芳烃联合装置邻二甲苯精馏塔流程模拟与优化

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从第40块塔板进料时,回流比在6~7.5间,随回 流比的增加而下降;回流比在6.5时,塔顶IPB含量就 已小于1%;回流比在7.5和8.7之间,下降趋势变缓; 之后稍微卜升。 4.3塔顶0x含量与回流比
保持采出量不变,改变进料塔板和回流比,考察塔 顶OX含量与回流比和进料塔板位置的关系。
从表l数据可以看出,拟合效果较好,说明塔板效 率估算适合。
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计算机与应用化学
2010,27(1)
Computers and Applied Chemistry,2006.23(1):83-87. 5 Paul L。Nidal H。Stephen S,Simon W:Simulation andoptimisation
ofextractive distillation with water as solvent.Chemical
第27卷第1期 2010年1月28日
计算机与应用化学
Computers and Applied Chemistry
V01.27,No.1 January,2010
芳烃联合装置邻二甲苯精馏塔流程模拟与优化
俞星明’,孟海,钱学勤
(中国石化扬子石油化工有限公司,江苏,南京,210048)
摘要:化工流程模拟软件不断发展,越来越多的化工装置开始采用流程模拟来优化装置的操作。基于精馏过程的实际运行数据,建 立了能够良好描述装置实际运行工况的模型,实现了对芳烃联合装置邻二甲苯精馏过程的流程模拟。利用Aspen Plus建立装置模 型,按照工艺条件及产品分离要求,使用设计规定工具,对采用精馏方式从混合C8~C10物料中分离邻二甲苯(0X)工艺进行研究。 模拟结果与实际工业过程数据相符,能够满足工业建模的要求。基于模犁,研究了进料塔板位置、回流比和塔顶采出量等变量对装 置稳定运行的影响,从进料塔板,塔顶采出量和进料组分等方面提出了优化建议。研究结果表明:精馏塔塔顶采出量为OX产品主 要杂质异丙苯(IPB)含量的显著影响因素。据此提出了包括回流比和塔顶采出量参数的优化方案。可以使土要杂质异丙苯的含量下 降40%的同时,每年可节省燃料成本.
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9.5
10
DA360IMASS.RR
Fig.6 Change ofIPB content and reflux ratio. 图6塔顶IPB含量随塔顶采出与回流比的变化
4.5精馏塔采出量 采用第50塔板进料,改变精馏塔采出量和回流比,
塔顶0x产品中杂质IPB含量的变化。 从图6中可以看出,回流比增加将扩大IPB含量偏
离0.011的程度,采出量小时,向下偏离,反之,则向上
61
偏离。出采出量必须要小于16.02 tPn,才有利于降低IPB
含量。
Table 2
表2现工况与优化工况对比
Comparison ofpresent conditions and optimized conditions.
项目名称
现上况
优化工况
嬲OX product content changed. 图4灵敏板温度随塔顶OX含量的变化
为此调整了生产工艺,使得OX产品满足了新的IPB 含量要求,但由于生产工艺发生了较大变化,造成产品 单耗变大,因此开展了OX精馏分离工艺的流程模拟研 究,籍以明确生产瓶颈,提出工艺优化操作参数。
2现邻二甲苯精馏分离工艺简介
精馏塔DA3601将进料中主要为OX的C8与IPB(异 丙苯)、正丙苯(NPB)等其它c9和C9+A物料分离, 其中OX从塔顶经过冷凝后作为产品采出,塔釜出料送 入精馏塔DA802塔进一步分离成C9A与C10A。
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Fig.5 Change of sensitive plate temperature as IPB content changed.
图5灵敏板温度随塔顶IPB含量的变化
灵敏板温度差是指精馏塔上第3块塔板物料温度与 第20块塔板物料温度的差值,从图4可以看出,灵敏板 温度差与塔顶OX含量之间有明显的线性关系,因此调 节灵敏板温度差可以控制OX产品纯度;从图5可以看 出,灵敏板温度差与塔顶IPBT含量之间不存在明显的线 性关系,说明灵敏板温度差无法控制OX产品中IPB含 量。
(5)考虑到原料组成和流量的变化,结合Aspen
Online与Aspen Dynamic实施动态实时优化,将能更好
地满足生产要求。
References: l Renon H and Prausnitz J M.Local compositions in thermodynamic
excess functions for liquid mixtures.AIChE J,1968,14(1):135-144. 2 Seader J D,Henley E J.分离过程原理.上海:华东理工大学出版
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6f=fen(To,,pd)
K镕=K铲+K铲T+K铲|T
Klj.K¨ 主要组份为C8、C9和C10的原料为非极性或是弱 极性的有机物质,冈此采用状态方程法RKS进行计算。 3.2分离精馏塔的模拟 利用Aspen Plus软件模拟分离精馏塔,采用RadFrae 模块,实际塔板数100块,具有塔顶全凝冷凝器和塔釜 KETTLR再沸器。 建立了DA3601塔的流程模拟模型,主要考虑物系
其中RK.SOAVE方程适用于非极性物料的立方模 型,广泛应用于石油等加工行业,方程及其主要参数如 下【l】:
p2百尺写T 一瓦a 丽
其中:
口=∑∑_zJ(4l口J)o·5(1-ko)


b=∑鼍包

ai=fcn(T,毛,Pd,q)
收稿日期:2009-09.17;修回日期:2009.11.12
作者简介:俞星明(1975一),男,学士,工程师,E-real 1:yzkjc。ype.c叽.cn(联系人)
从表中可以看出:采用优化操作参数在提高产品OX 纯度和降低IPB含量40%的同时,降低OX的单耗。按 燃料气热值11 788 Kcal/Nm3,年生产时间为8 600小时 计算,每年可以节省燃料费用为46万。
当进料组份和流量发生变化后,精馏塔的优化操作 条件也将发生变化。可以在Aspen Plus静态模型的基础 上,采用Aspen Online技术持续地调用工厂DCS数据和 LMIS数据,自动输入到Aspen Dynamic动态模型中进行 计算,可以更好地满足生产上的需求。
! l—Result主要为烃类,属于非极性物质,因此采用RK.SOAVE方
程对状态函数求解,其中二元交互参数采Aspen Plus内 置数据。
根据实际操作的工况参数,通过设计规定,以塔顶 OX含量与IPB含量数据为基础,拟合出塔板效率为 0.845时,精馏塔塔顶采出物料组份计算结果和实际化验 值如下表1。
Engineering and Processing,2005,3(44):345-35 1. 6 Cristian C,Gheorghe B,Valentin P.Modelling and simulation of
关键词:邻二甲苯;流程模拟;Aspen Plus;C9;C10
中图分类号:TP021
文献标识码:A
文章编号:1001-4160(2010)01.59-62
1 引言
某石化芳烃联合装置DA3601邻二甲苯精馏塔用于 将邻二甲苯OX从异丙苯(IPB)、其它C8及C9+以上的 组分中分离出来,其中OX作为出厂产品。OX主要用户 的苯酐生产厂发现在使用含异丙苯较高OX生产时会造 成暴鸣事故,冈而对OX产品特别添加新的产品质量要 求:OX产品中的IPB含量要求不大于1.0%。
社。2007:56-65. 3 Wang W:Su H Y Hu Y Y Chu J.Modeling and optimization for
packed column.Control and Instruments in Chemical Industry, 2002,2(93):25-28. 4 Wang L,Lv W)('Huang D X.Dynamic flowshecting simulation and appficafion in the operation analyze ofpropylene tower.
在第40块塔板进料时,塔顶OX的含量随着回流比 的增加而增加,但回流比7.5之后,塔顶OX的含量就趋 于平缓。 4.4灵敏板温差
采用第40块塔板进料,改变同流比与塔顶采出,灵 敏板温度差与塔顶OX和IPB含量的关系。
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余星明,等:芳烃联合装置邻二甲苯精馏塔流程模拟与优化
4模拟结果分析
4.1模拟基础 依据产品质量要求和设备参数,参照回流比Reflux
Ratio为7.821、塔顶采出Distillate Rate为16.015吨/小时 和50塔板进料实际工况,在回流比从5到15、塔顶采 出量从(3-23)t/hr和进料塔板从30、40和50中选取 一处的多种情况,进行灵敏度分析,考察工况变化对产 品质量及能耗的影响。 4.2塔顶IPB含量与回流比
保持采出量不变,改变进料塔板位置和回流比,考 察塔项IPB含量与回流比和进料塔板位置的关系。
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0.93
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10
DA360lMASS·腿
Fig.3 Change ofOX product content and reflux ratio. 图3塔顶OX产品的含量与回流比的变化情况
表I
ox产品组份质量分率的流程模拟结果与化验数据
ofprocess simulation
and
chemical
tests data.._一
Biblioteka Baidu
OX组份
计算值
化验值
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Fig.2 Change of IPB content and reflux ratio. 图2塔顶OX产品中IPB含量与回流比的变化情况
从图2中可以看出,采用同一进料塔板,塔顶IPB 含量总体上随着同流比的增加而降低:同一回流比,塔 顶IPB含量随着进料塔板数的增加而升高。
Fig.1
Flowchart ofproduction process. 图1生产流程装置图
3精馏过程建模
3.1物性方法选择 物性方法的正确选择是化工流程模拟的关键之一,
涉及到物料汽液两相状态函数的计算方法。对于汽相总 是采用状态方程法,而对于液相则可以采取状态方程法 或活态系数法,其中:活度系数法主要适用于极性或强 极性物质,如醋酸、水等物质;而状态方程主要适用于 非极性或弱极性的物质,如烷烃等。
供给DA3601的原料由DA801和DAB501两塔塔底 出料组成,2股物料在管线内掺混后,一起送至DA3601 精馏塔。
DA3601设计处理物料为含有10 t吨OX的40吨迸 料;塔釜再沸器BA3601的热负荷设计为10.3 MW;
塔顶冷凝器的负荷为12 Mw。塔径为3.4 m,高为 50m,每个塔板有2个沉降管,内置有100塔板。
6结论
(1)采用第40块塔板进料,有利于保持塔顶OX含 量的同时降低塔顶的IPB含量。
(2)采用灵敏板温度差无法控制塔顶OX产品中杂 质IPB的含量。
(3)塔顶采出量是产品中异丙苯杂质的显著影响因 素。
(4)采用优化的操作条件下生产,产品中IPB的含 量可以下降40%,质量有较大提高,同时也降低了能耗, 每年可以节省46万元的燃料成本。
从图3中可以看出,第40块和第50块塔板进料的 曲线相接近,明显高于第30块塔板。结合IPB的控制要 求,选取从第40块塔板进料有利于降低塔顶OX产品的 IPB含量的同时提高OX含量。如保持回流比7.82不变, 进料从第50块塔板改为第40块塔板,可以在塔顶OX 含量几乎不变的同时,将塔顶IPB的含量降为O.8%以下。
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