安钢7号高炉频繁塌滑料的分析和处理

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摘要对安钢7号高炉频繁塌滑料的原因进行了分析,认为是装料和送风制度不相适应,受出铁和热风炉、风机等外围因素影响,导致操作炉型不合理形成的。针对问题,采取如下措施:降低冶强,控制全压差,有效抑止塌滑料;优化出铁和设备等炉外生产环境;寻求相匹配的装料、送风和喷煤制度;强化维护合理操作炉型的管理;稳定炉内操作和调整,取得了较好效果。并对

一些生产现象和进一步优化指标进行了探讨。

关键词高炉塌滑料炉型分析调整

安钢7号高炉,有效容积380m3,14个风口,1个铁口,1个渣口,陶瓷杯综合水冷炉底,SS—400串罐无料钟炉顶,炉身采用大型模块技术,配置四座改进型霍戈文式热风炉,AV40—12轴流鼓风机。2005年5月28日建成投产,取消了放上渣操作。高炉生产以来,每到严寒季节都出现过炉况不顺[1]。2005年4月底开始富氧喷煤强化冶炼,本年度高炉实现生铁突破50万t,经济技术指标有所改善。但是在2006年,随着煤比进一步提高,高炉炉况开始不稳定,经常发生塌滑料,与同类型的安钢6号高炉相比,吨铁成本较高。本文针对7号高炉频繁塌滑料进行分析,总结了炉况处理措施,并对一些生产现象和进一步优化指标进行了探讨。

1高炉状况

高炉在2006年2月7日曾发生一起软熔带冻结事故,经过约一周的处理,炉况恢复较好。进入3月份以后,随着煤比接近150kg/t,高炉顺行状况变差,不如以往,经常发生塌滑料,主要表现在:

(1)风压风量不稳定,每班都时有塌滑料现象,炉温波动大;

(2)高炉若减风控制塌滑料,风压减到150kPa以下,料线不动,极易发生悬料;

(3)高炉不接受高氧量,当氧量大于2000m3/h以上时,塌滑料增多;

(4)出铁均匀率和正点率很差;

(5)高炉休风曾发生灌风口现象。在5月份由于风口被喷吹煤粉磨损漏,休风更换,出了120t铁,40t渣,风压减到40kPa后开启高炉放风阀,造成了风口灌渣。

(6)吨铁综合燃料比较高。

2原因分析

高炉出现这种情况是不正常的,必须立足内部排查原因。原燃料方面,与6号高炉基本上一样,而6号高炉生产指标较好。设备方面,高炉是炼铁厂第一次使用轴流(3#)风机,在上半年曾经发生多次突然停机,致使高炉风口全部灌渣,是影响炉况的一个因素。操作方面,开始认为边缘煤气流过于发展,料制从O731C929加到O743C941,效果不理想;同6号高炉比全风风压为230kPa,高出30kPa,认为矿批与6高炉差不多,都是13300kg 有点小,加到15000kg左右,高炉炉况反而更加恶化;布料上单环、多环,后来使用中心加焦技术,都尝试过,炉况仍旧没有根本好转,最后还是被迫退到单环布料,勉强维持生产。

2.1上部气流紊乱

无钟炉顶布料,粉末易在落点附近停留,形成粒度偏析,为减少粒度偏析,无钟炉顶应采用多环布料[2]。7号高炉从2005初到现在,大多时间采用单环布料。全焦冶炼,料罐按满罐容拉料,大约每车为2100kg;喷煤后,矿批加到13300 kg后,开始固定矿批减焦批,随着煤比提高,减焦炭减到一定程度时,再单环布料,炉况明显不稳。此外,装料制度不稳定,粗放式随意调整,尤其在炉况有小的波动时,经常性临时缩α角度,发展边缘煤气流。分析认为,随着炉内焦炭料层变薄,粒度偏析作用变大,粗放式随意频繁改换装料制度,很容易造成上部气流发生紊乱,产生塌滑料。这种情况在2006年4、5月份发生较多。

2.2炉前出铁影响

7号高炉出铁正点率和铁量差指标不高。6月份一白班,高炉5次铁出铁吨数分别为69、124、115、60、85。还在本月发生了铁口浅、跑渣跑铁事故,从夜班接班休风近5个小时才送风。类比文献[3]中的热平衡计算,高炉出铁带出总热量的22.65%,出渣带出总热量的18.15%,两项占高炉总热量支出的约30%,出铁出渣不均衡,很容易造成塌滑料。这个白班连续出两次100多t铁后,高炉就发生了滑料,第三次铁后减风控制滑料,出铁少,炉温还没上行。更重要的是,风口配置考虑铁口长期不好维护,为了保证出净渣铁、减少炉前事故,被迫在铁口上方1#、14#安装了Ø100mm小风口,其中一个还是260mm(其它多为230mm)长风口。从高炉顶温、煤气曲线、料面和料线走势综合判断,这两个风口对合理操作炉型形成有较大副作用。

2.3换炉风压波动大

高炉交叉并联送风,热风炉换炉要求风压、风温波动小。但是7号高炉并非如此,2#热风炉风温偏低,换炉风压波动大,只要用它送风,热风风压比其它热风炉送风高约10 kPa,而且此时冷风压比热风压力还要高出近20 kPa。后来停用2#热风炉,凉炉打开人孔观察,格子砖变形严重,孔道堵塞厉害,塌陷达1米多深。周期性风压波动对高炉稳定顺行不利,也有可能造成塌滑料。

2.4高炉下部有粘结

高炉进入7月份塌滑料频繁程度大为加剧,后来多次发生塌滑料,很快就伴随着炉温下行。在7月初的一个中班,高炉接班后第一次铁,炉温[Si] 0.63%,[S]0.27%。第二次铁前滑料,顺行差,随即提前出铁,高炉炉温在出铁过程中下行较多,取出铁后期铁样分析,[Si]0.23%,[S]0.67%。在滑料时,从风口可以看到黑色的大块下达,表明高炉可能是下部塌滑料。让看水工,测量有滑块的风口上部冷却壁水温差,炉腰、炉腹部位在塌滑料后上升较多。这印证高炉下部高温区有粘结脱落。从炉腹4~5层水温差判定,在2#~4#风口和对面9#风口上部炉腹水温差长期异常偏低,也能说明问题。

2.5设备休慢风率高

7号高炉2006年1~8月份月休慢风率多数高于全厂平均水平。以8月份为例,在处理炉况期间休风率还达到2.1%。在8月4日3#风机故障停机高炉休风90分钟。8月28日3#风机再次停机造成高炉休风345分钟,无计划休风使高炉恢复困难。8月份高炉休风9次,除8月19日、30日

休风55分钟更换烧漏风口外,其余为设备故障休风。8月份,重力除尘器跑煤气造成3次休风,其中一次为重力除尘器人孔跑煤气,两次为处理重力除尘器本体跑煤气。

2.6操作炉型不合理

7号高炉炉身大型模块在筑炉时在炉内预制,骨料分布不均,强度较差,炉料摩擦易侵蚀,开炉后不久降料面观察,炉内耐火材料破坏严重,大型模块无缝钢管全部露出,伸入炉内约100~150mm[4]。开炉以来,在严寒季节常发生炉况不顺,多次进行炸瘤;进入7月份,11#风口上部6层炉腰冷却壁烧坏影响炉腰冷却,使该处渣皮不稳定。在8#、9#风口上部炸瘤孔两侧模块水冷管损坏,5#风口上部一根模块水冷管损坏,影响炉身、炉腰冷却,形成的渣皮易脱落。加上高炉长期频繁塌滑料,又进一步加剧了操作炉型不合理。

3炉况处理

高炉长期频繁塌滑料,炉况不顺,排除设备方面休慢风外,从7号高炉2005年生产正常时判断,热制度和造渣制度不是主要影响因素,应该从送风、装料、冷却、喷吹制度和操作炉型方面考虑。

3.1有效抑止塌滑料

高炉从7月15日开始,转入炉况处理阶段。首先由230kPa减风到180kPa,暂时规定该风压为全风,降低冶强,控制全压差在100kPa(原来在125kPa),此时塌滑料明显减少。为了防止连续塌滑料致使炉温急剧下行,炉温由原来的[Si]0.40%~~0.55%改为0.60%~0.75%,适当稍微增加[S]由0.030%±0.010%为0.040%±0.010%。其次,抽机会缩小了风口面积,尽量打开中心气流,稳定有一周时间,频繁塌滑料基本消除,期间一直维持了矿批13000kg不动,只是过了有4、5天,才提高顶压,稳定全压差小幅度加风至190 kPa,后仍维持全压差不变,风压加至200kPa。

3.2优化出铁和设备等炉外生产环境

炉外生产环境的好坏,将直接影响炉内操作的稳定。对于炉前出铁,首先把有水炮泥改为了无水炮泥,冲钻式开口机改为了液压开口机,但是铁口深度还是得不到保证,后来经过排查,发现液压泥炮有问题,可能局部油管路不畅通,在8月8日休风进行计划检修,彻底处理炉前液压系统故障后,铁口合格率逐步提高。在设备维护方面,重新修订了“岗位职工、班组长、维修工”点检制度,规定平时各个工种点检设备后必须到值班室由工长确认,收集易损坏设备档案,统筹安排,利用定期计划检修处理。认真分析轴流风机停机事故,避免发生类似情况。从2#热风炉开始先后更换了3座热风路格子砖,提高了风温,减小了风压波动。

3.3寻求相匹配的装料、送风和喷煤制度

炉况长期不顺,分析认为主要是送风、装料这两大基本操作制度不能相辅相成所致。在7月下旬,先缩小了6#、10#风口(见表1)。在喷吹制度方面,开始减风时,煤量由9.5t/h减为7.5t/h。随着风压加至200 kPa,在装料制度方面,由单环尝试走双环,高炉不适应。开始在0°~120°之间(从4#到6#、8#)变速布料,调整上部煤气流分布,后扩大3#风口,5#和12#风口对调,改变原始煤气流分布,上部再次把单环改为双环,炉况趋于稳定,逐步加风到210 kPa,此时扩大矿批为15500kg,改双环为O332O331O330C331C330C329C221不成功。最后调整3#、11#、14#风口,稳定走

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