玄武岩连续纤维的制备
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合成纤维工业2007年第30卷
图2玄武岩纤维试样
Fig.2BasaltfibersaIIlples
2结果与讨论
2.1玄武岩连续纤维原料
从表1可知,3个试样的siO:、A1:0,及铁的含量基本与格鲁吉亚玄武岩接近;试样1,2的Ca0含量比格鲁吉亚玄武岩少了近一半,而试样3与其基本相同;试样3的M90含量也与格鲁吉亚玄武岩的情况基本相似,试样1,2则相差2%左右;其中,碱性氧化物(Na:O+K:O)的含量依次为5.27%、6.35%、6.66%,格鲁吉亚玄武岩则为5.26%,都属于中碱矿物(中碱:2.5%~9.5%)。因此,以这3个试样所在矿区进行原矿采集来作为生产玄武岩连续纤维的原料。
表1试样化学组成比较
Tab.1Compari∞nof鼢mples’chemi∞lcomposition
2.2坩埚对纤维成形的影响
实验采用了刚玉莫来石坩埚、氧化铝氧化铬坩埚,如图3所示。刚玉莫来石坩埚内孑L径为80mm,出料口处的孔径为20mm,高度为15mm,壁厚均匀,为12mm,总高度为275mm,坩埚的凸缘120mm,是为了便于坩埚的取放。氧化铝氧化铬坩埚是经过改进的分体式坩埚,其腔内径80mm,为了保证与下面衬垫的配合,将熔料的型腔内径设计为西60mm,壁厚为10mm,外形直径为100mm。将坩埚两分体的高度分别设计为130mm,72mm。漏板直径为78mm,漏孔孔径设计为8mm。
a.刚玉莫来石坩埚b.分体式坩埚
图3坩埚的结构
Fig3Schematicillustrationofcmcibles
改进的分体式坩埚Ho与刚玉莫来石坩埚相比,熔料熔化的均匀性有所改善,其主要原因为改进的坩埚能对原料进行二次熔化,熔料经过第一次熔化后,流入坩埚的第二层型腔,再次熔化达到成型的粘度,故其熔料的熔化均匀性得到了改善;
改进的坩埚解决了侧漏现象,其主要原因为原配坩埚的底部与坩埚配合处的部位变形较大,且直接以圆柱面进行配合,故配合精度不高,改进的坩埚因采用带台阶的漏嘴,且改进的坩埚底部经机加工圆度较高,因而漏嘴与坩埚的配合度较高,再加上原料和熔岩的压力作用,使坩埚与漏嘴的配合更加紧密从而解决了侧漏的问题。
在各保温段分体式坩埚漏嘴部位的温度一般会比炉温约高20℃,其主要原因是坩埚漏嘴处于加热装置的正中间位置,从而使漏嘴处的加热效果比原有的要好得多,再者由于积热的结果。
但是,分体式坩埚会出现破裂,是因为陶瓷材料A1:0,经不起温度的剧变,才会在冷却过程中出现裂纹,再者陶瓷坩埚易出现漫流和渗透现象。
漏板中好多漏孔无料流出主要原因为漏板的孔径太小,不利于熔岩的流出。
2.3漏嘴对纤维成形的影响
实验中,选择了3种材料(刚玉莫来石、不锈钢1Crl8Ni9Ti、不锈钢OCr25Ni20)3种结构的油嘴,经多次实验,比较最后确定,采用图4漏嘴进行实验,漏嘴的孔径及厚度实验结果见表2,表3。
图4不锈钢0Cr25Ni20漏嘴结构示意
Fig.4Schematicdia铲amofstainlesssteel
0Cr25Ni20orinced
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