发生时正值高负荷运行期间。
在变电站接收线路的电力供应过程中,主变突然跳闸,导致供电中断。
虽然变电站的人员迅速采取措施进行抢修,但由于跳闸时间较长,还是造成了一段时间的停电,给周边地区带来了一定的影响。
针对这起事故,我们来分析其可能的原因。
主变跳闸的原因可能是由于设备故障引起的。
主变是变电站的核心设备之一,如果主变出现故障,可能会导致整个变电站的供电中断。
故障可能是由于设备老化、操作不当、维护保养不到位等多种原因引起的。
供电系统的运行状态也可能是导致主变跳闸的原因之一。
在高负荷运行期间,变电站的供电系统可能会处于超负荷状态,如果超过设备的承载能力,就会导致主变跳闸。
供电系统的稳定性、保护措施等因素也会对主变的运行产生影响。
人为因素也是导致主变跳闸的原因之一。
变电站的操作人员在日常工作中,如果不严格按照操作规程进行操作,可能会导致主变跳闸。
操作人员在检修设备时没有按照规定操作,或者在操作设备时没有注意相关的安全措施,都可能会引起事故的发生。
操作人员的技术水平和责任心也会对事故的发生产生一定的影响。
导致220kV主变跳闸事故的原因可能是多方面的。
从设备故障、供电系统运行状态、人为因素等方面都可能会导致事故的发生。
在今后的工作中,我们需要加强对变电站设备的维护保养工作,及时发现并排除设备故障,确保设备的正常运行。
我们还需要加强对供电系统运行状态的监测和控制,合理规划和安排负荷,确保变电站的供电系统处于稳定状态。
我们还需要加强对操作人员的培训和管理,提高操作人员的技术水平和责任心,确保他们严格按照操作规程进行工作,避免因人为因素导致事故的发生。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析近日,某电力局发生了一起220kV主变跳闸事故,造成了不良的社会影响。
此次事故的发生,不仅造成了电力局的经济损失,还对周边居民的生产和生活造成了不便。
为了避免类似的事故再次发生,我们有必要对此次事故进行深入的原因分析。
一、设备故障220kV主变跳闸事故的发生可能与设备故障有关。
在电力系统中,各种设备的正常运行对于系统的稳定和安全具有重要意义。
如果主变设备存在运行异常、绝缘老化、绝缘击穿等问题,都有可能导致主变跳闸事故的发生。
电力局在运行过程中应该加强设备的检修和维护工作,及时发现并处理设备故障,确保设备的正常运行。
二、外部故障220kV主变跳闸事故的发生也可能与外部因素有关。
雷击、异物侵入、外部短路等因素都有可能导致主变跳闸。
特别是在雷电天气,外部的雷击有可能对电力设备造成影响,导致电力设备的故障,从而引发主变跳闸事故。
如果有人为破坏或者操作不当也可能成为引发事故的原因。
电力局需要加强对设备周边环境的保护和管理,对设备周边的安全隐患进行及时排查和处理,以减少外部因素对设备的影响。
三、操作失误220kV主变跳闸事故的发生也可能与操作失误有关。
在电力系统中,设备的运行和操作需要严格遵循相关的规程和操作规定。
如果人员在操作过程中存在疏忽大意、违章操作等情况,都有可能引发设备的故障,从而导致主变跳闸事故的发生。
电力局需要加强对操作人员的培训教育,提高操作人员的操作技能和安全意识,严格执行操作规程,杜绝操作失误引发事故的可能。
四、系统设计缺陷220kV主变跳闸事故的发生也可能与系统设计缺陷有关。
在电力系统设计中,如果存在系统设计不合理、设备配置不当等问题,都有可能成为引发事故的原因。
设备之间的互联互通是否合理、过载保护是否设置合理等问题都有可能影响设备的运行和安全。
电力局需要对系统设计进行全面的审查和评估,确保系统设计合理、设备配置适当,以减少系统设计缺陷可能带来的安全隐患。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析近年来,电力系统的事故频发,给电网的安全稳定运行带来了一定的压力。
220kV主变跳闸事故是比较常见的一种情况。
本文将对一起220kV主变跳闸事故的原因进行分析。
第一,设备故障。
主变作为电力系统中非常重要的设备之一,其运行状态直接关系到电网的稳定运行。
设备故障是导致主变跳闸的最常见原因之一。
设备故障可能包括主变绕组的短路、设备内部元件的损坏等。
这些故障会导致主变无法正常运行,从而引发跳闸事故。
第二,操作失误。
在主变运行过程中,操作人员的操作失误也是导致主变跳闸事故的一个重要原因。
操作失误可能包括误操作、疏忽大意等。
误操作可能导致主变的保护装置误动作,从而引发跳闸事故;疏忽大意可能导致操作人员对主变运行状态的监测不到位,无法及时采取措施避免事故的发生。
设备老化。
随着主变的使用时间的增长,设备的老化现象逐渐显现。
设备老化可能导致主变的绝缘性能下降,设备的可靠性降低,进而引发跳闸事故。
设备老化导致绝缘性能下降主要包括绝缘损耗的增加、局部放电的产生等。
当设备的绝缘性能下降到一定程度时,可能会导致主变的跳闸。
第四,外界因素。
在主变运行过程中,外界因素也可能导致主变的跳闸。
天气因素可能导致主变所在区域的电网供电负荷增加,进而导致主变跳闸;环境因素可能导致主变运行的温度、湿度等参数发生变化,从而影响主变的运行状态。
外界因素还包括人为破坏等。
一起220kV主变跳闸事故的原因可能包括设备故障、操作失误、设备老化和外界因素。
为了防止这类事故的发生,应当加强设备的维护保养工作,定期检查设备的运行情况,及时更换老化设备;加强对操作人员的培训,提高操作人员的技能水平;加强对电网的监测,及时发现并处理潜在的问题;加强对外界因素的监测,合理安排工作计划,以应对可能出现的突发事件。
只有全面提高电力系统的安全性和可靠性,才能保证电网的正常运行。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析近年来,随着电力行业的快速发展,各种电力设备也在不断地更新换代,以满足日益增长的用电需求。
随之而来的是一系列电力设备事故,其中主变跳闸事故是比较常见的一种。
主变是电力系统中功能重要、技术难度大、经济性能较强的设备,一旦发生跳闸事故,将对电网安全稳定运行造成严重影响。
对于主变跳闸事故的原因进行深入分析和研究,对于提高电网安全稳定运行至关重要。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析表明,导致主变跳闸的原因主要包括设备故障、操作失误、外部环境因素以及维护管理不到位等。
操作失误也是造成主变跳闸的重要原因之一。
在主变的运行和维护过程中,操作人员可能因疏忽大意、操作不当或者缺乏必要的操作技能等原因,误操作主变设备,导致设备跳闸。
特别是在设备检修和运行切换过程中,如果操作不当可能会导致设备跳闸,严重影响电网的安全稳定运行。
外部环境因素也是主变跳闸的重要原因之一。
雷击、风雨、冰雪等自然灾害,都可能对主变设备造成影响,引发设备跳闸。
外界异物或者动物也可能对主变设备造成损害,导致设备跳闸。
维护管理不到位也是导致主变跳闸的原因之一。
在主变设备的使用过程中,如果相关人员对设备的维护管理不到位、保养不当,会导致设备寿命缩短、潜在故障得不到及时发现和处理,最终引发设备跳闸事故。
针对以上的主变跳闸事故原因,可以采取以下措施来加以预防:加强设备的检修维护工作,定期对主变设备进行全面、系统的检查和维护,及时发现并处理设备的潜在故障,提高设备的可靠性和安全性。
加强操作人员的培训和管理,提高操作人员的技能水平和操作意识,规范操作流程,减少操作失误的发生,确保主变设备的安全运行。
加强对主变设备的环境保护,加强对主变设备周围环境的保护工作,减少自然灾害和外部环境因素对主变设备的影响,保证设备的安全运行。
加强对主变设备的维护管理,健全设备的档案资料和维护管理制度,加强对设备的定期巡视和保养工作,提高设备的整体管理水平。
一起主变中压侧开关302跳闸事故分析
跳 闸可 能原因分析 : 由于 长期使 用后 温度 高 、板件被 烤损 、运 行 时 潮 湿 、灰 尘 积 累 等 原 因 ,如 图4,2点间 有 白色 粉 末 ,造 成 1、2点间爬 电,进而 引起短 路 ,导致故 障 的 发 生 。 同样 由于长 期使用 后温 度高 、板件 被烤 损 、运 行 时潮 湿 、灰 尘积 累等 原 因 ,又 因3、4、5为 并联 起 来的三 点 ,正 常运行 时其 与正 电源 端接 ,3、4、 5点与2点间若存在爬 电现象 ,也会导致跳 闸 。 由于 开关 长期 处于合 闸位 置 ,红灯 回路一 直处 于接通 状态 ,灯 的消耗功 率大 ,产生 热量也 大 (且 此 灯 罩外壳 只有上 部有 散热孔 ),或 电阻裕 量不 足 导致 绝缘 降低被击 穿 ,都会将 正 电源 接至红 灯HD二
2.14W;灯罩外壳只有上部散热孔且较小 。
再根据伊莱克斯公司 《关于 “开关位置监视 回路
灯盒故障 ”的分析报告》一文中所介 绍和实物 比对 ,
判断徐扬变2#主变302开关KK把手 内信 号灯属2008年4
月前产 品。即虽然把手型号不在所列排查范 பைடு நூலகம்之 内,
图4 原 302开 关KK把 手 内信 号 灯 板 件 示 意 图 (反 面注解 )
据此 分析怀 疑 ,信 号 灯板件 问题 ,使 正 电源 加 检 查 302开 关 KK把 手 ,发 现 其 把 手 型 号 为 LW21—
到 操作 箱跳 闸线 圈上 ,跳 闸 回路被 接通 ,导致 302 16D/49.4157.4N2一D47 O7O602080l008。 虽然 把 手
5 结语
为 了避免 再次 因为 同样 的问题 出现误 跳现 象 , 须对徐 扬变其 他开 关KK把 手 以及 其他 使用伊 莱克斯 开关 的变 电站再 次进行彻 底 的排 查 ,将伊莱 克斯 开 关信号 灯存在的事故 隐患尽快找 出并排 除 。
主变差动保护误跳闸事件分析
主变差动保护误跳闸事件分析摘要:近年来,随着国家对可再生能源政策的支持,生物质发电企业数量不断增加,赶工期、赶进度给生物质发电企业安全运行带来不少隐患及压力。
特别是基建现场存在着电流互感器二次组别接线错误,运行设备难以把控,安全风险较大,事故处理难等一系列新情况,任一基建环节的疏忽都可能构成发电企业的重大安全隐患,甚至引发电网事故。
关键词:主变差动保护;误跳闸下面通过对一起主变差动保护误跳闸事件进行分析,找出误动作的原因,提出解决措施,为继电保护专业提供借鉴。
1 设备概况某生物质发电企业35 k V升压变1台,发电机出口直接连接,10 k V厂用电源取自发电机出口。
1号主变保护装置型号为许继电气WBH821/R1,版本号V2.75,比率制动式差动保护是变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,同时采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动。
2 故障简介2021-09-12T14:00左右,生物质发电厂遇到狂风暴雨恶劣天气,造成了发电厂35KV线路相间过流Ⅱ段动作跳闸、主变比率差动C相保护动作,发电机出口开关、10KV厂用I段分支开关跳闸。
3 现场检查对电气主系统进行检查,对主控室后台机所显示数据进行查看,35 k V线路动作记录显示:相间过电流Ⅱ段跳闸,Ia=23 A,Ic=25A(过流Ⅱ段定值:18.2A,0.2 s),保护动作正确。
检查主变保护屏差动保护装置,报告记录显示:比率差动C相动作,其中高压侧电流:Iah=10.64 A,Ibh=15.91 A,Ich=8.91 A;低压侧电流:Ial=16.41A,Ibl=15.07 A,Icl=2.02 A。
相差动启动电流、制动电流:Iopa=10.3A,Irea=29.96 A;Iopb=8.39 A,Ireb=27.86 A;Iopc=2.14 A,Irec=3.16 A。
主变差动保护定值:最小动作电流2.06 A,最小制动电流3.3 A,比率制动系数K为0.5,差动平衡系数2.076。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析近日,一起220kV主变跳闸事故发生了,这起事故给电网带来了不同程度的影响,也对电力系统的安全运行提出了新的挑战。
本文针对这起事故进行原因分析,旨在识别和总结事故的根本原因和深层次因素,为采取有效的防范措施提供借鉴。
一、事故概述据了解,该变电站一起220kV主变跳闸事故发生在某天凌晨。
事故发生后,电力公司立即启动了应急预案,推进处理事故的各项措施。
经过几个小时的紧急抢修,电网逐渐实现了恢复正常供电。
这起事故没有造成人员伤亡,但对附近居民生活及行业用电造成了一定的负面影响。
二、事故原因分析针对这起事故,我们认为其根本原因可归纳为以下两方面因素:1. 设备质量问题一直以来,设备质量问题都是电力系统安全运行的重要因素。
这次事故的主要设备——220kV主变,可能存在潜在的质量问题。
在地震、闪电和过电压等外界因素的作用下,设备可能失常,导致跳闸。
因此,为确保电力系统的安全稳定运行,闻得维护设备质量是至关重要的。
2. 人为因素人为因素也可能是导致这次事故的重要原因之一。
首先,个别电工可能存在操作不规范、缺乏技术技能和抢修管理不当等问题,导致对设备运行状态的判断和处置不当。
其次,可能存在设备管理人员和电力公司相关管理人员对事故隐瞒不报的情况,这就导致了事故处理时间的拖延和效果的不佳。
三、防范措施为避免类似情况再次发生,电力系统管理者和从业人员应该采取一系列有效的防范措施。
首先,要加强设备质量管理,确保设备制造合格并能够安全、稳定运行。
技术人员也需定期检查设备状态,及时发现隐患并采取措施避免风险事件发生。
其次,对从业人员的培训也应高度重视。
培训内容可以包括安全操作规程、设备操作要点以及事故处理流程等内容。
定期组织模拟演练,培训人员如何在应急情况下迅速处理故障事件,把损失降到最低程度,以确保电力的连续供应。
最后,在处理事故过程中,需要建立科学、高效的沟通机制,管理层应与厂商和技术专家沟通,保证技术人员能够做出正确判断和应对措施,及时解决问题,保障电力系统的正常运行。
一起220kV主变跳闸事故的原因分析
一起220kV主变跳闸事故的原因分析【摘要】这篇文章将就一起220kV主变跳闸事故进行原因分析。
在将介绍事故的背景和重要性。
在将分别介绍事故的背景、过程以及可能的原因分析,同时提出相关措施和预防措施。
在将总结文章的主要内容并提出建议。
通过对该事故进行深入分析,有助于更好地理解事故发生的原因,从而提高设备运行的安全性和可靠性。
【关键词】220kV主变、跳闸事故、原因分析、事故背景、事故过程、可能原因、相关措施、预防措施、结论。
1. 引言1.1 引言在电力系统运行中,主变是承担着电压调节和功率传输的重要设备,对电网的稳定运行起着至关重要的作用。
一起220kV主变跳闸事故的发生令人震惊,引起了人们对电力系统安全性的关注。
本文将对该事故进行分析,并探讨可能的原因及相应的预防措施。
事故背景:概述该220kV主变跳闸事故发生的时间、地点和具体情况。
事故过程:详细描述主变跳闸事故发生的过程及影响。
可能原因分析:分析导致主变跳闸事故的可能原因,包括设备故障、人为因素等方面。
相关措施:介绍针对该事故可能原因制定的相关措施,以避免类似事故再次发生。
预防措施:提出预防主变跳闸事故的具体措施,包括定期检查设备、加强人员培训等方面。
通过对该220kV主变跳闸事故的全面分析,可以为电力系统的安全运行提供有益的经验教训,同时也提醒相关部门和人员不断加强安全管理,确保电力系统的稳定运行。
2. 正文2.1 事故背景这起220kV主变跳闸事故发生在某电网公司的变电站。
事故发生时,该变电站正常运行,突然主变跳闸导致大面积停电。
事故造成了严重的经济损失和社会影响,引起了各方的高度关注。
据初步调查,事故发生前没有接到任何异常报警信号,主变的运行参数也在正常范围内。
经过分析,主要原因可能是主变设备出现了故障,导致跳闸保护动作。
在事故发生前,变电站的设备都经过了定期维护和检查,但是由于设备年限较长,可能存在隐患。
还有可能是操作人员在操作过程中出现了失误,导致了跳闸事件的发生。
一起压板氧化造成越级跳闸事故分析及处理
一起压板氧化造成越级跳闸事故分析及处理摘要:本文通过对某站一起10kV线路接地故障所引起10kV #1主变变低501开关跳闸事故分析,得出事故原因为由于跳闸出口压板氧化导致接触不良,开关拒分引起的越级跳闸,并详细分析这起事故的原因,提出了相应防范措施及注意事项,避免类似事故的发生。
作为运行人员,我们要吸取事故教训,触类旁通,对变电站所有运行的保护测控装置压板进行排查,检查压板是否出现氧化生锈现象,发现异常立即上报处理。
关键词:压板,接触不良,防范措施1 引言本文通过对某站一起10kV线路接地故障所引起10kV #1主变变低501开关跳闸事故进行详细的分析,并对疑似氧化压板电阻情况进行测量,随即更换压板,对保护装置进行数次故障模拟,验证压板接触不良。
查找出事故原因是由于跳闸出口压板氧化导致接触不良,同时给出了事故的检查分析过程,提出了相应防范措施及注意事项。
2 故障概况2.1 事件前运行方式110kV某变电站110kV单母线分段并列运行、10kV单母线分段分列运行。
正常运行方式下,#1主变变高1101开关、#2主变变高1102开关在合位。
10kV分段500开关处于热备用状态,10kV分段500开关备自投投入,#1主变变低501开关在合位,#2主变变低502开关在合位,分别带10kV I段、II段母线负荷,如图1所示。
图1 事件前运行方式2.2 事件经过2020年05月10日05时18分14秒,110kV某变电站10kV F10佰易线发生接地故障,零流故障二次电流8.121A(定值0.95A),10kV F10零流I段保护正确动作,但未跳开510开关;保护装置、站内监控后台均无510开关变位信息。
05时18分15秒#1站变兼接地变高零流1时限动作,故障电流1.35A(定值0.24A),闭锁备自投,持续2.891s后(定值2.5s),高零流2时限动作,故障电流1.32A,跳开#1主变变低501开关,10kV IM失压。
一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析
一起主变跳闸或线路跳闸事故的分析随着电力系统的发展和智能化的应用,主变跳闸和线路跳闸事故虽然不常见,但仍然存在一定的风险。
这些事故可能对电力设备、电网运行和用户供电造成重大影响。
本文将对主变跳闸和线路跳闸事故进行分析,探讨其原因及避免措施。
一、主变跳闸事故分析主变跳闸事故指主变压器在正常运行状态下突然跳闸。
其原因主要包括以下几个方面:1.过载:主变压器承担着将高压输送到用户端的任务,当供电负荷超过主变容量极限时,主变压器将承受过大的负荷压力,可能会发生跳闸事故。
2.短路:主变压器短路是导致跳闸的主要原因之一、短路会导致主变压器过电流,超过了压器所能承受的范围,从而引发跳闸。
3.绝缘故障:主变压器的部分零部件如线圈、绝缘子等存在老化、磨损或损坏的情况,会导致绝缘不足,从而引发跳闸。
针对主变跳闸事故,可以采取以下措施:1.加强运行监测:通过安装传感器和监测设备,实时监测主变压器的运行状态,以及负荷、温度、油位等参数,及时发现异常现象并采取措施。
2.完善维护体系:建立完善的主变压器维护体系,定期进行维护检修,包括绝缘检测、油色谱分析、温度测量等,及时发现和处理潜在问题。
3.提高设备质量:选用优质的主变压器产品,并确保设备的安装和调试符合规范要求,提高设备质量和可靠性。
二、线路跳闸事故分析线路跳闸事故指输电线路在正常运行状态下突然跳闸。
其原因主要包括以下几个方面:1.过载:当线路负荷超过其额定容量时,电流过大会导致线路跳闸。
过载可能是由于用电负荷超过了设计容量、设备故障或错误操作等原因引起。
2.短路:线路短路是导致跳闸的常见原因之一、当线路上的两个或多个导体之间发生短路时,电流将迅速增大,超过了线路保护装置能够承受的范围,从而引发跳闸事故。
3.人为操作错误:人为操作错误也是线路跳闸事故的原因之一、例如,误操作保护设备,导致线路跳闸。
针对线路跳闸事故,可以采取以下措施:1.加强运行监测:通过安装线路监测设备,实时监测线路的负荷、电流变化等参数,及时发现异常情况并采取措施。
一起主变跳闸事故的保护动作情况分析
1 S 2 0 字 式 变 压 器 差 动 保护 差 动 #P T1 0 数 保 护 启 动 动 作
2 0 0 9—0 7—0 0 01 0 3 3 s 7 9: : 0 3 m
王 凌 燕 南京 供 电公 司 2 0 6 1 3 0
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各投 出 口 8 作 动 作 动
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本 文介 绍 了2 0 年 7同一起 发生 在 1O V 09 k 1 大光 变 电站 # 1 变差 功 保 护 跳 闸 事 故 经 主
过并对保护 动作行 为进行 了详细分析 。
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区用电负荷 年年攀升 ,为更好地保证迎峰 度夏及负荷高峰期 间的用 电负荷 ,我公司 干2 0 年对 主城 区内八个 负荷较 重的变电 08 站进行 了大容量改造工程 。作 为八站之 一 的 1O V大 光 变 在 原 有 的 两 台 5 MVA主 k 1 0 变 ( 、#2 #1 主变 )的基础上 ,又新 增一 台 8 MVA主变 ( #3 变 ) 主接 线 0 即 主 ,其 也由原 来的 外桥接线变 成了现 有的扩大外 桥式接线 。主接线 图如下 :
一起典型的变电站跳闸事件分析
一起典型的变电站跳闸事件分析摘要:由于220kV线路有雷电侵入,天气情况为大雨,导致线路断路器A 相外绝缘闪络,弧光引起母线侧A、B相短路。
引起了500kV某变电站220kV 1号母线双套母差保护动作出口,切除1号母线,1号主变中压失灵保护出口,1号主变三侧跳闸。
220kV 2、3、4号母线因所接线路全部为风电场线路,1号主变跳闸后,电能无法送出,对侧失电,导致220kV 2、3、4号母线全部失电,35kV 0号、1号站用变失电,导致全站失电。
此次事件为非常罕见的变电站跳闸事件,本文介绍了事件的发生情况,分析了原因与处理过程,并总结了故障处理的经验和防范措施以供参考。
关键词:母差保护变压器跳闸运行近年某500kV变电站220kV 1号母线双套母差动作出口,切除220kV 1号母线,1号主变中压失灵保护出口,1号主变三侧跳闸。
220kV 2、3、4号母线因所接线路全部为风电场线路,1号主变跳闸后,电能无法送出,对侧失电,导致220kV 2、3、4号母线全部失电,35kV 0号、1号站用电失电。
一、事件的发生及过程1.本次故障涉及线路的一次主接线图本次故障涉及的某变电站一次设备简图如图1所示。
图1 某变电站一次主接线简图2.故障前后的运行情况故障前运行方式:500kV系统、1号主变压器、220kV系统、35kV系统均为正常运行方式。
251、261断路器热备用(这两个断路器为电磁环网的解环点),312断路器热备用。
故障前某变电站500、220kV电网运行正常,系统无任何操作和扰动。
当时天气情况为雷雨天气。
1号主变故障前负荷为181.89 MW,故障后负荷为0。
3.故障发生过程近年某日14时52分07秒,220kV腾元I线251线路发生A相接地故障,故障电流持续330ms,由于腾元I线251处于热备用状态,开关处于分位,两套线路保护距离加速及零序加速保护动作,故障测距138.39千米。
故障持续到350ms时,腾元I线故障发展到母线侧A、B两相相间短路,双套母线保护动作,切除253、255、257、212、213断路器及1号主变三侧5021、5022、201、301断路器。
主变跳闸事故应急预案
为确保主变跳闸事故发生时,能够迅速、有效地进行处置,最大限度地减少事故损失,保障人员生命财产安全,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司范围内主变跳闸事故的应急处置工作。
三、事故分类及处理1. 事故分类(1)主变保护动作跳闸(2)主变内部故障导致跳闸(3)外部故障导致主变跳闸2. 事故处理(1)主变保护动作跳闸1)值班人员立即启动应急预案,通知相关岗位人员到位。
2)确认主变保护动作原因,若是保护误动,立即进行手动复位;若是保护正确动作,根据事故情况采取相应措施。
3)对主变进行巡检,确保设备无异常。
4)恢复正常运行后,对事故原因进行分析,总结经验教训。
(2)主变内部故障导致跳闸1)值班人员立即启动应急预案,通知相关岗位人员到位。
2)确认故障原因,若是设备损坏,立即进行抢修;若是其他原因,采取相应措施。
3)对主变进行巡检,确保设备无异常。
4)恢复正常运行后,对事故原因进行分析,总结经验教训。
(3)外部故障导致主变跳闸1)值班人员立即启动应急预案,通知相关岗位人员到位。
2)确认外部故障原因,若是外部设备故障,通知相关部门进行处理;若是其他原因,采取相应措施。
3)对主变进行巡检,确保设备无异常。
4)恢复正常运行后,对事故原因进行分析,总结经验教训。
四、应急响应程序1. 事故发生后,值班人员立即向领导汇报,并启动应急预案。
2. 各相关岗位人员按照预案要求,迅速到位,开展应急处置工作。
3. 事故处理过程中,值班人员负责协调、指挥和调度。
4. 事故处理完毕后,对事故原因进行分析,总结经验教训。
五、应急保障措施1. 加强人员培训,提高应急处置能力。
2. 配备充足的应急物资,确保应急需要。
3. 建立应急通信系统,确保信息畅通。
4. 加强与相关部门的沟通协作,共同应对事故。
六、预案修订本预案自发布之日起实施,如有需要修订,由相关部门提出修订意见,经公司领导批准后进行修订。
七、附则1. 本预案由公司安全生产管理部门负责解释。
一起低压配电越级跳闸事例分析
一起低压配电越级跳闸事例分析一、事故经过2019年1月10日晚上,某企业车间突然停电,导致生产线全部停摆,造成了产能损失和经济损失。
经初步排查发现,停电原因是由于低压配电越级跳闸导致的。
为了深入分析事故原因,我们组织了相关的技术人员进行了调查和分析。
二、事故分析1.供电系统概况该企业低压配电系统供电方式为两级供电,分别由主配电室和分配电室供电。
主配电室由一台1250kVA变压器供电,负责整个厂区的供电;分配电室由多台400kVA变压器供电,分别负责不同的生产车间。
2.事故发生经过在事故发生当天,主配电室的1250kVA变压器由于检修维护,导致停电。
此时,分配电室的400kVA变压器自动跳闸,而厂区内又有一台100kVA的变压器提供部分负荷供电,结果低压配电出现了越级跳闸现象。
造成了整个车间的停电。
3.事故原因分析通过分析发现,低压配电越级跳闸的主要原因有以下几点:(1)电力系统设计缺陷:供电系统的设计中存在一定的缺陷,导致在主变检修时,分配电室的400kVA变压器无法顺利切换负荷,从而跳闸停电。
(2)供电设备运行不稳定:在1250kVA变压器检修期间,100kVA变压器无法稳定供电,造成了部分负荷供电不足,从而导致了低压配电越级跳闸。
(3)设备运行监控不到位:在主变检修时,分配电室的400kVA变压器跳闸未能及时发现和处理,导致了事故的发生。
(4)检修作业管理不严格:1250kVA变压器的检修作业管理不够严格,未有完善的备用电源和切换方案,导致了供电系统的不稳定,从而引发了低压配电越级跳闸。
三、事故教训及改进措施2.设备运行监控到位:加强对供电设备的实时监控,及时发现并处理设备运行异常,防止出现类似事故。
3.制定完备的检修作业管理规定:对变压器的检修作业进行规范化管理,确保检修期间有完备的备用电源和切换方案。
4.加强应急预案及培训:建立健全的应急管理机制,并对相关人员进行培训,提高应对突发事件的能力。
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1 V 高压 室传 出爆 炸声 ,1 主变 1 V母 线 桥 0k 号 0k 限流 电抗器 起火 ,高压 室靠 1 V I 0k 段母 线侧 从窗 户 喷 出火 焰 和 浓 烟 。2mi ,1 主 变本 体 重 瓦 n后 号
斯保护动作 ,跳开主变三侧开关。
2 事故发展过程分析
保 护 装 置 及 录 波 器 历 史 数 据 显 示 事 故 发 展 经
并 以不 同的时 限作用 于低压 侧短 路器 与高压 侧短 路 器( 或变压 器各 侧断路 器 ) 。
后,低压侧复压过流保护 I 2 段 时限动作。故 l 号 主变保护低压侧复压过流保护动作正确。
()故 障时 l 主变 高压 侧 二次 电流虽 然持 续 3 号 达 到 38A( . 高压 侧复压 过 流保护 定值 为 1 .4A, =35 rl4 5 , L 0 U= , 由于低压 侧故 障时 , l . U=6 2 6 但 = S V, V)
流 为 相 1 2 B相 1 8 C相 1 0 A 534 A, 420A, 470A; 17~ 12S时 ,间断 通 过 的短 路 电流 大部 分 时 间 . 3 大 于 17S前 的值 ,超过 其 热稳 定容 量 ,导 致 l . 号
立立
宝 宝
主变低压侧匝间绝缘损坏 ,从而引发匝间短路 ;短 路故障使变压器油箱 内聚集了大量的气体,驱动瓦 斯 继 电器 ,重瓦斯动 作跳 闸 。
时1 号主变、2 号主变低压侧 电流大小相等、方 向
相 反 ) 当 9 1 关 跳 开 后 ,2 主 变 无法 向故 障 。 3开 号
4 处理对 策
()在变压器高压侧的过流保护对低压母线的 1 灵敏系数不满足规定时,应在变压器的低压侧断路
器 上 配置 2套完 全独 立 的过流保 护 ,作为 该低压 母
经分段并列运行方式,l 号主变在检修状态。事故 前 的一次运 行方 式见 图 l 。
过为:以 9 1 0 开关接到合闸命令为计时零点,在合
9 1 关 前 ,1 V I, Ⅱ段 母 线均 带 电,9 1 0开 0k 0 开
关处在热备用状态 。 0 时, 9 1 隔离开关 B 45 ms 在 0 3 , C相裸露部分 ( 动静触头 ) 附近,因开 关柜金属横
S
电 安 技 力 全 术
第1 2 第1 ) 3 0 年 期 卷(1 1
一
起主变跳 闸事故 的分析和处理
韩 坚
( 乡供 电公 司,江 西 萍 乡 3 70 ) 萍 30 0
20 -1-1 ,某供 电公司 20k 09 1 2 2 V变 电站 1 号 主 变 重 瓦 斯保 护 动作 跳 闸 ,1 V 高压 室 2 块 高 0k l 压屏 柜及 1 主变 1 V 限流 电抗器 因短 路 电弧及 号 0 k 电弧火焰 高温烘 烤而 不 同程 度损坏 。 事故 前 该 站 的运 行 方 式 为 ,20k 系 统 单 母 2 V 线运 行 ,l0 V 系统双 母并 列运行 ,1 k 为 单母 1k 0V
3 继 电保护分析
3 1 保护动作分析 . ()故 障初 期 故 障点 在 1 主变 差 动 范 围 内 , 1 号
但 按 照 (2 ( 0~ 50k 电网继 电保 护 装 置 运 行 整 2 0 V
k 电网继 电保护装置运行整定规程 规定 ,l V 号 主 变应做 带 负荷试 验 ,并退 出 1 主变 A,B套 差 号 动保护 。合上 1t 关无 问题 ;合上 9 1 关后 , 0开 0开
烧损 。
主变 1 V侧 9 1 0 k 0 开关柜更改电力互感器 ( T 二 C)
次线 极性第 一种 工作 票结束 后 ,变 电站 向地 调 申请
1 号主变转运行 。合上 1 号主变高压侧 2 1 0 开关后,
因 9 1 关柜更 改 C 0开 T二次 极 I 按照 (2 生, ( 0~ 50 2 0
一 一
第 l 卷 (0 1 3 2 1 年第 1 ) 期
电 力 安 全 技 术
S
定规程 规定,如主变需带负荷试验 ,在主变带负 荷时,需退出主变差动保护,故此次事故 中 1 号主
变差 动保 护不 动作 。 () 由于故 障初期 故 障点 发生 在 1 主变 低压 2 号
差的调整对结果无影响,但在 防止主变启动故障的
点提供 电流 ( 但此时 l 号主变继续向故 障点提供 电 流) ,故 l 号主变 低压侧 C T无法感应 到电流 ,保
护 返 回 。但 故 障 发展 到低 压 侧 C T与 开 关之 间时 , 保 护 重新启 动 ;当 电流值大 于过流 定值且 持续 16 . S
线的主保护及后备保护。同时,要求这 2 套过流保 护接于 C T不同的绕组 , 经不 同的直流熔断器供 电,
条 掉落造 成 BC相 间短路 故 障 ,经 过半 个周 波后 发 展成 三相短 路故 障 。 障产生 的 电弧同 时引起接地 , 故 电弧加 热开 关柜 中的空气 ,使 空气急 剧膨 胀 ,引起
爆炸,产生巨大响声 ,9 1 0 开关柜烧损。
0~ 17 内 无差动 保 护时 ,主变 高压 侧后备 保 护 时 间的调整 应 以快速 切 除保护 范 围内的故 障为
套管与低压 C T之间 , 号主变低压侧 C l T感应 的
电流为 2号 主变 经 9 2开 关 、9 1 关提 供 的 ( 0 3开 此
原则 ,尽量缩短高压侧后备保护的动作时间,防止 主变故 障持 续时 问过 长。
流经 1 号主 变低压 侧 限流 电抗器 与 l 号主 变低
图 1 事 故前 的一次设 备运行方式
1 事故经过
20 - 1 2 4 0 09 1 1T1 :4 ,该 公司变 电检修班 1 号
压侧的额定 电流相同,流经电抗器的电流超过其额
定 电流 350A,而且 时 间远 大 于其 热 稳定 允 许承 0 受 的 时间 ,最终导 致 内部短路 起火 ,造 成其三 相均