煤粉锅炉全烧高炉煤气改造实践
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原有低温过热器进行改动 ,在低 温过热器蛇形管进 口位置割去
约2 0 0m 的面 积 。
4 . 9 锅 炉辅 助 系统改造 范 围
为了配合 2 #锅炉 由煤炉改为全烧高炉煤气 锅炉 ,该项 目
还对所涉及 的辅助系统进行 了相应改造。
4 . 4 燃烧 设备
拆除了原四角布置燃烧器 ,采 用双旋流高炉煤气燃烧 器 ,
管 。高温省煤器采用沸腾式 ,水经加热后引入锅筒 内前 、后侧
达到了改造 要求 :蒸 发量达 到 2 0 0 t / h ,各受热 面运行参 数稳 定 、正 常 ,没有超 温现象 ,锅炉排 烟温度低 于 1 2 0℃。锅炉
过热器蒸 汽参数正常 ,壁温测 点正常 ,一级 、二级减 温水 的 使用量并 没有 比全烧 煤粉情况 下大 幅度增加 ,控制 在设计要
置 ,克服 了煤粉锅炉改 为煤气锅炉后局部 受热 面过多或局部受
热 面不足的问题 ,值得相关人员借鉴。 [ 责任编辑 :许桂霞]
4 . 8 新 增低 压省 煤器
为了提高锅炉效率 ,完 成改进 目标 ,在原锅炉低温空气 预
2 4
4 . 7 低温 空气 预热 器更 动
取消了原低 温空气预热器 3组管箱中的下 面 2 组管箱 ,在
满足燃烧热风需要 的情况下 ,为低压省煤器腾 出空 间。送风机 冷风道直接与原低温空气 预热器风道接通 ,改造后低温空气预
热器减少受热面积约 5 5 2 4 m 。
面 的设计中 ,较好地把握 了锅炉蒸发系统 和蒸汽系统的面积布
洗分配管系统 ,重新设 置给水分配集箱及分配管 ,将省煤器进
( 3 ) 除了完善锅 炉 F S S S 保 护外 ,锅炉还增设 了 1 套 全炉
膛火焰 T V。
水引入旋风分离器进 口的导汽箱 ,使给水的汽 、水得以分离 。
4 . 6 高、低温省煤器改动
为 了弥补煤 粉锅 炉全烧 高 炉煤 气改 造辐 射换热 量减 少 、
分两层布置在 左 、右两侧墙的水冷壁 上。燃烧器负荷要 满足锅
( 1 )高炉煤气 系统 :高炉煤气管道由原有掺烧 2 5 %高炉煤 气母管 D N1 2 0 0改 为 D N1 8 0 0管 道 ( 输 送 总 管 )。2 #锅 炉 D N 1 8 0 0 母管上设水封装置 、手动蝶阀、气动 陕切阀、放散阀等 ; 煤气支管按照规范要求设置了快切保护阀、燃烧调节 阀、放散阀 等 ,以满足高炉煤气燃烧器 8 个喷嘴独立点火调节的需要。
蒸 发受热 面不足 的问题 ,将原 锅炉省 煤器 由非 沸腾式 改为沸
5 改造效果
2 0 1 2年 8 月 ,梅 钢能源 公 司 2 #锅炉 完成 改造 并 投入 使
用 ,运 行 3个月来 ,锅 炉燃烧 稳定 ,高 、低 负荷 运行 正常 ,
腾式 ,同时对运行 已超过 1 0年 的锅炉进行 大修更换 ,在改造 中将锅 炉高 、低温 省煤 器均 作 了更 换 、改动 。新 安装 的高 、 低温省煤 器布置在尾 部竖井 中 ,采用 双级 布置 ,工质 与烟 气 呈逆流 。高 、低温省 煤器均 为错列 布置 ,并 都采用螺 旋鳍 片
水 冷壁高度增加 2 8 0 0 m m。炉膛 内两层燃烧器标 高范 围 ( 高 约5 0 0 0 m m) 内四周敷设 卫燃带 ,以保证锅炉稳定燃烧 。
热器下组管箱位置增加低压省煤器面积约 5 5 6 3 m 。低压省煤
器布置在尾部竖井低温 空气 预热器后 ,采用单级 、顺 列布置 , 工质与烟气呈逆流 ,采用螺旋鳍片管。低压省煤器是一个独立 的换热系统 ,其工作流程是将热力的凝结水 引入低压省煤器吸 收烟气热量 ,加热后进入除氧器系统。在不 同工况下 ,低压省 煤 器在保证一 定流量 的前 提下 ( 即低压 省煤器 内介 质不得 沸
求的范围内。
旋风分 离器 。改进后 ,高温省煤 器增加受 热面积约 3 0 0 0 m 、 低温省煤器增加受热面积约 3 9 0 0 m 。
6 结语
综上所述 ,梅钢 能源公司 2 #锅 炉全烧 高炉煤气改造成 功 的关键在于对高炉煤气燃烧特性有正确的认识 ,在锅炉各受热
( 2 )焦炉煤气 系统 ( 炉前点火系统) :通过母管 、支 管将
炉在 5 0 %~ 1 0 0 %范围内进行调节 , 并 保证蒸汽参 数在合格范
围 。原 四角布置燃烧器水冷壁让管以模式水冷壁直管接通 ,高 炉煤气燃 烧器 两层标 高分别 为 6 0 0 0 m m、8 7 0 0 m m,左 、右 墙每层各布置 2只高炉煤气燃烧器 ,共布置 8只。每只高炉煤 气燃烧器均布置 1 支焦炉煤气枪和 1 支高能点火枪 ,并配置相
腾) ,通过改变工质 出口的温度 或流量来达到降低排 烟温度的
目的 。
4 . 2 延 伸 了下降 管
原有 集中下降管共 4根 , 自标 高 5 9 5 0 mm 以下 随着 水冷 壁 的降低 向下延伸 ,以满足水冷壁供水需要。
4 . 3 减 少过大 的问题 ,对
应 的推 进 器 。
焦炉煤气引到每个高炉煤气燃烧 器处 ,按照煤气点火要求 ,设
置 了快切保护阀 、 燃烧调节 阀、放散 阀等 ,以保证每个高炉煤
气燃烧器实现独立焦炉煤气点火 、助燃等作用 。
4 . 5 锅 简 内部装 置改造
为 了适应沸腾式省煤器 的改变 ,在汽包内部取 消原给水清
约2 0 0m 的面 积 。
4 . 9 锅 炉辅 助 系统改造 范 围
为了配合 2 #锅炉 由煤炉改为全烧高炉煤气 锅炉 ,该项 目
还对所涉及 的辅助系统进行 了相应改造。
4 . 4 燃烧 设备
拆除了原四角布置燃烧器 ,采 用双旋流高炉煤气燃烧 器 ,
管 。高温省煤器采用沸腾式 ,水经加热后引入锅筒 内前 、后侧
达到了改造 要求 :蒸 发量达 到 2 0 0 t / h ,各受热 面运行参 数稳 定 、正 常 ,没有超 温现象 ,锅炉排 烟温度低 于 1 2 0℃。锅炉
过热器蒸 汽参数正常 ,壁温测 点正常 ,一级 、二级减 温水 的 使用量并 没有 比全烧 煤粉情况 下大 幅度增加 ,控制 在设计要
置 ,克服 了煤粉锅炉改 为煤气锅炉后局部 受热 面过多或局部受
热 面不足的问题 ,值得相关人员借鉴。 [ 责任编辑 :许桂霞]
4 . 8 新 增低 压省 煤器
为了提高锅炉效率 ,完 成改进 目标 ,在原锅炉低温空气 预
2 4
4 . 7 低温 空气 预热 器更 动
取消了原低 温空气预热器 3组管箱中的下 面 2 组管箱 ,在
满足燃烧热风需要 的情况下 ,为低压省煤器腾 出空 间。送风机 冷风道直接与原低温空气 预热器风道接通 ,改造后低温空气预
热器减少受热面积约 5 5 2 4 m 。
面 的设计中 ,较好地把握 了锅炉蒸发系统 和蒸汽系统的面积布
洗分配管系统 ,重新设 置给水分配集箱及分配管 ,将省煤器进
( 3 ) 除了完善锅 炉 F S S S 保 护外 ,锅炉还增设 了 1 套 全炉
膛火焰 T V。
水引入旋风分离器进 口的导汽箱 ,使给水的汽 、水得以分离 。
4 . 6 高、低温省煤器改动
为 了弥补煤 粉锅 炉全烧 高 炉煤 气改 造辐 射换热 量减 少 、
分两层布置在 左 、右两侧墙的水冷壁 上。燃烧器负荷要 满足锅
( 1 )高炉煤气 系统 :高炉煤气管道由原有掺烧 2 5 %高炉煤 气母管 D N1 2 0 0改 为 D N1 8 0 0管 道 ( 输 送 总 管 )。2 #锅 炉 D N 1 8 0 0 母管上设水封装置 、手动蝶阀、气动 陕切阀、放散阀等 ; 煤气支管按照规范要求设置了快切保护阀、燃烧调节 阀、放散阀 等 ,以满足高炉煤气燃烧器 8 个喷嘴独立点火调节的需要。
蒸 发受热 面不足 的问题 ,将原 锅炉省 煤器 由非 沸腾式 改为沸
5 改造效果
2 0 1 2年 8 月 ,梅 钢能源 公 司 2 #锅炉 完成 改造 并 投入 使
用 ,运 行 3个月来 ,锅 炉燃烧 稳定 ,高 、低 负荷 运行 正常 ,
腾式 ,同时对运行 已超过 1 0年 的锅炉进行 大修更换 ,在改造 中将锅 炉高 、低温 省煤 器均 作 了更 换 、改动 。新 安装 的高 、 低温省煤 器布置在尾 部竖井 中 ,采用 双级 布置 ,工质 与烟 气 呈逆流 。高 、低温省 煤器均 为错列 布置 ,并 都采用螺 旋鳍 片
水 冷壁高度增加 2 8 0 0 m m。炉膛 内两层燃烧器标 高范 围 ( 高 约5 0 0 0 m m) 内四周敷设 卫燃带 ,以保证锅炉稳定燃烧 。
热器下组管箱位置增加低压省煤器面积约 5 5 6 3 m 。低压省煤
器布置在尾部竖井低温 空气 预热器后 ,采用单级 、顺 列布置 , 工质与烟气呈逆流 ,采用螺旋鳍片管。低压省煤器是一个独立 的换热系统 ,其工作流程是将热力的凝结水 引入低压省煤器吸 收烟气热量 ,加热后进入除氧器系统。在不 同工况下 ,低压省 煤 器在保证一 定流量 的前 提下 ( 即低压 省煤器 内介 质不得 沸
求的范围内。
旋风分 离器 。改进后 ,高温省煤 器增加受 热面积约 3 0 0 0 m 、 低温省煤器增加受热面积约 3 9 0 0 m 。
6 结语
综上所述 ,梅钢 能源公司 2 #锅 炉全烧 高炉煤气改造成 功 的关键在于对高炉煤气燃烧特性有正确的认识 ,在锅炉各受热
( 2 )焦炉煤气 系统 ( 炉前点火系统) :通过母管 、支 管将
炉在 5 0 %~ 1 0 0 %范围内进行调节 , 并 保证蒸汽参 数在合格范
围 。原 四角布置燃烧器水冷壁让管以模式水冷壁直管接通 ,高 炉煤气燃 烧器 两层标 高分别 为 6 0 0 0 m m、8 7 0 0 m m,左 、右 墙每层各布置 2只高炉煤气燃烧器 ,共布置 8只。每只高炉煤 气燃烧器均布置 1 支焦炉煤气枪和 1 支高能点火枪 ,并配置相
腾) ,通过改变工质 出口的温度 或流量来达到降低排 烟温度的
目的 。
4 . 2 延 伸 了下降 管
原有 集中下降管共 4根 , 自标 高 5 9 5 0 mm 以下 随着 水冷 壁 的降低 向下延伸 ,以满足水冷壁供水需要。
4 . 3 减 少过大 的问题 ,对
应 的推 进 器 。
焦炉煤气引到每个高炉煤气燃烧 器处 ,按照煤气点火要求 ,设
置 了快切保护阀 、 燃烧调节 阀、放散 阀等 ,以保证每个高炉煤
气燃烧器实现独立焦炉煤气点火 、助燃等作用 。
4 . 5 锅 简 内部装 置改造
为 了适应沸腾式省煤器 的改变 ,在汽包内部取 消原给水清