CO2吞吐采油技术
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CO2吞吐采油技术
在深层稠油油藏的成功应用
摘要2001年在室内实验、数值模拟研究的基础上,进行深层稠油CO2吞吐采油试验6井次,取得了换油
率较高、投入产出比较高的试验效果,为辽河稠油转换开发方式,特别是强水敏难动用稠油油藏的开发,探索出了一条新的途径。
1 前言
辽河油田是我国最大的稠油生产基地,油藏类型多。
所发现的稠油资源与国内外相比较普遍具有埋藏深、油层薄、原油性质分布范围广等特点。
特深层和超深层储量占整个探明储量的37%,深层占7.5%,中深层占25.5%。
由于油藏埋藏较深,地层原油粘度大,地下原油流动困难,常规开采难度大;注汽开采,井深井筒热损失大,虽然采用真空隔热管等隔热技术,减少了热损失,但井底干度还是难以保证,导致生产周期短,油汽比相对较低,回采水率低;深层水敏稠油区块注汽开采,易造成粘土膨胀油井出砂,区块动用难度大,油田整体开发效益差。
CO2吞吐采油技术在国内外有许多成功应用的先例,但将该技术应用到稠油油藏的例子不多。
该技术与蒸汽吞吐采油技术比较具有不受井深和完井方式的限制,具有降粘效果明显,降粘作用维持时间较长,并且具有提高油井供液能力等特点。
该技术的适用范围较广,既适用于不适合进行蒸汽吞吐采油的水敏性油藏,也适合于井深蒸汽吞吐井底干度低、吞吐效果差的深层稠油改善吞吐效果。
CO2吞吐采油技术,利用CO2溶于原油的降粘作用,改善深层稠油油藏地层原油的流动性能;利用体积膨胀,提高油井的供液能力;通过提高周期回采水率,改善蒸汽吞吐效果。
2 室内实验及数值模拟研究
2.1 室内实验研究
为了研究CO2吞吐采油机理以及生产过程中可能产生的不利因素,取冷42块油样进行溶解—膨胀、降粘、原油组分及馏分分析、及CO2驱油效率实验,实验结果如下:
(1)冷42块CO2溶解油气比为31.6 m3/ m3,体积膨胀7%,即体积系数为1.07。
(2)地层原油粘度降粘率为75%。
(3)吞吐后饱和烃下降4.2%芳香烃含量下降3.2%,而沥青质含量上升7.4%。
(4)CO2驱油效率为26.9%~34.7%,高于N2。
表1 岩心CO2、N2驱替对比
2.2 数值模拟研究
为了筛选试验区块和优化注气参数,对影响吞吐效果的油藏参数(原油粘度、渗透率、含油饱和度)和注采工艺参数(周期注入量、浸泡时间)进行模拟分析,模拟结果如下:(1)换油率随吞吐周期增加而下降。
(2)渗透率对吞吐效果的影响比较小。
(3)措施井含油饱和度应大于40%。
(4)注入量增大,周期产油量增加,但换油率变小。
(5)浸泡时间、注入速度对吞吐效果的影响不明显。
2.3 CO2吞吐采油机理
根据室内实验和数值模拟计算结果,CO2吞吐采油机理主要为以下几方面:
(1)改变原油密度、降低原油粘度,改善地层原油流动性。
(2)在压力下降时形成溶解气驱。
(3)降低界面张力,有效地提高驱油效率而增加采出量。
3 现场试验
3.1 试验区块基本情况
参照国内外CO2采油研究成果和现场试验结果,2001年筛选出冷42、高3624、锦45块作为试验区块(表2)。
表2 试验区块油藏参数与CO2吞吐筛选标准对比
3.1.1 高3624块开发过程中存在的问题
高3624块是高升油田五个难动用区块之一,区块含油面积1.5km2,地质储量767×104 t,含油层段L5、L6砂体,油层埋深1600~1875 m,平均厚度70.0m,储层渗透率219.3×10-3μm2,孔隙度15.4%。
原始地层压力17.28 MPa,地层温度50℃。
地层条件下原油粘度600 mPa·s,地面脱气原油粘度1843 mPa·s(50℃),原油密度0.9 g/cm3(20℃),含蜡量4.7 %,含硫0.44%,凝固点5℃,胶质+沥青质含量41.1%,地层水水型NaHCO3。
由于该区块油藏埋藏深、储层物性差、粘土含量,水敏性强,使得整个油田的开发指标偏低,开发过程中存在的主要问题:
(1)油藏压力低,驱动能量弱,采油速度0.06%,采出程度2.3%。
(2)粘土含量高,水敏性强,不能进行注水补充地层能量。
(3)油井开井率低,只有20%。
3.1.2 冷42块开发过程中存在的问题
冷42块S32油层为深层特稠油油藏,断块含油面积4.8km2,地质储量2868×104t。
油藏埋深1750~1890m,油层厚度40~80m,油层平均厚度67.8m,油层平均孔隙度22.8%,渗透率814×10-3μm2。
平均地层压力为17.33MPa,压力系数1.0;平均地层温度为63.5℃,地温梯度3.0℃/100m。
冷42块S32油层原油物性较差、密度大。
20℃平均地面原油密度0.9735g/cm3,50℃时地面脱气原油粘度7696mPa·s,凝固点为2℃,含蜡量4.34%,胶质+沥青质含量为41.3%。
目前开发过程中存在的主要问题:
(1)吞吐井回采水率低,不利于后期改善吞吐效果。
一周期结束井回采水率49%,二周期46%,其中累计回采水率低于30%的井28口,30%~60%的井24口,大于60%的井22口,断块吞吐平均回采水率45%,是冷家油田回采水率最低的区块之一。
(2)非热力完井的井,难以进行多轮次蒸汽吞吐开发。
老区66口井属于非热力完井,固井质量差,水泥返高低,注汽时出现套管升高、表层返水泥浆甚至套管变形等现象。
(3)部分油井出砂。
由于注汽吞吐油藏情况发生变化,导致油井出砂。
3.1.3 锦45块开发过程中存在的问题
锦92块共有油井270口,开井249口,日产液3498m3,日产油1202t,平均单井日产液14 m3,
日产油 4.8t,综合含水65.1%,累积产油81.9378×104t,累积产水634.3812×104m3,累积注汽673.3146×104m3,采油速度2.71%,采出程度24.95%,累计油汽比0.57。
开发过程中存在的问题是:
(1)油层压力低,稳产基础差;目前地层压力为3.3MPa,2000年单井平均周期产量1056t,较1999年递减23.3%。
(2)油层发育、原油物性、构造部位不同,单井周期产量差异较大;兴2底水活跃,兴1油层较薄,注汽后供液差。
3.2 现场施工工艺
3.2.1 地面注气流程
注气设备主要由液态CO2储罐车、Ⅰ级离心加压泵、气液分离装置、Ⅱ级柱塞增压泵等组成。
设备最高注气压力25MPa,注气速度6.5t/h。
3.2.2 注气管柱
考虑到注入液态CO2温度低,在井筒内气化,使井筒温度降低,为保护套管和注气管柱,注气管柱采用油管+伸缩管+水力锚+封隔器组合管柱。
3.2.3 试验井基础数据(表3)
表3 试验井基础数据
3.2.4 试验井注气参数
根据室内实验和数值模拟研究结果以及油井的实际状况,各试验井的主要注气参数见表4。
表4 试验井注气参数
3.3 试验效果分析
3.3.1 降粘效果
高3624块50℃脱气原油粘度为1848mPa·s,按油井掺稀油比例进行掺稀油后,混合油的粘度在800~1000 mPa·s之间。
措施后在掺稀油量不变的情况下,多次取混合油进行粘度测试,结果为50℃脱气原油粘度在69.4~200 mPa·s之间,粘度下降50~90%。
3.3.2 油井供液能力
高3624区块油井措施前处于间开状况,测不到动液面。
措施后高3-5-更0231井动液面上升到
了1406m,高3-6-231井动液面上升到了1300m,油井能够维持连续生产;冷37-37-590井措施前动液面为1475m,措施后动液面升至1390m。
冷42块CO2吞吐采油平均日产液高于蒸汽吞吐,并且供液比蒸汽吞吐稳定。
注CO2能够提高油井的供液能力。
3.3.3 增产效果分析
3.3.3.1 高3624块试验井增产效果
高3-5-更0231井措施后初期日产液、日产油波动比较大,泡沫油产量较高。
措施后1个月平均日产液5.9m3,日产油2.9t,比措施前日产液增加4.2m3、日产油增加1.3t。
最高日产液11.2m3,最高日产油8.3t。
CO2吞吐采油生产增产期为104d,增产期累计产油402t,增油225t,换油率1:2.68(图1)。
高3-6-231井初期产量不高,与措施前比没有明显提高,未出现明显的高峰生产期,但产量比较稳定。
生产238d,累计产油520t,增产154.2t。
3.3.3.2 冷42块试验井增产效果
冷37-37-590井CO2吞吐生产143d,最高日产油14.9 t。
累产液1555.8 m3,累产油971.9t,增产820t,换油率6.47t/t。
与蒸汽吞吐采油生产比较多采油50t,多回采水583.9 m3,提高回采水率24%,增产效果明显(表5、图2)。
表5 冷42块CO2吞吐采油效果对比
冷37-35-588井CO2吞吐生产118d,累产液1880.9 m3,累产油1108.1t,平均日产液15.9 m3,平均日产油9.39t,最高日产液28.9 m3,最高日产油15.9t,与上轮蒸汽吞吐采油比较,日增油1.2t,提高回采水率31%。
(见表5、图3)。
冷37-51-582井由于注汽压力高达16.9MPa,注汽困难,措施前为长停井。
注CO2后,注汽压力降低2~3MPa,实现了油井正常注汽。
高峰期日产油量为18.1t,现已生产95d,累产液1034m3,累产油580t。
3.3.
4.3 锦45-30-242井试验效果
该井现已生产近5个月,累产液1614m3,累产油为725t。
目前日产油8t,日产液10m3, 吞吐中后期产量相对较高并且比较稳定。
3.3.
4.4 措施效果分析
通过现场试验,CO2溶于原油具有较好的降粘和提高油井供液能力的作用。
高3624块试验效果与冷42块比较效果较差,分析认为主要为以下三方面:
(1)高3624试验井的累计产油量较高,油层剩余油饱和度相对较低,井底附近亏空较严重,驱动能量不足。
(2)高3624原油中胶质含量较高,而冷42块原油沥青质含量较高。
室内实验表明,40℃时,CO2溶于沥青可大大降低沥青的粘度。
(3)油层物性较差。
4 经济效益分析
4.1 直接经济效益分析
投入成本主要包括油井作业费C1,注气设备租用费C2,CO2单位成本费C3。
则:
总成本C=C1+C2+C3×注入量(v)
销售收入(M)=原油价格(P)×周期产油量(N)
盈利(F)=M-C
根据目前市场情况,以上参数取值:油井作业费:C1=4.0万元/井次;注气设备费:C2=2.5万元/井次;CO2单位成本费C3=1069元/t;原油价格P=850元/t。
通过现场试验和经济评价,CO2吞吐采油技术是一种经济可行的稠油开采方法,与蒸汽吞吐相比投入低,投入产出比高(表6)。
表6 CO2吞吐采油总体经济评价
注:上表考虑的是四口CO2注入井,未包括吞吐+蒸汽的2口井(周期生产未结束)。
4.2 社会效益分析
在取得直接经济效益的同时,也产生较好的间接效益,由于CO2吞吐生产阶段较大幅度提高了回采水率,从而大大改善了下轮蒸汽吞吐效果。
对冷37-37-590井第三轮蒸汽吞吐初期(38d)生产统计,平均日产油11t,比第二轮日多产2.4t(图4);对冷37-35-588井第四轮蒸汽吞吐52d生产统计,平均日产油14.2t,比上一轮日多产7.2t(图5),该试验的成功不仅为改善蒸汽吞吐效果探索出了一种新的工艺方法,也为辽河油田稠油转换开发方式提供了有力的技术支持。
生产天数/d
图5 冷37-35-588井注CO2改善蒸汽吞吐效果对比
5 结论
试验证明CO2吞吐技术是一种经济合理、技术可行的稠油开采新技术。
该技术具有以下特点:
(1)能够降低原油粘度,改善地层原油流动性能。
(2)能够提高油井的供液能力。
(3)能提高蒸汽吞吐回采水率,有利于提高下轮蒸汽吞吐效果。
(4)综合成本低于蒸汽吞吐。
(5)适用范围广,既适用于稠油,也有利于提高稀油油藏的水驱油效率。
(6)CO2吞吐技术的选井条件是:油藏具有一定的地层压力;措施井剩余油饱和度要求在35%以上;不会与邻井发生气窜。
参考文献
[1] г.з.易卜拉基莫夫和н.и.希萨穆季诺夫.采油化学剂应用指南.北京:石油工业出版社,1990
[2] 高振环,刘中春,杜兴家主编.油田注气开采技术.北京:石油工业出版社出版,1994。