注水管线酸洗除垢工艺
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1.管垢样物化分析
濮城油田已进入高含水开发后期,因长期回注开发过程中户出来的大量含油污水,造成生产系统腐蚀、结垢严重,注水井管网常常有垢生成。
结垢使注水管线内径缩小,管线压降增大,致使注水井注水泵压上升、注水量下降,完不成要求的配注量,迫使注水井改变注水方式,同时又使许多注水井因注水管线结垢腐蚀严重而报废,给油田的后期开发带来困难,造成经济损失。
因此,防垢除垢对搞好油水井管理有一定的现实意义。
能否成功地除去管线积垢在很大程度上将取决于对垢的组成的了解,可靠的方法是对造成管线堵塞的固体垢样进行分析。
针对这种情况,在2003年8月份,对P1-43、P3-31、P9等10口注水井管线进行了调查。
通过对注水井管线垢样、井口水质分析、井口挂片测试可知,注水井管线结垢的主要原因是回注污水矿化度高,高达8 X 104~16 X 104mg/L。
管垢样为黑色、褐色残渣且略显磁性。
把样品浸入15%的盐酸中,发生剧烈的化学反应、且有臭鸡蛋味气体产生,证明样品中含有硫化铁。
经测定垢样中含硫化铁高达55%~75%,碳酸钙、碳酸镁为7%~20%,其它为8%~20%,由于大部分是铁的腐蚀产物,使回注污水墨黑。
具体分析结果见表1。
表1 P1-43井管垢样成分分析
2.酸洗除垢剂室内试验
2.1对垢样的溶垢试验
分别用6%、10%、14%盐酸50mL,在50℃静态条件下浸泡(3±0.002)g管垢样,测定不同时间的溶垢率。
试验结果见表2。
表2 盐酸对管垢样的溶垢率(50℃)
从表2可以看出,当溶解的垢样量一定时,垢样全部溶解所需时间随盐酸的浓度增大而减少。
考虑到管线结垢的不均匀性,决定采用10%盐酸进行现场除垢试验。
2.2对管线的腐蚀试验
为验证除垢剂对管线的腐蚀性,按我国石油天然气行业标准SY5451-92规定,采用试片矢量法,在常压和60℃时,将N-80油管试片材料放入含有2%缓蚀剂的10%盐酸溶液中,漩U预定反应时间后取出,清洗、干燥后称重,其腐蚀速度为0.312g/(m2·h),小于中国石油天然气总公司颁布的优秀指标8g/(m2·h)。
2.3残酸浓度的测定
为了配合现场试验,根据残酸浓度决定反应溶解终了时间,采用浓度1%~10%的盐酸溶液5mL与l1mol/L的氢氧化钠溶液滴定,做出了盐酸浓度和氢氧化钠溶液的用量对照表(见表3)。
当鉴定残酸溶液浓度时,只要用氢氧化钠溶液与5mL残酸进行滴定,根据氢氧化钠溶液的消耗量,即可从表3中查出对应的残酸浓度,从而确定适当的反应终了时间。
表3 残酸浓度测定
3.现场酸洗除垢试验工艺
以P1-43注水井管线除垢试验为例,说明现场除垢工艺。
除垢剂配方为10%盐酸+2%缓蚀剂+1%渗透剂。
P1-43井管线长度500m,平均垢厚6mm,折算垢的体积为0.49m3,质量980kg,预计需要除垢剂溶液8m3。
施工步骤如下:
1)接好地面除垢管线,用注水系统的高压水试压10MPa,不泄漏为合格。
2)按配方设计要求依次将水、缓蚀剂、酸、渗透剂加入池中,在150r/min转速下搅拌15min,使液体混合均匀。
3)往复压注除垢剂:先由计量站朝注水井井口挤除垢剂;再由井口向计量站压注除垢剂,如此往复 3周后,测定残酸浓度,以决定除垢剂反应终了时间。
4)用高压水冲洗管线,直到固体残渣洗净为止。
5)地面管线清洗完后,转正常注水。
4.酸洗前后增注效果对比
2003年9月10日在P1-43注水井首次进行了管线除垢试验取得成功。
随后在P3-31、P1-23等8口注水井地面完成除垢试验。
表4为措施实施后各井日增注水量效果对比表,效果十分明显,日增水量在30~120 m3,各井平均注水量提高了35%左右,其中P1-43井日注水量提高了65%,大大地降低了地面注水管线的管损压力,使注水管损压力平均下降
3MPa,有效地补充了地层能量;同时避免了更换注水管线等不必要的经济支出。
充分证明该酸洗除垢工艺技术是成功的,目前已在濮城油田大面积推广应用。
表4 增注水量效果对比表
5.结束语
1)回注污水的注水井管线容易结垢,当垢厚度达到一定值时严重影响正常注水,采用酸洗化学除垢工艺简单、见效快、费用低。
2)清洗地面管线时,任何一种溶剂与溶解的物质形成饱和溶液都需要一定的时间,为使处理有效,就需要与垢表面有一定的接触时间。
如果酸从一端泵入,而没有与要溶解的物质充分反应就从另一端排出时,就可能使酸在管线中停留时间过短。
应把泵送速度放陧,在某些情况下,甚至有必要停止泵送,以便延长管内溶液浸泡时间。
3)现场除垢过程中,由于盐酸溶解铁化合物,使用时必须加阻蚀剂,以防管道金属
的腐蚀,还要加一种铁的多价整合剂,以阻止铁再次发生沉淀。
注水管线(文南油田)防污染清洗技术研究探讨
针对文南油田注水管线内壁结垢对油田注水的危害,以及管线清洗过程中存在的环境污染和硫化氢中毒问题,分析消除硫化氢的反应机理,研究抑硫清洗剂,改进管线清洗工艺,开发注水管线防污染清洗技术,在推广应用中取得了较好的环保效果。
1.1注水管线结垢状况
文南油田现有注水干线6条、支线45条、单井管线230条,总长度135.2km。
注水管线结垢非常严重,1997年底注水管线内壁结垢厚度为5~15mm,经垢样分析,FeS含量占40%以上。
1.2注水管线常规清洗机理
因注水管网参数变化较大,现场均采用化学方式进行清洗,清洗剂主要成分为盐酸。
其化学方程式为:
FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑
CaCO3+2HCl= CaCl2+ H2O+CO2↑
1.3存在的问题
a) 管线结垢形成垢下腐蚀,水质不断恶化、注水管网压降损失增大。
b) 清洗过程中所产生的大量残酸溶液对水土污染严重,并污染大气。
c) 清洗过程中硫化氢为剧毒物质,威胁施工人员的生命安全,据统计自实施管线清洗措
施以来已发生6人中毒事故。
2.1研究开发的思路
在注水管线清洗过程中,因硫化氢在水中存在电离平衡,随着溶垢反应的不断进行,S2-数量急剧增加,导致硫化氢气体大量生成,为此,对硫化氢抑制技术进行了专项研究,抑制硫化氢的主要途径是控制溶液中S2-的数量。
因此,开发抑硫清洗剂的主要思路有两个:
一是保持S2-价位不变。
有选择性地加入一种金属化合物,与S2-反应生成该金属的硫化物沉淀,如:
S2-+Zn2+=ZnS↓
二是加入氧化剂促使S2-转化为S6+,如:
5S2-+8ClO2+4H2O=5SO2-4+8Cl-8H+
因思路一反应生成物仍为沉淀,不适于管线清洗。
因此,硫化氢抑制剂主要以思路二为依据,并以二氧化氯为主要原料进行配制和筛选。
2.2试验过程
a) 配制三种常规清洗剂:
清洗剂A:10%HCl+1%缓蚀剂+0.5%活性剂。
清洗剂B:12%HCl+0.5%缓蚀剂+0.5%活性剂+0.3%HF。
清洗剂C:12%HCl+0.5%缓蚀剂+0.3%活性剂+0.5%HF。
b)配制两组硫化氢抑制剂:
MF-1:ClO2+缓蚀剂+稳定剂+活化剂
MF-2:ClO2+缓蚀剂+稳定剂
c)垢样若干,采集于采油四厂北二注水干线。
d)试验过程中,分别取不同数量的MF-1、MF-2与A、B、C、三种清洗剂复配,再与垢样进行反应,硫化氢气体数量采用测硫管测试。
2.3试验结果
试验结果见表1、表2。
通过分析实验数据可得出以下结论,(1)MF-1对硫化氢气体有较强的抑制作用,且优于MF-2。
(2)清洗剂加入MF-1以后,溶垢率基本不变,而加入MF-2以后,溶垢率呈明显下降趋势,说明MF-1与清垢剂的配伍性优于MF-2。
表1 清洗剂与不同数量MF-1复配后的溶垢的反应
清洗剂种类
垢样质量g
复配液成分,ml/清洗剂MF-1
硫化氢生成量,mg/1
溶垢率,%
测硫管显示颜色
清
洗
剂
A
20
0 1.55 45 棕色1.0 20
1 0.25 55 微棕色1.0 20 1.5
0 46 无色1.0 20 2.0
0 51 无色
剂
B 1.0 20
0 1.6 63 棕色1.0 20
1 0.21 58 微棕色1.0 20 1.5
0 64 无色1.0 20 2.0
59 无色清洗剂
C 1.0 20
2 60 棕色1.0 20
1
1 58 棕色1.0 20 1.5 56 微棕色
20
2.0
61
无色
见表
表2 清洗剂与不同数量MF-2复配后的溶垢反应
清洗剂种类
垢样质量g
复配液成分,ml/清洗剂MF-1
硫化氢生成量,mg/1
溶垢率,%
测硫管显示颜色
清
洗
剂
B
1.0
20
1.7
59
1.0 20
1
1 55 棕色1.0 20 1.5 0.3 51 微棕色1.0 20
2
0 47 无色清洗
C 1.0 20
1.8
59
棕色
1.0
20
1
0.4
55
棕色
1.0
20
1.5
0.3
56
微棕色
1.0
20
2
0.2
54
微棕色见表
在上述试验基础上,对MF-1与不同清洗剂复配后的腐蚀速率进行了监测,结果均低于6g/m2·h的技术标准。
因此,选用MF-1为硫化氢抑制剂,并与B清洗剂复配成抑硫清洗剂,MF-1的投加浓度与垢物成分有关。
抑硫清洗剂的生产成本比常规清洗剂增加约8%。
3.1注水管线清洗工艺的改进
改进前管线清洗工艺流程,见图1。
图1改进前注水管线清洗工艺流程图
3.1.1选择排酸池
为防止管线清洗过程中的水土污染,必须解决清洗生产的残酸回收问题。
通过对全厂增压注水泵站调查,现有污水排放池均为水泥烧注或砖混结构,污水泵出口与油田污水回收流程相连,有效容积为10~50m3,完全可以作为管线清洗的理想酸池。
3.1.2优选残酸中和剂
油田常见用于残酸中和的药剂有三种:固碱、液碱、石灰乳。
要根据室内效果评价,决定选用便于施工且价格低廉的石灰乳作残酸中和剂。
3.1.3改进后的管线清洗工艺流程
清洗剂从注水干线首端(污水处理站)泵人,经溶垢反应后,残酸由增压注水泵站配水间及临时流程排入站内污水池,污水池内由人工加入石灰乳,将残酸中和至pH≥7以后,再由污水泵泵入回水系统返回至污水处理站,进行处理回注(图2)。
增压注水泵站内管线及单井水管线清洗,残酸均排入站内污水池。
图2 改进后的注水干线清洗工艺流程图
3.1.4现场试验
2002年2月利用该防污染清洗技术,对采油四厂南二注水干线及支线进行了清洗(干线全长7.0km,平均结垢厚10mm)。
清洗剂由干线首端(污水处理站)泵入,选择末端两座增压注水泵站污水池为残酸中和池,实测排酸口附近空气中硫化氢浓度为:(1)72#站:3mg/m3;
(2) 73#站:5mg/m3,远低于中原油田规定不超过10mg/m3的技术标准。
清洗过程中产生的残酸及冲洗管线的污水均得到回收。
而且实测空气中硫化氢浓度最高为5mg/m3,比改进前降低了98.3%。
3.2注水管线防污染清洗技术的推广应用
注水管线防污染清洗技术试验成功以后,在文南油田得到了全面推广。
2002年2~11月,共清洗注水干线(含支线)6条、增压注水泵站6座、单井管线26条。
清洗过程中监测排酸口附近空气中硫化氢含量均低于10mg/m3的技术标准,产生的残酸和冲洗管线用水均得到回收,未发生水土污染和安全事故。
a)注水管线防污染清洗技术的研究和推广,成功解决了注水管线化学清洗中存在的环境污染和硫化氢中毒问题,取得了较好的环保效益,保障了安全生产。
b)文南油田注水管网得到了及时、全面清洗,注水井井口水质达标率由清洗前的30%上升到了100%,为提高油田注水开发水平奠定了基础。
c)在清洗工艺流程的改进中,充分利用了各增压注水泵站现有的污水外输装置,具有投资低、操作简便的特点。
为油田生产管理中的油、水井酸化残酸排放,以及其它污水排放等问题提供了借鉴。