低品质石灰石烟气脱硫运行参数控制何福龙
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收稿日期:2012-11-16
作者简介:何福龙(1967-),男,蒙古族,土默特右旗人,1990年毕业于内蒙古大学生物系,学士学位,电力工程师,现在
内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院,从事电力环境保护工作。
低品质石灰石烟气脱硫运行参数控制
何福龙
(内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院,内蒙古呼和浩特010083)
摘
要:石灰石———石膏湿法脱硫使用低纯度、磨制细度不达标石灰石浆液,通过对脱硫效率、钙硫
比、石膏中碳酸钙残留等进行分析,结果表明吸收塔浆液pH 值应控制在4.8 5.0。
关键词:石灰石—
——石膏湿法脱硫;脱硫效率;钙硫比;pH 值中图分类号:X701.3(226)文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2013)03—0088—02石灰石—
——石膏湿法脱硫一般设计使用石灰石纯度为≥90%(CaCO 3),
石灰石粉或浆液磨制细度要求325目过筛率为≥90%,吸收塔浆液pH 值一般控制在5.2 5.8时,脱硫效率一般可达到95%,石膏中碳酸钙含量≤3%。针对某些电厂脱硫用石灰石品质低下,纯度远低于设计纯度,且磨制细度严重不达标,运行pH 值仍然控制在5.2 5.8,造成石膏中碳酸钙残留严重超标,石灰石利用率低下,运行成本高,在保证脱硫效率的前提下,通过对吸收塔浆液pH 值控制调整,找出pH 值最佳控制范围,以提高石灰石利用率,节约运行成本。笔者以内蒙古某发电厂为例。1
概述
内蒙古某电厂目前装机总容量为2ˑ300MW 。脱硫装置采用石灰石———石膏湿法全烟气脱硫,采用一炉一塔。吸收剂制备系统采用湿式球磨机制浆系统,石灰石(<20mm )通过汽车运至制浆现场的卸料斗,下部配有给料口及振动给料器,然后通过皮带输送机(配有金属分离器)和斗式提升机送入石灰石料仓。石灰石料仓下部设皮带称重给料机送入湿式球磨机。石灰石经湿式球磨机磨制及石灰石浆液旋流器分离,制成浓度为30%的石灰石浆液作为吸收剂,并送入石灰石浆液罐,再经石灰石浆液泵送入吸收塔。
2011年该发电厂实际使用石灰石品质发生变化,纯度远低于设计值,而且由于磨机未及时添加钢球,以及石灰石旋流器入口压力偏高(旋流子已全部投入,入口加装孔板未调整),造成石灰石磨制细度远低于325目90%通过率。1.1
设计参数及保证值
吸收剂设计参数及脱硫系统相关保证值如表1所示。
磨制细度:磨制后的石灰石粒度为90%通过325目。
性能保证值:脱硫装置排放烟气的SO 2浓度应
不高于200mg /Nm 3
,此时对应的脱硫效率不低于
94.4%;设计工况下,石膏品质应达到如下指标:①自由水分低于10%Wt ;②CaSO 4·2H 2O 含量高于90%Wt ;③CaCO 3<3%(以无游离水分的石膏作为基准);④CaSO 3·1/2H 2O 含量低于1%Wt (以无游
离水分的石膏作为基准);⑤Cl -
含量低于0.01%Wt
(以无游离水分的石膏作为基准)。
表1吸收剂组分名
称
单
位
数
值
CaO wt -%50.89MgO wt -%1.32CaCO 3wt -%89.70SiO 2
wt -%
3.6
1.2
实际使用石灰石品质
实际使用石灰石品质具体数据如表2所示。表2石灰石理化特性
序号参数单位样品1样品2
1CaCO 3%79.142CaO %44.33MgO %4.4
4325目过筛率%64.265
250目过筛率
%
69.43
2
试验方法
在保证脱硫效率的前提下,通过对吸收塔浆液pH 值控制调整,找出pH 值最佳控制范围。
3试验数据·
88·2013年2月
内蒙古科技与经济
Feburary 2013
控制吸收塔浆液pH值5.2 5.8时脱硫运行数据如表3、表4所示。
表3脱硫效率
序号主机负荷
MW
FGD入口
SO
2
mg/Nm3
FGD出口
SO
2
mg/Nm3
脱硫效率
%
1223.11463.765.995.5
2211.51406.860.595.7
3221.11593.875.995.2
4234.81426.762.395.6
5229.91591.769.495.6
平均281.11496.566.895.5
表4石膏品质及钙硫比
序号分析项目结果
1游离水16.26%
2CaSO4·2H2O76.93%
3CaSO3·1/2H2O0.79%
4Cl-含量0.17%
5CaCO37.80%
6Ca/S1.27
控制吸收塔浆液pH值4.8 5.0时脱硫运行数据如表5、表6所示。
4数据分析
吸收塔浆液pH值控制从5.2 5.8降低到4.8 5.0时:①脱硫效率基本没有大的变化,仍然能维持较高的脱硫效率;②Ca/S从1.27降低到1.06,逐渐趋近设计值;③石膏纯度从76.93%提高到84.43%,碳酸钙残留从7.8%降低到3.22%,石膏品质和石灰石利用率大幅度提高。
5结论及建议
在石灰石纯度低、磨制细度不达标的情况下,在保证脱硫效率的前提下,应尽可能地降低吸收塔浆液pH值,以提高石灰石的利用率,节约运行成本。pH值最佳控制范围建议控制在4.8 5.0之间。
表5脱硫效率
序号
主机负荷
MW
FGD入口
SO
2
mg/Nm3
FGD出口
SO
2
mg/Nm3
脱硫效率
% 1266.81041.132.497.9
2269.81091.125.797.6
3291.81105.635.796.7
4292.61194.542.396.4
5295.81591.757.496.4
6263.51816.2153.891.5
7273.51617.7227.885.9
8295.32120.6117.494.4
平均281.11447.386.694.6表6石膏品质及钙硫比
序号分析项目结果
1游离水13.4%
2CaSO4·2H2O84.43%
3CaSO3·1/2H2O0.31%
4Cl-含量0.19%
5CaCO33.22%
6Ca/S1.06
[参考文献]
[1]曾庭华.湿法烟气脱硫系统的调试、试验及运行[M].北京:中国电力出版社,2008.
[2]郭东明.脱硫工程技术与设备[M].北京:化学工业出版社,2007.
[3]GB/T21508-2008,燃煤烟气脱硫设备性能测试方法[S].
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何福龙·低品质石灰石烟气脱硫运行参数控制2013年第3期