稠油蒸汽吞吐效果动态分析
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J19-P9
平均
12.8
6.53
8.8
3.79
31.25
28.63
5.1
4.09
3.9
3.18
23.53
22.94
-4.9
-0.61
-243.80
-79.87
-155.80
-22.12
对比金19块各井2010年底与今年6月份的产量,可以看出J19-P7与J19P5产量上升,J19-P6产量基本持平,其余井的产量俱出现下降。
时间 2010年12月 2011年6月
平均日液 10.3 3.6
平均日油 5.9 2.8
含水 0.43 0.22
动液面 436 536
工作制度 2.5次 1.0次
井口温度 38 33
金19-平9于2010年9月15日热采投产,井段为1036-1238米,射开厚度199米,原油粘 度2368mpa.s,该井自去年12月至今年6月处于蒸汽吞吐后的产量递减期,因此产液量及 产油量下降幅度较大,达到47%。
目前生产情况 累油 日液 4.7 4.6 2.1 7.2 21.8 4.2 18.4 4.3 6.2 日油 3.7 4.3 1.9 6.1 3.4 3.5 14.9 3.3 5.0 含水 21.5 6.9 9.8 14.6 84.6 17.0 19.0 24.0 20.0 3000 1309.9 2195.3 2780.8 1482.7 1018.8 1445.1 899.5 1275.4 1239.3 177.5 861.6 1065.1 1203.1 769.9 894.3 891.9 812.0 累水
金19-平5于2010年5月16日-2011年1月7日,第一周期热采开发, 周期注汽量为1731.8t,累计生产118天,峰值日液22.6吨,日油18.1 吨,含水20%,累计产油855.6吨,累产水570.2吨;2010年2月4日二 周期蒸汽吞吐,周期注汽量为2404.2t,至2011年6月27日,生产144 天,峰值日油9.1吨,日液26吨,含水65%,累产油631吨,累产水634 吨。
第一次热采 第二次热采
金19-平5第一周期采油曲线
金19-平5第二周期采油曲线
时间 2010年12月
平均日液 平均日油 含水 1.9 1.6 16
动液面
工作制度 井口温度 29
456 1次
2011年6月
3.2
2.2
31
456 0.5次
47
金19-平5目前处于热采二周期的产量递减期,因此产量及井口温度要高
目录
1.金19块概况 2.金19块生产井产量对比
产量上升井原因分析
产量持平井原因分析 产量下降井原因分析
3.热采效果分析 4.下步措施建议
1.热采比常规试采效果好
J19-P1冷热采产能对比图
平 均 日 油液 t/d
16 14 12 10 8 6 4 2 0 J19-P1 4.3 冷采平均日油 热采平均日油
83.1%。目前注汽队搬上准备热采转周,二周期效果有待观察。
时间 2010年12月 2011年6月
平均日液 6.2 3.3
平均日油 3.65 2.4
含水 41 27
动液面
工作制度 450 1.5次 417 0.5次
井口温度 17 19
金19-平1的平均日液由去年年底的
6.2方降至现在的3.3方,日油由3.7吨降 至2.4吨,含水由41降至27,动液面有所回 升。 原因:该井于2010年11月23日进行检 泵作业,停井四天,初期排出洗井液导致 含水上升,开井初期冲次为1.5次,后因光 杆缓下,示功图显示供液不足,逐步调为 0.5次,从而液量减少,液面回升。
金19-平2井2009年8月6日酸洗防砂下泵投产,该井2010年4月完钻,完钻井深1196m, 同层位邻块金19-平3井油层中部压力8.244MPa,压力梯度0.99,邻井金19-平1井原油密 度0.9783g/cm3,50℃粘度2883mpa.s。新区含气较大,投产初期日液 6.6t,日油5.5t,
2011年6月
平均日液 3.36
2.9
平均日油 3
2.6
含水 0.11
0.10
动液面
工作制度 435 1次
555 1.5次
井口温度 30
47
金19-平3于2010年5月6日热采投产,井段为937.53-1184.61米,射开厚度247米,原油粘
度3674mpa.s,注汽量2006方,放喷后产量逐步递减,至2010年11月产量趋于稳定,2010年12 月至2011年6月产量属自然递减,液面下降至555米.温度在3月份出现上升趋势,由于金19平5在2月份进行了第二周期的蒸汽吞吐,因此可能是受到金19-P5注汽影响。
目前与2010年初相比,整个Ed343(金19块)小层开发形势呈现出“三升二
降” 。即开井数由1口上升至9口,增加8口;动液面由171米下降至462米,下
降了391米;日液水平由21.8t上升至35.5t,日油水平由13.8t上升至27.8t,含 水由34.3下降至21.2 。
目录
1.金19块概况 2.金19块生产井产量对比
40 46
自然递减率达到24%。
金19-平1井2008年8月3日酸洗防砂下泵投产,该井油藏温度43℃时地面脱气原油 粘度相对较低,为2338mpas, 投产初期日液 6.6t,日油5.5t,含水16.5%。2009年12月 9日热采放喷,峰值产量21.4t/d,措施前平均日油3.5t,措施后至2010年2月日油趋近 于稳定,在3.5t左右,至6月27日经过427天,措施增油1327t,计算热采年自然递减率为
13.9
由以上J19-P1和J19-P7冷热采产能对比图可以看出,J19-P1热采平均日油比冷采 平均日油增加约223%, J19-P7热采平均日油比冷采平均日油增加约100%。
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
井号
生产井段
厚度/ 层数 222.4 207.2 247.1 224.8 158.8 269.7 192.4 236.7 199.3
时间 2010年12月 2011年6月
平均日液 7.5 6.5
平均日油 6.9 5.5
含水 0.08 0.15
动液面
工作制度 341 2.2次 445 1.5次
井口温度 34 47
金19-平4于2010年8月3日热采投产,井段为928.84-1153.61米,射开厚度159米,原油粘 度2892.3mpa.s目前产量由于自然递减对比去年年底有所下降,井口温度自3月起由27度上 升至45度,可能是受到金19-平5注汽影响。
井口温度 33 45
金19-平6于2010年5月31日热采投产,井段为916-1186米,射开厚度270米,原油粘度 3269mpa.s,因1月3日至3月17日因光杆缓下冲次调为0.5,期间动液面上升至473米,自4月 份井口温度上升至45度左右,目前产量与去年年底持平,主要原因是可能受到J19-P5今年2 月份注汽影响,井口温度及含水有所上升,使得自然递减不明显。
产量下降井原因分析
时间
平均日液
平均日油
含水
动液面
工作制度
井口温度
2010年12月
2011年6月
3.8
3.2
2.8
2.4
26
25
469
551
2.5次
1.0次
29.5
25
金19-平8产量与去年年底,平均日液下降0.6t,平均日油下降0.4t, 属于自然递 减,月自然递减率达到16%。
时间 2010年12月
产量上升井原因分析
产量持平井原因分析 产量下降井原因分析
3.热采效果分析 4.下步措施建议
2010年12月
井号 日液 J19-P7 J19-P5 16 2 日油 1.2 1.6 含水 92.50 20.00 日液 7 3.2
2011年6月
日油对比 日油 5.4 2.3 含水 22.86 28.13 4.2 0.7
金19-平1 金19-平2 金19-平3 金19-平4 金19-平5 金19-平6 金19-平7 金19-平8 金19-平9
939.31183.7
977.91185.1 937.531184.61
2009-8-3 2010-8-6 2010-5-6 2010-8-3 2010-5-16 2010-5-31 2010-2-9 2010-6-21 2010-9-14
开井时间
生产 时间 (d) 560 192 284 195 274 259 370 238 153
初期生产情况 日液 6.5 5.7 22.7 33.0 9.4 13.6 6.0 11.7 23.2 日油 5.6 5.0 16.6 26.4 6.6 9.2 4.7 7.7 18.3 含水 14.0 12.0 27.0 20.0 30.0 32.0 22.0 34.0 21.0
月产液量 对比 -286.00 34.00
月产油量 对比 124.80 19.40
J19-P6
J19-P8 J19-P3 J19-P2 J19-P1 J19-P4
2.9
3.9 3.4 4.1 6.2 7.5
2.4
2.8 3.1 3.7 3.6 6.9
17.24
28.21 8.82 9.76 41.94 8.00
928.841153.61
922.761151.54 916.051185.73 926.81119.19 938.111174.81 1035.61238.32
2.金19块稠油热采特点 (1)上产快、稳产时间短、递减率大。 (2)初期采油速度高、最终采收率低。 (3)周期内变化有规律。
生产1-5月日产油水平(吨/月) 序号 1 井号 金19-平1 措施内容 蒸汽吞吐 开井时间 1 09.12.1 14.2 11.1 2 9.7 3 8.4 4 6.5 5 17.7 月自然递减率
产量上升井原因分析
时间 2010年12月 2011年6月
平均日液 19 7.5
平均日油 1.5 5.8
含水 0.92 0.23
动液面 511 387
工作制度
井口温度 66
2次
47
金19-平7于12月进行注汽,目前产量稳定在5.8吨,温度降至47度,主
要增产原因是由于12月进行放喷,含水比较高,因此低于目前产量。
3.2
3 2.8 3.1 2.9 6.5
2.4
2.2 2.2 2.5 2.2 5.5
25Байду номын сангаас00
26.67 21.43 19.35 24.14 15.38
0
-0.6 -0.9 -1.2 -1.4 -1.4
6.10
-30.90 -21.40 -34.10 -105.20 -37.50
-2.40
-20.80 -30.10 -39.70 -45.60 -48.90
金19块生产动态分析
汇报人:杨放 单位:胜兴公司 时间: 2011年7月
目录
1.金19块概况 2.金19块生产井产量对比
产量上升井原因分析
产量持平井原因分析 产量下降井原因分析
3.热采效果分析 4.下步措施建议
金19块43小层有效厚度中心在金19-平1井附近,单井平均有效厚度为6.69m,分别 向东、向南、向西逐渐减薄 ,平均孔隙度为35%,原始含油饱和度65%,地面原油密度 0.9771g/cm3,本区含油面积0.58km2,石油地质储量80×104t。目前属公司油井9口, 开井9口,全部为水平井开发。目前日液水平35.5吨,日油水平27.8吨,含水21.2%。 单井日液水平3.9吨,单井日油水平3.1吨。平均动液面462米,累产油1.83万吨,采 油速度1.26,采出程度2.3。
2
3 4 5 6 7 8
金19-平3
金19-平4 金19-平5 金19-平6 金19-平7 金19-平8 金19-平9 合计
蒸汽吞吐
蒸汽吞吐 蒸汽吞吐 蒸汽吞吐 蒸汽吞吐 蒸汽吞吐 蒸汽吞吐
10.5.6
10.8.3 10.5.16 10.5.31 10.12.5 10.6.21 10.9.15
15
17 10.2 6.1 8 6.6 16 93.1
含水16.5%。目前日油在2.8t左右。
金19-平2为冷采井,目前
时间 平均日液 平均日油 含水 动液面 工作制度 井口温度
的产量对比去年年底,液量油
量均下降1t左右,含水无变化, 因自然递减液面下降149米,
2010年 12月 2011年6 月
4.1 3.1
3.7 2.8
0.10 0.10
330 0.3次 479 0.3次
于去年年底, 第二周期注汽效果明显,生产147天,目前平均日油4.3t,高于
第一周期的日均3.6t,按照措施前的日油水平计算,目前已措施增油103t。
产量持平井原因分析
时间 2010年12月 2011年6月
平均日液 2.9 3.4
平均日油 2.4 2.5
含水 17 26
动液面 582 473
工作制度 3次 2.5次