机组凝结水氢电导率超标原因分析与排查
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机组凝结水氢电导率超标原因分析与排查
结合机组凝结水氢电导率超标原因分析,介绍河南某电厂机组凝结水氢电导率超标后的处理案例,总结经验,制定对策,以供参考。
标签:凝结水氢电导率超标原因不锈钢管泄漏射水抽气器
一、概述
河南省南阳市某电厂两台125MW机组,投产于上世纪九十年代末期。生产用水取自龙王沟、冢岗庙水库、水质类似。来水预处理后经一级除盐加混床进入除盐水箱,由除盐水泵补入凝结器内。GB12145-2008标准规定:125MW机组汽水质量:凝结水DDH≤0.3μS/cm,YD≤1.0μmo l/L。实际运行中,凝结水YD控制在0,一旦有YD,由运行人员加锯末堵漏,当≥1.5μmol/L,停凝结器半边查漏堵管,确保汽水合格率。
该电厂#1,2机组凝结器型号:N-7100-6,型式:单壳体对分双流程表面式,冷却水管12076根。原设计管材为HSn70-1-As,2008年,因铜管耐腐蚀性差,泄漏频繁,#1,2机组先后在当年6、10月份更换为有缝TP304螺纹管。2008年11月-2014年1月,#1,2机组凝结水DDH、YD大部分时间能够保持在合格范围内,自2014年1月以来时有超标,部分时段达水质异常三级处理值,对机组的安全运行构成隐患。该电厂技术人员根据现场设备性能,系统设置,科学分析,排查处理,控制了凝结水氢电导率的合格率。
二、机组凝结水氢电导率超标原因分析
1.除盐水电导超标:除盐水箱密封球层高度不足,隔离空气效果不佳;运行监督操作不当等导致除盐水超标。
2.原水有机物含量升高:水库水位下降,水质浓缩,有机物含量升高。现有的水处理系统对有机物的去除能力有限,带有大量有机物的除盐水被补入凝汽器、进入锅炉后发生高温分解产生低分子有机酸,导致水汽氢导异常升高。
3.循环水漏入凝结器汽侧,导致凝结水电导超标。
3.1凝结器冷却水管泄漏,导致循环水进入凝结器汽侧;冷却水管疲劳断裂;冷却水管受热冲击产生裂纹或断裂;低加振动或汽轮机低压缸末级叶片断裂,损伤冷却水管;冷却水管腐蚀产生泄漏;冷却水压超限,冷却水管损坏产生泄漏;冷却水管管板胀口泄漏都会导致电导超标。
3.2 备用射水抽气器空气逆止门不严,生水顺抽空气管道进入凝结水泵入口,导致凝结水电导超限,出现硬度。
该原因比较罕见,但该电厂确实发生过,具体分析在后面案例中再详细说明。
三、现场凝结水氢电导率、硬度超标处理案例
1.案例一:循环水进水温度低,不锈钢管断裂,凝结水硬度突升,电导严重超标。
1.1 事件描述:
2009年2月6日4:00,该电厂#2机组凝结水氢电导由0.18μS/cm升高至0.84μS/cm,硬度最高达到1.8μmol/L,加锯末效果不明显,决定前夜高峰后停半边查漏。18:30,硬度突增至25μmol/L,氢电导也升至5.1μS/cm。根据经验,当即停凝结器乙侧循环水,硬度迅速下降至6.0μmol/L,确认乙侧有泄漏,遂解列乙侧,打开乙侧凝结器水侧人孔门后,机组真空由-0.0962Mpa直线下降至-0.0936Mpa,漏气明显,目测即确认并堵塞了一根漏管,漏气点消除后,#2机真空即恢复至正常值。继续排查,有两根管微量泄漏,堵管后恢复乙侧循环水。20:20,#2凝结水YD下降至0.5μmol/L,DDH降至0.36μS/cm,22:00,#2机凝结水YD下降至0,DDH降至0.21μS/cm,恢复正常。
2009年2月18日此类事件又一次出现,此次为甲侧凝汽器泄露,堵管两根,恢复正常。
该电厂#1,2机组凝结器不锈钢管更换时间分别在2008年6、10月份,运行时间不长,先后出现2次泄漏,导致凝结水水质指标均达到三级处理值,表明一定会在水汽系统中形成腐蚀和结垢。严重影响机组的安全经济运行。需查明原因,立即遏制水质超标现象。
1.2 原因排查及处理:
更换凝汽器管后,#2机组一直保持正常运行状态,未发生过锅炉灭火、汽轮发电机跳闸事件,未发生循环水中断、超压等异常,判断不锈钢管泄漏断裂的主因不是运行方式的选择不当或参数超限,那么与不锈钢管本身以及安装工艺是否有关呢?
该电厂#1,2机组凝结器不锈钢管更换方案为:TP304管材由武汉高远不锈钢有限公司提供,改造保持原凝结器管束排列不变、管板不变,考虑到增加管排机械强度,凝结器抽空气区和最上层5排共1700根管子采用φ25*0.7mm规格,其余管子采用φ25*0.5mm规格,管径与管板采用胀管连接,未做补焊与防腐处理。从#2机组不锈钢管发生的两次泄漏位置看,泄漏点不在管径与管板连接处,到底是管子安装工艺问题,还是管材本身有问题?
2009年3月8日,#2机组小修,将前期堵塞的5根管子抽管送交江苏检检验检疫金属材料检测实验室,检测报告显示材质均不合格,后期因为#1机组凝结器也发生泄漏,对#1机组不锈钢管抽检两根送交河南试验院进行化验,检测
报告证明#1机组不锈钢管也存在同样问题。
从检测报告上看,#2机组改造使用的不锈钢管,抽检的五根管子,有三根锰含量严重超标,铬、镍含量不足,#1机组使用的不锈钢管,也是同样情况。
金属材料学中详细讲解的各类元素对钢材性能的影响:锰用于降低钢的脆性,提高钢的强度和硬度。技术条件对于TP304,正常Mn是0.5%~0.8%;,Mn含量超标时,会使钢的焊接性能变坏,耐锈蚀性能降低。铬用于提高钢的高温机械性能,使钢具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性。镍可提高钢的强度,降低钢的脆性转变温度,改善钢的加工性和可焊性,可提高钢的抗腐蚀能力。该厂所用管材材质锰含量严重超标,铬、镍含量不足。高锰低镍、铬不锈钢管子脆性大,延展性不足,在水温过低条件下,易发生脆性断裂,其耐锈蚀性能差,抗腐蚀能力达不到标准。观察泄漏管子,均有纵向裂纹,裂纹集中在凝汽器中部两个隔板之间,有一根管子直接纵向断裂。会不会是循环水进水温度过低导致管子脆性损坏?历史数据统计显示,2008.12-2009.02该电厂循环水进水平均温度只有13.8℃,最低温度仅为4.5℃。当材质有缺陷时,在低水温条件下,机组变工况运行频繁,管子出现脆性裂纹,甚至出现脆性断裂,是完全可能的。
结语:该电厂汽机专业技术人员立即对循环水进水温度进行了运行要求,控制#1,2机组循环水进水温度≥12℃,并控制机组负荷变动率≤2.5MW/min。该措施执行至今,#1,2机组凝结器不锈钢管没有再发生断裂现象。
2.案例二:机组启动过程中,低旁后温度高,不锈钢管受热冲击损伤泄漏。
2.1 事件描述:
2012年10月,#2机组临停后启动,机组冲转前,凝结水氢电导3.1μS/cm,硬度6.9μmol/L,并网运行6小时后,凝结水氢电导仍保持在 2.1μS/cm,硬度3.3μmol/L,确认为乙侧凝结器泄漏,解列乙侧循环水,堵漏管1根。#2机凝结水电导恢复正常,硬度下降到0。
2.2 原因排查及处理:
该电厂技术人员查阅启动参数,确认循环水系统参数无异常、机侧疏水操作与控制无异常。但在查阅低旁后温度时,发现在机组冲转过程中,运行人员为确保高排逆止门开启正常,通过增开低旁调整门降低逆止门后压力,导致低旁后温度在3分钟内由93℃升至238℃,至此可以判定:本次凝结器管泄漏,是因为低旁后温度急剧升高,导致不锈钢管受热冲击损伤。
结语:运行规程中规定:机组启动中,高、低旁投运,运行人员要加强低旁后温度监视。杜绝低旁后温度突升突降,且温度不能超过120℃。在汽轮机冲转中开启高排逆止门前,不得开大低旁减压阀,通过关小高旁减压阀降低高排逆止门前压力。该规定出台并得以严格执行后,该电厂在后期的各类机组启动以及事故状态条件下,未再发生启动中不锈钢管泄漏异常。