AGC性能试验报告总结归纳
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《火电施工质量检验及评定标准》热工仪表及控制装置篇(1998年版);
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力部 1996);
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》(1996年版);
《华北电网新建发电机组并网调度管理规定》;
系统设计图纸及说明书等技术资料。
4.实验条件
机组启动后,已经正常运行,具备带满负荷,安全稳定运行的能力;协调控制系统的各种功能经过试验已投入运行,各模拟量控制系统投入自动运行,调节品质达到机组要求;负荷摆动试验已经成功,机组保护全部投入。试验应在中调要求的负荷范围内的正常工况下进行。
2.试验目的
AGC试验的目的是检查机组适应负荷变化的能力,使机组能够在一定的负荷范围内,按一定的速率跟踪华北调度中心要求的负荷指令出力,满足华北调度中心AGC控制技术要求。
3.实验依据
《火电工程启动调试工作规定》(电力工业部建设协调司 );
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力工业部 );
3、调整负荷响应时间:小于15S
4、启停磨负荷点:450MW
5、启停磨控制时间:15分钟
6、负荷静态偏差:小于6MW
7、负荷动态偏差:小于9MW
山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组已具备投入AGC的条件。并在试验完成后由网调自动化处 刘国旗 批准9月1日进入投运阶段。
1.实际负荷变化率不小于9MW/MIN;
2.负荷静态偏差不大于6MW;
8.试验结论
从上述试验数据看,山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组参与AGC控制时,能满足华北调度中心关于AGC控制的各项技术要求,试验结论如下:
1、机组出力上升/下降速率: 9MW/MIN
2、负荷调整范围:300MW----600MW ---300MW 50%----100%
AGC(Automatic Generation Control)是自动发电控制的简称,其控制目标是使由于负荷变动而产生的区域误差ACE(Area Control Error)不断减少直至为零。调度中心通过AGC可调整电网发电出力与电网负荷平衡,将电网频率偏差调节到零,保持电网频率为额定值,在控制区内分配发电出力,维持区域间联络线交换功率在计划值内,在控制区内分配发电出力,降低区域运行成本。山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组AGC功能实现过程中,远动(RTU)为华北调度中心与DCS建立了联络通道。远动接受华北调度中心的AGC控制信息,送至DCS;远动接收DCS送出的机组AGC投/切等状态量,送至华北调度中心。机组协调控制(CCS)系统的正常运行是AGC正常投运的基础。
热态试验
2006年 8月 10 日和2006年 8月 17 日共分两次山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组在华北局自动化处、调度以及山东电科院的大力支持和帮助下进行了AGC大负荷爬坡试验。试验都是在山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组制粉系统、给水系统、送引风系统、主蒸汽/再热蒸汽温度控制系统等子系统投入自动且工作稳定的状况下,投入机炉协调自动。当#1机组协调控制投入稳定后,投入AGC,进行了AGC大负荷爬坡试验。
5.DCS与RTU的接口信号
序号
测点名称
测点类型(DCS)
测点类型(RTU)
信号量程
工程量量程
1
AGC负荷指令
AI
AO
4—20mA
300—600MW
2
机组AGC投入
Fra Baidu bibliotekDO
DI
3
机组CCS投入
DO
DI
6.试验方法及步骤
查线
根据系统原理图、接线图检查电气运动RTU到DCS接线正确。
确认接入DCS系统的负荷控制指令信号正确。
时间:2006年8月10 日
试验人:刘国旗、韩中松、李昌卫、谢汝刚
负荷调节范围:450-600MW
负荷变化速率设定:9 MW/min
起停磨所需时间为 10-15 分钟
4mA-300MW
20mA-600MW
AGC遥信信号:A、M信号准确可靠
试验开始时负荷为600MW,目标负荷设为450MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月10日48分到达目标值,16时49分进入稳态,负荷为450MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间11S,动态偏差9MW,静态偏差,负荷稳定时间1MIN。
12mA
16mA
20mA
DCS(接收)
依照SAMA图检查DCS系统中AGC功能的软件组态,对不符合现场要求的及时提出并进行了修改。
对静态参数进行了检查和设置
模拟满足AGC切投条件,AGC切投时,系统无扰动,不影响机组的安全运行。AGC投入时,模拟AGC控制指令信号,机组负荷控制动作方向与AGC控制指令相一致。
试验开始时负荷为450MW,目标负荷设为600MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月10日17时02分到达目标值,17时03分进入稳态,负荷为600MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间13S,动态偏差,静态偏差6MW,负荷稳定时间1MIN。
时间:2006年8月17日
试验开始时负荷为450MW,目标负荷设为300MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月17日15点45分到达目标值,16时46分进入稳态,负荷为300MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间12S,动态偏差,静态偏差,负荷稳定时间1MIN。
7.质量标准
机组参与AGC控制时,应满足华北调度中心关于AGC控制的各项技术要求:
静态试验
远动与DCS的接口信号静态试验
从DCS模拟AGC投入信号,检查远动系统接受此信号正确无误;从远动模拟输出AGC负荷指令信号,DCS接受此信号正确无误;从DCS系统模拟AGC投入、CCS投入等信号,远动接受此信号正确无误。
测试记录如下:
序号
测点名称
测试结果
1
AGC负荷指令
RTU(发送)
4mA
8mA
锅炉是三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)生产的超临界参数变压运行直流锅炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排查、全钢构架、全悬吊结构II型锅炉。型号为569。
锅炉燃烧方式为前后墙对冲燃烧,前后墙各布置3层三井巴布科克公司生产的低NOx轴向旋流燃烧器,每层各有5只,共30只。在煤粉燃烧器上方前后墙和侧墙布置一层燃烬风口,前后墙各5只风口,左右侧墙各3只风口,共16只。每只燃烧器配有一只油枪,用于点火和助燃。
1.前言
山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组为超临界600MW燃煤汽轮发电机组,锅炉由Mitsui Babcock公司提供;汽轮发电机组由日本日立公司设计生产;DCS采用TPS控制系统,由Honeywell公司提供。MCS为DCS的一个子系统,包括相应的HPM控制柜、端子柜等。汽轮机为日立/东方电器集团联合体生产制造的超临界压力、冲动式、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机,型号为:TC4F-40,额定出力600MW,最大连续出力为,阀门全开工况出力。机组采用复合变压运行方式,汽轮机具有八级非调整回热抽汽,汽轮机的额定转速为3000转/分。
试验人:刘国旗、韩中松、李昌卫、谢汝刚
负荷调节范围:300-450MW
负荷变化速率设定:9 MW/min
起停磨所需时间为 10-15 分钟
4mA-300MW
20mA-600MW
AGC遥信信号:A、M信号准确可靠
试验开始时负荷为300MW,目标负荷设为450MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月17日15时28分到达目标值,15时29分进入稳态,负荷为450MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间9S,动态偏差,静态偏差,负荷稳定时间1MIN。
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(电力部 1996);
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》(1996年版);
《华北电网新建发电机组并网调度管理规定》;
系统设计图纸及说明书等技术资料。
4.实验条件
机组启动后,已经正常运行,具备带满负荷,安全稳定运行的能力;协调控制系统的各种功能经过试验已投入运行,各模拟量控制系统投入自动运行,调节品质达到机组要求;负荷摆动试验已经成功,机组保护全部投入。试验应在中调要求的负荷范围内的正常工况下进行。
2.试验目的
AGC试验的目的是检查机组适应负荷变化的能力,使机组能够在一定的负荷范围内,按一定的速率跟踪华北调度中心要求的负荷指令出力,满足华北调度中心AGC控制技术要求。
3.实验依据
《火电工程启动调试工作规定》(电力工业部建设协调司 );
《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(电力工业部 );
3、调整负荷响应时间:小于15S
4、启停磨负荷点:450MW
5、启停磨控制时间:15分钟
6、负荷静态偏差:小于6MW
7、负荷动态偏差:小于9MW
山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组已具备投入AGC的条件。并在试验完成后由网调自动化处 刘国旗 批准9月1日进入投运阶段。
1.实际负荷变化率不小于9MW/MIN;
2.负荷静态偏差不大于6MW;
8.试验结论
从上述试验数据看,山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组参与AGC控制时,能满足华北调度中心关于AGC控制的各项技术要求,试验结论如下:
1、机组出力上升/下降速率: 9MW/MIN
2、负荷调整范围:300MW----600MW ---300MW 50%----100%
AGC(Automatic Generation Control)是自动发电控制的简称,其控制目标是使由于负荷变动而产生的区域误差ACE(Area Control Error)不断减少直至为零。调度中心通过AGC可调整电网发电出力与电网负荷平衡,将电网频率偏差调节到零,保持电网频率为额定值,在控制区内分配发电出力,维持区域间联络线交换功率在计划值内,在控制区内分配发电出力,降低区域运行成本。山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组AGC功能实现过程中,远动(RTU)为华北调度中心与DCS建立了联络通道。远动接受华北调度中心的AGC控制信息,送至DCS;远动接收DCS送出的机组AGC投/切等状态量,送至华北调度中心。机组协调控制(CCS)系统的正常运行是AGC正常投运的基础。
热态试验
2006年 8月 10 日和2006年 8月 17 日共分两次山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组在华北局自动化处、调度以及山东电科院的大力支持和帮助下进行了AGC大负荷爬坡试验。试验都是在山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组制粉系统、给水系统、送引风系统、主蒸汽/再热蒸汽温度控制系统等子系统投入自动且工作稳定的状况下,投入机炉协调自动。当#1机组协调控制投入稳定后,投入AGC,进行了AGC大负荷爬坡试验。
5.DCS与RTU的接口信号
序号
测点名称
测点类型(DCS)
测点类型(RTU)
信号量程
工程量量程
1
AGC负荷指令
AI
AO
4—20mA
300—600MW
2
机组AGC投入
Fra Baidu bibliotekDO
DI
3
机组CCS投入
DO
DI
6.试验方法及步骤
查线
根据系统原理图、接线图检查电气运动RTU到DCS接线正确。
确认接入DCS系统的负荷控制指令信号正确。
时间:2006年8月10 日
试验人:刘国旗、韩中松、李昌卫、谢汝刚
负荷调节范围:450-600MW
负荷变化速率设定:9 MW/min
起停磨所需时间为 10-15 分钟
4mA-300MW
20mA-600MW
AGC遥信信号:A、M信号准确可靠
试验开始时负荷为600MW,目标负荷设为450MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月10日48分到达目标值,16时49分进入稳态,负荷为450MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间11S,动态偏差9MW,静态偏差,负荷稳定时间1MIN。
12mA
16mA
20mA
DCS(接收)
依照SAMA图检查DCS系统中AGC功能的软件组态,对不符合现场要求的及时提出并进行了修改。
对静态参数进行了检查和设置
模拟满足AGC切投条件,AGC切投时,系统无扰动,不影响机组的安全运行。AGC投入时,模拟AGC控制指令信号,机组负荷控制动作方向与AGC控制指令相一致。
试验开始时负荷为450MW,目标负荷设为600MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月10日17时02分到达目标值,17时03分进入稳态,负荷为600MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间13S,动态偏差,静态偏差6MW,负荷稳定时间1MIN。
时间:2006年8月17日
试验开始时负荷为450MW,目标负荷设为300MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月17日15点45分到达目标值,16时46分进入稳态,负荷为300MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间12S,动态偏差,静态偏差,负荷稳定时间1MIN。
7.质量标准
机组参与AGC控制时,应满足华北调度中心关于AGC控制的各项技术要求:
静态试验
远动与DCS的接口信号静态试验
从DCS模拟AGC投入信号,检查远动系统接受此信号正确无误;从远动模拟输出AGC负荷指令信号,DCS接受此信号正确无误;从DCS系统模拟AGC投入、CCS投入等信号,远动接受此信号正确无误。
测试记录如下:
序号
测点名称
测试结果
1
AGC负荷指令
RTU(发送)
4mA
8mA
锅炉是三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)生产的超临界参数变压运行直流锅炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排查、全钢构架、全悬吊结构II型锅炉。型号为569。
锅炉燃烧方式为前后墙对冲燃烧,前后墙各布置3层三井巴布科克公司生产的低NOx轴向旋流燃烧器,每层各有5只,共30只。在煤粉燃烧器上方前后墙和侧墙布置一层燃烬风口,前后墙各5只风口,左右侧墙各3只风口,共16只。每只燃烧器配有一只油枪,用于点火和助燃。
1.前言
山西鲁晋王曲发电有限责任公司#1机组为超临界600MW燃煤汽轮发电机组,锅炉由Mitsui Babcock公司提供;汽轮发电机组由日本日立公司设计生产;DCS采用TPS控制系统,由Honeywell公司提供。MCS为DCS的一个子系统,包括相应的HPM控制柜、端子柜等。汽轮机为日立/东方电器集团联合体生产制造的超临界压力、冲动式、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机,型号为:TC4F-40,额定出力600MW,最大连续出力为,阀门全开工况出力。机组采用复合变压运行方式,汽轮机具有八级非调整回热抽汽,汽轮机的额定转速为3000转/分。
试验人:刘国旗、韩中松、李昌卫、谢汝刚
负荷调节范围:300-450MW
负荷变化速率设定:9 MW/min
起停磨所需时间为 10-15 分钟
4mA-300MW
20mA-600MW
AGC遥信信号:A、M信号准确可靠
试验开始时负荷为300MW,目标负荷设为450MW,负荷变化率设置为9MW/MIN;2006年8月17日15时28分到达目标值,15时29分进入稳态,负荷为450MW,实际负荷变化率为9MW/MIN,机组调整负荷响应时间9S,动态偏差,静态偏差,负荷稳定时间1MIN。