正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法(正式)
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正压浓相气力输灰系统堵管原因及处理方法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号:KG-AO-6883-85 正压浓相气力输灰系统堵管原因及
处理方法(正式)
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苇湖梁电厂125 MW机组的气力输灰系统配用正压浓相小仓泵系统。该系统在满足飞灰输送的同时,系统及零部件曾发生不同的故障。其中最需要注意的是管道阻塞,因为大部分系统和零部件的故障如果不及时处理,最终都会导致或反映为堵管。笔者根据实际运行、维护和管理经验,分析气力输灰系统输送过程中堵管现象发生的原因,并提出预防措施和解决方法。
1 正压浓相小仓泵的工作过程
图1为正压浓相小仓泵的结构示意图。
1.1 进料过程
进料阀呈开状态,进气阀和出料阀关闭,仓泵内无压力,粉煤灰进入仓泵。当仓泵内灰位高至与料位计探头接触时,料位计发出料满信号。在控制系统作用下,自动关闭进料阀,进料结束。
1.2 充压流化过程
进气阀打开,压缩空气通过流化盘均匀进入仓泵,仓泵内飞灰充分流态化(保证初期的灰气混和的均匀性,灰粒的碰撞、磨损、降低其粒径,提高表面光滑度),同时压力升高。当压力升高至双压表设定的上限值时,充压阶段结束。
1.3 输送过程
压力升至压力上限,出料阀打开,气灰混合物通
过出料阀进入输灰管道,输至灰库。当仓泵内飞灰输送完毕后,管路阻力下降,仓泵内压力降低。当仓泵压力降至压力下限值时,输送阶段结束。
1.4 吹扫阶段
进气阀和出料阀仍然保持开启状态,吹扫仓泵及输灰管道内的残余灰,以利于下次输送。也可说吹扫过程是对输送过程的补充。吹扫过程按时间设定,吹扫结束后,关闭进气阀,延时关闭出料阀,泄掉余压,然后打开进料阀,仓泵恢复到进料状态。
2 堵管的判断及其影响因素
2.1 堵管现象的判断
在输送气灰混合物的过程中,在设定的输送时间内,仓泵双压力表未达到下限值,控制系统则判断为
堵管,自动关闭进气阀、出料阀。
2.2 堵管的原因
2.2.1 系统参数设定的影响
仓泵压力下限值的设定较为重要,一般设定为:仓泵输送的压力加上0.01~0.03 MPa,若下限值设定较高,则必须加长吹扫时间给予补充,避免管道中残余灰对下一次输灰或其它仓泵造成影响。仓泵压力上限值设定为仓泵实际输送过程中的压力加上0.02~0.04 MPa。上限压力设值过高,出料阀打开瞬间,初速过高,阻力增大,易造成堵管。
2.2.2 气源的影响
(1) 气源压力不够气源压力必须克服仓泵的阻力、提升的高度、管道的阻力以及灰库的压力,如果压头
不够,则容易发生堵管。
(2) 气量不足
气量不足,使灰气比增大,输送浓度过大,造成管道阻力增大,易发生堵管。
(3) 气源带油、带水
气源带油主要原因:空压机挡油环老化、型号不配套。对于螺杆空压机主要原因在于油气分离器滤网漏或堵塞。
气源带水的原因:空压机冷却器泄漏、自动排污器失灵,储气罐未定期排污,干燥塔动作失灵(A、B塔不切换),干燥剂未按期更换。此外,干燥器或冷却器除水效率下降,会造成空气中含水量增大,使空气露点温度升高。若在天气寒冷的地方,容易使空气结露。
气源带油、带水,会使灰粒相互黏结,流动阻力骤增,造成堵管。所以发现气源带油、带水时,应立即停止仓泵运行,停止空压机运行,打开空压机的排气门进行检查,若发现有油或水排出,应关闭其出口门,按照上述原因,进行消缺。即迅速打开储气罐排污门,利用管道中的残余气体将油或水带走,再开启备用空压机对管道充压,然后重复前面的过程,直至排出纯净空气为止。投入仓泵运行前要对全部管路进行吹扫。
2.2.3 灰源影响
(1) 沉降灰
沉降灰是指烟气经过未投运的电除尘时,一部分重力大于烟气浮力而降落于灰斗的灰。包括锅炉点火阶段煤油混烧沉降的灰和电除尘故障停运后沉降的灰。
电除尘故障停运后沉降的灰一般颗粒粗大,表面粗糙,造成输送事故概率增加。煤油混烧灰粘性大,在输送过程中,灰粒逐渐沉降,易发生堵管。此时应设法降低灰气比。调整的方法是:
①改进料时间,控制进入仓泵的灰量约为仓泵体积的1/3为宜;
②在输送管道加设一道垂直横向冲击飞灰的气管,降低灰的浓度。
(2) 灰温低
粉煤灰的表面有很多孔隙和裂缝,孔隙率最大可达60%~70%。这种结构,对水的吸附作用很强。在灰温低时,粘附在飞灰表面的SO3气体及水蒸汽等,容易结露,使灰的粘性增加,内摩擦增大,流动性差,
流动阻力增大,造成堵管。
2.2.4 管道泄漏的影响
正压浓相输灰系统的输灰管道除弯头外均可采用无缝钢管。因输灰管内的输灰流速平均在8~12 m/s。长期运行后,会使输灰管道磨损而泄漏,造成泄漏点后部因压头降低而发生堵管。主要表现在以下几个方面:
(1) 直管段的接合处。为了补偿管道热胀冷缩,一般直管段的连接使用密封胶圈及卡环。安装过程中密封圈错位、卡环受管道输灰的震动而松动,造成泄漏;同时若两直管对接错位,会造成后面的管道严重磨损,加剧管道泄漏。
(2) 弯头部位在运行过程中,逐渐磨损泄漏。