低品质石灰石烟气脱硫运行参数控制何福龙

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

*

收稿日期:2012-11-16

作者简介:何福龙(1967-),男,蒙古族,土默特右旗人,1990年毕业于内蒙古大学生物系,学士学位,电力工程师,现在

内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院,从事电力环境保护工作。

低品质石灰石烟气脱硫运行参数控制

何福龙

(内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院,内蒙古呼和浩特010083)

要:石灰石———石膏湿法脱硫使用低纯度、磨制细度不达标石灰石浆液,通过对脱硫效率、钙硫

比、石膏中碳酸钙残留等进行分析,结果表明吸收塔浆液pH 值应控制在4.8 5.0。

关键词:石灰石—

——石膏湿法脱硫;脱硫效率;钙硫比;pH 值中图分类号:X701.3(226)文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2013)03—0088—02石灰石—

——石膏湿法脱硫一般设计使用石灰石纯度为≥90%(CaCO 3),

石灰石粉或浆液磨制细度要求325目过筛率为≥90%,吸收塔浆液pH 值一般控制在5.2 5.8时,脱硫效率一般可达到95%,石膏中碳酸钙含量≤3%。针对某些电厂脱硫用石灰石品质低下,纯度远低于设计纯度,且磨制细度严重不达标,运行pH 值仍然控制在5.2 5.8,造成石膏中碳酸钙残留严重超标,石灰石利用率低下,运行成本高,在保证脱硫效率的前提下,通过对吸收塔浆液pH 值控制调整,找出pH 值最佳控制范围,以提高石灰石利用率,节约运行成本。笔者以内蒙古某发电厂为例。1

概述

内蒙古某电厂目前装机总容量为2ˑ300MW 。脱硫装置采用石灰石———石膏湿法全烟气脱硫,采用一炉一塔。吸收剂制备系统采用湿式球磨机制浆系统,石灰石(<20mm )通过汽车运至制浆现场的卸料斗,下部配有给料口及振动给料器,然后通过皮带输送机(配有金属分离器)和斗式提升机送入石灰石料仓。石灰石料仓下部设皮带称重给料机送入湿式球磨机。石灰石经湿式球磨机磨制及石灰石浆液旋流器分离,制成浓度为30%的石灰石浆液作为吸收剂,并送入石灰石浆液罐,再经石灰石浆液泵送入吸收塔。

2011年该发电厂实际使用石灰石品质发生变化,纯度远低于设计值,而且由于磨机未及时添加钢球,以及石灰石旋流器入口压力偏高(旋流子已全部投入,入口加装孔板未调整),造成石灰石磨制细度远低于325目90%通过率。1.1

设计参数及保证值

吸收剂设计参数及脱硫系统相关保证值如表1所示。

磨制细度:磨制后的石灰石粒度为90%通过325目。

性能保证值:脱硫装置排放烟气的SO 2浓度应

不高于200mg /Nm 3

,此时对应的脱硫效率不低于

94.4%;设计工况下,石膏品质应达到如下指标:①自由水分低于10%Wt ;②CaSO 4·2H 2O 含量高于90%Wt ;③CaCO 3<3%(以无游离水分的石膏作为基准);④CaSO 3·1/2H 2O 含量低于1%Wt (以无游

离水分的石膏作为基准);⑤Cl -

含量低于0.01%Wt

(以无游离水分的石膏作为基准)。

表1吸收剂组分名

CaO wt -%50.89MgO wt -%1.32CaCO 3wt -%89.70SiO 2

wt -%

3.6

1.2

实际使用石灰石品质

实际使用石灰石品质具体数据如表2所示。表2石灰石理化特性

序号参数单位样品1样品2

1CaCO 3%79.142CaO %44.33MgO %4.4

4325目过筛率%64.265

250目过筛率

%

69.43

2

试验方法

在保证脱硫效率的前提下,通过对吸收塔浆液pH 值控制调整,找出pH 值最佳控制范围。

3试验数据·

88·2013年2月

内蒙古科技与经济

Feburary 2013

控制吸收塔浆液pH值5.2 5.8时脱硫运行数据如表3、表4所示。

表3脱硫效率

序号主机负荷

MW

FGD入口

SO

2

mg/Nm3

FGD出口

SO

2

mg/Nm3

脱硫效率

%

1223.11463.765.995.5

2211.51406.860.595.7

3221.11593.875.995.2

4234.81426.762.395.6

5229.91591.769.495.6

平均281.11496.566.895.5

表4石膏品质及钙硫比

序号分析项目结果

1游离水16.26%

2CaSO4·2H2O76.93%

3CaSO3·1/2H2O0.79%

4Cl-含量0.17%

5CaCO37.80%

6Ca/S1.27

控制吸收塔浆液pH值4.8 5.0时脱硫运行数据如表5、表6所示。

4数据分析

吸收塔浆液pH值控制从5.2 5.8降低到4.8 5.0时:①脱硫效率基本没有大的变化,仍然能维持较高的脱硫效率;②Ca/S从1.27降低到1.06,逐渐趋近设计值;③石膏纯度从76.93%提高到84.43%,碳酸钙残留从7.8%降低到3.22%,石膏品质和石灰石利用率大幅度提高。

5结论及建议

在石灰石纯度低、磨制细度不达标的情况下,在保证脱硫效率的前提下,应尽可能地降低吸收塔浆液pH值,以提高石灰石的利用率,节约运行成本。pH值最佳控制范围建议控制在4.8 5.0之间。

表5脱硫效率

序号

主机负荷

MW

FGD入口

SO

2

mg/Nm3

FGD出口

SO

2

mg/Nm3

脱硫效率

% 1266.81041.132.497.9

2269.81091.125.797.6

3291.81105.635.796.7

4292.61194.542.396.4

5295.81591.757.496.4

6263.51816.2153.891.5

7273.51617.7227.885.9

8295.32120.6117.494.4

平均281.11447.386.694.6表6石膏品质及钙硫比

序号分析项目结果

1游离水13.4%

2CaSO4·2H2O84.43%

3CaSO3·1/2H2O0.31%

4Cl-含量0.19%

5CaCO33.22%

6Ca/S1.06

[参考文献]

[1]曾庭华.湿法烟气脱硫系统的调试、试验及运行[M].北京:中国电力出版社,2008.

[2]郭东明.脱硫工程技术与设备[M].北京:化学工业出版社,2007.

[3]GB/T21508-2008,燃煤烟气脱硫设备性能测试方法[S].

·

98

·

何福龙·低品质石灰石烟气脱硫运行参数控制2013年第3期

相关文档
最新文档