油井压裂效果分析

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油井压裂效果分析

【摘要】本文主要从工作实际出发,从动态分析出发,主要从周围一线水井的方案调整,一线油井的变化趋势,优选措施井,从油层特性,剩余油分析优选出该井压裂,达到了增产创收的目的。

【关键词】压裂葡萄花高台子水井

1 基本情况

某井位于萨北开发区纯油区西部,为1981年8月29日投产的一次加密调整井,开采葡萄花和高台子油层层。全井射开砂岩厚度29.2m,有效厚度9.3m,地层系数0.856μm2·m,原始地层压力为11.71 MPa。该井于2009年11月断脱关井,关前正常生产日产液3.5t,日产油1.7t,综合含水51.4%,流压2.03MPa,液面751m,2008年12月测得该井地层压力10.51Mpa,总压差-1.2Mpa,2009年断脱关井至2011年2月累积产油5.8301×104t。周围有两口注水井534井和北036井与该井相连。

从该井开采曲线来看,自投产初期开始含水一直较低,日产液在10t左右,流压在5MPa左右。随着开采时间延长,含水逐渐上升,到2009年断脱关井,含水达到51.3%,而产液量降低到3.5t。

2 低产低效原因分析

该井共射开25个小层,由于75#和76#断层影响,周围注水井只有2口井在葡I5+6~葡I7和高I的小层为其注水,其他层系则是通过地层本身的能量进行开采。从开采曲线上看,自投产初期开始产量一直较低,含水也很低,即便经过多年的开发含水也仅是上升至51.3%,累计产油只有5.8301×104t,平均每米砂岩厚度累积产油量为1997t,平均每米有效厚度累积产油量为6269t。相对同层系的相邻井29井累计产油却达到了14.4659×104t,平均每米砂岩厚度累积产油量为3052t平均每米有效厚度累积产油量为9644t,而两口井的发育状况十分相似,都是受断层影响,注水井点少,存在一定的剩余油。

3 潜力分析

3.1 从压力方面分析

静压资料显示该井静压为10.51Mpa,总压差-1.2Mpa,可见该井受断层影响,注水井点较少,从开采曲线上可以看出目的井自投产初期开始便没有过很高的产量,累计产油量低,加上自2009年断脱后关井了较长时间,地下积攒了部分地层能量,此时可以通过压裂措施对油层进行改造,挖潜剩余油。

3.2 从沉积相带图分析

葡I5+6~葡I7属于三角洲前缘砂体沉积,砂岩3.4m,有效2.2m,为主要产出层,根据以前的断层认识,认为北036、北534井与该井一类连通席状砂分布,砂体发育较好,但是通过井震结合对75#断层进行了再认识后,断层较之前有所延长,导致油水井连通性变差,两口注水井难以向北27井提供地下能量。既然仅仅在水驱中已经无法寻找到有效的注水井,我们通过对聚驱的水井进行查看及分析,发现临井甲井在该层段有注水,但是临井乙井于2010年周期注水关井,所以如果可以将该水井开井转注则可以达到改善压裂效果的目的。

葡II7为枝状三角洲前缘砂体,葡II8-10~葡II10属于枝-坨过渡状三角洲前缘砂体。该沉积单元中葡II7和葡II8-10由于断层遮挡没有水驱井进行注水,发育较差,无开采潜力。而葡II10则发育较好属于大型河道砂中部,砂岩厚度4.4m,有效厚度2.5m,水淹解释为底部高水淹,顶部存在一定的剩余油,考虑使用选择性压裂来措施改造,开采顶部剩余油,该层作为压裂措施潜力层。

高I4+5~高I20是以三角洲外前缘砂体为主,其中高I4+5~高I14+15(1)井段长且砂体发育很差,有效厚度仅为0.8,认为剩余油潜力小。高I14+15(2)该沉积单元为小型坨状砂体,没有水井在这个层上注水,由于缺少地层能量,该层应存在部分剩余油。高I17~高I20发育较差,无开发潜力。高II1+2~高II5+6是以枝-坨过渡状三角洲前缘砂体发育为主,虽然有一定的有效厚度但是属于油水同层,不做压裂措施考虑。

3.3 压裂层位选择

通过分析该井的开采曲线以及砂体发育,通过井震结合后的断层再认识对水井的连通重新进行调整,结合小层的压裂潜力及目前压裂工艺水平,选择3个层段作为压裂层段:葡I5+6~葡I7(2)、葡II7~葡II10和高I13~高I13+14(2),其中葡II7~葡II10为选择性压裂,其余2段为普通压裂,压裂砂岩厚度12.8m,有效厚度7.2m。

4 压裂效果分析

该井于2011年4月进行压裂,压裂后初期地下积攒的这部分能量使得产量有所上升,日增液20t/d,日增油7.8t/d,综合含水61.1%,虽然达到了一定的效果。但是只是相对关井前而言,还需要进行后续水井跟踪调整。

4月18日与三采室结合将一线水井开井注水,4月23日该水井开井转注,配注60m3/ d,实注60 m3/d,目的层位偏1层段注水30 m3/d满配注注水。在聚驱井甲井开井后,措施井的产量5月份有了明显的增加,日产液量由24t上升到了58t,比压裂前增加了55t,日产油量由9.5t上升至21.5t,比压裂前增加了19.8t,见到了非常好的效果。

截止到2011年7月底该井有效期已达4个月以上,累计增油量1854t。按原油价格2929元/t,操作成本533.7元/t,措施费用为21.05万元,累计创造经济

效益:

0.1854万吨×(2929-533.7)元/吨-21.05万元=423.04万元

截止到目前该井日产油仍然保持在21t以上。 5 几点认识

(1)对于断层区内注采关系不完善的低产低效或长关井,可以通过对单独小层进行压裂措施改造,不一定要压裂长井段来保证效果,通过精细地质分析确定主要目的层后对较少层段上措施更有针对性。

(2)充分利用数模建模资料,尤其是断层的解释对于整个断层区的最新解释,对开发具有很重要意义。

(3)不能局限于基本的措施改造手短,多应用各种高新技术,拓展视野,综合治理。

参考文献

[1] 甘云雁,张士诚,刘书杰,齐桃,曹砚锋. 整体压裂井网与裂缝优化设计新方法[J].石油学报,2011(02)

[2] 冯兴武,刘洪涛,李学义,李爱云,王孟江. 泌304区整体压裂裂缝参数优化研究[J].石油天然气学报,2010(04)

[3] 孙庆友,张绍辉,尹洪军,张青条,周洪亮. 复杂裂缝条件下压裂井压力动态分析[J].科学技术与工程,2010(12)

[4] 陈民锋,姜汉桥. 基于油藏—裂缝耦合的低渗油藏水井压裂数值模拟研究[J].钻采工艺,2009(02)

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