煤矿机电事故案例

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• 从1996年~2007年统计,近10年我国煤矿生产事故中,以死亡人数计算,煤矿机电事故 死亡人数平均占总事故死亡人数的2.14%。国内外大量的调查统计表明,由于人的不安全 行为而导致的事故占事故总数的70%~90%。
• 美国安全工程师海因里奇经过大量的研究,认为存在着“88:10:2”规律,即在100起事故 中,有88起是纯属人为的,有10起是人为和物的不安全状态造成的,只有2起是人难以预 防的,即所谓“天灾”。
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李××站在定向滑轮上方的煤壁侧,王×× 、王××站在切眼内3号回柱绞车下方,担任警 戒。张××和孙××站在由2号回柱绞车、定向滑轮、平板车三点构成的钢丝绳三角带内, 由张××持握剁斧,孙××使用大锤,剁捆扎溜槽的钢丝绳,先剁断平板车下部捆溜槽的 钢丝绳,然后剁平板车上部捆溜槽的钢丝绳。
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距机头仅有0.4米左右,人员无法进入工作。现场先拆开机头与过渡槽的联接螺丝, 接着马××进入溜头老塘侧,拆卸机头底托板老塘侧螺丝。任××与孟××拆电机与机头 变速箱联接螺丝。11时5分左右,马××将四颗底托板螺丝卸掉后,由老塘经机头下方 出来,此时,电机与变速箱联接螺丝刚好被任、孟二人拆完,电机脱落,
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四是用电安全技术管理有漏洞,比如没有设备及电缆漏电保护装置 ,或保护装置失灵而没有及 时处理或更换。
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• (2)直流触电事故的原因 • 一是架空线高度低,不符合《煤矿安全规程》要求; • 二是带电修理电机车集电弓; • 三是工人违章乘坐矿车; • 四是工人在有架空线的巷道里扛钎子、管子等触及架空线; • 五是架空线漏电或没安装使用直流漏电保护装置。
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班长张××安排陈××开1号回柱绞车向切眼(坡度30度)内松平板车(平板车上装有两节 溜槽,平板车前后各有一根钢丝绳将溜槽与平板车捆扎牢固)。平板车松到位后,用2 号回柱绞车的钢丝绳钩头挂在溜槽下部煤壁侧的角上(因为溜槽的电缆槽在煤壁侧,现 场人员想卸车时直接调向,所以把2号回柱绞车的钢丝绳钩头挂在溜槽下部),2号回柱 绞车的钢丝绳通过挂在煤壁侧顶板肩窝锚杆处的定向滑轮,并将钢丝绳带足劲。
第七章 典型机电事故案例分析
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主要内容:
➢第一节 煤矿机电事故分析
• 第二节 机械伤亡事故及点评
➢第三节 触电死亡事故及点评 ➢第四节 电弧烧伤事故
➢第五节 机电事故预防措施
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第一节 煤矿机电事故分析
• 煤矿机电事故是指机电设备(设施)导致的事故,包括运输设备在安装、检修、调试过程中 发生的事故,发生在高低压电网、直流架空线的人身触电事故等。根据近年来全国煤矿事 故分析的统计数字,煤矿机电事故在瓦斯事故、顶板事故、运输事故、放炮事故之后,居 第5位,同时机电事故还是引起瓦斯爆炸等重大事故的一个重要因素。据统计,煤矿井下 由于电火花引起的瓦斯爆炸事故占瓦斯爆炸事故总数的40%~47%。
• 据统计,我国煤矿80%的机电事故是因违章造成的。
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3、在购置设备方面,随着机电设备市场的放开,大量劣质机电产品涌入煤矿市场,再加上非防 爆产品、非煤矿许用产品在煤矿的非法使用,给煤矿安全生产带来事故隐患。
因劣质产品失爆造成的瓦斯爆炸事故时有发生,工作中要注意辨别,存在安全隐患的设备坚决不 能使用。
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➢ 4、铁管员整理铁料时,随便将单体排放在电缆架上,单体掉入溜槽,致使煤机被掉入溜槽 里的单体打支杆带动煤机往下滑行;
➢ 5、现场管理不到位,煤机司机进入煤帮处理铁丝网时,没有安排监护人员。
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四、事故教训
1、现场管理混乱,发现隐患处理不力。 2、抓职工安全思想教育不够,致使部分职工安全思想不牢,自我保安意识差;
➢3、机电科领导对职工的安全教育不够,少数职工安全意识不强,不能切实做到“三不伤害” 。
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四、防范措施
➢1、狠抓规程措施在现场的落实兑现;
➢2、加强职工安全教育,提高职工安全意识和自我保安能力;
➢3、严格现场安全管理,杜绝各工序过程中的不规范行为,做到正规上岗、正规操作。
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【点评】 ➢ 回采工作面拆除运输机,人员多,作业环境复杂,在同步作业时必须有可靠的安全 措施,做到相互监督、相互照应、相互提醒,岂能为了赶任务,不顾及他人安全。马 ××将运输机四颗底托板螺丝卸掉后,由老塘经机头下方出来时,上方电机与变速箱联 接螺丝刚好被拆完,机头下滑,将正经过机头下方的马××挤在机头和下帮木垛之间, 致使左胸部受伤身亡。
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• 3、煤矿机电事故中工伤事故多,设备故障事故多,维修和设备非正常运转情况下事故 多。在对煤矿的安全检查中发现,很多煤矿机电工伤事故占总工伤事故的比例非常高, 机电设备故障事故频繁。这说明在对设备维修和处理故障时,没有制订合理的安全技术 措施。
➢ 4、煤矿机电事故占煤矿事故的比例呈逐年增加的趋势。因为随着煤矿机械化水平的提高,机 电设备也不断增加,因而机电事故的发生也会随之增加。
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机尾现场组人员到现场看到煤机司机蒋××倒在煤帮,后经抢救无效死亡。
➢ 事故发生后分析,当时煤机司机蒋××正在煤帮处理绕在煤机上滚筒上的铁丝网,煤 机被掉入溜槽里的单体支柱打支杆往下滑行9m,造成蒋××被煤机上滚筒压住胸部。a18Fra bibliotek工作面煤壁
煤机
刮板输送机
单体
××煤矿“10.7” 煤机伤人事故示意图
10时10分,在剁断上部捆溜槽的钢丝绳瞬间,由于切眼坡度大,平板车上的溜槽突然 下滑并旋转,产生的冲击力将煤壁侧用于调向的定向滑轮钩头拉直,连接钩头与滑轮 的横轴端部损毁,钢丝绳从定向滑轮内崩出,弹在张××颈部,经现场抢救无效死亡。
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4、电网触电事故原因 (1)高、低压电网触电事故的主要原因:
• 一是违章带电安装、带电检修、带电检查、带电清扫 ;
二是不执行停送电制度,停错、送错电误认开关和电缆,没有执行作业监护制度,没有悬挂“有 人作业,不准送电”牌;
三是没有工作票、没有安全措施、没有执行高压电网作业中停电、验电、放电等规定和要求;
➢2、作业地点存在一定的倾角,在拆除施工中,没有采取有效的防止机头下滑措施;
➢3、现场施工人员相互协调不力,对施工中可能出现的意外情况没有做到相互监督、 相互照应、相互提醒。
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三、事故教训
➢1、现场施工人员安全防范意识不强,急于完成任务,没有严格按措施要求执行;
➢2、现场施工措施不周密,对有可能下滑的大件,没有采取切实有效的防滑措施;
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案例2 ××煤矿“4.8”拆除运输机伤人事故
➢2002年4月8日11时5分,××煤矿发生回采工作面拆除运输机伤人事故,死亡1人。 一、事故经过 ➢4月4日早班,矿组织了34163工作面拆除现场会审,对拆除工作进行了安排。由于需要做 一些前期准备工作,安排机电科4月8日早班拆除工作面尾部运输机,因机电科人力不足,矿 抽调了部分联采工区机电维护员协助拆除。
刮板输送机起 动
带动单体
煤机下滑
挤死蒋××
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三、事故原因
➢ 1、煤机司机进入煤机前煤帮处作业时没有按规程规定关闭刮板输送机、煤机闭锁;
➢ 2、刮板输送机司机无证上岗,开启刮板输送机之前没有认真检查,没按规定程序点动刮板 输送机,违章作业;
➢ 3、职能管理部门对要害工种的培训,持证上岗把关不严;
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➢4月8日早班7时,调度室副主任彭××通知机电科分管综采设备的副科长周×,34163工作 面拆除运输机条件已具备,可以拆除。当天早班,机电科由周×召集参与拆除的车间主 任会议,对拆除工作进行了分工安排。人员到了现场后,根据安排,综采车间副主任孙 ××与任×× 、孟×× 、联采三区机电维护员马×× 拆运输机头,其他人员拆机尾和中部槽。 由于运输机头下帮有一个木垛,
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➢这起事故是由于现场管理混乱,作业工序不规范造成的。下方有人作业,在上方作 业的必须等下方作业的人安全出来以后,才能把电机与变速箱联接螺丝拆掉,而现场 就是不这样干,只顾自己干活,不顾及他人安全,导致了这起事故的发生。
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案例3 ××煤矿“12.6”钢丝绳崩人事故 ➢2006年12月6日早班10时10分,××煤矿综采二队发生了一起钢丝绳崩人事故,死亡1人。 一、事故经过 ➢ 2006年12月6日早班,综采二队队长马××主持召开了班前会,安排班长张××带领孙×× 、 陈××等5人去7421综采工作面安装溜槽。作业人员到达工作地点后,
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【点评】
➢ 这起事故是由多人多处违章造成的,煤机司机进入煤机前煤帮处作业时不按规定关 闭刮板输送机、煤机闭锁;刮板输送机司机开启刮板输送机之前不认真检查就开动刮 板输送机;铁管员随便将单体排放在电缆架上,致使单体掉入刮板输送机里打支杆带 动煤机往下滑行;煤机司机进入煤帮处理铁丝网时,不安排人员监护等。许多安全环 节一一被人忽略了,就有可能导致事故的发生。
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二、矿井机电事故原因分析
1、井下机电设备老化,不能保证设备的及时更新和必要的安全投入,是发生机电事故的重要 原因。
一是很多煤矿由于不能保证必要的安全投入和改造,生产设备自90年代初期至今已基本上无大的 、新的投入,设备陈旧,大量超过服务年限的设备仍在超期使用,甚至带病运行,最终造成机电 事故较多;
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• 二是许多国家已经明令要淘汰的设备(如非阻燃电缆、胶带,老式绞车、电控、防爆高 压开关、主扇、风机、水泵,高耗能油浸变压器、油开关等)仍在使用,安全可靠性差。
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• 2、机电专业人才缺乏,部分机电人员业务技能不高,安全意识不强。部分机电人员工 作不仔细,操作不当或误操作,操作、检修作业技术不娴熟, 维护检修机电设备时违反 “三大规程”和有关措施规定,导致事故发生。
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机头和变速箱一起整体下滑0.2m,将正经过机头下方的马××挤在机头和下帮木垛之间, 致使左胸部受伤,经现场抢救无效死亡。
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过渡槽
机头
变速箱
××煤矿“4.8”拆除运输机伤人事故示意图
拆过渡槽螺丝
同时拆底托板和电机螺丝
机头下滑
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二、事故原因 ➢1、死者马××违反措施中的有关“物件下方严禁有人”的规定,从老塘出来时经过机头下方, 且机头下滑造成死亡;
3、抓职工正规上岗、正规操作力度不够 ,现场习惯性违章现象较多。
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五、防范措施
➢1、加强安全思想教育,牢固树立安全第一思想,真正汲取事故教训;
➢2、狠反习惯性违章,严格遵章作业; ➢3、严格现场管理,及时消除安全隐患,坚决做到不安全不生产;
➢4、狠抓安全生产责任的落实,特别是要抓好要害工种培训,坚持持证上岗。
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一、煤矿机电事故的特点 1、大多为零星单个事故。由于井下机电设备种类、数量较多,这类事故具有零星、多发的特点
且涉及面广,管理难度较大,因此,往往被认为是难以避免的,而未能引起有关人员足够的重视 。
• 2、同类事故重复发生。一方面说明机电事故虽然零散、面广,但也表明其有一定的重 点和规律,因而也是可以预防的。
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第二节 机械伤亡事故及点评
➢2001~2006年期间,某公司先后发生7起机械死亡事故,有煤机伤人事故,拆除运输 机伤人事故,振动筛滚筒伤人事故,钢丝绳崩人事故,钢管坠落反弹伤人事故,滑轮 起吊环崩断伤人事故,乘人装置坠落砸人事故。
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案例1 ××煤矿“10.7” 煤机伤人事故
➢ 2001年10月7日夜班,××矿采煤一区119外工作面发生煤机滚筒伤人事故,死亡1人。 一、自然情况 ➢ 119外工作面位于某采区西翼,临近结束,正进行上网上绳工作。工作面长140m , 煤层倾角17~25度,煤层
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围内工作,其中70架至80架进两刀,煤机从89号向上至机 尾进一刀。班长陈××根据副区长安排从机尾至70架看完一 遍,然后分工,从70架向上共安排4个现场组,剩余人员 到机尾材料道卧底。分工后,工作面刮板输送机司机朱
××在试开刮板输送机时听见电机声音不正常,接着就听
到断链条的声音。班长陈××到机尾察看情况,发现89号支 架处煤帮有一盏灯亮,就安排机尾现场组人员去看是谁
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平均厚度4.5m,采用ZFB2000-16/24轻型支架放顶煤回采工艺,采高为2.0~2.2 m,采 放比为1:1.14,工作面安装SGB-630/220型运输机两部,采用MG-200型可调高双滚筒 采煤机,端头斜切进刀,双向割煤。
二、事故经过
➢ 2001年10月7日夜班, ××矿采煤一区跟班副区长安排工作面70架至机尾范
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