发电厂检修文件包-作业指导书-低压加热器
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设备名称: #6低加
安装位置:汽机房13.7米
设备型号: JD-1100-Ⅲ
制造厂家:东方汽轮机厂
基本参数:
名称#5
图号M709-
029000A
型号JD-1100-
IV
换热面积1100m²
设计压力
壳体0.6MPa
管程 4.2 MPa
设计温度
壳程265 ℃
管程150 ℃
换热管材
料
SA556-B2
换热管规
格
Ф16X0.9
换热管连接方式强度胀+密封焊
给水流程 2
抽芯长度8000 mm 低加空重24645Kg 低加充水
重
50000 Kg
液压试验
压力
管程 5.25MPa 壳体0.93MPa
1 准备工作
1.1 送交热力工作票
1.2 三方确认安全措施
警告:搭制的脚手架应牢固且有围栏
1.3联系有关人员搭设脚手架
1.4 联系有关人员拆除设备保温层
1.5 工器具、材料及备件准备完毕
2. 加热器本体焊缝检查
2.1加热器本体焊缝外观检查。
3.解体
3.1水室人孔门拆卸
警告:拆卸人孔门螺栓前确认检查汽、水室已泄压放水,人孔开启后不能马上进人,要通风一段时间方可进入
3.1.1拆除低加水室人孔门盖的螺栓,吊出
人孔门盖板。
4.检查与修复
4.1人孔门检查
4.1.1将螺栓清理干净,除去锈垢,检查无
锈蚀、裂纹和损伤,然后涂般油待用。
4.1.2清理人孔盖结合面,然后检查是否有
裂纹、毛刺、沟槽等缺陷,若有缺陷则须消除,裂纹据情可用清除裂根,然后进行补焊的方法予以消除,毛剌应磨平,沟槽据情补焊。
4.2 水室隔板检查及修复
4.2.1 水室内盖板平整、密封面干净
4.2.2打开通流隔板,清理干净水室内部各
处,清除隔板锈垢,然后检查各焊缝有无裂纹,隔板的腐蚀,磨蚀等状况,然后据情予以处理,隔板
泄漏及裂纹、冲蚀凹坑按下述方法去消除。
警告:在水室焊接须做好安全措施,并留人监护;在焊接时应保护好管板及管口,不得损伤
4.2.2.1 首先将出现泄漏的焊缝挑掉,清理干净。
4.2.2.2如有裂纹,用打磨或铲削法除去受
影响的金属,裂缝要除净。
4.2.2.3切割或打磨出一个“V”型坡口。
4.2.2.4从修理部位消除所有异物。
4.2.2.5用材料相同的焊条进行补焊,然后
除去所有氧化皮及焊渣。
4.3 钢管检查
4.3.1低加汽侧充压缩气,水侧管口查漏。
用压缩空气在壳侧内充压,压力小于0.2MPA。
4.3.2 如发生泄漏则应采用堵管和加胀的
方法。
4.3.3 堵管方法:
4.3.3.1确定受损的管子,并标明在管板圈
上,然后测定受损管子内径,选用合适的胀管器放入管内对管子离管板面50~75mm部位进行扩胀将管子内径扩大0.13mm,以保证堵管部分管子与管板完全贴合。
4.3.3.2将管口清洗干净,用专用工具将堵
头敲入管中,并将堵头塞平。
4.3.3.3按焊接工艺要求焊接。
4.4 附件检查
4.4.1 水位计检查,水位计指示清晰、准
确。
4.4.2 汽、水室安全门检查修复。
5. 装复
5.1在人孔盖装复前,检查和清洁人孔盖,
用金属刷和砂皮清理人孔盖与水室接触面,并清洁所有螺纹表面,双头螺栓涂上合适的润滑剂,然后进行装复。
5.2 装复前对水室及筒体内壁检查
5.3在装上操作工具前,换上一个新的人孔盖密封垫圈(因旧的垫圈使用受压后,弹性丧失,从而导致密封失效。
)
5.4吊上人孔门盖板,注意人孔盖密封垫圈到位无偏斜,紧固螺栓时要对称均匀紧固。
6. 安全门校验,安全门压力整定符合定值
7.检查低加支撑,各支撑完整无损,滚动支架无卡涩
8. 清理现场,终结工作。
2
附件一(可选)文件包修改记录
本文件包修前准备修改
本文件包中检修工序卡修改
本文件包中检修技术记录卡修改
本文件包检修工序中质检点修改
本文件包其他页面格式修改
附件二(可选)不符合项处理单
附件三(可选)项目调整申请单。