典型固井案例

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二、某117井泥浆污染造成超缓凝
现场水泥浆情况: 入井前水泥浆:快干浆 施工后5小时凝固
缓凝浆 施工后18小时凝固 返出水泥浆:缓凝Hale Waihona Puke Baidu 施工后112小时凝固(1.98g/cm3)
注:由于泥浆密度1.92g/cm3、泥浆密度2.00g/cm3,通过计 算其中实际有25%的泥浆。
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
压强度5.6MPa ,与大样一致。
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
复查试验: 4、缓凝水泥浆:井浆 = 95:5 400min未凝,取出常温养护19小
时凝固 ,24小时强度1.3MPa
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
复查试验: 5、缓凝水泥浆:井浆 = 90:10 400min未凝,取出常温养护,
三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
水泥试验情况: 水泥试验条件:58℃×35MPa×1.90g/cm3 水泥浆稠化时间:246/40BC 258/80BC(缓凝)
124/40BC 136/80BC(快干)
三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
相关计算说明:
第一次碰压管内外静压差8.3 MPa
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
结论: 该井水泥浆与钻井液7:3的污染实验时间为200min/16BC
未稠化,由于满足施工要求就没有将试验进行到底。水泥浆受 泥浆影响,稠化时间不是缩短而是增长。由于水泥浆未按设计 时间凝固,在固井施工结束候凝51小时后进行了套管环空泄压 ,没能压稳地层造成气窜。 注:结论不仅限于此。
复查试验: 1、缓凝水泥浆稠化复查实验: 291min/40BC 300min/100BC
与施工前大样一致。 2、缓凝水泥浆升温80℃降至常温养护:
14小时凝固,24小时抗压强度7.8MPa,与大样一致。
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
复查试验: 3、缓凝水泥浆升温70℃降至常温养护: 16小时凝固24小时抗
结论: 对于有高压气层中气体而言,0.0254mm的微环间隙,将
形成通道而发生气窜。声幅波的声耦合率大为降低,使声 幅值增高、声幅值失真。
套管内憋压15.0 MPa,远大于静压差9.5 MPa; 憋压19 小时远大于快干稠化时间,套管收缩产生微间隙导致电测 质量差。
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
水泥试验情况: 水泥试验条件:2.00g/cm3 ×80℃×65MPa 稠化时间:168min/40Bc 179min/100Bc (快干)
271min/40Bc 288min/100Bc (缓凝) 污染实验情况:
水泥浆:井浆=7:3 温度=80° 压力=65MPa 200min/16Bc (未稠)
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气
水泥浆试验情况: 水泥试验条件:73℃×50MPa×1.90g/cm3 水泥浆稠化时间:340/40BC 348/80BC 现场水泥浆情况: 施工时地面取样水泥浆:16h初凝(用水箱养护)
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气
相关计算: 第一次降密度静液柱压力损失6.8MPa,当量密度1.32
第二次碰压管内外静压差9.5 MPa 套管内憋压15.0 MPa,泄压后产生套管收缩
L

Lro


2ro ri 2
E(ro2 ri2 )
Pi

0.01566mm
注:套管外半径为ro,内半径为ri,受内压力为Pi 弹性模量为E==210×109 N/m ,泊松比μ=0.3
三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
目录
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
情况描述: 某108井全井下177.8mm套管进行固井作业,地面返出
10m3水泥浆后碰压。泄压检查回流不止,浮箍回压凡尔失效. 用水泥车替3.7m3清水再次碰压,套管内憋压15.0 MPa候凝, 19小时后泄压拆水泥头。后电测合格率42.3%。
g/cm3 第二次降密度压力损失11.6MPa,当量密度1.03 g/cm3 油气层当量密度1.36 g/cm3
结论: 候凝时间不足,提前转换污水,压不稳地层而窜气。
目录
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
典型固井案例
川庆井下作业公司 2010年8月
目录
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气 二、某117井泥浆污染造成超缓凝 三、某108井管内憋压过高造成固井质量差
一、某103井后续作业不当造成喇叭口窜气
情况描述: 某103井在钻井液密度1.75g/cm3情况下进行5″尾管固井,
注水泥浆施工完环空憋压5.8MPa侯凝。8.5h后开井起钻,施 工后18h,用污水替换上层套管中部以上井段泥浆,施工后 20h,用污水替换上水泥塞以上全部泥浆进行试压作业。试压 未成功之后替换回泥浆钻水泥塞。钻上水泥塞过程中出现后效。 钻下塞后电测合格率43%。循环完静止16小时之后井口有气泡 冒出,出口有滴流。目前,该井在后续作业中,密度 1.73g/cm3的泥浆压井出口有滴流,循环排后效,全烃最高时 达到87%。
45小时后凝固,72小时强度2.1MPa。
二、某117井泥浆污染造成超缓凝
复查试验: 6、缓凝水泥浆:井浆 = 85:15 400min未凝,取出常温养护62
小时后凝固,72小时强度为1.6MPa。
复查试验: 7、缓凝水泥浆:井浆 = 80:20 400min未凝,取出常温养护,74
小时后凝固,96小时强度1.4MPa。与返出水泥浆一致。
情况描述: 某117井全井下7″套管固井,返出7m3水泥浆后碰压。检查
回流不止,重新碰压、泄压至管内外静压差关水泥头,环空憋 5MPa候凝。16小时后撤水泥头,环空8MPa。48小时后环空放 压喷出水泥浆,关井。61小时后环空压力上涨至20.5MPa,卸 压,出口点火燃,火焰高0.5~1.5m,出口间断喷出少量水泥浆 。75小时测固井质量,见套管接箍信号。至今环空窜气点火燃 烧。
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