炼钢转炉除尘系统废水回用处理技术改造

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时间/(年一月)
图2改造后回用水水质数据
物的质量浓度在40 ms/L以下,各项水质指标均符 合(-r业循环冷却水设计规范》(GB 50050—2007) 中的要求值。经过几次停产检查,一文、二文的喷
mg/L以上,确保水中钙硬度不大于50
mg/L。
2.2絮凝沉淀处理
由于转炉除尘废水悬浮物质量浓度在5
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行。2007年4月。昆明钢铁炼钢厂对甜转炉除尘
水处理工艺进行技术改造。将原排到动力厂的废水 经降硬除浊降温处理后,直接回到文氏洗涤器,实 现了清浊分流处理和除尘废水的闭路循环。 为了保证回用水的水质,改造措施强化药剂处 理方案。采用了降硬、絮凝沉淀、水质稳定等处理 方法,同时强了水质的管理和监测,具体处理工 艺流程见图1。 2.1降硬处理 由于除尘废水具有“四高”特点,水质呈强结垢
INDUSTRIAL
WATER&WASTEWATER
工业用水与废水
V01.40
No.5
Oct.,2009
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5技术与经验2
、、Ⅲ。.o.o.‘,M。.。.∥
炼钢转炉除尘系统废水回用处理技术改造
刘桂秀
(昆明钢铁股份有限公司炼钢厂,昆明650302) 摘要:昆明钢铁炼钢转炉除尘废水经降硬、絮凝沉淀、阻垢分散等处理后。将原有的直排改为循环供水方
mg/t范围内,先在粗颗粒分离机内去除粒
径大于60斗m的粗颗粒,然后进入分配槽流向斜 板沉淀池,在沉淀池入口处投加有机阴离子高分 子絮凝剂PAM,投加量为0.4~0.8 mg/L。在池内 实现悬浮物和成垢物的共同絮凝沉淀,使得出水 悬浮物的质量浓度小于50 2.3阻垢分散处理 尽管除尘废水经降硬、絮凝沉淀处理后。水 中的钙硬度和悬浮物含量已大大降低,但在高pH 值(pH>10)条件下,水中的钙离子和悬浮物仍会 在喉El等关键部位沉积。因此.在浊环冷水池投 加由高分子化合物等组成的阻垢分散剂。投加量 为2~4 mg/L(以循环水量计),在阻垢分散剂的络 合增溶、螯合、分散作用下。缓解水中的钙离子 和悬浮物的沉积趋势。 3改造后的运行效果 转炉除尘废水实现密闭循环以来.水质得到 明显的改善,图2是改造后回用水的水质数据(图 中数据点为每月平均值)。 水中钙硬度基本被控制在50 mg/L以下.悬浮
收稿日期:2009—05—07;修回日期:2009—06—30
万方数据
刘桂秀:炼钢转炉除尘系统废水回用处理技术改造
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l阻垢分散剂
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浊环冷水池k一浊环冷却塔

图l
6#转炉除尘废水回用处理工艺流程

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性,为延缓循环水在喉口、喷嘴等部位结垢.在高 架流槽投加主要由碱土金属盐和高分子有机物组成 的降硬剂的质量浓度为5—15 mg/L。控制2倍酚 酞碱度大于总碱度,且总碱度和酚酞碱度的差值在
分析[J].化学工程师,2008.38(2):3841. 作者简介:付长军(1984一),男.湖北成宁人。硕十研究生,研
究方向为水污染控制技术,(电子信箱)marehl984@126.com。
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炼钢转炉除尘系统废水回用处理技术改造
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数: 刘桂秀, LIU Gui-xiu 昆明钢铁股份有限公司,炼钢厂,昆明,650302 工业用水与废水 INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER 2009,40(5) 0次
本文链接:/Periodical_gyysyfs200905013.aspx 授权使用:沈阳工业大学(sygydx),授权号:9f7a5004-0225-434c-817d-9e0d01069d26 下载时间:2010年10月12日
垢。影响了转炉的稳定运行。表1是2006年9月 动力厂补水水质指标。
表l 2006年9月动力厂补水水质指标
注:总硬度、总碱度以CaC03计。
由表1可见.动力厂供水的悬浮物的质量浓度 已远超过《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050--2007规定的小于10 mg/L的要求,且水的 LSI饱和指数超过4.0。结垢趋势大大增加,从而 在后续设备中产生大量的沉积物。 2改造措施 为了改善动力厂的供水水质。稳定转炉生产运
15 000
000~
嘴、内壁、重力脱水器、水泵、管道、水封等部位 均无结垢沉积的现象,大大延长了喉口的清洗周 期。状况较好。运行稳定。 4经济效益分析 按转炉车间成本计算。改造前用水费用为 155.52万元/a.药剂费用21.76万元/a,合计 177.28万元/a;闭路循环后,用水费用为15.55万 元/a。药剂费用44.69万元/a,合计60.24万元/a, 可节约生产成本1 17万元/a,节约用水近390万t。 另外动力厂的水质也因除尘废水的单独闭路循环而 得到大大改善,降低了其它水系统的处理难度,间 接效益也很明显。 5结论 6#转炉除尘废水单独闭路循环处理,一年多 的安全稳定运行证明.现行的处理技术是切实可行 的。水质得到明显的改观,喉口、喷嘴等部位无结 垢.同时降低了其它用水系统的处理难度,达到了 较好的效果.具有良好的经济效益和环保效益。
式。经回用处理后钙硬度小于50 ms/L,悬浮物的质量浓度小于40 mg/L。不但喷嘴、喉口的清洗周期大A,延-K,
而且减少了排污水量。既提高了生产率,又降低了对环境造成的污染。 关键词:除尘废水;阻垢分散;回用;技术改造
中图分类号:X757.03l
文献标识码:B
文章编号:1009—2455(2009)05—0048—02
水后重复使用,2007年4月,公司对砰转炉除尘
废水进行技术改造。将原直排的用水方式改为闭路 循环。 1存在的问题及原因分析 6#转炉除尘水系统为双级文氏管并联供水。 循环水量为500 m3/h。除尘回水经螺旋分离机将粗 颗粒分离,然后在废水中投加无机高分子混凝剂 PFS。经斜板沉淀池沉淀分离后。出水进入动力能 源分公司,再与总供水一起进行澄清处理.作为全 厂的生产补水。 尽管除尘水在丁艺流程上实现了回用。但由于 炼钢时投加的大量石灰(作为造渣料)随废气一起进 入除尘废水中,使得废水的pH值、悬浮物、硬度 和碱度等远高于常规的水质控制指标,而这种水仅 经过简单的沉淀处理就排入动力厂混合,作为全厂 的补充水继续使用。这样不仅造成其它供水系统水 处理的复杂性和处理难度。而且易在除尘系统的文 氏管喉口部位、回水的管道、水封等部位产生结
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染水[J].T业用水与废水.2004,35(6):38--40. 【3]谢曙光,张晓健,王占生.曝气生物滤池最新发展和运用[J], 水处理技术.2004。30(1):4-7. [4]詹文敏.程寒飞,陈祥宏,等.曝气生物滤池设计与施工应注 意的问题[J].工业用水与废水,2007,38(4):70—73. [5]徐征明,吴浩汀.气水比回流比及冲击负荷对BAF的影响[J]. 环境科学与技术,2004,27(6):47—49. [6]朱步洲,唐志坚,郑璞.等.曝气生物滤池及其处理效能因素
氧气转炉炼钢足炼钢的主要方法之一。占炼钢 产量的65%以上。转炉炼钢过程中产生的煤气作 为二次资源。田I收再用于炼钢燃料是冶金行业节能 减排的重要举措。由于煤气混合气体中含有大量的 C02、石灰粉和氧化铁粉末,需经降温、除尘处理 方能做煤气使用,目前多采用文氏洗涤除尘方式, 产生的废水经适当处理后再回用。 昆明钢铁6#转炉除尘采用一文、二文并联供 水除尘方式,产生的废水通过地沟送至动力厂总供
mg/L。
作者简介:刘桂秀(1965一),女,云南安宁人,工程师,现从事
给排水技术T作,(电子信箱)188579134@qq.corn。
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