灰硫专业_1机组A级检修总结报告

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#1机组A级检修灰硫专业总结报告

1.检修概况

(检修情况概述)

1.1.检修开始时间:2016年8月23日

1.2.检修结束时间: 2016年10月10日

1.3.设备检修历时天数:49天

1.4.检修单位:安二灰硫专业

简要文字总结

2、项目执行情况。

1)、检修项目完成情况

检修项目增减情况及原因说明:

减速的4个项目是#2真空皮带机检修项目,#2真空皮带机被列为技改项目,对其进行换型,更换为圆盘脱水机。

2)、未完成项目及其原因(含挂起原因)

3)、质量监督情况

质检项目增减情况及原因说明:

3、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。(可附照片)

3.1.1浆液循环泵系统

发现问题:1A浆液循环泵解体检查,轴承箱情况良好,叶片有一定的腐蚀和磨损情况,泵壳前护板出现一圈凹陷磨损,泵壳内碳化硅有变薄情况;联轴器膜片磨损,1A出口喇叭口与膨胀节连接处内部有一块20*1000长方形防腐层脱落,进口膨胀节老化;

1B浆液循环泵解体检查,轴承磨损超标,轴承箱内油泥积淤严重,膜片式联轴器变形,叶轮情况良好;泵壳出现裂纹,并伴有铁水渗出,前护板与叶轮最前端结合处磨损严重,有一

圈凹槽。机封漏浆严重,进口膨胀节老化。

1C浆液循环泵解体检查,轴承老化、磨损严重,叶轮磨损严重,进口管道陶瓷磨损有较深凹点,叶轮压帽磨损严重,进口膨胀节老化。

1D浆液循环泵解体检查未见异常。

处理:1A浆液循环泵更换破损的联轴器膜片,出口大小头防腐层破损处进行小颗粒修补剂修复;1B浆液循环泵更换轴承,更换破损的联轴器膜片;1C浆液循环泵更换叶轮、轴承、叶轮压帽;1A、1B、1C浆液泵叶轮前护板磨损严重,返厂进行碳化硅修复,1B、1C浆液泵泵壳返厂进行碳化硅修复,#1A浆液循环泵泵壳现场修复;1A、1B、1C浆液循环泵机封改造为水机封;三台浆液循环泵进口膨胀节更换。

3.1.2气力输灰系统

发现问题:检查发现一电场仓泵输灰管道磨损严重,管道补疤较多管内助吹管磨损严重,#1炉脱硝输灰双套管磨损严重;压缩空气管磨损严重;一、二电场硫化、助吹阀检查磨损严重(硫化阀32个、助吹阀12个),硫化组件检查磨损严重;#1灰库内部存在板结现象。省煤器仓泵进料阀未见明显磨损、8只脱硝仓泵进料阀有2只阀板吹损、电除尘一电场仓泵进料阀有2只阀板吹损,三、四电场圆顶阀密封件老化。

处理方案:更换一电场仓泵输灰双套管;主进气管道更换为不锈钢材质;更换一、二电场硫化、助吹阀;更换一、二电场硫化组件;#1脱硝仓泵省煤器出口输灰管道在17米层检修不便,将管道下移至9米层,加装检修平台。#1灰库清库,疏通气化风管道,更换灰库气化板。更换阀板损坏的进料阀,圆顶阀检查,确保球顶完好,密封件完好,校正好各阀门开度。

3.1.3捞渣机系统

发现问题:#1炉捞渣机工业水补水管道漏点较多,管道内部锈蚀严重。(管道测厚均值2.4mm,原厚度3.5mm,磨损30%)。捞渣机溢流水池内积淤严重;渣仓淅水元件老化、堵塞严重;检查发现捞渣机前后4个内导轮磨损严重,尾导轮、涨紧轮磨损严重;捞渣机人孔门有2个人孔门密封不严;捞渣机动力油站发现油脂较差;#1捞渣机槽体铸石板磨损严重,减薄约20mm,刮板耐磨条磨损超过1/2;内导轮使用约3年,两侧链条长度有偏差,自动张紧装置基本到顶,链条拉长较多;动力马达渗油。#1浓缩机PVC斜板失效,部分损坏,支架腐蚀严重,中心筒固定部位多处腐蚀,筒壁四周腐蚀严重。

处理:更换#1捞渣机工业水补水管道;更换捞渣机渣仓淅水板及渣仓冲洗水管;更换渣仓排渣门及其接水装置;改造捞渣机本体6个人孔门;溢流水池清淤并更换溢流水泵机封;捞渣机铸石板更换;动力马达检查;两侧链条对换并截链;#1浓缩机及提机大修,清空内

部淤泥,筒壁除锈防腐,支撑更换,PVC斜板及框架更换。

3.1.4氧化风机系统

发现问题:#1B氧化风机主动叶轮轴有过热痕迹,皮带轮支撑部件磨损严重,皮带轮梅花件及齿轮有间隙;出口安全阀阀芯磨损;两台氧化风机皮带轮与轴承外圈接触处间隙为0;骨架油封和气封有渗漏;

处理:更换氧化风机所有轴承及油封气封;两台氧化风机皮带轮内径补焊处理;#1B氧化风机皮带轮支撑轴补焊处理;#1B氧化风机皮带轮梅花件、传动齿轮更换;大轴修复;油站、油管道及冷却器清洗干净,润滑油更换为美孚SHC220齿轮油;安全阀阀芯修复。

3.1.5湿式球磨机

发现问题:检查发现#1磨机大小齿轮槽内油泥积淤严重,大小齿有一定磨损;#1磨机磨头进料口处漏浆严重;磨机内部衬板有少许脱落,衬板橡胶厚度变薄;出口螺旋筒磨损较多,筛网尺寸偏大;油站内油质较差,回油管内杂质较多,冷油器内漏;#1A再循环泵检查发现泵壳砂眼漏浆,叶轮磨损严重;再循环箱搅拌器叶片磨损严重;#1磨机再循环泵出口母管至石灰石旋流器部分管道老化严重,腐蚀严重;轴瓦接触面偏少,轴瓦下部冷却水室结垢严重;油站冷却水管道结垢严重。

#1称重给料机进口插板门插板损坏,皮带老化开裂,部分棍筒磨损严重(轴承不转动)。石灰石旋流器底流箱老化穿孔漏浆,旋流子进料头部和沉砂嘴磨损;

#2磨机大小齿轮磨损严重,振动较大;小齿轮两端轴承及轴承座磨损;减速箱四付轴承受损严重,振动超标,减速箱大小齿啮合不好;磨机内部衬板有少许脱落,衬板橡胶厚度变薄;出口螺旋筒磨损较多,进口处有裂纹,筛网尺寸偏大;进、出料端轴瓦接触面积偏小,并有磨损痕迹;油站内油质较差,回油管内杂质较多;冷却水及进回油管接口容易渗漏;#2A 浆液循环泵进口管道有砂眼。

处理:#1磨机大小齿轮槽内油泥积淤严重,对其进行清理;#1磨机磨头漏浆,对其进行机封改造;出料螺旋筒进口裂纹处补焊;清理油站及所有油管,对进回油管路进行改造,将原来的卡箍软管结构改造为高压软管丝头连接,更换新油;冷油器内漏,对其进行更换;更换磨机衬板;并对进、出料端轴瓦进行重新研磨修复;小齿轮两端轴承间隙重新调整;大小齿间隙调整;减速箱重新找正;#1A再循环泵泵壳修复,更换叶轮;再循环箱搅拌器叶片更换;#1磨机再循环泵出口母管至石灰石旋流器部分管道进行更换;

#2磨机衬板更换;大小齿更换;小齿轮轴承更换;冷却油管及水管接头改造;清理轴瓦下部冷却水室;油站及其管道清理,更换320齿轮油;进出料口轴瓦重新研磨;出料螺旋筒

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