栲胶脱硫系统运行总结

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脱硫专业技术工作总结

脱硫专业技术工作总结

脱硫专业技术工作总结引言脱硫是一项关键的环保技术,用于去除工业排放中的二氧化硫。

作为脱硫专业技术人员,我在过去的一段时间里投入了大量精力和时间,进行脱硫系统的设计、运行维护以及技术改进。

本文总结了我在脱硫工作中所取得的成绩和遇到的问题,并提出了具体的改进建议。

工作完成情况在过去的一段时间里,我承担了多个脱硫项目的设计与施工工作,并参与了数个现场设备的调试与运维工作。

下面是我在这些项目中取得的主要成绩:1. 脱硫系统设计在脱硫系统设计中,我充分考虑了工艺流程、设备选择和操作参数等因素。

通过合理的设计,我成功地在多个项目中实现了二氧化硫去除效率超过90%的目标。

此外,我还优化了系统的运行参数,使得脱硫效果更加稳定。

2. 设备调试与运维在项目实施过程中,我积极参与了设备调试与运维工作。

通过仔细的观察和调整,我及时发现并解决了一些设备运行中的问题。

在运维过程中,我做好了设备巡检、维护和故障排除等工作,确保了设备的正常运行。

3. 技术改进与创新作为一名脱硫专业技术人员,我不断努力提升自己的技术水平,并在实践中积累了不少经验。

在工作中,我发现了一些问题并提出了创新的解决方法。

例如,通过改进脱硫剂的添加方式和浓度控制,我成功地降低了脱硫剂的用量,提高了系统的运行效率。

存在的问题与改进建议在脱硫工作中,我也遇到了一些问题和挑战。

主要问题和对应的改进建议如下:1. 设备故障频发在一些项目中,设备故障频发,导致了系统的停机时间增加,给生产造成了影响。

为了解决这个问题,我建议加强设备的巡检和定期维护工作,及时发现并处理潜在的故障,以提高设备的可靠性。

2. 二氧化硫排放超标在一些项目中,二氧化硫排放超标现象较为突出。

我认为原因可能包括设备操作不当、脱硫剂用量过低等。

为了改进这个问题,我建议加强运行人员的培训,提高其对设备操作的熟练程度,并在操作过程中严格控制脱硫剂的用量。

3. 脱硫剂选择不当在一些项目中,脱硫剂的选择不当,导致了脱硫效果下降和成本增加。

脱硫个人工作总结怎么写

脱硫个人工作总结怎么写

脱硫个人工作总结怎么写脱硫是工业生产中非常重要的环保工作,对于脱硫工作的个人总结应该包括以下几个方面:一、工作内容总结自己在脱硫工作中的具体工作内容,包括参与过的脱硫项目、工艺流程、设备操作等,以及自己在其中的具体工作任务和责任。

二、工作成绩总结自己在脱硫工作中取得的成绩和进展,包括在项目中所贡献的技术方案、工艺优化、设备维护和故障处理等方面的成绩,以及自己在其中的专业技能和知识水平的提升。

三、工作收获总结在脱硫工作中所获得的经验和收获,包括在项目中所遇到的问题和挑战,以及自己在其中的解决问题的能力和沟通协调能力的提升。

四、工作反思总结自己在脱硫工作中的不足和不足之处,包括在项目中所犯的错误和失误,以及自己在其中的应对问题的能力和改进能力的提升。

五、工作展望总结自己在脱硫工作中的展望和期待,包括对未来脱硫工作中的计划和目标,以及自己在其中的发展方向和能力提升的方向。

在个人脱硫工作总结中,应注重客观分析和自我评价,勇于面对问题和挑战,不断反思和改进,总结经验和教训,为今后的工作提供参考和借鉴。

脱硫工作是环保领域中的一项重要工作,作为从事脱硫工作的个人,我在过去的一段时间内深入参与了多个脱硫项目,通过自己的努力和不断学习,取得了一定的成绩和经验,也遇到了一些挑战和问题。

在这篇总结中,我将对自己的工作内容、成绩、收获、反思和展望进行详细阐述。

作为一名脱硫工程师,我主要负责参与脱硫项目的设计、运营和维护工作。

在工作中,我深入研究了脱硫工艺流程和设备操作,了解并掌握了脱硫原理和技术要点。

我参与了多个脱硫项目,负责制定脱硫工艺流程,技术方案的设计与优化,设备的运行和维护。

在项目中,我积极参与沟通协调、技术交流和问题解决,不断提升自己的专业技能和知识水平。

在工作中,我取得了一些成绩和进展。

在某个脱硫项目中,我深入分析了工艺流程的问题,提出了改进方案并实施,最终取得了明显的效果和节能减排的成绩。

另外,我在维护一些脱硫设备时,积极开展了设备的检修和维护作业,保障了设备的正常运转。

脱硫运行管理总结汇报

脱硫运行管理总结汇报

脱硫运行管理总结汇报脱硫运行是煤炭、石油等工业领域中常见的处理过程,目的是去除燃料中的硫化物污染物,降低排放浓度,改善环境质量。

我在过去的一段时间里负责脱硫运行管理工作,现就此进行总结汇报,包括脱硫设备的运行状况、操作管理的经验教训以及改进措施等方面的内容。

首先,我对脱硫设备的运行状况进行了详细的分析和总结。

通过监控脱硫设备的运行参数和排放浓度,我发现设备的稳定性非常好,在规定的运行条件下,能够达到预期的脱硫效果。

然而,我也注意到在高负荷运行情况下,脱硫效果可能会有所下降,需要进行相应的调整和优化。

其次,我总结了在脱硫运行管理过程中的一些经验教训。

首先,定期检查设备的运行状况和维护情况非常重要,可以及时发现并解决问题,避免设备故障对生产造成不利影响。

其次,加强操作人员培训和技术指导,提高其操作水平和专业素质,减少操作错误和事故发生的可能性。

另外,密切监测和控制脱硫剂的投加量、浓度和pH值等参数,保证脱硫效果稳定可靠。

最后,及时准确地记录和汇报脱硫运行数据,有利于进行后续的分析和决策。

然后,我针对脱硫运行中存在的一些问题,提出了改进措施。

首先,可以考虑引入先进的自动化控制系统,提高脱硫设备的自动化程度,减少人为因素的影响。

其次,优化脱硫剂的选择和投加方式,提高脱硫效率,降低运行成本。

另外,加强与相关部门的沟通和合作,在运行管理方面形成有效的协同机制,共同解决脱硫运行过程中的问题。

最后,我总结了脱硫运行管理工作中取得的成绩和经验,同时也认识到了存在的不足之处。

在今后的工作中,我将继续努力,加强学习和实践,提高我在脱硫运行管理方面的专业能力和管理水平,为企业的可持续发展做出更大的贡献。

通过这段时间的脱硫运行管理工作,我不仅对脱硫设备的运行情况有了更深入的了解,也提升了自己的业务能力和管理水平。

希望在未来的工作中,能够继续发挥自己的优势,为脱硫运行管理工作做出更大的贡献,为保护环境、改善空气质量做出应有的努力。

脱硫系统连续熔硫装置生产运行总结

脱硫系统连续熔硫装置生产运行总结

脱硫系统连续熔硫装置生产运行总结1 工艺流程来自脱硫系统的硫泡沫,进入硫泡沫浓缩槽中,经静止沉降与浓缩的硫泡沫分离后自流返回脱硫系统。

浓缩后得到的硫膏,用泵送人熔硫釜。

硫膏在熔硫釜的换热段内与加热熔硫后返回的清液换热升温,然后硫膏下降进入加热段。

加热段由间接蒸汽供热,硫膏在加热段内经加热、分离、熔融、沉降等过程,熔融硫与脱硫清液分离,呈液态硫磺继续下降进入贮硫段。

在贮硫段内,熔融硫经排硫装置断续排出后冷却装袋入库。

加热段分离出的高温清液,向上进入熔硫器换热段并同下降的硫膏间接逆流换热降温后,从换热段返回脱硫系统。

连续熔硫工艺流程简图2 工艺装置及特点硫泡沫在加热段中以相对较快的速度连续强制对流,其液固两相间传热效果好,熔硫操作温度相对较低,熔硫效率高。

熔融了的硫磺以重力沉降的形式自流入贮硫段后被断续排出。

当硫泡沫的处理量相同时,该熔硫设备具有体积小、重量轻、管道化、连续操作、熔硫效率高、操作弹性大等优点。

2.1 工艺装置技术参数主要生产工艺参数如下:熔硫釜下部温度:140℃熔硫釜内部压力:0.3~0.4MPa外排清液温度:70~85℃加热蒸汽压力:0.6MPa2.2 工艺装置特点(1)该熔硫工艺实现了生产操作的连续化,该工艺从熔硫设备的进料到外排清液均实现了连续生产。

熔硫釜的供热根据操作温度需要控制,控制进口蒸汽阀以满足熔硫过程的正常运行。

(2)采用深度换热工艺。

并分别在以下三个阶段分离出温度不等的脱硫清液。

一是在硫泡沫槽中加热沉降分离出的清液,二是重复向熔硫釜中添加硫膏阶段断续排出的分离清液,三是熔硫结束放硫排渣后排出的分离清液。

这三个阶段所排脱硫清液的温度分别为80℃、95℃、135℃左右,其加权平均温度约90℃。

连续熔硫工艺的硫泡沫浓缩槽对全部熔硫装置的节能降耗作用显著。

其次,熔硫过程中分离出的高温清液,经连续熔硫釜的换热段与待加热硫膏换热降温后再外排,其外排清液温度低于75℃,远小于传统工艺在硫泡沫槽中分离清液80℃的操作温度,故熔硫釜中待外排清液的热量得到了较为充分地利用。

脱硫年终总结个人总结

脱硫年终总结个人总结

脱硫年终总结个人总结今年是我从事脱硫工作的第一年,虽然经验有限,但经过这一年的努力和学习,我在脱硫方面取得了一些成果。

在这里,我想总结一下我所做的工作以及遇到的问题和改进方向。

首先,我负责参与了多个脱硫项目的实施。

在项目中,我熟悉了脱硫设备和工艺,了解了脱硫的原理和操作流程。

通过实地调研和实施过程中的观察,我发现了一些问题并针对性地提出了改进意见,提高了脱硫效率和设备的稳定性。

同时,我也通过与团队成员的合作学到了很多知识和技能,提高了自己的工作能力。

其次,我每天都对脱硫设备进行巡检和维护,并及时处理设备故障。

我对设备的运行状态进行了仔细观察,发现了一些潜在的问题,并及时采取了措施防止故障的发生。

同时,我也深入研究了脱硫设备的维护方法和技巧,并把它们应用到实际操作中,提高了设备的使用寿命和效果。

在脱硫工作中,我也遇到了一些问题。

其中一个主要问题是设备运行效率不稳定。

经过分析,我发现可能是由于设备使用时间较长,需要进行系统的调整和维护。

我与技术人员进行了沟通,并接受了他们的培训和指导,最终解决了这个问题。

另外一个问题是化学药剂的使用量和浓度不稳定。

我对药剂进行了研究,制定了一套稳定的药剂投放方案,确保了脱硫效果的稳定性。

总的来说,通过这一年的工作,我对脱硫工作有了更深入的了解,提高了自己的技能水平和工作能力。

同时,我也认识到自己还有许多需要改进的地方,比如深入学习脱硫领域的最新技术和发展方向,提高自己的专业知识。

对于明年的工作,我计划继续提高自己的技能和知识水平,积极参与更多的脱硫项目,提供更好的解决方案。

我还计划加强与团队成员的合作,共同提高项目的效率和质量。

最后,我希望通过不断学习和努力,成为一名优秀的脱硫工程师,为环保事业做出更大的贡献。

栲胶脱硫改造运行小结

栲胶脱硫改造运行小结

栲胶脱硫改造运行小结
兰华根
【期刊名称】《气体净化》
【年(卷),期】2005(005)004
【摘要】永安智胜化工有限公司半水煤气脱硫原使用活性炭干法脱硫工艺,其占地面积大、更换活性炭工作量大、危险性高、硫磺回收困难、脱硫效率低;曾于2001年6月因设备腐蚀未及时发现,在使用过热蒸汽再生时发生物理爆炸,导致全厂停车3天,被迫进行检修处理。

为改变脱硫被动局面,在扩建为年产合成氨120kt时,
【总页数】3页(P68-70)
【作者】兰华根
【作者单位】永安智胜化工有限公司净化车间,福建永安366013
【正文语种】中文
【中图分类】TQ113.264
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脱硫运行年终个人工作总结

脱硫运行年终个人工作总结

脱硫运行年终个人工作总结尊敬的领导、同事们:转眼间,一年又即将过去,回首这一年的脱硫运行工作,我深感责任重大,使命光荣。

在这一年的时间里,我在公司领导和同事们的关心帮助下,不断学习、进步,为我国环保事业贡献自己的一份力量。

现将我这一年的脱硫运行工作做如下总结:一、认真学习,提高自身业务水平作为一名脱硫运行人员,我深知只有不断提高自己的业务水平,才能更好地完成工作任务。

在过去的一年里,我认真学习了脱硫运行的相关知识,参加了公司组织的各类培训,努力提高自己的专业素养。

通过不断学习,我对脱硫运行的原理、设备操作和维护有了更加深入的了解,为工作中的顺利开展奠定了基础。

二、严谨工作,确保设备稳定运行脱硫运行工作关乎企业环保指标和设备安全,我始终严谨对待每一个工作环节。

在日常工作中,我严格按照操作规程进行操作,确保设备稳定运行。

同时,我还积极参与设备的维护保养工作,及时发现并解决设备故障,为企业降低生产成本,提高生产效率做出了贡献。

三、团结协作,共同进步脱硫运行工作是一个团队合作的过程,我始终注重与同事们的沟通与协作。

在过去的一年里,我们相互学习、共同进步,形成了一个良好的团队氛围。

在遇到困难时,我们互相帮助、共同克服,确保了脱硫运行工作的顺利进行。

四、节能减排,贡献环保力量作为一名脱硫运行人员,我深知自己的工作对环保事业的重要性。

在过去的一年里,我积极参与公司节能减排工作,通过优化脱硫运行参数、调整脱硫剂用量等措施,降低了脱硫过程中的能耗,为企业节约了大量成本。

同时,我还关注脱硫废水的处理和回收利用,努力减少废水排放,保护生态环境。

五、安全意识,时刻警醒在脱硫运行工作中,我始终将安全意识放在首位。

在日常工作中,我严格遵守安全规程,不放过任何一个安全隐患。

在遇到突发情况时,我能迅速反应,采取措施,确保安全生产。

总之,在过去的一年里,我在公司领导和同事们的帮助下,取得了一定的成绩。

然而,我也深知自己还存在诸多不足,需要在今后的工作中不断努力,提高自己的业务能力和综合素质。

栲胶+“888”半水煤气脱硫运行总结

栲胶+“888”半水煤气脱硫运行总结
维普资讯

小 氮肥 第 3 5卷 第 7 期 20 07

运行 栲胶 8 ’ 水 脱 硫 总结 +“ ’ 8 半 煤气 8
徐 守淦
( 江苏姜堰市化肥有限责任公 司 250 ) 250
表 1 半水 煤气脱硫主要运行参数
0 前 言
砼结构
地下槽 制备槽
砼结构 钢板卷制
01 6 o mm ×1 6 o mm o o
1 工艺流程及主要运行参数
1 1 工艺 流程 .
2 栲胶 +“ 8 " 88 脱硫 液 的制备 及原 脱 硫 液的置换
2 1 栲胶 +“ 8” . 88 脱硫 液的制 备 正 常 生产 时在 化 药 桶 ( 备 槽 ) 制 中加 入 脱 盐 水 ( 贫液 ) 通蒸 汽 和空 气 , 热 至 4 4 或 , 加 O~ 5℃ , 再 按 配 比要 求 添 加 适 量 的N O , 温 至 8 aC 升 5~

段。
1 2 主要 运行 参数 .
半水 煤气 脱硫 主要 运行 参数 见表 l 。
1 3 主要 设 备 .
后加入栲胶 , 熟化 l 2 i, O~ 0rn 用泵补入系统 ( a 或 贫液 槽 ) 88 用贫 液 溶解 活化 8h后 , 再 生 。“ 8 ” 从 液位调节器处( 贫液) 均匀滴加入贫液槽 , 然后 经
9 O℃ 时 , 加入 V 0 , 度升 至 9 温 5℃ 活 化 4 i 0 mn
来 自气柜的半水煤气经洗涤 、 冷却降温之后 ,
由 罗茨机 加压送 往 脱 硫 塔 , 与塔 顶 淋 洒下 来 的脱 硫液在填 料表 面逆 流发 生化 学反 应 , 除 H S 脱 : 后 , 经焦 炭过 滤 、 电除焦 和冷却后 送 往压 缩 机 再 静

栲胶法脱硫运行总结-推荐下载

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@4 I
kg/h 0.2 30.0
pH 值# @/ E4 z3
c( O, s5 w
8.5~9.0) J1
Q/ p3 j1 p4 i* r
消耗量 kg/a 2520 252000
V2O5
工业品级
kg
0.024
0.72
5702.4
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关,1系电过,力管根保线据护敷生高设产中技工资术0艺料不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层,机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试22下卷,高总而中体且资配可料置保试时障卷,各调需类控要管试在路验最习;大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试,况卷要下安加与全强过,看2度并22工且22作尽22下可22都能2可地护1以缩关正小于常故管工障路作高高;中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整,处核或理对者高定对中值某资,些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定,卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置,跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等,料,编5试要写、卷求重电保技要气护术设设装交备备4置底高调、动。中试电作管资高气,线料中课并3敷试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术,技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项;资方对料式整试,套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资,气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技,进术合行,理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对:于于在调差分试动线过保盒程护处中装,高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时,术,作是应为指采调发用试电金人机属员一隔,变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内;图部同纸故一资障线料时槽、,内设需,备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切,验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中,术资要资料进料试行,卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。

栲胶脱硫系统技改小结

栲胶脱硫系统技改小结
性差等缺点,使半水煤气中氧含量 、二氧化碳含
11 运行 中存在的问题 . 111 脱硫液消耗高 ..
造气来半水煤气温度达 5 -5 0 5℃,夏天更
是高达 6 0℃以上 ,经煤鼓加压后 ,送冷却塔 降
温 ,因冷却塔冷却效率低 ,虽脱硫前设有导淋 ,
每班定期排放 ,但半水煤气仍夹带大量的水汽进 入脱硫系统。由于脱硫 液温度 比半水煤气温度
将半水煤气入脱硫前的导淋改为水封。改造
后发现水封溢流 E始终有污水流 出, 明此设施 l 说
既起 到了除去半水煤气 中央带的水分及杂质的作 用 ,又起到了安全水封 的作用 ,且能对 紧急停车
过程中可能发生的倒液现象起指示作用。
主要物质是单质硫颗粒 和酸性碳酸盐的混合 物。
为此 ,曾通过将变脱塔进 出液体和气体温度控制
了脱硫反应时问 ,促进 了副反应的发生。
1 2 改 造 措 施 .
脱硫液中栲胶浓度过低 ,对钒的氧化能力变
差, 会降低脱硫 效率,使部分 H 一 S 由脱硫塔带
到再生槽 ,与空气中的氧反应生成 N 22 3 a 0 副产 S 物 ,导致钒耗、碱耗上升 ,且易发生堵塔。
[ 日 收稿 期]20—1 4 051- 2
( 济南化肥厂有限责任公司,山东 济南 200 ) 511
[ 中图分类号]T 1.6 41 [ Q 132 . 文献标识码]B [ 文章编号]10—9220)3 05 2 0493 (060— 3— 0 0
我公司脱硫系统采用常压半脱 、加压变脱工
脱硫液中的 N V 起着 快速析硫、抑制 副 aO 3
[ 简介 】王 光(96 , , 作者 17 一)男 山东威海人 , 助理工程师。

脱硫年终工作总结范文(3篇)

脱硫年终工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,能源消耗逐年增加,大气污染问题日益严重。

为了响应国家节能减排的号召,提高环保意识,我公司积极响应政策,加大脱硫设施的建设和运营力度。

转眼间,一年又即将过去,现将本年度脱硫工作总结如下:二、工作回顾(一)脱硫设施建设1. 项目进度:本年度,我公司脱硫设施建设按计划稳步推进,已完成土建工程、设备安装和调试工作,具备正常运行条件。

2. 设备选型:在设备选型方面,我们充分考虑了环保性能、稳定性和经济性,选用了一批先进、可靠的脱硫设备,确保脱硫效果。

3. 质量控制:在项目建设过程中,我们严格执行国家相关标准和规范,加强施工质量监管,确保脱硫设施建设质量。

(二)脱硫设施运行1. 运行数据:本年度,脱硫设施运行稳定,脱硫效率达到设计要求,烟气排放指标符合国家标准。

2. 设备维护:定期对脱硫设备进行检修和维护,确保设备正常运行。

针对设备运行过程中出现的问题,及时进行整改,降低故障率。

3. 人员培训:加强脱硫运行人员的培训,提高他们的专业技能和环保意识,确保脱硫设施高效运行。

(三)环保指标完成情况1. 二氧化硫排放量:本年度,公司二氧化硫排放量较去年同期下降20%,达到国家环保要求。

2. 粉尘排放量:公司粉尘排放量较去年同期下降15%,空气质量得到明显改善。

三、工作亮点(一)技术创新1. 引进先进的脱硫技术,提高脱硫效率。

2. 对脱硫设备进行技术改造,降低能耗和运行成本。

(二)节能减排1. 通过脱硫设施运行,减少二氧化硫和粉尘排放,降低环境污染。

2. 优化能源结构,提高能源利用效率。

(三)团队建设1. 加强脱硫运行团队建设,提高团队凝聚力和战斗力。

2. 定期开展员工培训,提高员工专业技能和环保意识。

四、不足与改进(一)不足1. 脱硫设施运行过程中,部分设备存在故障,影响脱硫效率。

2. 部分员工环保意识不强,对脱硫设施运行维护不够重视。

(二)改进措施1. 加强设备维护,提高设备运行稳定性。

电厂脱硫运行个人总结

电厂脱硫运行个人总结

电厂脱硫运行个人总结
在电厂脱硫运行的过程中,我个人总结出以下几点经验:
1. 操作规程和工艺流程的熟练掌握:脱硫装置通常是一个复杂的系统,需要掌握各个操作步骤和工艺流程。

熟悉操作规程能够帮助我们确保操作的安全性和高效性。

2. 定期进行设备检修和维护:脱硫设备在运行过程中可能会出现一些故障或损坏,定期进行设备检修和维护能够及时发现问题并进行修复,保证设备的正常运转。

3. 注重运行数据的监测和分析:通过监测关键运行数据,例如脱硫效率、吸收液循环流量、吸收液浓度等,能够及时了解脱硫装置的运行状况。

对于数据异常的情况,需要进行分析找出原因并采取相应的措施。

4. 加强团队合作和沟通:脱硫运行涉及多个岗位和部门的协同合作,需要加强团队合作和沟通。

及时沟通工艺问题、设备故障、操作安全等情况,可以减少问题的发生和影响。

5. 不断学习和提高自己的专业知识:电厂脱硫技术不断更新和发展,我们需要不断学习新的技术知识和工艺方法,提高自己的专业水平。

通过参加培训和学习,能够不断提高自己的工作能力和素质。

以上是我个人总结的关于电厂脱硫运行的几点经验,希望对大家有所帮助。

脱硫个人九月工作总结

脱硫个人九月工作总结

脱硫个人九月工作总结
在过去的九月份,我作为脱硫岗位的一名工作人员,积极参与了脱硫设备的运行和维护工作。

在这一个月的时间里,我不断努力学习和提高自己的技能,为公司的环保工作做出了积极的贡献。

首先,在脱硫设备的运行方面,我认真负责地执行各项操作规程,确保脱硫设备的正常运行。

我严格按照操作流程进行操作,保证了脱硫效率的稳定和可靠性。

同时,我也积极参与了设备的日常巡检和维护工作,及时发现并解决了一些潜在的问题,保障了设备的安全运行。

其次,在脱硫设备的优化改进方面,我积极参与了相关的技术研究和讨论,提出了一些改进设备运行效率和降低能耗的建议。

通过与同事的合作和交流,我不断学习和积累了更多的技术经验,为今后的工作打下了坚实的基础。

最后,我也认真参加了公司组织的相关培训和学习活动,不断提高自己的专业知识和技能水平。

我深知环保工作的重要性,所以我会不断努力学习,提高自己的综合素质,为公司的环保工作做出更大的贡献。

总的来说,我在脱硫个人九月工作总结中,我在脱硫设备的运行和维护方面取得了一定的成绩,也在技术研究和学习方面有了一定的进步。

我会继续努力,不断提高自己的专业能力,为公司的环保工作做出更大的贡献。

希望在未来的工作中,我能够更加努力,更加出色地完成各项工作任务。

栲胶脱硫工艺的综述

栲胶脱硫工艺的综述

毕业论文设计题目:栲胶脱硫工艺的综述系别: 生物化学工程系专业:应用化工技术班级: 2010 级1班指导老师:王X X 姓名:X X X2013年5月18日目录一、绪论 (1)1.1概述 (1)1.2焦炉煤气净化的现状 (1)1.3栲胶的认识 (1)1.4栲胶法脱硫的优缺点 (2)1.5设计任务的依据 (5)二、生产流程及方案的确定 (5)三、生产流程说明 (6)3.1反应机理 (6)3.2主要操作条件 (6)3.3工艺流程 (7)3.4主要设备介绍 (8)四、结束语 (12)五、致谢 (13)参考文献 (14)一、绪论1.1概述焦炉煤气粗煤气中硫化物按其化合态可分为两类:无机硫化物,主要是硫化氢(H 2S ),有机硫化物,如二硫化碳(2CS ),硫氧化碳(COS ),硫醇(25C H SH )和噻吩(44C H S )等。

有机硫化物在温度下进行变换时,几乎全部转化为硫化氢。

所以煤气中硫化氢所含的硫约占煤气中硫总量的90%以上,因此,煤气脱硫主要是指脱除煤气中的硫化氢,焦炉煤气中含硫化氢8~15g/m 3,此外还含0.5~1.5g/m 3氰化氢。

硫化氢在常温下是一种带刺鼻臭味的无色气体,其密度为1.539kg/nm 3。

硫化氢及其燃烧产物二氧化硫(2SO )对人体均有毒性,在空气中含有0.1%的硫化氢就能致命。

煤气中硫化氢的存在会严重腐蚀输气管道和设备,如果将煤气用做各种化工原料气,如合成氨原料气时,往往硫化物会使催化剂中毒,增加液态溶剂的黏度,影响产品的质量等[1]。

因此,必须进行煤气的脱硫。

1.2焦炉煤气净化的现状煤气的脱硫方法从总体上来分有两种:热煤气脱硫和冷煤气脱硫。

在我国,热煤气脱硫现在仍处于试验研究阶段,还有待于进一步完善,而冷煤气脱硫是比较成熟的技术,其脱硫方法也很多。

冷煤气脱硫大体上可分为干法脱硫和湿法脱硫两种方法,干法脱硫以氧化铁法和活性炭法应用较广,而湿法脱硫以砷碱法、A.D.A 、改良A.D.A 和栲胶法颇具代表性。

电厂脱硫运行个人总结

电厂脱硫运行个人总结

电厂脱硫运行个人总结
在电厂脱硫运行的过程中,我个人总结了以下几点经验和问题:
1. 设备的稳定性:脱硫设备的稳定性对于整个运行过程非常重要。

一些设备的老化问
题可能导致运行不稳定,需要及时维修或更换,以保证脱硫效果和运行安全性。

2. 流程的优化:对于脱硫设备的操作流程,我们不断进行优化和调整,使其更加高效
和节能。

例如,对循环床吹脱风量、注浆水量等进行调整,能够更好地控制脱硫效果。

3. 化学药剂的使用:脱硫过程中的化学药剂的选择和使用对脱硫效果起到至关重要的
作用。

我们需要根据煤质特点和脱硫要求来选择合适的药剂,并严格按照剂量和投药
方式进行使用。

4. 操作培训和安全意识:脱硫设备的操作人员需要经过专业的培训,熟悉操作规程和
设备性能。

同时,他们还需要具备较强的安全意识,定期进行安全教育和培训,提高
安全意识和操作技能。

5. 故障的处理和维修:在运行过程中,设备可能会出现各种故障,需要及时处理和维修。

我们建立了完善的维修和保养制度,及时响应故障,并进行记录和分析,以提高
设备的可靠性和使用寿命。

6. 脱硫效果的监测和评估:我们对脱硫效果进行定期监测和评估,以确保脱硫效果达
到要求。

通过监测数据分析,我们可以及时调整操作参数,优化运行。

7. 环境保护:脱硫设备不仅要保证高效脱硫,还要注重环境保护。

我们严格按照排放
标准进行排放控制,减少二氧化硫和颗粒物的排放,保护环境和降低对空气的污染。

以上就是我在电厂脱硫运行中的个人总结,希望能够对你有所帮助。

脱硫工作总结范文(3篇)

脱硫工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,工业生产规模不断扩大,大气污染问题日益严重。

为了改善环境质量,我国政府高度重视环保工作,大力推进节能减排和大气污染防治。

脱硫技术作为防治大气污染的重要手段,在电力、化工、钢铁等行业得到广泛应用。

本人在脱硫岗位上工作多年,现将工作总结如下:一、脱硫工作概述1. 脱硫技术简介脱硫技术是指通过物理、化学或生物方法,将烟气中的二氧化硫(SO2)转化为无害物质,从而减少大气污染的技术。

目前,我国主要采用湿法脱硫技术,即利用石灰石、石膏等脱硫剂与烟气中的SO2反应,生成石膏等固体废弃物。

2. 脱硫工作职责作为一名脱硫工作人员,我的主要职责包括:(1)负责脱硫系统的运行、维护和检修工作;(2)对脱硫设备进行定期检查,确保设备正常运行;(3)对脱硫运行数据进行监测和分析,及时发现和解决问题;(4)参与脱硫项目的建设和改造工作;(5)对脱硫技术进行研究和创新,提高脱硫效率。

二、脱硫工作总结1. 脱硫系统运行情况(1)脱硫系统运行稳定,SO2排放浓度低于国家规定标准;(2)脱硫设备运行良好,故障率低;(3)脱硫运行数据监测准确,为环保部门提供可靠数据。

2. 脱硫系统维护与检修(1)定期对脱硫设备进行清洁、润滑和紧固;(2)对脱硫系统进行定期检查,发现故障及时处理;(3)对脱硫设备进行定期更换,确保设备性能;(4)对脱硫系统进行技术改造,提高脱硫效率。

3. 脱硫运行数据分析(1)对脱硫运行数据进行实时监测,分析脱硫系统运行状态;(2)根据运行数据,优化脱硫运行参数,提高脱硫效率;(3)对脱硫系统运行数据进行统计和分析,为环保部门提供数据支持。

4. 脱硫项目建设和改造(1)参与脱硫项目的可行性研究、设计、施工和验收工作;(2)根据脱硫项目需求,提供技术支持和服务;(3)对脱硫项目进行跟踪管理,确保项目顺利实施。

5. 脱硫技术研究和创新(1)关注国内外脱硫技术发展趋势,不断学习新技术;(2)结合实际工作,开展脱硫技术研究和创新;(3)撰写脱硫技术论文,分享工作经验。

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第 3次检 验 , 从测 厚 的数据来 看 , 薄区域 最小 剩 减
由于合成 塔 出现 局 部 减 薄严 重 的现 象 , 成 合 塔 检验单 位从 安全 的角度 考 虑 , 2 合 成塔 的下 将 次检 验 日期 定 在 了半 年 以 后 。 因为 产 品 销 售 原
余厚 度 为 5 5m 与 之 前 的 5 9m 相 比 , 蚀 . m, . m 腐
铵 液进 口管 , 对 割 除 管线 后 的新 管 口进 行 了钝 并
化处 理 。
因, 该合 成塔 在 检验完 成后 继续 运行 了 2个多 月 。
20 09年 5月对 2合 成 塔进 行 了第 2次检 验 , 薄 减 区域 测 厚 数 值 没 有 变 化 ; 00年 6月 进 行 了 21
气体 换热 器一脱 碳 塔 前 分 离 器 一 脱 碳塔 ; 液 相 ② 流程 为脱 硫液一 变 脱塔一 喷射再 生槽一 溶 液循 环 槽 一脱 硫 泵一 变脱 塔 。
1 工艺 流 程
1 1 半 水煤气 脱硫 .
2 主 要 设 备
半 水 煤气脱 硫 和变换 气脱 硫 系统 的主要 设备
要求 。栲胶脱 硫 工 艺 流 程虽 然 简单 , 实 际 反 应 但 机理 复杂 , 、 主 副反 应 交叉 进 行 , 吸收 再生 过 程 受
多种 因素影 响 。
变换 气脱硫 工艺 流 程 : 气 相 流 程 为 变换 气 ① 一 变脱 塔 前分 离器一 变 脱塔一 变脱 塔 后分 离器一
3 5 加 强熔 硫 的管理 .
熔硫 釜原来 使用新 系 统返 网的 0 3MP . a饱和 蒸汽 , 硫 压力 和 温度 低 , 且 受管 网影 响较 大 , 熔 并
熔硫 效果 得 不 到保 证 。为 此 , 脱 和变脱 2套 熔 常 硫 系统都从 1 3MP . a蒸 汽 管 网 导 淋配 2道 截 止 阀, 将压 力 降至 0 3 a然 后 进入 熔硫 釜 夹套 。 .5MP , 提高 了熔硫 效 果 。在 管理 上 引 入 竞 争机 制 , 硫 把 磺 产量 与熔 硫操 作 工 的考 核 工 资 挂 钩 , 以提 高 回
碱度 过低 , 碳 酸 钠浓 度 下 降 , 收能 力 降低 , 则 吸 净
化 度达 不到 要求 。实 际上 总碱度 的控 制是 由系统 中 的 H S含量 决定 的。一 般总 碱度控 制 以 0 3~ .
槽底沉积硫高度、 温度 以及定期清理喷头来检查 喷射 器压力 是否 正常 。
阻 力 。半 水煤 气脱 硫 和变换气 脱硫 溶液循 环量 都 要 控制 在高 限 。气 量 低 时 , 为保 证 后 系统 钴 钼 系 变 换催 化剂 对 H s指 标 的要求 , 水 煤气 脱 硫 可 半 采 取调气 不调 液 的方法来 稳 定脱硫循 环量 。
3 3 严格 控 制脱硫 溶液 温度 . 脱硫 溶 液温度 低 , 收 H: 析 硫反 应 速 度 吸 S及 减 缓 , 在一 般 温 度范 围 内影 响 不 明显 。温 度 对 但 再 生效率 及 副反应 影 响较 大 , 温度 高 , 析硫速 度 则
速 率较 为正 常 。
( 收稿 日期 2 1.2 1 ) 0 0 1 —9

氢肥
第3卷 9
第5 期
21 年 5月 01
3 1 控制 合适 的总碱 度 .
槽 内溢流 均衡 , 泡 沫浮选 良好 ; 硫 并通 过定期 测量
总碱度高 , 吸收反应的硫化氢传质系数明显 增大 , 有利 于脱 硫 的吸 收 和再 生 及 析硫 。若 总碱 度 过 高 , 析硫 差 , 则 消耗 增 加 , 反 应加 剧 。若 总 副
器一气 柜 ; ②液 相 流 程 为常 脱 塔 一 富 液槽 一 富液 泵一 喷射 再生槽 一 贫液槽 一 贫液 泵一 常脱塔 。
1 2 变换 气脱 硫 .
硫 和变 换气 脱硫 均 采 用 栲胶 脱 硫 工 艺 , 期 以来 长 脱 硫 系统运行 稳 定 , 足 了合 成 氨及 尿 素 生 产 的 满
见表 1 。
表 1 半水 煤 气 脱 硫 和 变 换气 脱 硫 系统 的 主 要 设 备
半 水煤气 脱 硫 工艺 流 程 : 气 相 流 程 为 半水 ①
3 溶 液 技 术 管 理
脱 硫溶 液管 理主要 是指 脱硫 和再 生过 程 中的
痧 驴 护 驴 驴 护 移 驴 驴 舻 护 驴
部熔 成硫 磺 , 带来 了一定 的经 济效 益 。 并
( 稿 日期 收 2 1 .11 ) 0 01 —2
射压 力不 足 , 使硫 泡沫 中的单 质硫 喉管处造成堵塞。压力高 , 则硫泡 沫被 吹 翻 , 液溢 流 量大 , 硫 不好 , 生 效 率 下 溶 熔 再
利 用 旧设备 在脱 硫 回收 池 安装 脱 硫 过 滤 器 , 用过滤 脱碳溶 液 后 的 旧 活性 炭 继续 过 滤 脱 硫 液 ,
每周更 换 1次活 性 炭 , 对脱 硫 液 中 的悬 浮硫 和 副
盐起 到 了 良好 的过 滤 作用 ; 且 在 变 脱塔 出 口截 并
止 阀和 自调 阀之 间及 富液槽 出 口截 止 阀和富液 泵 之间安 装滤 网 , 于过 滤碎小 填料 , 用 防止 堵塞 泵 的
和 再生 效率 升 高 。但 温度 过 高 会 影 响 H s和 O 在 脱硫 液 中的溶解 度 , 不利于 吸 收和再 生 , 副反 且 应 速度加 快 、 产 物增 加 。温度 的控 制 主要 以再 副
生 的需 要而 定 , 4 4 = 以 0~ 5c 为宜 。变换 气脱硫 溶 【
液 中 N H O 含 量 易 于 升高 , 作 温度 应 控 制 在 aC 操 接 近高 限 ; 水 煤 气 脱 硫 溶 液 中 N H O 含 量 不 半 aC 。
易升高, 温度可控制在靠近低 限。无论半水煤气 脱 硫或 变换 气 脱 硫 , 当脱 硫 溶 液 中 N : , 量 aSO 含
降 。常脱 喷射 器入 口压力 控制 在 04~ . a . 0 5MP , 变脱 喷射器 人 口压力 控 制在 06~ . a 生 产 . 0 7MP , 上都 用 喷射器 入 口阀来 调 节 , 调 节 时要 注 意 使 但
叶轮或 循环 至塔 内形成 阻力 。
4 环保 处理 措 施
4 1 脱 硫塔 填料 的冲洗 . 脱 硫塔 清理 填料 用 的冲 洗 水 应循 环 使 用 , 且 冲洗水 量也 应加 以控 制 , 冲洗 填 料 后 的废 水 导 将 入脱硫 回收池 , 膏在 池底 沉积 , 硫 清水再 用 回收泵 打至塔 内循 环 冲 洗 。这 种方 法 虽 然 环保 , 冲洗 但 效率较 原先 有所 降低 。 42 脱 硫槽 底硫 膏 的清理 . 以往检 修时 , 脱 硫槽 底 硫 膏 从槽 内 清理 出 将
升高时, 温度 应下 调 。
3 4 严格控 制 喷射器 入 口压 力 .
喷射器 入 口压力 是硫泡 沫 浮选及 再生 的重要 控制 指标 。压力 低 , 硫泡 沫不起 气泡 , 则 浮选 溢 流 差, 容易造 成悬 浮硫 在槽底 的沉 积 , 且长 时间 喷 并
染, 将喷 射再生槽 液 位控制 在低 限 , 在喷射 再生槽 底 导淋 与贫液槽 底 导淋连 接好 后 , 开人孔 , 泥 打 用 浆泵 将脱 硫液 打 至泡 沫 泵 进 口, 沫泵 再 打 至熔 泡 硫 釜熔硫 。槽 内硫 膏液稠 时 , 贫液 槽溶 液导人 , 把 再 进行人 工搅拌 。用 了半 个月 时间 将槽 内硫膏全
小氮肥 第 3 9卷 箍5
! 笙

栲 胶 脱 硫 系 统 运 行 总 结
郑 伟 张玉 堂
( 东兖矿 鲁 南化肥 厂合 成氨 分厂 滕 州 2 7 2 ) 山 7 5 7 煤气一 常脱塔前 分 离器一 常 脱塔一 常 脱塔后 分 离
0 前 言
山东兖 矿鲁 南化肥 厂合 成氨 分 厂老 系统通 过 技术改 造 , 产能增 至 10k/ 合 成氨 , 4 ta 半水 煤气 脱
收硫磺 的积极 性 。 3 6 加 强对 脱硫 液的过 滤 .
06m lL为 宜 , . o / 随着 H s含 量 的提 高 相 应 增 加 总碱度 。
3 2 控 制好 脱硫 溶液循 环量 .
脱硫过程中, 应根据生产负荷与塔径控制合 理 的循环 量 , 不应 随便减 小脱 硫溶 液循环 量 , 防止 塔 内填料 形成 干 区 , 循 环量 还 能 保 持对 塔 内填 大 料 表面 的 冲洗 , 防止 硫 颗 粒 附着 在 填 料表 面 产 生
溶液 管理 以及 硫 磺 回收过 程 中 的残 液 管 理 , 液 溶
的技 术 管理左 右 着脱 硫 效 率 的高 低 , 系 统 生产 是 稳定 运行 的重 要 内容 。
痧 痧 , 》
意将 该合 成塔 甲铵 液进 口管伸 人 合成塔 的 长度减 少 到 5 l 0Im。最后 由合 成塔 制造 厂家 实施 割除 甲 T
来 , 编 织 袋包 装 , 运 至厂 外 处理 , 会 造 成部 用 再 但 分溶 液损 失 , 面 的硫 膏也 给 影 响环 境 。2 1 地 0 0年 3月 , 由于煤 价 上 涨 过 高 , 系统 被 迫 停 车检 修 , 老 清理 喷射 再生槽 底 硫 膏 时 , 确 保 不造 成 环 境 污 为
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