循环水泵断轴原因分析及改进措施
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标准材料牌号 20Cr13材料成分相符,与原设计相 符,该材料属于马氏体不锈钢。
成分 泵轴材料
20Cr13
C 0193 016~025
Si 0500 ≤100
表 1 泵轴材料化学成分分析
Mn 0620 ≤100
P 0018 ≤0035
S 00079 ≤0030
Cr 1295 1200~1400
Ni 0092 ≤060
中国石化上海石油化工股份有限公司(以下 简称上海石化)烯烃部 3#烯烃装置 循 环 水 老 区 U-GA-1001A循环水泵,是与上海石化 300kt/a 乙烯装置同步建设投用的,为乙烯装置水冷器设 备提供冷却循环水,至今已连续运行 30年。该泵 由汽轮机驱动,长期处于运行状态。由于该泵运 行时间已长,近年来一直处于不完好状态下运行, 主要问题为该泵的轴承振动速度值长期维持在 7~85mm/s,处 在 评 定 标 准 的 C(振 速 45~ 112mm/s)区[1]。 联 轴 器 叠 片 也 出 现 周 期 性 的 失效状况,需停泵检修,从而在切换过程中造成循 环水系统流量、压力波动,老区循环水场的稳定 供水产生了很大的影响。为彻底解决这一问题, 装置按照计划对泵头进行整体更换处理,但在更 换后运行仅 3个半月,泵轴就发生了断裂故障。 文章通过对循环水泵断轴故障产生的原因进行综 合分析,通过实施针对性的改进措施,解决存在的 问题,确保循环水泵的正常运行,保证乙烯装置循 环水的稳定供应。
·48·
石油化工技术与经济
第 35卷 第4期
Technology& EconomicsinPetrochemicals
2019 年 8 月
循环水泵断轴原因分析及改进措施
徐卫斌
(中国石化上海石油化工股份有限公司烯烃部,上海 200540)
摘 要: U-GA-1001A循环水泵更换泵头后,泵轴发生断裂故障,通过对断轴的取样解剖、断口的宏观形 貌分析、材料的化学成分分析、键槽材料金相检查发现:循环水泵轴的断裂是由于泵轴中心数据的变化导致 的,也就是设备本身发生了位移所引起的。通过分析找到产生位移的原因,采取阻断泵偏移的路径、注意安 装细节、掌握好各项数据等措施,检修至今设备运行稳定。 关键词: 循环水泵 轴断裂 原因分析 整改措施 文章编号: 1674-1099 (2019)04-0048-05 中图分类号:TK28 文献标志码: A
图 1 泵轴断裂部位
2 故障原因分析 21 联轴器
循环水泵 随 机 设 计 的 联 轴 器 为 叠 片 式 联 轴 器,采用了连杆型散片形式。
循环水泵出现故障停止运行后,发现联轴器 叠片有明显的损坏情况,而且数量比较多,部分叠 片出现了扭曲变形,见图 2(a);一部分叠片已经 出现了断裂现象,见图 2(b)。
% Mo 0023 -
收稿日期:2019-07-04。 作者简介:徐卫斌,男,1986年出生,2009年毕业于上海工程 技术大学热能与动力工程专业,现任职于中国石化上海石油 化工股份有限公司烯烃部,从事设备管理工作。
第 4期(2019) 徐卫斌 循环水泵断轴原因分析及改进措施
·49·
(a)轴向 (b)径向
U-GA-1001A循 环 水 泵 更 换 泵 头 后,于 2017年 6月投用,运行至 9月,操作人员于巡检 中发现该泵两侧轴承箱箱体温度突然升高,用辐 射温度计测得外表温度值为 100~120℃,立即加 注润滑脂,温度没有任何下降趋势,随即停泵进行 检查。拆开轴承箱检查轴承,发现部分润滑脂变 黑,静态下从外观看轴承无明显缺陷。盘车检查 发现转子有明星卡涩现象,打开泵体水平大盖检 查,发现叶轮与泵壳的相对位置与正常安装位置 有偏移现象,准备将叶轮转子组件吊下,对叶轮轴 向位置进行校正。在吊装泵转子组件的过程中, 半根 轴 断 裂 掉 落,断 裂 部 位 发 生 在 叶 轮 键 槽 处 (见图 1)。
1 循环水泵的概况及故障情况 11 循环水泵的概况
U-GA-1001A循环水泵为单级双吸式离心 泵,流 量 为 10000m3/h,扬 程 为 62m,功 率 为 2100kW,转速为 590r/min,密封形式为填料密 封,叶轮形式为闭式双吸式,安装方式为卧式、进口 水平、出口水平,轴承润滑方式为油脂润滑,联轴器 形式为叠片联轴器。泵输送介质为循环水(含有一 定氯),水中添加缓蚀剂。该泵由汽轮机驱动,汽轮
机额定转速为 6063r/min,功率为2100kW,附带 减速齿轮箱。在本次设备更新中,驱动端维持不 动,汽轮机、减速齿轮箱利用旧设备,只更换泵头。
U-GA-1001A循环水泵泵头更换过程中, 为确保泵头更 换 后 机 组 稳 定 运 行,在更换泵头的 同时做了以下工作:第一,在泵进口新增一台金属膨 胀节(原设计只在泵出口有一台膨胀节),尽可能减 少管道应力对泵的影响;第二,对泵的联轴器也重新 进行了设计,从现场检修条件出发,为有效降低安装 难度,采用叠片联轴器,叠片为连杆型散片型式。 12 循环水泵的故障情况
通过与联轴器生产厂家共同研究分析,发现
散片形式的叠片太厚,运行中容易产生叠片受力 不均匀的现象,叠片的补偿性能无法完全发挥,不 能满足泵运行时的扭矩需求,容易发生部分叠片 变形、断裂现象,如果继续运行,必将导致所有叠 片最终完全断裂。
此外,在现 场 安 装 时 还 发 现,散 片 形 式 的 叠 片,零件种类、数量相对较多,现场安装时步骤繁 琐,安 装 出 错 的 概 率 较 高,容 易 造 成 叠 片 安 装 错 位,叠片受力不同步,发生损坏现象。
(a)叠片扭曲变形 (b)叠片断裂
图 2 叠来自百度文库损坏情况
22 循环水泵轴材料 221 材料的化学成分分析
为了确认循环水泵轴的材料是否与原设计相 符,本次将泵断轴材料取样送专业机构进行化学
成分分析,分析结果见表 1所示。 表 1测试结果表明:泵断轴材料化学成分与
成分 泵轴材料
20Cr13
C 0193 016~025
Si 0500 ≤100
表 1 泵轴材料化学成分分析
Mn 0620 ≤100
P 0018 ≤0035
S 00079 ≤0030
Cr 1295 1200~1400
Ni 0092 ≤060
中国石化上海石油化工股份有限公司(以下 简称上海石化)烯烃部 3#烯烃装置 循 环 水 老 区 U-GA-1001A循环水泵,是与上海石化 300kt/a 乙烯装置同步建设投用的,为乙烯装置水冷器设 备提供冷却循环水,至今已连续运行 30年。该泵 由汽轮机驱动,长期处于运行状态。由于该泵运 行时间已长,近年来一直处于不完好状态下运行, 主要问题为该泵的轴承振动速度值长期维持在 7~85mm/s,处 在 评 定 标 准 的 C(振 速 45~ 112mm/s)区[1]。 联 轴 器 叠 片 也 出 现 周 期 性 的 失效状况,需停泵检修,从而在切换过程中造成循 环水系统流量、压力波动,老区循环水场的稳定 供水产生了很大的影响。为彻底解决这一问题, 装置按照计划对泵头进行整体更换处理,但在更 换后运行仅 3个半月,泵轴就发生了断裂故障。 文章通过对循环水泵断轴故障产生的原因进行综 合分析,通过实施针对性的改进措施,解决存在的 问题,确保循环水泵的正常运行,保证乙烯装置循 环水的稳定供应。
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石油化工技术与经济
第 35卷 第4期
Technology& EconomicsinPetrochemicals
2019 年 8 月
循环水泵断轴原因分析及改进措施
徐卫斌
(中国石化上海石油化工股份有限公司烯烃部,上海 200540)
摘 要: U-GA-1001A循环水泵更换泵头后,泵轴发生断裂故障,通过对断轴的取样解剖、断口的宏观形 貌分析、材料的化学成分分析、键槽材料金相检查发现:循环水泵轴的断裂是由于泵轴中心数据的变化导致 的,也就是设备本身发生了位移所引起的。通过分析找到产生位移的原因,采取阻断泵偏移的路径、注意安 装细节、掌握好各项数据等措施,检修至今设备运行稳定。 关键词: 循环水泵 轴断裂 原因分析 整改措施 文章编号: 1674-1099 (2019)04-0048-05 中图分类号:TK28 文献标志码: A
图 1 泵轴断裂部位
2 故障原因分析 21 联轴器
循环水泵 随 机 设 计 的 联 轴 器 为 叠 片 式 联 轴 器,采用了连杆型散片形式。
循环水泵出现故障停止运行后,发现联轴器 叠片有明显的损坏情况,而且数量比较多,部分叠 片出现了扭曲变形,见图 2(a);一部分叠片已经 出现了断裂现象,见图 2(b)。
% Mo 0023 -
收稿日期:2019-07-04。 作者简介:徐卫斌,男,1986年出生,2009年毕业于上海工程 技术大学热能与动力工程专业,现任职于中国石化上海石油 化工股份有限公司烯烃部,从事设备管理工作。
第 4期(2019) 徐卫斌 循环水泵断轴原因分析及改进措施
·49·
(a)轴向 (b)径向
U-GA-1001A循 环 水 泵 更 换 泵 头 后,于 2017年 6月投用,运行至 9月,操作人员于巡检 中发现该泵两侧轴承箱箱体温度突然升高,用辐 射温度计测得外表温度值为 100~120℃,立即加 注润滑脂,温度没有任何下降趋势,随即停泵进行 检查。拆开轴承箱检查轴承,发现部分润滑脂变 黑,静态下从外观看轴承无明显缺陷。盘车检查 发现转子有明星卡涩现象,打开泵体水平大盖检 查,发现叶轮与泵壳的相对位置与正常安装位置 有偏移现象,准备将叶轮转子组件吊下,对叶轮轴 向位置进行校正。在吊装泵转子组件的过程中, 半根 轴 断 裂 掉 落,断 裂 部 位 发 生 在 叶 轮 键 槽 处 (见图 1)。
1 循环水泵的概况及故障情况 11 循环水泵的概况
U-GA-1001A循环水泵为单级双吸式离心 泵,流 量 为 10000m3/h,扬 程 为 62m,功 率 为 2100kW,转速为 590r/min,密封形式为填料密 封,叶轮形式为闭式双吸式,安装方式为卧式、进口 水平、出口水平,轴承润滑方式为油脂润滑,联轴器 形式为叠片联轴器。泵输送介质为循环水(含有一 定氯),水中添加缓蚀剂。该泵由汽轮机驱动,汽轮
机额定转速为 6063r/min,功率为2100kW,附带 减速齿轮箱。在本次设备更新中,驱动端维持不 动,汽轮机、减速齿轮箱利用旧设备,只更换泵头。
U-GA-1001A循环水泵泵头更换过程中, 为确保泵头更 换 后 机 组 稳 定 运 行,在更换泵头的 同时做了以下工作:第一,在泵进口新增一台金属膨 胀节(原设计只在泵出口有一台膨胀节),尽可能减 少管道应力对泵的影响;第二,对泵的联轴器也重新 进行了设计,从现场检修条件出发,为有效降低安装 难度,采用叠片联轴器,叠片为连杆型散片型式。 12 循环水泵的故障情况
通过与联轴器生产厂家共同研究分析,发现
散片形式的叠片太厚,运行中容易产生叠片受力 不均匀的现象,叠片的补偿性能无法完全发挥,不 能满足泵运行时的扭矩需求,容易发生部分叠片 变形、断裂现象,如果继续运行,必将导致所有叠 片最终完全断裂。
此外,在现 场 安 装 时 还 发 现,散 片 形 式 的 叠 片,零件种类、数量相对较多,现场安装时步骤繁 琐,安 装 出 错 的 概 率 较 高,容 易 造 成 叠 片 安 装 错 位,叠片受力不同步,发生损坏现象。
(a)叠片扭曲变形 (b)叠片断裂
图 2 叠来自百度文库损坏情况
22 循环水泵轴材料 221 材料的化学成分分析
为了确认循环水泵轴的材料是否与原设计相 符,本次将泵断轴材料取样送专业机构进行化学
成分分析,分析结果见表 1所示。 表 1测试结果表明:泵断轴材料化学成分与