锅炉水冷壁管爆管的原因分析及应对策略研究
锅炉水冷壁频繁爆管原因的分析与预防措施
锅炉水冷壁频繁爆管原因的分析与预防措施摘要:本文主要从化学水质监督控制方面阐述了锅炉氢脆爆管的原因,并提出了改变给水所加的碱化剂;提高在线仪表配备率和准确率,减少垢下氢腐蚀,减少锅炉爆管频次,实现机组安全经济运行。
关键词:锅炉氢脆爆管碱化剂氢腐蚀在线仪表Abstract: This article mainly expounded from the aspects of chemical water quality supervision and control of hydrogen embrittlement of the boiler tube of the reasons, and put forward the change alkalify agent for feed water; Improve online instrument PeiBeiLv and accuracy, reduce the hydrogen corrosion, reduce boiler tube frequency, achieve safe and economic operation of unit.Keywords: hydrogen embrittlement of the boiler tube agent alkaline某电厂#6、#7锅炉为410t/h超高压自然循环燃煤汽包炉,#6、#7锅炉分别于2000年1月和3月投产发电。
从2012年12月20日开始#6、#7锅炉连续发生多次水冷壁氢脆爆管事故,导致锅炉频繁非计划停炉,严重影响了机组的安全运行。
一、爆管情况#7锅炉从2012年12月20日至2013年5月24日共发生3次水冷壁氢脆爆管,具体爆管时间及爆管位置如表1-1所示,爆口形貌如图7-1和图7-2所示。
表1-1:#7炉水冷壁氢脆爆管记录图1-1:水冷壁爆口形貌图1-2:水冷壁爆口形貌#6锅炉从2012年12月22日至2013年3月11日共发生7次水冷壁氢脆爆管,具体爆管时间及爆管位置如表1-2所示,爆口形貌如图7-3~图7-8所示。
水冷壁论文:锅炉水冷壁爆漏的原因分析和预防措施
水冷壁论文:锅炉水冷壁爆漏的原因分析和预防措施摘要:锅炉受热面爆管、泄漏是火电厂中常见而多发性的故障,严重影响火电厂的安全经济运行,水冷壁所处环境压力温度变化快,热应力大,事故发生率高。
从理论上对锅炉水冷壁爆管和泄漏的原因进行分析,并提出在实践工作中相应的预防措施。
关键词:水冷壁;爆管;泄漏;原因分析;预防措施锅炉水冷壁是锅炉所有受热面中受热强度最大的部件,是锅炉汽水循环的关键。
它的内部承受着工质的高温高压的作用,外部承受着烟气侵蚀和煤灰粒磨损的冲刷和腐蚀,所以很容易发生爆管和泄漏问题。
锅炉一旦发生水冷壁爆管或泄漏,一般无法在运行中检修,增加了非计划停机次数和检修工作量,无形中增加了运行成本,严重影响火力发电厂安全、经济运行。
引起锅炉水冷壁泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、疲劳受损是导致水冷壁泄漏的主要原因。
以下将详细分析锅炉水冷壁爆管和泄露的原因并提出相应的预防措施。
一、锅炉水冷壁爆管、泄漏的原因1.磨损磨损是锅炉水冷壁减薄和爆破的主要原因之一。
因磨损机理的不同,在水冷壁上主要存在煤粒磨损、机械磨损和掉渣磨损。
在运行中,在燃烧调节中偏离设计工况,燃烧中心实际切圆直径大或切圆偏离中心,尤其在高负荷时,一次风煤粉浓度高、风速大,将直接对水冷壁产生磨损;其二燃烧所需氧量不足,造成燃烧过程过长或产生不完全燃烧,使烟气携带颗粒物直接冲刷水冷壁,从而造成了管壁减薄甚至损坏;其三,由于水冷壁在工作过程中,燃烧组织不当或空气动力场不稳定容易造成结焦,焦渣掉落或除焦方法不当,都会造成磨损。
此外,还有长期超负荷或低负荷运行,大焦块掉落砸坏管子、管壁被打焦棍磨损或设备本身存在缺陷。
2.腐蚀腐蚀主要分为管外腐蚀和管内腐蚀,前者出现在管外壁与炉内烟气的流向有关,当燃用高水份、高硫份煤时,水冷壁管外因接触so2、so3或h2s气体引起腐蚀,管外腐蚀爆管处存在含硫的沉积物,靠近基体侧一般为黑色沉积物,与管壁结合紧密。
管内腐蚀一般是水质不合格引起,出现的位置则比较随机,探测难度高,常见的管内腐蚀有氧腐蚀、酸腐蚀、碱腐蚀和氢腐蚀,氧腐蚀是给水含氧量超标引起,其金属表面有皿状蚀坑。
快装锅炉水冷壁管爆管原因及其防止
快装锅炉水冷壁管爆管原因及其防止快装锅炉水冷壁管爆管泄漏事故是常见的。
爆管事故的发生后,轻者只是汽水喷出,造成停炉,严重时大量汽水冲出,可冲塌炉墙,造成人员伤害。
快装锅炉爆管原因有下述几方面:第一个是锅炉制造时,管材选取不严,存在夹层、夹渣等缺陷。
当锅炉运转时,管壁上的烟垢与空气接触,夹层夹渣处产生酸性腐蚀,使得管材强度进一步下降,因而爆管。
第二个是锅炉由于使用时间长,管壁在高温烟气烟灰的冲刷下减薄严重,因而不能承受锅炉内压而爆管。
三是锅炉停炉检测、修理时,由于检测、修理人员不小心,遗留了小型工具、铁块以及其它异物在锅内,当锅炉运转后,锅内汽水翻腾,将这些杂物带进管内卡住,导致水循环破坏而爆管。
四是锅炉正压燃烧,不仅可烧坏炉墙和保温层,更重要的是炉膛温度升高,被高温火焰偏烧侧的管壁温度增高,当管壁不能承受高温时而过热爆管。
五是给水中有氧气、二氧化碳腐蚀性杂质,管壁被腐蚀减薄,另外,当锅炉压火或停炉后,烟垢中的硫在低温情况下对管壁产生腐蚀,从而引起爆管。
六是锅炉水处理不好,水质不合格,导致管内结垢严重。
由于管壁结垢后,传热效果不好,管壁得不到很好的冷却,造成管壁温度升高而过热胀粗爆管。
七是锅炉运转时,由于长时间不排污,使得排污管堵塞,集箱内水垢泥渣大量堆积,破坏了水冷壁管水循环,造成管壁温度升高,在得不到冷却的情况下而过热爆管。
八是锅炉用碱煮炉后,没有打开人孔和手孔清除垢块,使得脱落的垢块堵塞在管内,导致水循环不畅,管壁过热而爆管。
水冷壁管爆管位置,多在炉膛内向火面一侧,离集箱400——800 之间,因为这是主高温区,其炉温要高于其它部位。
水冷壁管爆管后,其现象是很明显的,第一个是炉膛内有明显的喷汽声发出,并有蒸汽从炉门冲出。
第二个是炉膛由负压燃烧突变为正压燃烧,随之有煤烟,水蒸汽从各孔门冒出。
三是水位表有明显的水位下降,随之蒸汽压力也下降,烟囱冒白烟。
四是炉膛内火焰由桔黄色变成红色,燃烧情况不正常,锅炉给水流量增大。
锅炉水冷壁爆管的原因分析及对策探究
造成不必要的经济成本浪费和安全隐患。就此, 我们应当及早做好 爆管泄漏 的出现 : ② 在燃烧过程 中, 因氧 气量不足 、 燃烧不充分 、 燃烧 时 泄漏, ( 1 ) 防止 内壁 的腐蚀 : 严格按 程序走 , 对使用 水质进行 化学技 术监 督, 避 免水质不合格腐蚀内部 。①定期对锅炉进行人工和机 械除垢 , 根据 锅炉垢量、 垢 型 和运 行 周 期等 , 合 理清 洗 保 养 , 彻 底 冲 洗 附在 水 冷 壁 管 上
大课题 。 本文就锅炉水冷壁爆管 的现状 , 简要的进行原 因分析 , 并从管理层面对锅炉水冷壁爆 管的预 防及处理进行 了探讨 , 以供参考 。
关键 词 : 锅炉水冷壁 ; 爆管泄漏 ; 火 电站 运 行
水 冷壁作为锅炉受热强度 最大的部件 ,主要作用 是吸收炉 内辐 射 热, 将水加热成饱和蒸汽, 是锅炉契税循环的关键 。由于锅炉冷水壁既承 受着内部高温高压作用 , 又受外部烟气和煤尘等 的侵 蚀, 久而久之容 易
l 锅炉 水冷 壁爆 管的原 因分析
壁 受 到炉 膛 火 焰 的辐 射 热 , 短 时间 急 剧 过 热 , 严重超温情况下 , 管 子 力 学
塑 形 变 形 等 导致 爆 破 。有 时 也会 因异 物 堵 塞 水冷 壁 管 , 造 成 管 锅 炉 水 冷 壁 爆 管 泄 漏 的 原 因是 多 方 面 因 素 综 合 造 成 的 , 从 锅 炉 长 时 性 能下 降 、 水冷壁 管不能及 时得到冷却 , 短 时急剧过热造 成材料 间超高温 运行环境到 2 4 h不 间断超负荷的工作 , 都是导致水冷壁爆管泄 内介质流动不畅 , 漏 的 原 因 。其 中磨 损 、 腐蚀、 过热、 疲 劳 受 损 是 导 致 水 冷 壁 泄 漏 的 主 要 原 的 高温 强 度 降 低 , 从 而 引起 瞬 间 破 裂 。
浅析燃煤电厂水冷壁爆管原因及对策
浅析燃煤电厂水冷壁爆管原因及对策摘要:锅炉水冷壁爆管不但威胁到燃煤电厂的安全运行,而且对燃煤电厂的经济效益造成巨大影响。
为此,研究燃煤电厂水冷壁爆管的原因,并给出切实可行的解决措施显得意义重大。
关键词:锅炉;水冷壁;爆管锅炉受热面管子在运行过程中发生爆管是常见的失效形式。
由于水冷壁管直接受炉膛内火焰的高温辐射,当运行工况出现异常时,如管子被堵塞或者水循环不良等,会导致水管部分或全部范围超温。
在长期超温或短时过热影响下管子会胀粗变形,最终发生爆管。
某电厂3号锅炉系SG420-13.7-M415型,为自然循环煤粉炉,设计煤种为烟煤,固态排渣,直流燃烧器分布于炉膛四角10~16m标高位置,切圆悬浮燃烧。
炉膛前后墙布置水冷壁管120根,左右墙105根。
水冷壁管规格60mm×7mm,材料为St45.8/Ⅲ(相当于20G钢)。
该炉投产于2013年,在累计运行71470h后,水冷壁发生爆管,导致机组停运。
1、锅炉水冷壁爆管原理爆破部位经受高温,组织发生变化,珠光体球化、晶粒长大,基体高温性能明显下降,当低于屈服强度时发生变形,向火侧管径胀粗、壁厚减薄,同时向火侧外壁强烈氧化脱碳造成壁厚减薄(氧化作用)、强度降低(脱碳作用),珠光体球化和氧化脱碳进一步作用,使基体到达断裂极限,于是向火侧外壁出现微裂纹,裂纹长大,最后爆破,同时在壁厚减薄过程中造成过烧。
2、爆管的原因分析通常锅炉管失效多数由以下因素引起的:原材料的质量;结构因素引起的材料损伤(例如由于某些原因引起的管子拉裂);短时超温使材料性能不足以承受工作压力引起的失效;长时超温造成材料的高温持久蠕变性能下降引起的失效;机械磨损引起的管子壁厚减薄;腐蚀与氧化;氢损伤等,通常还可能是以上几种因素共同作用的结果。
其中,最常见的是腐蚀减薄造成的泄漏和由于氢腐蚀损伤造成的爆管。
2.1水冷壁干锅留下隐患在投产初期,锅炉运行时曾经出现过干锅情况,历时3h,干烧后,膨胀不均造成水冷壁角部鳍片拉裂水冷壁管漏泄。
锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施
锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施【引子】在锅炉运行过程中,水冷壁爆管是一个常见的问题。
当锅炉水冷壁内部受到过热的水蒸汽冲击时,壁面会发生破裂,导致爆管。
这不仅会影响锅炉的正常运行,还可能造成严重的安全隐患。
为了解决这一问题,本文将深入探讨锅炉水冷壁爆管的现象及应对措施。
【定义】我们需要明确水冷壁的概念。
水冷壁是锅炉中用于传导热量的一种设备,由一系列垂直的水管组成。
当高温燃烧产生的烟气通过水冷壁时,热量被传递给壁面,同时水流冷却壁面,以防止过热。
【现象】1. 壁面开裂:在高温和高压下,锅炉水冷壁内的材料容易因过热和热应力而开裂。
这些裂纹最初很小,但随着时间的推移,裂纹会逐渐扩大,最终导致壁面的完全破裂。
2. 渗漏现象:当水冷壁开裂时,高压水蒸汽会从裂缝中渗漏出来。
这不仅会导致热效率下降,还可能对锅炉的其他设备造成冲击。
3. 水质变化:爆管导致热工性能下降,水质变差,容易导致供水管道和锅炉内部的堵塞问题。
这进一步加剧了管道爆管的风险。
【原因】1. 过热和热应力:当锅炉的供水温度过高或供水流量不稳定时,水冷壁内的温度会超过承受范围,产生过热和热应力,导致壁面开裂。
2. 水质问题:锅炉水冷壁的水质是发生爆管的另一个重要因素。
水中的氧气、盐分和杂质会导致壁面腐蚀和堵塞,进而引发爆管问题。
3. 操作不当:锅炉的正常运行需要严格控制供水温度、流量和压力等参数。
如果操作人员不慎,无法及时调整这些参数,就会增加壁面开裂的风险。
【预防措施】为了解决锅炉水冷壁爆管问题,我们需要采取一系列预防措施。
1. 严格控制供水温度和流量:操作人员应根据锅炉设计要求,合理调节供水温度和流量,以避免过热和热应力产生。
应定期检查和维护供水管道,确保其畅通无阻。
2. 水质处理和监控:锅炉水冷壁的水质对避免爆管问题至关重要。
定期进行水质测试和处理,清除水中的氧气、盐分和杂质,可以有效减少壁面的腐蚀和堵塞。
3. 加强设备维护:锅炉水冷壁的定期检查和维护是预防爆管的关键步骤。
电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策
电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策发布时间:2021-05-25T03:12:20.419Z 来源:《防护工程》2021年4期作者:黄尧[导读] 近年来,随着电厂机组容量的提高,机组运行的稳定性和安全性也受到了严重考验。
发生了水冷壁爆管现象事故,成为机组异常停机的主要原因。
如果发生爆管,电厂将遭受巨大的经济损失,可能造成生命损失。
本文总结电厂冷壁爆管的常见原因,提出相应对策,为处理发厂冷壁爆管提供参考。
身份证号:23100219890809XXXX 250000摘要:近年来,随着电厂机组容量的提高,机组运行的稳定性和安全性也受到了严重考验。
发生了水冷壁爆管现象事故,成为机组异常停机的主要原因。
如果发生爆管,电厂将遭受巨大的经济损失,可能造成生命损失。
本文总结电厂冷壁爆管的常见原因,提出相应对策,为处理发厂冷壁爆管提供参考。
关键词:火电厂;水冷壁;爆管;原因;措施电厂锅炉冷壁高温腐蚀已成为发电厂安全运行的主要风险。
一些燃煤发电厂也有高温腐蚀,此外,为了控制NOx的排放,炉内采用分级燃烧或低氮燃烧,在锅炉冷壁附近创造还原性氛围,加剧了锅炉冷壁的高温腐蚀,还发生了由以下原因引起的水冷壁破裂事故,因此,迫切需要研究锅炉冷壁高温腐蚀,根据冷壁腐蚀特性、锅炉运行方式和设备状况确定高温腐蚀原因,并找出预防和应对方法。
一、水冷壁爆管主要原因分析从理论上讲,水冷壁爆管的原因是多方面的,绝大多数爆管事故不是单一原因造成的。
根据工作经验和典型案例,分析了火力发电厂水冷壁爆管的主要原因。
1.材料控制缺陷。
是水冷壁的基础质量,用料不当或原材料质量不合格,必然造成严重后果。
近年来,电厂物资管理趋于规范化,物资确认手段相对先进,因此,电厂物资管理中不存在物资滥用问题。
然而在某些情况下,由于各种原因,可能会使用不合格的材料。
2.焊接缺陷。
近年来,电厂水冷壁管的耐磨防爆性能越来越受到人们的重视,在每台机组的检修中,几乎所有的水冷壁管都需要更换。
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨摘要:随着我国市场经济水平的快速发展以及物质水平的急剧提升,整个经济社会都对能源的需求变得愈发倚重。
锅炉在工业生产中扮演着重要角色,因此,锅炉安全、节能、环保地运行对工业生产的安全性起着决定性作用。
锅炉的设计水平、制造技术、安装能力、司炉工操作能力、给水水质控制情况、锅炉内加药处理等因素影响锅炉的安全运行,近年来,由于采取锅炉设计单位资质把控、制造单位工艺水平审查、安装单位能力认证监督等措施,因设计、制造、安装等质量问题引起的锅炉安全事故已逐步减少,但因水处理操作不当引发的事故却呈上升趋势。
若水处理措施不能满足锅炉用水要求,在锅炉内高负荷处易产生水垢,垢的导热系数远低于金属,在高负荷运行过程中,垢下金属易发生变形、鼓包、爆管等危险。
锅炉受热面结垢存在以下两个方面危害:一是水垢导热性能极差,燃料燃烧热能不能顺利传递到传热工质,热量不能正常做功,浪费大量的燃料,导致锅炉的排烟温度升高,环境热污染加剧;二是在锅炉运行过程中,大量水垢易堵塞水冷壁管,炉水无法流通,锅炉受热面无法传热,无法为水冷壁降温,导致水冷壁出现超温过热、胀粗等情况,在垢下发生炉水高度浓缩,浓缩液腐蚀金属本体,金属组织出现裂纹并不断扩大,进而引发爆管,甚至会造成人员伤亡等锅炉安全事故。
关键词:锅炉;水冷壁;爆管;原因;措施引言据统计,发生在水冷壁、省煤器、过热器和再热器等管子的故障是导致电站锅炉停运的主要原因。
爆管一直居我国电站锅炉设备故障之首,其中水冷壁爆管失效约占管子爆漏失效的19.7%。
水冷壁管爆管故障会导致锅炉停炉事故,不仅会造成重大经济损失,还会造成人身伤害事故。
因此,防止水冷壁管爆炸事故的发生,提高电站锅炉系统的本质安全性,延长使用寿命就显得尤为重要。
1锅炉水冷壁爆管原因分析水冷壁管的氢腐蚀具有反应不可逆、速度快、破坏性强的特点。
氢腐蚀失效的发生往往不是在某根单独的管段,多数情况下是水冷壁墙上某同一状态区域。
一起锅炉水冷壁爆管原因分析及防范措施
一起锅炉水冷壁爆管原因分析及防范措施1、前言2012年8月24日,达钢SLG-75/9.8-QG燃高炉煤气高温高压过热蒸汽锅炉发生了一根水冷壁爆管事件,公司即派人前往现场处理。
该燃煤高温高压过热蒸汽锅炉自安装后已经运行了10个多月,经过停炉检查,发现爆管位置发生在标高6.890高炉煤气燃烧器上方高度1米处,系后墙左边一侧第3根管,在标高8米左右的位置。
2、爆管情况及金相分析2.1爆管破口及截断管口观察爆管部位呈窗口形破裂(见图一),水冷壁管在爆裂之前,爆口有微弱鼓包现象;爆口边缘较钝并且减薄较多,爆口周围有与爆口相平行的细小的裂纹,窗口形长边沿水冷壁管轴线方向,爆口向火面表面有热负荷较高产生过热和火焰燎烧痕迹。
这种状况属于长期过热造成的破坏,水冷壁管的爆破,正是管径在减薄处超过了极限的结果。
图一现场割断水冷壁管后,发现发生爆管的管子保留部分管口内侧有氧化皮夹层(见图二),而且特别明显。
图二该爆管位置处于炉膛热负荷较高区域,爆破管向火侧内壁也有明显的暗红色腐蚀物(见图三)。
图三2.2爆破管的管径变化情况经查看切割下的爆管部位管子,发现向火面管壁减薄较为严重。
经过测量,管壁减薄处厚度不到3mm,越接近燃烧器位置管壁厚度也变得越薄,最薄处管壁厚度只有2.8mm。
爆管部位切割段上口测量尺寸外径由60mm变为61mm,内径为52.7mm;下口测量尺寸外径由60变为61mm,内径为53.1mm,证明水冷壁管内侧受到腐蚀,造成壁厚减薄。
管径肉眼观察无明显胀粗,管段无明显塑性变形,且管子胀粗率为 1.7%,低于水冷壁管的允许胀粗率3.5%。
2.3金相试验分析我们在爆管管子上取了3个样,编号为#1、#2、#3,#1样为爆口处有过烧和微裂纹的管子,#2样为爆口附近壁厚明显减薄的管子,#3样为距离爆口150mm以上、背火侧的管子。
2.3.1 #1样情况:①钢管外壁呈现全脱碳和氧化,组织为铁素体,且铁素体长大。
有晶界烧化现象(即过烧),呈现鱼骨纹。
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施摘要:文章就锅炉水冷壁爆管原因在腐蚀、过热、磨损和焊接质量四个方面进行了分析,总结出各种爆管宏观现象的原因及产生机理,提出了预防措施和相关建议,对实际工程具有指导意义。
关键词:水冷壁爆管预防措施1前言布置在炉膛内壁面上主要用水冷却的受热面,称为水冷壁。
它是工业和电站锅炉的主要蒸发受热面。
水冷壁的主要作用是吸收炉内辐射热,将水加热成饱和蒸汽;保护炉墙,简化炉墙结构,减轻炉墙重量,使炉墙外表面温度降低;吸收炉内热量,把烟气冷却到炉膛出口所允许的温度,减轻炉内结渣、防止炉膛出口结渣。
[1]2水冷壁爆管的原因2.1腐蚀锅炉水冷壁管的腐蚀根据腐蚀部位和环境不同可分为水汽侧腐蚀和向火侧腐蚀两大类。
2.1.1水汽侧腐蚀水汽侧腐蚀类型有碱腐蚀、酸腐蚀、氧腐蚀、氢损伤、应力腐蚀破裂、沉积物下腐蚀和腐蚀疲劳等。
[2](1)氢腐蚀爆口处有一些裂纹向外延伸,边缘为不平整的钝边,减薄不明显,呈脆性破坏。
内壁存在明显的垢层,部分垢物已经脱落。
由于汽水品质不良,内壁结成以氧化铁为主的垢层,水垢的传热特性差,使垢下金属管壁温度升高,渗透到垢下的炉水会急剧蒸发,不能和炉管中的炉水相混合,结果使垢下炉水中的各种杂质浓度变得很高,产生游离的氢氧化钠,垢下浓缩的氢氧化钠溶液具有很强的腐蚀性,使炉管内壁表面的保护膜溶解,这部分钢与游离的氢氧化钠反应生成氢原子和亚铁酸钠,后者水解为Fe3O2和氢原子。
当H原子不能被水流带走,便开始向金属内部渗透,从而产生氢腐蚀。
(2)蒸汽腐蚀水冷壁管频繁爆管均发生在卫燃带附近热负荷较高区域,当该区域管壁温度大于400℃,管内产生汽水分层或循环停滞时,就可能发生蒸汽腐蚀,反应均生成甲烷,甲烷在钢中的扩散能力很低,极易聚集在晶界原有的微观空隙内,随着反应不断进行,晶间上的甲烷量不断积聚增多,其分子很大,无法在钢中扩散,于是在晶粒间产生非常高的局部内压力,于是沿晶界生成晶间裂纹,进而产生微裂纹,使钢的性能急剧降低,无法承受运行中的工作压力,导致水冷壁爆管泄漏。
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨摘要:锅炉受热面是锅炉热量交换的载体,其长期处于高温、高压的工作环境,容易受到各种因素的影响而出现失效现象。
据统计,在锅炉的失效事故中,70%均为受热面失效。
受热面失效的主要原因有长时或短时温度过高、腐蚀、疲劳、结垢、磨损等,且这些失效的受热面都有较为明显的特征和失效机理,大量文献对这些受热面失效的原因进行了分析,但对于异物堵塞造成的受热面失效的研究较少。
关键词:锅炉;水冷壁;爆管原因;措施1原因分析1.1锅炉作业人员操作不当引起锅炉结垢锅炉使用单位作业人员未经过专业培训,或培训后未深入学习理解水处理基础知识,对水处理设备随意操作,连续2个月24小时满负荷运行,操作人员在锅炉运行期间盲目操作,关闭水处理设备,导致水处理设备未能正常运行,无法制水,将自来水直接泵入锅炉中,因自来水中含有大量钙镁离子,不能满足锅炉给水要求,导致锅炉内部受热面结垢严重。
1.2材质劣化超温超压运行使水冷壁管过热,管子长期在高温高压下工作,不但会发生蠕变、断裂和应力松弛等变形过程,而且还会发生组织和性能的变化。
比如珠光体球化、石墨化,合金元素的重新分配等。
超温会使钢的持久强度和蠕变极限下降,对钢材的高温机械性能影响很大,它会加快金属在高温下的蠕变速度。
当20G水冷壁管处于550℃时,蠕变断裂时间约为750h,温度600℃时,蠕变断裂时间很短;而处于650~850℃时,蠕变断裂时间非常短(3~15min),石墨化将大大降低钢材的机械性能。
石墨在基础组织中可以认为是空洞和裂缝,使钢材的强度极限、韧性都大幅下降,从而使钢材脆性增加。
钢材长期在高温条件下还会发生合金元素从固溶体中逐渐向碳化物扩散,使碳化物中的合金元素逐渐增多,导致钢材的高温机械性能降低。
1.3运行管理不当司炉人员操作不当,锅炉升温或降温过快,炉管受热或冷却不均匀产生较大的应力造成承压部件发生疲劳破坏;炉水给水品质长期超标,水质不符合标准,没有水处理措施或对给水和锅水的水质监管不严,使管内结垢甚至发生堵管或出现垢下腐蚀,致使局部热阻力增大而造成管壁过热,强度降低;锅炉带病运行,明知锅炉存在安全隐患或安全保护联锁装置无效的情况下不及时处理而坚持运行。
锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施
【锅炉水冷壁爆管的现象及处理措施】一、现象1.1 爆管现象:在锅炉运行过程中,由于各种原因,水冷壁发生爆管现象,造成锅炉工作中断,严重影响生产。
1.2 主要表现:爆管后的水冷壁表面出现明显破损和变形,甚至有时会伴有爆裂和漏水现象。
1.3 危害:爆管不仅会导致锅炉停机维修,还可能造成其他设备和人员安全事故,严重影响工厂的生产进度和生产质量。
二、处理措施2.1 根本原因:首先要深入分析爆管的根本原因,可能包括水质问题、设备老化、操作不当等多方面因素。
只有找到根本原因,才能有针对性地制定措施。
2.2 提高水质:改善水质,防止水质对水冷壁的腐蚀和结垢,是防止爆管的重要手段之一。
2.3 设备维护:定期对水冷壁进行检查和维护,及时清理结垢、修补破损,延长设备的使用寿命,减少爆管的可能性。
2.4 操作规范:加强操作人员的培训和管理,严格按照操作规程进行操作,防止因操作不当引发爆管事故。
2.5 定期检测:建立完善的设备状态监测和预警系统,定期对水冷壁的状态进行监测和评估,及时发现问题并进行处理。
三、个人观点在生产实践中,经常会遇到锅炉水冷壁爆管的问题,处理起来比较困难。
但是只要认真分析问题的原因,采取有效的措施,是可以预防和减少爆管事故发生的。
加强设备维护和操作管理,也是非常重要的。
要强调的是,对于锅炉设备,一旦出现爆管等重大安全事故,必须立即停机检修,以确保生产安全。
通过对锅炉水冷壁爆管现象及处理措施的分析,可以看出这是一个很复杂的问题,需要综合考虑水质、设备状态、操作管理等多个方面因素。
只有全面地了解和掌握相关知识,才能有效地预防和处理爆管事故。
希望这篇文章能够对您有所帮助。
锅炉是工业生产中常用的重要设备,它起着加热和产生蒸汽的作用,广泛应用于化工、电力、制药等行业。
而水冷壁作为锅炉中的重要部件,主要负责传热和吸收烟气中的热量,是整个锅炉系统中不可或缺的组成部分。
对于水冷壁的爆管问题,需要引起我们高度重视。
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨
锅炉水冷壁爆管原因分析及措施探讨随着煤源短缺、煤价上涨,火力发电厂运营成本不断上涨的情况,许多电厂都采用燃用劣质煤、掺烧煤泥等措施来降低成本,但也出现了锅炉水冷壁严重结焦、大面积高温腐蚀等情况。
以某燃烧器对冲布置电站锅炉为例,针对燃烧劣质煤、煤泥后造成的水冷壁结焦及高温腐蚀问题,通过对低烟温区的燃烧器改造,解决了水冷壁结焦和高温腐蚀的问题,达到了预期效果,为企业取得了显著的经济和社会效益。
水冷壁作为机组的最主要受热面之一,其主要作用为吸收燃烧室的辐射热,使水受热而产生饱和蒸汽;保护炉墙,减少熔渣和高温对炉墙的破坏;同时还起到降低炉膛口烟气温度和悬吊炉墙的作用,所以水冷壁运行安全的重要性不言而喻。
1设备概况锅炉型号:SG-2102/25.4-M953,为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、全钢悬吊结构Π型锅炉露天布置、固态排渣。
为了防止燃烧爆炸时对水冷壁的损坏,在炉膛外壁四周设有钢性梁,可以前后左右膨胀,而上下方向可随水冷壁同步膨胀。
2常见的锅炉水冷壁爆管原因锅炉水冷壁爆管泄漏的原因是多方面因素综合造成的,其中超温、腐蚀、磨损是导致水冷壁泄漏的主要原因,具体情况如下:1)超温。
一般而言水冷壁管壁温度并不高,受热面多数情况下是安全的,但是如果燃烧调整不当或锅水品质不好,则可能发生超温爆管。
若炉膛燃烧发生在水冷壁附近,该区域的热负荷将很高,其往往会引起水冷壁结渣。
由于区域水冷壁汽化中心密集,则可能在管壁上形成连续的汽膜,产生膜态沸腾。
当现第一类传热恶化现象时,管壁温度突然升高,会导致超温爆管。
2)腐蚀。
a.管外腐蚀。
管外腐蚀主要是炉内烟气流向对管外壁的腐蚀,尤其是当燃用高水份、高硫份煤时,水冷壁管外壁因频繁接触SO2、SO3和H2S气体引起腐蚀,管外腐蚀爆管处存在含硫的沉积物,靠近基体侧一般为黑色沉积物,与管壁结合紧密。
b.管内腐蚀。
正常情况下,水冷壁管内壁覆盖着一层Fe3O4保护膜,使其免遭腐蚀。
锅炉水冷壁爆管的原因及防范措施
锅炉水冷壁爆管的原因及防范措施摘要水冷壁是是锅炉的主要蒸发受热面。
一旦发生水冷壁爆管而导致停炉,就直接影响发电、供热任务,因此掌握水冷壁爆管原因及预防是极其必要的。
关键词锅水品质;水冷壁爆管;锅炉防腐;凝结水0 引言宏伟热电厂配置5台燃煤锅炉机组和3台汽轮机发电机组,采用主蒸汽系统、母管制系统和给水母管制系统。
在锅炉承压部件出现故障导致的停炉,一半以上是因为水冷壁漏泄或爆管的原因导致的,所以锅炉水冷壁安全运行是不能忽视的一项重要工作。
1 锅炉水冷壁爆管的原因分析1)锅炉给水质量(1)锅炉补给水来源于化学制水,是生水经过加热至25℃后送至化学予处理,再经过反渗透装置、除二氧化碳器、阳浮床、阴浮床、混床处理后变成除盐水,由除盐水泵送至低压脱氧器、高压脱氧器进行除盐水脱氧,同时加乙醛肟进行深度除氧。
哪个环节未达到制水标准,都会使水质超过标准值,威胁水冷壁的安全;(2)凝汽器是汽轮机的主要设备之一。
汽轮机做功后的低温、低压蒸汽,通过凝汽器的冷却后成为凝结水,可作为锅炉的主给水。
当凝汽器铜管发生漏泄,冷却介质的软化水漏入凝结水里,污染凝结水,凝结水的钠离子含量急剧升高,形成游离NaoH,造成锅炉水冷壁的碱性腐蚀;(3)汽轮机低压缸轴封供汽压力降低。
低压汽缸的上、下结合面严密性不好,真空系统凝结水泵、阀门法兰、压兰严密性差都会引起空气漏入凝结水里,含氧量升高,造成水冷壁氧腐蚀;(4)汽轮机抽出的低压蒸汽与热网软化水在加热器内,进行表面换热,发生漏泄,软化水进入凝结水里,污染凝结水;(5)疏水系统主要回收高压蒸汽、低压蒸汽凝结水,重新利用。
当水质不合格,就污染了整个疏水箱的凝结水。
2)锅水品质的影响(1)水冷壁是锅炉主要的蒸发受热面。
锅水蒸发后产生大量蒸汽,同时锅水中的杂质处于浓缩状态,绝对量也就迅速增加,可引起水冷壁结垢爆管。
一旦出现酸性腐蚀或碱性腐蚀,经过一定时间的慢性期后,会反复出现水冷壁爆管;(2)锅水加入磷酸钠,生成不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮于水中,使锅炉不结水垢。
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施
锅炉水冷壁爆管分析及预防措施摘要:文章就锅炉水冷壁爆管原因在腐蚀、过热、磨损和焊接质量四个方面进行了分析,总结出各种爆管宏观现象的原因及产生机理,提出了预防措施和相关建议,对实际工程具有指导意义。
关键词:水冷壁爆管预防措施 1前言 布置在炉膛内壁面上主要用水冷却的受热面,称为水冷壁。
它是工业和电站锅炉的主要蒸发受热面。
水冷壁的主要作用是吸收炉内辐射热,将水加热成饱和蒸汽;保护炉墙,简化炉墙结构,减轻炉墙重量,使炉墙外表面温度降低;吸收炉内热量,把烟气冷却到炉膛出口所允许的温度,减轻炉内结渣、防止炉膛出口结渣。
[1] 2水冷壁爆管的原因 2.1腐蚀 锅炉水冷壁管的腐蚀根据腐蚀部位和环境不同可分为水汽侧腐蚀和向火侧腐蚀两大类。
2.1.1水汽侧腐蚀 水汽侧腐蚀类型有碱腐蚀、酸腐蚀、氧腐蚀、氢损伤、应力腐蚀破裂、沉积物下腐蚀和腐蚀疲劳等。
[2] (1)氢腐蚀 爆口处有一些裂纹向外延伸,边缘为不平整的钝边,减薄不明显,呈脆性破坏。
内壁存在明显的垢层,部分垢物已经脱落。
由于汽水品质不良,内壁结成以氧化铁为主的垢层,水垢的传热特性差,使垢下金属管壁温度升高,渗透到垢下的炉水会急剧蒸发,不能和炉管中的炉水相混合,结果使垢下炉水中的各种杂质浓度变得很高,产生游离的氢氧化钠,垢下浓缩的氢氧化钠溶液具有很强的腐蚀性,使炉管内壁表面的保护膜溶解,这部分钢与游离的氢氧化钠反应生成氢原子和亚铁酸钠,后者水解为fe3o2和氢原子。
当h原子不能被水流带走,便开始向金属内部渗透,从而产生氢腐蚀。
(2)蒸汽腐蚀 水冷壁管频繁爆管均发生在卫燃带附近热负荷较高区域,当该区域管壁温度大于400℃,管内产生汽水分层或循环停滞时,就可能发生蒸汽腐蚀,反应均生成甲烷,甲烷在钢中的扩散能力很低,极易聚集在晶界原有的微观空隙内,随着反应不断进行,晶间上的甲烷量不断积聚增多,其分子很大,无法在钢中扩散,于是在晶粒间产生非常高的局部内压力,于是沿晶界生成晶间裂纹,进而产生微裂纹,使钢的性能急剧降低,无法承受运行中的工作压力,导致水冷壁爆管泄漏。
探讨锅炉水冷壁爆管的成因及改进措施
探讨锅炉水冷壁爆管的成因及改进措施探讨锅炉水冷壁爆管的成因及改进措施探讨锅炉水冷壁爆管的成因及改进措施摘要:根据多年工作经验,对我市某电厂锅炉水冷壁爆管的成因进行相应的分析,并且提出热电厂锅炉水冷壁爆管的改进措施。
供行业人士参考借鉴。
关键词:锅炉水冷壁爆管水质一、前言锅炉水冷壁爆管泄漏是锅炉运行中经常遇到的一个影响机组安全稳定运行的问题,我市X热电厂锅炉94年10月制造,97年3月投入使用,20XX年2月4日下午16:00时1#锅炉发生锅炉水冷壁爆管泄漏事故,爆管时压力9.6mPa,额定蒸发量200t/h左右。
炉管材料为20G;管子规格:Φ57mm×5mm;Φ60mm×5mm。
爆管部位锅炉右侧墙水冷壁中间联箱下部标高45米处从前向后数第310根水冷壁管,爆管并吹损同标高第308、311、312、313、314根水冷壁管子。
310水冷壁管更换长度6米,309更换长度5米,其余更换长度0.5米。
二、原因分析造成水冷壁爆管的原因较多,有过热爆管、内壁腐蚀爆管、热应力破坏、外壁冲刷减薄及管外高温硫腐蚀等等。
从这次1#锅炉水冷壁爆管宏观形貌来看,水冷壁管爆口位于向火面,向火面管材内壁有一层较厚的氧化腐蚀垢层,其中有的部位氧化腐蚀垢层已部分开裂、脱落,爆口边缘未见明显减薄,呈脆性爆口形态,俗称开天窗式爆口,且爆口附近内壁腐蚀严重,为氢脆爆口特征。
三、氢脆腐蚀机理锅炉炉水中的杂质沉积在汽包和水冷壁下联箱底部流速缓慢处,或粘附在水冷壁管斜坡管和下部管内壁上形成水垢。
水冷壁管一旦结垢,进入炉水中的酸性物质便沉积在垢下,产生垢下腐蚀,垢下腐蚀的实质就是介质浓缩腐蚀。
而当凝汽器泄漏,炉水中进入大量氯离子时(一般循环水中氯离子含量较大),便会在局部浓缩产生酸,酸腐蚀所产生的氢有一部分扩散到钢中,与钢中的碳结合形成甲烷,酸腐蚀往往能引起炉管的金相组织发生变化,出现脱碳现象,生成细小的晶界裂纹,严重时管壁未减薄就发生爆裂。
300MW机组锅炉水冷壁爆管问题及解决对策探析
300MW机组锅炉水冷壁爆管问题及解决对策探析摘要:在300MW机组锅炉运行中,水冷壁管安全可靠与否直接决定整体电厂运行稳定性。
本文结合实际案例对某300MW机组锅炉水冷壁爆管问题进行分析,根据爆管后检查情况和试验分析结果,确定爆管问题产生原因,包括垢下腐蚀、水循环不良、水冷壁结焦等,提出具体解决对策和建议,以期达到消除安全隐患,降低爆管发生概率的目的。
关键词:锅炉;垢下腐蚀;水冷壁管;爆管近些年,随着对锅炉参数要求的不断提升,水冷壁管爆管问题频发,调查显示,腐蚀、过热、磨损、材质等因素是导致水冷壁爆管普遍原因。
某电厂300MW机组锅炉水冷壁于2006年正式投运,已经运行十几年,在此期间爆管事故较为多发,爆管位置和形态相似,本文以此为研究对象,分析爆管原因,加深对水冷壁爆管问题了解程度,提出具体解决措施,为后期预防和监督提供有效参考。
1设备及事故概况该锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ17,是东方锅炉(集团)股份有限公司生产引的产品,,早在2013年2月份,就已经使用了低氮燃烧器改造技术,将锅炉出口NOx排放值控制在850mg/Nm3以下。
锅炉为亚临界自然循环锅炉,以燃煤、W型火焰燃烧和固态排渣为主要方式,属于双拱型单炉膛,锅炉本体采用露天戴帽布置。
炉膛采用全焊膜式水冷壁,分别配置动叶可调轴流式送风机、静叶可调轴流式引风机等。
2019年8月,工作人员发现1#炉膛燃烧由负压转为正压,炉墙看火孔、打焦孔喷出大量烟气,汽包水位急剧下降。
停机检查后发现,前侧水冷壁管54#发生爆管,立即对该管及周围相邻管进行更换处理,并选取同区域部分水冷壁管进行检验分析。
2事故原因分析2.1 外观检查通过外观检查发现,该水冷壁管爆管位置在前墙水冷壁,从炉右侧开始数,向左第54根,爆口标高17m,爆口形状为窗口形开裂状,爆口长约120mm,从外观看无明显变形、鼓包、腐蚀、胀粗等现象。
爆口边缘粗钝,窗口内侧呈溃疡面,有成片腐蚀坑,管内壁向火侧存在严重腐蚀结垢,且检查发现该爆管属于脆性断裂[1-2]。
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广东化工
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设计与装备
锅炉水冷壁管爆管的原因
分析及应对策略研究
柯史壁
(中国石化集团茂名石油化工有限公司,广东 茂名 525000)
[摘 要]针对某石化厂锅炉水冷壁管爆管的事故案例,通过宏观检查、力学性能测试、成分检测、扫描电镜等对锅炉联箱部位失效炉管进行
表 1 化学成分分析表 Chemical composition analysis table
Mn
Ni
Cr
0.49
0.066
0.044
0.35~0.55
<0.30
<0.25
Mo 0.011
—
Cu 0.21 <0.25
2.3 力学性能测试 (1)硬度检测:从管段取样研磨抛光,如图 3。对管段进行硬
度测试,测量值(HL)在 427~465 之间,符合《GB/T 699-2015 优 质碳素钢》[3]的标准要求。
(本文文献格式:杨健.阴离子表面活性剂自动分析仪与传统手动 方法测定阴离子表面活性剂的比较[J].广东化工,2019,46(13): 179-180)
Fig.1 Tube morphology 对爆口 1 周边进行检查,发现炉管外壁的焊接接头处存在一 条细小的裂纹,因此,将这个裂纹区域及失效部位切割下来,其 形貌如下图 2。对裂纹区进行清理,发现该裂纹在熔合线方向上, 而且内壁沿焊缝方向同样存在着断断续续的裂纹,但管内和管外 均没有结垢的现象。
图 2 外壁裂纹区与内壁裂纹区 Fig.2 Outer wall crack zone and inner wall crack zone 综合炉管的宏观形貌,可以知道漏点 1 是因某种原因在焊缝 处产生了裂纹,于是发生强度失效,在高温高压的运行工况下, 内部蒸汽冲破裂纹,引发泄露,外泄的高压蒸汽射在另一根管子 上(漏点 2),将其表面冲刷出沟痕,使其厚度减薄,已不能承受管 内压力而破裂,所以外形呈喇叭状爆裂,破裂处呈刀刃形边缘。 同理,漏点 2 又反冲刷第一根管子,同样的失效形式又引发了第 三泄漏点。但失效的形式还不能确定,仍需进一步分析。 2.2 化学成分检测 对炉管进行化学成分检测,结果见下表 1,炉管主要化学成 分符合《GB/T 699-2015 优质碳素钢》[3]的标准要求,排除钢材选 错的可能。
为了确认锅炉管材失效的原因,采用扫描电镜配以能谱对管 材进行分析。
(1)扫描电镜:将管材沿裂纹方向掰断,对断口金相电镜扫描。 从微观电镜图看,没有发现腐蚀垢物,如图 5。
图 4 金相面各区域分布图 Fig.4 Metallographic surface distribution map
在 500 倍下观察金相组织,母材区的晶粒细小,没有发现晶 粒粗大的区域,属于正常的珠光体+铁素体组织,这说明母材区的 金相组织并未受焊接的热影响;熔合线区在交界处晶粒粗大,并 没有影响到母材的组织结构;外壁裂纹区可以清晰发现穿晶裂纹, 但裂纹两边的金相组织正常,但没有腐蚀痕迹和蠕变空洞;内壁 裂纹区的金相组织有些被拉长,应是弯管时拉长的,没有向外壁
Keywords: boiler;ater wall tube;squib;failure analysis;welding defect
锅炉在石化企业占有着重要的地位,是一种必不可少的设备, 其主要作用是将液态水转化成水蒸气[1]。由于锅炉是高温高压运 行,很容易就发生爆管事件,严重影响锅炉的使用,给企业带来 很大的损失[2]。
由表 1、图 1、表 2、图 2 可看出,以吸光度值与配置浓度值 进行曲线回归,,两种方法的吸光度与配置浓度都呈良好线性,
其中阴离子表面活性剂分析仪绘制的回归方程为 y=0.68x+0.036, 相 关 系 数 为 0.9999 , 传 统 手 动 方 法 绘 制 的 回 归 方 程 为 y=0.5037x+0.0081,相关系数为 0.9990。
验,据试验结果提出合理的预防措施。
2 理化分析
2.1 宏观观察 首先对炉管进行宏观检查,发现失效炉管存在三处爆口,如
图 1,其中泄漏点 2 和泄漏点 3 的厚度明显减薄,且有外壁有冲 刷的迹象,爆口处十分锋利,据此可以断定炉管是先磨损后爆破 而发生泄漏;另外,爆口 1 的厚度几乎没有变化,应该是受内压 和外压作用而发生破裂,但是还不能确定是内压作用还是外压作 用而引起破裂。
2.3
0.065
1.12
传统手动方法
5.43 5.56 5.31 5.71 5.69 5.54
1.6
0.170
3.07
6 数据分析
参考文献
通过以上实验分析,可以发现阴离子表面活性剂自动分析仪 进行实验分析的测定结果准确性与国标方法相近,符合测定所要 求的精度,优于国标的人工测定方法。
7 结语
阴离子表面活性剂自动分析仪系统运行稳定性好,其准确性 与国标测定方法结果一致,也符合测定的精度要求,同时很大程 度上简化了实验操作过程和减少氯仿在萃取时的挥发,减少人工 操作存在的不稳定性,节省了测样时间,隔绝了氯仿等挥发性有 毒物质对实验人员的身体健康影响,适用于日常的大批量分析测 定。
图 1 炉管形貌
[收稿日期] 2019-06-04 [作者简介] 柯史壁(1971-),男,工程师,主要从事锅炉运行工作。
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2019 年 第 13 期 第 46 卷总第 399 期
元素 炉管母材 标准值
C — 0.17~0.23
Tab.1
Si — 0.17~0.37
[中图分类号]TH
[文献标识码]A
[文章编号]1007-1865(2019)13-0165-02
Cause Analysis and Countermeasure Research on Tube Blasting of Boiler Water Wall Tube
Ke Shibi (Maoming Petroleum Chemical Ltd of SINOPEC, Maoming 525000, China)
Abstract: In view of the accident case of water-cooled wall tube bursting of a petrochemical plant boiler, the failure of the boiler header box is tested by macroscopic inspection, mechanical property test, composition detection, scanning electron microscope, etc. The strength, hardness and elemental composition of the tube are in line with the standard, and the metallographic structure has not changed. However, the morphology of the fracture at the end of the fracture crack is observed by electron microscopy. It is considered that the welding joint is too large due to excessive welding current. Crack, under the action of high pressure, the crack spreads, eventually leading to bursting of the water wall tube. Based on this, the corresponding solutions and preventive measures are proposed.
图 5 20x 断口图 Fig.5 20x Fracture map
(2)能谱分析:从裂纹断口的各种部位观测和分析能谱,大部 分都仅仅是只存在碳、氧、铁三种元素,如图 6。
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由于阴离子表面活性剂自动分析仪在进行样品分析前需要较 长时间对系统进行校准以及预热等操作步骤,所以在少批量样品 分析时,传统手动方法依然是比较好的选择。
[1]水和废水监测分析方法/国家环境保护总局编,《水和废水监测分析方 法》编委会(第四版)北京:中国环境科学出版社,2002,12. [2]田永斌,柳淼,罗志华,亚甲蓝分光光度法测定水体阴离子表面活性剂 方法的探讨[J].环境与发展,2011,23(8):161-162. [3]GB/T7494-7987 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法[S]. [4]奚文忠,张乐乐,郭少为,阴离子表面活性剂自动分析仪的研究[A]化 工自动化及仪表,2016(44):542-544. [5]满燕燕,亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂的方法研究[B] 地下水,2018,40(5):74,153.
试样厚度/mm — 5 5
试样宽度/mm — 10 10
表 2 拉伸试验结果表 Tab.2 Tensile test result table
原始标距/mm 断后延长/mm 屈服强度/MPa
—
—
245
75
21.9
260
75
20.1
240
抗拉强度/MPa 410 385 395
最大力/KN —
19.31 19.79
精密性较高,相对偏差和相对标准偏差均比传统手动方法小。
表 3 标准样品测定结果
Tab.3 Standard Sample Determination Results