2寸腐蚀油管打捞

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目录
一、引言
二、修前简况 三、施工情况 四、心得体会 五、结论
五、结论
1、该井于2012年7月2日搬上2012年8月27日完井, 历时57天。 2、磨铣、套铣打捞处理井段:1512.19m1574.26m,共捞出Φ60mm平式油管2根(长7.9m、 9m)+Φ60mm平式油管皮子(长共10.46m)+丝堵。 打捞过程中油管腐蚀严重,出现大量油管皮子。其 中磨鞋鞋底影响了打捞进度。 3、Φ80mm套铣筒+磨鞋冲砂至人工井底: 1910.9m,达到设 套悬挂,落物 为4根Φ60mm 平式油管+丝堵
基础数据
表层套管 Φ339.7mm 表层深度规范 Φ339.7mm×200.74m
生产井段
1505m-1852m
油层套管深度
Φ139.7mm×1475m Φ101.6mm×1975.51m
人工井底 联 入
1961m 4.75m
〃 4 套管腐蚀油管打捞
修井十三队
目录
一、引言
二、修前简况 三、施工情况 四、心得体会 五、结论
一、引言
随着油田开发进入后期,原有的套管发生套
变破损甚至错断,侧钻与悬挂4寸套管大量出 现,从而4寸套管内的修井作业应运而生,新 明173侧井位于三厂文明寨矿,是一口侧钻悬 挂4寸套管井,补孔后下2寸平式油管生产, 由于井内盐性较高,对油管腐蚀严重,在检 修过程中出现油管断裂现象,4根平式油管+ 丝堵落入井内。证实为油管腐蚀严重,致使 油管断裂,落物鱼顶为腐蚀油管接箍。

母锥捞出断油
管及皮子,长 0.1m(如图)
2、处理第二根油管
3、高效磨鞋钨钢鞋底落井处理
磨铣钨钢磨鞋底时,
明显碎铁屑增多卡 钻憋钻明显,采用 强磁打捞筒: 规格 Φ80mm×0.35m 磁体在铣头内(如 图)
套铣带出磨鞋鞋
底,长50mm、 宽35mm的钨钢 块(如图)
目录
一、引言
二、修前简况 三、施工情况 四、心得体会 五、结论
二、修前简况
2012年5月7日上作业补孔时,起原井管柱时
末根油管接箍腐蚀导致管柱落井。井内落鱼 为Φ60mm平式油管4根+丝堵。 资料调查: 2012年5月11日上小修作业,打 捞深度:1475.3m,未获,套铣深度: 1475.3m。无进尺。5月10日软探砂面深度: 1512.15m,末根油管本体腐蚀,分析油管接 箍腐蚀导致管柱落井。
磨铣,套铣是核心手段 处理磨鞋底用套铣更效率,和鱼顶的接触面
积更小,使得实际磨铣面积小比磨铣有利 下钻后不能及时洗井、施工就不要把钻具下 到射孔井段内,防止砂埋。
我想提三问:
1、磨铣越长越好还是适度好 2、宁可空跑一趟尝试一下好还是直接磨掉接
箍好 3,不要怕空趟好还是多打捞两遍加强自信好 (注:腐蚀油管会有这些考虑,普通油管打 捞不在三个问题考虑范围)
4、套铣捞出最后一根油管+丝堵 通过套铣,捞出的油管+丝堵,油管
长9m(如图)
目录
一、引言
二、修前简况 三、施工情况 四、心得体会 五、结论
四、心得体会
在套铣、磨铣过程中注意防止卡钻事故发生,
磨铣过程中会产生大量的油管皮子贴在套管 上,在4寸套中非常容易发生卡钻事故,所以 尽量减少磨铣深度,新明173侧井内的油管腐 蚀非常严重,不能使用内打捞,只能采取套 铣、母锥打捞方式,使打捞方式受到局限。
最大井斜 水泥返高
29.5o/37.2o/1820m 1414m
目录
一、引言
二、修前简况 三、施工情况 四、心得体会 五、结论
三、施工情况
1、处理鱼顶阶段
鱼顶为油管接箍,下接箍公锥打捞,捞空 下磨鞋磨铣接
箍,磨铣进尺 0.7m,至磨铣 无进尺为止。 套铣出断油管 长0.3m(如图)
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