水电站机组启动试运行前主要试验项目

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水电站机组启动试运行前主要试验项目
1、机组充水试验
2、机组首次开停机试验
(1)采用机械手动方式进行,检查机组调速系统、及辅机手动操作的灵活性;
(2)全面检查发电机的制造和安装质量,转动部分的紧固程度,观察机组各部轴瓦温升情况,测量机组的振动、摆度;
(3)手动开机,额定转速下运行,考验机组机械部分的安装情况,记录各部水温、水压、流量、油温、油压、轴瓦温度、振动、摆度;
(4)调速器扰动试验,优化调速器参数,手自动切换试验;(5)测量机组残压、相序;
(6)停机试验,记录机械制动时间;停机后全面检查。

3、调速器电调装置的调试
(1)电调装置及回路接线的检查;
(2)电调装置单元检查及调试;
(3)调速系统控制回路的调试;
(4)调速系统机械柜的检查和调试;
(5)接力器关闭和开启时间测量。

4、机组过速试验
(1)将测速装置各过速接点从回路中断开,用临时方法监视其动作情况;
(2)以手动方式升速,校核电气及机械过速保护整定值;
(3)过速试验过程中密切监视并记录各部振动和摆度;
(4)停机后全面检查。

5、无励磁自动开停机试验
(1)调速器处“自动”位置,功率给定处“空载”位置,附属设备处于自动位置;
(2)分别在机旁和上位机自动开停机,检查计算机监控系统开停机流程的正确性,检查自动化元件的工作是否正常;
(3)记录自发出开机令至机组开始转动的时间;
(4)记录自发出开机令至机组达到额定转速的时间;
(5)记录自发出停机令至机组转速降至制动转速所需时间;(6)记录自制动器加闸至机组全停的时间;
(7)检查各测速接点动作是否正常;
(8)自动开机,模拟各种机械、电气事故停机,检查事故停机回路与流程的正确性;
(9)自动开机,机旁、中控室分别检查紧急停机按钮的可靠性。

6、发电机短路升流试验
(1)水机保护全部投入;
(2)三相短路点设在主变低压侧软连接处,出口断路器合上并采取防跳措施;
(3)用厂用电提供励磁电源;
(4)手动加励磁升发电机定子电流至25%,检查各电流回路的正确性和对称性;
(5)检查发电机差动保护的电流极性和相位;
(6)录制发电机三相短路特性曲线;
(7)额定电流下跳灭磁开关,检查灭磁开关的消弧情况并录制波形图;
(8)模拟水机事故停机。

7、发电机升压与定子单相接地试验
(1)发电机差动保护投入;出口断路器断开;
(2)自动开机,手动升压至25%额定电压;
(3)检查发电机、断路器、换相开关、母线等设备带电是否正常;
(4)测量电压回路二次侧电压相位、相序、电压值是否正确;(5)录制发电机空载特性曲线;
(6)在50%额定电压下跳灭磁开关,检查灭磁开关的消弧情况,并录制波形;
(7)在额定电压下跳灭磁开关,检查灭磁开关的消弧情况,并录制波形;
(8)测量发电机额定电压下的轴电压;
(9)发电机空载下励磁调节器的试验;
(10)发电机1.3倍额定电压层间耐压,持续5分钟;
(11)定子单相接地试验,测量接地电流。

调整消弧线圈的挡位。

8、主变压器升流试验
(.1)在主变高压开关与母线隔离开关之间设短路点,并做好所合开关的防跳措施;
(2)手动递升加电流,在25%额定电流下检查各电流回路及表计指示,检查主变差动保护、母线保护的电流极性和相位;
(3)继续升流至50%、75%、100%发电机额定电流,检查主变及高压配电设备的工作情况。

9、GIS设备调式试验;
10、发电机带主变及高压配电设备升压试验
(1)投入发电机、主变、母线保护;
(2)手动递升加电压,分别在25%、50%、75%、100%发电机额定电压下检查主变及高压配电设备的工作情况;
(3)检查二次电压回路和同期回路的电压相序和相位。

11、电力系统对主变冲击合闸试验
(1)冲击合闸在主变高压侧进行,换相开关、出口断路器可靠断开;
(2)投入主变保护和中性点隔离开关;
(3)合主变高压侧断路器对主变冲击,冲击合闸进行五次,每次间隔10分钟,检查主变有无异常;
(4)检查主变的机械强度、绝缘性能;
(5)检查主变差动保护和瓦斯保护的工作情况;
(6)录制合闸时主变励磁涌流波形图。

12、并网及甩负荷试验
(1)断开换相开关,分别以手动、自动准同期方式模拟并列试验,检查同期装置的工作情况,并录制同期时发电机与系统电压的波形图。

(2)分别以手动、自动准同期方式并网;
(3)带负荷下调速器的试验;
(4)带负荷下励磁调节器的试验;
(5)根据当时水头及系统负荷情况,机组分别进行额定负荷的25%、50%、75%、100%四次甩负荷,检查调速器的调节稳定性和超调量,记录甩负荷时机组各种数据、验证调保计算,优化调速器参数。

(6)调速器低油压关闭导叶试验;
(7)事故配压阀动作关闭导叶试验;
(8)根据设计要求和电站具体情况进行动水关闭快速门试验。

13、机组72小时试运行。

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