注水系统效率分析及下步工作建议
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127 内江科技 2010年第5期
石油地质
注水系统效率分析及下步工作建议
刘明芳 钱 钦
(江苏油田分公司试采二厂)
摘 要 注水系统效率低、能耗高仍然是油田节能降耗的一大难题,本文通过对几个注水系统效率的测算分析,找出提高注水系 统效率的方法。
关键词 注水系统效率 测算分析 节能降耗 工作建议
注水是保持地层压力、提高采油速度和采收率的重要手段。随着 油田开发调整的需要,注水量逐年增加,注水系统出现诸多问题:供 注能力不匹配、管网水力损失大等,造成注水系统效率低,能耗大。 因此,对注水系统进行分析研究,及时掌握存在的问题,采取应对措 施,是降低注水能耗,节约生产成本,提高经济效益的有效手段。 1 分析步骤
注:
Βιβλιοθήκη Baidu
1、本文计算结果是根据SY/T 5265-1996《油田注水地面系统效
率测试和单耗计算方法》而得。
2、由于现场测试设备有限,功率因数cosφ未测,计算时一律取
值为0.85,故测试数据与实际数据有一定的偏差。
作者简介 刘明芳,2005年毕业于西安石油大学石油工程系,江苏油
田试采二厂采油助理工程师。
表2 杨三注水系统测算数据 从表2可以看出,2月份各项数据均达到了行业标准。该机组效率 比我厂2008年的平均水平稍稍偏低,原因是注水水质含沙,致使柱塞 磨损严重、出液阀组关闭不严,而导致注水泵漏失严重,应考虑维修 或更换沉沙罐,同时维修注水泵。管网效率较低的原因一是由于 Y10-6井和Y35井口压力很低,与注水泵出口压差分别为14.3Mpa、 18.1Mpa,因此节流时产生的水力损失很大;二是该系统中泵压较 高,水流速度较快,导致沿程阻力损失较大。 11月份对注水泵维修后,再次测算所得各项数据均低于之前。
远低于我厂平均水平。经过分析,我们认为主要原因是该注水泵排量 与系统注入量不配套的问题,该泵理论排为13.4m3/h,将变频调至最 小30Hz仍有8m3 /h的排量,而系统的总配注量仅为6m3 /h,所以需要通 过回流阀门调节,这就造成管网效率低,同时机组出力不足,本身无 功损耗高,机组效率自然也低。
通过对注水系统效率的两次测算,并对照注水系统考核指标进行 比较分析,找出导致该系统效率低的原因,并制定相应的解决措施, 然后再次测算和分析,以验证措施的正确性,并提出下步工作建议。
表1 注水系统考核指标 2 现场实施
(1)杨三注水系统。该系统有3S175-12.5/25、3S175-12/25注水 泵各一台,2月时有注水井9口,由于油田开发调整, Y3-4井、Y3- 2井先后投注,Y3-3井动态停注,至11月有注水井10口。
(收稿日期:2010-03-22)
表4 卞东注水系统测算数据 3月初对3S100型注水泵进行了大修,并投入使用。在使用了小 泵,即达到供注平衡、不打回流了后,机组效率大幅度提高,因此系 统效率大幅度上升,且达到了行业标准优良水平。目前卞东注水系统 中3S175型泵的配套电机为1989年老电机,建议更换新型节能电机。
3 结论
本文针对各注水系统实际情况,做了原因分析及相应的处理措 施。总结以上经验,提高注水系统效率可从以下几个方面入手。
(收稿日期:2010-03-23)
(接103页)的效果。 (3)水平井采液强度过高,易导致含水上升快,产量递减大。
建议控制合理采液强度,减缓水平井含水上升。
参考文献
[1] 赵翰卿.对储层流动单元研究的认识与建议[J].大庆石油地质与开 发,2001,20(3):8-10
[2] 李介士.水平井钻井完井及增产技术.北京:石油工业出版社, 1992-06
表3 杨三注水系统测算数据分析 分析两次测算数据:从机组看,注水泵输入功率只相差 3.39Kw,然而其输出功率却相差16.87 Kw,说明杨三注水泵机组效 率下降很快。原因是沉砂系统在重建中,目前水质含沙问题未得到解 决,泵总体工况较差。从管网看,其功率损耗虽然减少了2.15Kw, 但效率仍然下降了6.6%,主要是由于油田开发调整后相对增加了一口 注水井,又注水系统中高低压井压差达16.5Mpa,截流时功率损耗较 大,因此管网损耗占注水泵输出功率的比值仍较大。下步工作建议采 取有效措施平衡系统管网压力。 ( 2) 卞 东 注 水 系 统 。 该 系 统 有 3S100-6.7/20-2H、 3 S175- 13.4/20-2H型号的注水泵各一台,注水井5口。 2月运行的是3S175型注水泵,此时系统中各项数据均不合格,且
(1)选择节能高效电机,如卞三系统。 (2)更新改造注水泵:因油田开发调整造成供注能力不平衡 (即注水泵理论排量与系统配注量不平衡), 如杨三的注水泵,应 及时更换;注水泵长期运转出现磨损造成注水泵效率低时,应根据现 场情况对泵进行改造或更换,同时做好日常维护保养,如墩塘的泵经 过改造后,机组效率有了大幅度提高。 (3)安装变频装置:变频不仅能解决供注能力不平衡的问题, 还能实现电机的软启动,延长电机寿命,起泵时能减缓水流对注水管 网的冲击,减少水力损失。现杨三注水泵无变频装置,建议加装。 (4)平衡系统管网压力:低渗透油田注水井的注水压力高低不 一,注水工艺措施不能兼顾所有具体需求,为了满足部分高压井的需 求,被迫将系统管网压力升高,对低压井则需采取节流减压的办法, 从而导致能量损失严重,如杨三注水系统。应利用各种先进工艺技术 对低压井进行吸水剖面调整,对高压井进行降压增注;或采用单井增 压措施;或采取高低压分注。 (5)定期冲洗流程:定期冲洗流程或对结垢严重的进行在线清 洗技术,防止流程内沉积物增加,以减少在管网上的能量损耗。 (6)提高注水水质:既可防止管线腐蚀、结垢,也能减少注入 水对设备的损害,延长设备易损件的寿命,如杨三水质含沙,致使泵 阀、柱塞、盘根等频繁更换,机组效率低。
石油地质
注水系统效率分析及下步工作建议
刘明芳 钱 钦
(江苏油田分公司试采二厂)
摘 要 注水系统效率低、能耗高仍然是油田节能降耗的一大难题,本文通过对几个注水系统效率的测算分析,找出提高注水系 统效率的方法。
关键词 注水系统效率 测算分析 节能降耗 工作建议
注水是保持地层压力、提高采油速度和采收率的重要手段。随着 油田开发调整的需要,注水量逐年增加,注水系统出现诸多问题:供 注能力不匹配、管网水力损失大等,造成注水系统效率低,能耗大。 因此,对注水系统进行分析研究,及时掌握存在的问题,采取应对措 施,是降低注水能耗,节约生产成本,提高经济效益的有效手段。 1 分析步骤
注:
Βιβλιοθήκη Baidu
1、本文计算结果是根据SY/T 5265-1996《油田注水地面系统效
率测试和单耗计算方法》而得。
2、由于现场测试设备有限,功率因数cosφ未测,计算时一律取
值为0.85,故测试数据与实际数据有一定的偏差。
作者简介 刘明芳,2005年毕业于西安石油大学石油工程系,江苏油
田试采二厂采油助理工程师。
表2 杨三注水系统测算数据 从表2可以看出,2月份各项数据均达到了行业标准。该机组效率 比我厂2008年的平均水平稍稍偏低,原因是注水水质含沙,致使柱塞 磨损严重、出液阀组关闭不严,而导致注水泵漏失严重,应考虑维修 或更换沉沙罐,同时维修注水泵。管网效率较低的原因一是由于 Y10-6井和Y35井口压力很低,与注水泵出口压差分别为14.3Mpa、 18.1Mpa,因此节流时产生的水力损失很大;二是该系统中泵压较 高,水流速度较快,导致沿程阻力损失较大。 11月份对注水泵维修后,再次测算所得各项数据均低于之前。
远低于我厂平均水平。经过分析,我们认为主要原因是该注水泵排量 与系统注入量不配套的问题,该泵理论排为13.4m3/h,将变频调至最 小30Hz仍有8m3 /h的排量,而系统的总配注量仅为6m3 /h,所以需要通 过回流阀门调节,这就造成管网效率低,同时机组出力不足,本身无 功损耗高,机组效率自然也低。
通过对注水系统效率的两次测算,并对照注水系统考核指标进行 比较分析,找出导致该系统效率低的原因,并制定相应的解决措施, 然后再次测算和分析,以验证措施的正确性,并提出下步工作建议。
表1 注水系统考核指标 2 现场实施
(1)杨三注水系统。该系统有3S175-12.5/25、3S175-12/25注水 泵各一台,2月时有注水井9口,由于油田开发调整, Y3-4井、Y3- 2井先后投注,Y3-3井动态停注,至11月有注水井10口。
(收稿日期:2010-03-22)
表4 卞东注水系统测算数据 3月初对3S100型注水泵进行了大修,并投入使用。在使用了小 泵,即达到供注平衡、不打回流了后,机组效率大幅度提高,因此系 统效率大幅度上升,且达到了行业标准优良水平。目前卞东注水系统 中3S175型泵的配套电机为1989年老电机,建议更换新型节能电机。
3 结论
本文针对各注水系统实际情况,做了原因分析及相应的处理措 施。总结以上经验,提高注水系统效率可从以下几个方面入手。
(收稿日期:2010-03-23)
(接103页)的效果。 (3)水平井采液强度过高,易导致含水上升快,产量递减大。
建议控制合理采液强度,减缓水平井含水上升。
参考文献
[1] 赵翰卿.对储层流动单元研究的认识与建议[J].大庆石油地质与开 发,2001,20(3):8-10
[2] 李介士.水平井钻井完井及增产技术.北京:石油工业出版社, 1992-06
表3 杨三注水系统测算数据分析 分析两次测算数据:从机组看,注水泵输入功率只相差 3.39Kw,然而其输出功率却相差16.87 Kw,说明杨三注水泵机组效 率下降很快。原因是沉砂系统在重建中,目前水质含沙问题未得到解 决,泵总体工况较差。从管网看,其功率损耗虽然减少了2.15Kw, 但效率仍然下降了6.6%,主要是由于油田开发调整后相对增加了一口 注水井,又注水系统中高低压井压差达16.5Mpa,截流时功率损耗较 大,因此管网损耗占注水泵输出功率的比值仍较大。下步工作建议采 取有效措施平衡系统管网压力。 ( 2) 卞 东 注 水 系 统 。 该 系 统 有 3S100-6.7/20-2H、 3 S175- 13.4/20-2H型号的注水泵各一台,注水井5口。 2月运行的是3S175型注水泵,此时系统中各项数据均不合格,且
(1)选择节能高效电机,如卞三系统。 (2)更新改造注水泵:因油田开发调整造成供注能力不平衡 (即注水泵理论排量与系统配注量不平衡), 如杨三的注水泵,应 及时更换;注水泵长期运转出现磨损造成注水泵效率低时,应根据现 场情况对泵进行改造或更换,同时做好日常维护保养,如墩塘的泵经 过改造后,机组效率有了大幅度提高。 (3)安装变频装置:变频不仅能解决供注能力不平衡的问题, 还能实现电机的软启动,延长电机寿命,起泵时能减缓水流对注水管 网的冲击,减少水力损失。现杨三注水泵无变频装置,建议加装。 (4)平衡系统管网压力:低渗透油田注水井的注水压力高低不 一,注水工艺措施不能兼顾所有具体需求,为了满足部分高压井的需 求,被迫将系统管网压力升高,对低压井则需采取节流减压的办法, 从而导致能量损失严重,如杨三注水系统。应利用各种先进工艺技术 对低压井进行吸水剖面调整,对高压井进行降压增注;或采用单井增 压措施;或采取高低压分注。 (5)定期冲洗流程:定期冲洗流程或对结垢严重的进行在线清 洗技术,防止流程内沉积物增加,以减少在管网上的能量损耗。 (6)提高注水水质:既可防止管线腐蚀、结垢,也能减少注入 水对设备的损害,延长设备易损件的寿命,如杨三水质含沙,致使泵 阀、柱塞、盘根等频繁更换,机组效率低。