低温甲醇洗尾气洗涤塔冷量回收可行性分析
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王荣 陈 ,余 汪炎 ,孙 玉 亮
[ 新能凤凰 ( 滕州 )能源有 限公 司,山东 滕州 2 7 7 5 2 7 ]
[ 摘
要 ]结 合实际生 产工 况 ,探讨 甲醇装置低 温 甲醇洗 系统 尾气洗 涤塔冷 量 回收 利用 的方 法 ,采用
A s p e n P l u s 软件进行模拟计算 ,确定 了相关设 备 的规 格。模拟计 算结果 表 明,本 回收方 案具备 可行性 ,对
尾 气进 入洗 涤塔 经洗 涤后 ,现场 测得 出洗 涤 塔 尾气 温度 为 1 2。 【 = ,塔 底 洗 涤水 温 度 为 1 1 o C,
此 工况 虽 然 已经 满 足 洗 涤 尾 气 中残 留 甲 醇 的 目
的,却未考虑冷量的充分 回收。因此 ,有必要探
讨 在满 足提 高尾 气温 度并保 证 尾气 中残 留 甲醇 不
第 6期 2 0 1 6年 1 1月
中 氮
肥
No . 6
M— S i z e d Ni t r o g e n o u s F e r t i l i z e r P r o g r e s s
NO V .2 01 6
低 温 甲醇 洗尾 气 洗 涤 塔 冷 量 回收 可 行 性 分 析
度为 3 O℃ ,压力 为 o . 7 0 M P a ,密度 为 9 8 0 k g / m 3 ,
流量 为 8 m / h 。
循环上水 循环 回水
尾气 洗涤塔 规格 :塔 径 4 . 8 I n ,塔 高 2 0 I n ,
[ 收稿 日期 ]2 0 1 6 — 0 5 — 2 4 [ 修稿 日期]2 0 1 6 . 0 6 . 0 3
别 见表 1 、表 2 、表 3 。
・ 5 7・
水 所需 的冷 量 ,设 定 循 环 水 换 热 器 换 热条 件 为 :
循 环上水 流 量 1 2 0 m / h、温度 3 0 o 【 = 、压 力 0 . 4 MP a ;循 环 回水 流 量 1 2 0 m / h、温 度 2 0 o 【 = 、压 力0 . 3 9 MP a 。
新能凤凰 ( 滕 州 ) 能 源有 限公 司 是 一 家 以
塔 板数 l 6块 ,板 间距 4 5 m m。
煤 为原 料 ,采用 多 喷嘴对 置式水 煤浆 加压 气 化装 置制取 水煤 气合 成 甲醇 的化 工企 业 ,产能 为 2× 3 6 0 k t / a 。净 化 工 序 采 用 的 是 低 温 甲醇 洗 工 艺 , 尾 气排 放量 约 为 8 O 0 0 0 m / h 。尾 气 进 入 洗 涤 塔 前 的温 度约 2 2℃ ,主要 成 分 为 C O ,残 留 甲醇 含 量为 0 . 0 2 %左 右 ,经尾气 洗 涤 塔 吸 收 甲醇后 ,
超标的前提下 ,通过增大喷淋量增加塔内传热负
荷 ,以获取 更多 的冷 洗涤水 作 为冷介 质 ,实 现冷
量 回收的可 能性 。 2 冷量 回收流 程模至 1 2℃ ,部分喷淋水蒸发被尾气带
走 的 同时带走 了大量 热量 ,使得 塔底 洗涤 水 温度 明显 下 降 ,但 目前 尚未 达 到温 降极 限 ,大 量 的冷 量 随放 空尾气 白 白浪 费 了。为此 ,设 想通 过加 大
的。拟定通过冷量 回收流程使 1 2 0 I 1 2 。 / h的循环 水 由3 O。 I = 降至 2 0。 【 = ,衡量冷量回收的价值 。
广 - — —— =>
低 温 甲醇洗 系统尾 气洗 涤塔 工况 是依 据设计
院提 供 的工 艺包 确定 的 ,8 i n / h 、2 8 o C的脱 盐 水 自洗 涤塔塔 顶 喷淋 ,洗 涤 8 0 0 0 0 i n / h 、2 2 o C
C O :尾气携带的冷量进行 回收用于空分装置冷水机组 ,可实现较好 的节 电效益 。 [ 关键词 ]低温 甲醇洗系统 ;尾气洗涤塔 ;冷量 回收;可行性分析 ;A s p e n P l u s ;模 拟计算 [ 中图分类号 ]T Q 2 2 3 . 1 2 1 [ 文献标志码 ]A [ 文章编号 ]1 0 0 4— 9 9 3 2 ( 2 0 1 6 ) 0 6— 0 0 5 6— 0 2
越窒尾气
主要 含 C O 的尾 气 ,以除去尾 气 中残 留的 甲醇 。 尾气 洗 涤 塔 工 况 如 下 :人 塔 气 体 的 组 成 为 C O 2 8 8 % 、N 2 1 1 . 9 8 % 、C H 3 O H 0 . 0 2 %及少 量水 蒸气 ,温 度 为 2 2 . 7℃ ,压 力 为 0 . 0 2 M P a ,流量 为4 0 0 0 k mo l / h ,密度 为 2 . 0 9 k g / m ;脱盐 水温
洗涤水的流量使尾气带走更多水蒸气 ,并利用喷 淋水 的蒸 发 潜 热 使 塔 底 洗 涤 水 的 温 度 进 一 步 降
低 ,然 后将其 作 为冷介 质 与循环 水换 热 ,提供 冷 量供 其 他操作 单元 利用 。
1 装置 运行 情况
冷 量 回收流 程模 型设计 :在现有 流 程 的基 础 上 增加 一股 回流 管 线 ( 见图 1 ) ,依 靠 回流 泵 使 洗 涤水 返 回洗涤 塔顶 部 ,同 时 ,回流洗 涤水人 塔 前 与循 环 水 进 行 换 热 ,从 而 达 到 冷 量 回 收 的 目
图1 带回流 管线 的尾 气洗 涤塔模 型
2 . 2 模 拟 计算
[ 作者简介 ]王荣陈 ( 1 9 8 7 一) , 男, 山东滨州人 , 助理工程师。
采用 A s p e n P l u s 软件进行模拟计算 ,据循环
第6 期
王荣陈等 :低温甲醇洗尾 气洗涤塔冷量回收可行性分析
[ 新能凤凰 ( 滕州 )能源有 限公 司,山东 滕州 2 7 7 5 2 7 ]
[ 摘
要 ]结 合实际生 产工 况 ,探讨 甲醇装置低 温 甲醇洗 系统 尾气洗 涤塔冷 量 回收 利用 的方 法 ,采用
A s p e n P l u s 软件进行模拟计算 ,确定 了相关设 备 的规 格。模拟计 算结果 表 明,本 回收方 案具备 可行性 ,对
尾 气进 入洗 涤塔 经洗 涤后 ,现场 测得 出洗 涤 塔 尾气 温度 为 1 2。 【 = ,塔 底 洗 涤水 温 度 为 1 1 o C,
此 工况 虽 然 已经 满 足 洗 涤 尾 气 中残 留 甲 醇 的 目
的,却未考虑冷量的充分 回收。因此 ,有必要探
讨 在满 足提 高尾 气温 度并保 证 尾气 中残 留 甲醇 不
第 6期 2 0 1 6年 1 1月
中 氮
肥
No . 6
M— S i z e d Ni t r o g e n o u s F e r t i l i z e r P r o g r e s s
NO V .2 01 6
低 温 甲醇 洗尾 气 洗 涤 塔 冷 量 回收 可 行 性 分 析
度为 3 O℃ ,压力 为 o . 7 0 M P a ,密度 为 9 8 0 k g / m 3 ,
流量 为 8 m / h 。
循环上水 循环 回水
尾气 洗涤塔 规格 :塔 径 4 . 8 I n ,塔 高 2 0 I n ,
[ 收稿 日期 ]2 0 1 6 — 0 5 — 2 4 [ 修稿 日期]2 0 1 6 . 0 6 . 0 3
别 见表 1 、表 2 、表 3 。
・ 5 7・
水 所需 的冷 量 ,设 定 循 环 水 换 热 器 换 热条 件 为 :
循 环上水 流 量 1 2 0 m / h、温度 3 0 o 【 = 、压 力 0 . 4 MP a ;循 环 回水 流 量 1 2 0 m / h、温 度 2 0 o 【 = 、压 力0 . 3 9 MP a 。
新能凤凰 ( 滕 州 ) 能 源有 限公 司 是 一 家 以
塔 板数 l 6块 ,板 间距 4 5 m m。
煤 为原 料 ,采用 多 喷嘴对 置式水 煤浆 加压 气 化装 置制取 水煤 气合 成 甲醇 的化 工企 业 ,产能 为 2× 3 6 0 k t / a 。净 化 工 序 采 用 的 是 低 温 甲醇 洗 工 艺 , 尾 气排 放量 约 为 8 O 0 0 0 m / h 。尾 气 进 入 洗 涤 塔 前 的温 度约 2 2℃ ,主要 成 分 为 C O ,残 留 甲醇 含 量为 0 . 0 2 %左 右 ,经尾气 洗 涤 塔 吸 收 甲醇后 ,
超标的前提下 ,通过增大喷淋量增加塔内传热负
荷 ,以获取 更多 的冷 洗涤水 作 为冷介 质 ,实 现冷
量 回收的可 能性 。 2 冷量 回收流 程模至 1 2℃ ,部分喷淋水蒸发被尾气带
走 的 同时带走 了大量 热量 ,使得 塔底 洗涤 水 温度 明显 下 降 ,但 目前 尚未 达 到温 降极 限 ,大 量 的冷 量 随放 空尾气 白 白浪 费 了。为此 ,设 想通 过加 大
的。拟定通过冷量 回收流程使 1 2 0 I 1 2 。 / h的循环 水 由3 O。 I = 降至 2 0。 【 = ,衡量冷量回收的价值 。
广 - — —— =>
低 温 甲醇洗 系统尾 气洗 涤塔 工况 是依 据设计
院提 供 的工 艺包 确定 的 ,8 i n / h 、2 8 o C的脱 盐 水 自洗 涤塔塔 顶 喷淋 ,洗 涤 8 0 0 0 0 i n / h 、2 2 o C
C O :尾气携带的冷量进行 回收用于空分装置冷水机组 ,可实现较好 的节 电效益 。 [ 关键词 ]低温 甲醇洗系统 ;尾气洗涤塔 ;冷量 回收;可行性分析 ;A s p e n P l u s ;模 拟计算 [ 中图分类号 ]T Q 2 2 3 . 1 2 1 [ 文献标志码 ]A [ 文章编号 ]1 0 0 4— 9 9 3 2 ( 2 0 1 6 ) 0 6— 0 0 5 6— 0 2
越窒尾气
主要 含 C O 的尾 气 ,以除去尾 气 中残 留的 甲醇 。 尾气 洗 涤 塔 工 况 如 下 :人 塔 气 体 的 组 成 为 C O 2 8 8 % 、N 2 1 1 . 9 8 % 、C H 3 O H 0 . 0 2 %及少 量水 蒸气 ,温 度 为 2 2 . 7℃ ,压 力 为 0 . 0 2 M P a ,流量 为4 0 0 0 k mo l / h ,密度 为 2 . 0 9 k g / m ;脱盐 水温
洗涤水的流量使尾气带走更多水蒸气 ,并利用喷 淋水 的蒸 发 潜 热 使 塔 底 洗 涤 水 的 温 度 进 一 步 降
低 ,然 后将其 作 为冷介 质 与循环 水换 热 ,提供 冷 量供 其 他操作 单元 利用 。
1 装置 运行 情况
冷 量 回收流 程模 型设计 :在现有 流 程 的基 础 上 增加 一股 回流 管 线 ( 见图 1 ) ,依 靠 回流 泵 使 洗 涤水 返 回洗涤 塔顶 部 ,同 时 ,回流洗 涤水人 塔 前 与循 环 水 进 行 换 热 ,从 而 达 到 冷 量 回 收 的 目
图1 带回流 管线 的尾 气洗 涤塔模 型
2 . 2 模 拟 计算
[ 作者简介 ]王荣陈 ( 1 9 8 7 一) , 男, 山东滨州人 , 助理工程师。
采用 A s p e n P l u s 软件进行模拟计算 ,据循环
第6 期
王荣陈等 :低温甲醇洗尾 气洗涤塔冷量回收可行性分析