浅谈循环流化床锅炉返料易出现的问题

合集下载

循环流化床锅炉返料不稳的原因及调整

循环流化床锅炉返料不稳的原因及调整

循环流化床锅炉返料不稳、不返料的原因分析及调整方法本文介绍CFB锅炉飞灰循环系统在点火过程中循环回料不稳定,对锅炉运行造成影响的原因分析,为锅炉飞回灰循环系统的运行稳定寻找合适的方法和途径。

1系统介绍我公司热电厂有三台220t/h循环流化床锅炉,于2002年建设施工,2003年投入生产运行。

锅炉指标参数、性能概述如下:220t/h循环流化床锅炉系高温高压参数(9.81MPa,540℃)、单汽包、自然循环蒸汽锅炉,采用循环流化床燃烧方式,物料分离采用高温绝热旋风分离,平衡通风。

锅炉主要由四部分组成:燃烧室、高温旋风分离器、自平衡U型密封返料阀和尾部对流烟道。

燃烧室位于锅炉前部,四周和顶棚布置有膜式水冷壁,以保证炉膛气密性。

底部为略有倾斜的水冷布风板,布置有大直径钟罩式风帽。

炉膛上部与前墙垂直布置有四片水冷屏和四片二级过热器,以提高辐射传热。

燃烧室后有两个平行布置的高温绝热旋风分离器,直径φ5160mm,内衬耐磨绝热材料。

密封返料阀位于旋风分离器下部,与燃烧室和分离器相连接,回料采用自平衡方式,流化密封风采用高压风机单独共给。

燃烧室,旋风分离器和密封返料阀构成了物料粒子循环回路,煤与石灰石在燃烧室完成燃烧及脱硫反应。

中国锅炉门户chinaguolu.mobi尾部对流烟道在锅炉后部,烟道上部的四周及顶棚由包墙过热器组成,其内沿烟气流程依次布置有三级过热器和一级过热器,下部烟道内,依次布置有省煤器和卧式空气预热器,—、二次风分开布置。

锅炉采用单段蒸发系统,下降管采用集中与分散相结合的供水方式。

过热蒸汽温度采用二级给水喷水减温调节。

锅炉布置在主厂房DE间隔,炉本体采用紧身封闭方式,8m运转层下按全封闭设计,设有炉顶小间。

锅炉构架采用全钢焊接结构,按7度地震裂度设计。

锅炉采用支吊结合的固定方式,除旋风分离器和空气预热器为支撑结构外,其余均为悬吊结构。

为防止因炉内爆燃引起水冷壁和炉墙的破坏,锅炉设有刚性梁。

锅炉分别将炉膛中心线、旋风分离器中心线、为部烟道中心线设置成膨胀中心,以膨胀中心为原点自由膨胀,在分离器、炉膛、回料阀、尾部烟道的连接处设有非金属膨胀节,以解决热位移密封问题,确保锅炉密封严密。

循环流化床锅炉返料量减少的问题处理及对策

循环流化床锅炉返料量减少的问题处理及对策

循环流化床锅炉返料量减少的问题处理及对策宋 燕( 兖矿鲁南化肥厂 山东滕州 277527)摘要 循环流化床锅炉系统改造后,出现返料风压突然降低以及返料器中基本没有返料的现象,经反复调 整仍无效果。

停车检修后,对返料风机选型、物料分离系统和返料装置进行了细致排查,发现是由于返料器风帽 用错及脱落过多而引起。

最后,对循环流化床锅炉分离返料常见的故障进行了简单分析。

关键词 循环流化床锅炉 返料量减少 风帽脱落D e c r e a se in R e t u r n e d Ch a r g e in Cy c li c F l u i d -B e d B o il e r and C o un t e r m e a s u r eSong Y a n( Yancon Lu 'n a n C h e m i ca l F ert ili zer P l a n t Shandong Tengzhou 277527)Ab s t r ac t The cyc li c f l u i d-b e d b o il er syste m i s m o d i f i e d ,bu t a i r pressure of returned charge s udd e n l y d ro p s ,b as i ca ll y no returned charge ex i sts in the retu rned charge vesse l ,a nd no res u l t i s o b ta i n e d after repeated a d j u st m e n t . After shu t down for m a i n te n a n ce ,a m et i c u l o u s check-up i s done of the re turn ed charge b l ower m o d e l ,m ater i a l se p arat i o n syste m and return ed charge un i t . I t i s found t h at i t i s due to wrong use of the hood of the return ed charge un i t and too much fall o u t . F i n a ll y ,a s i mp l e a n a l ys i s i s done of common tro ub l es in the se p arat i o n of retu rn ed c h arge .K e yw o r d s cyc li c f l u i d-b e d b o il er decrease in return ed charge fa lli n g off hood 改造,新增 2 台罗茨风机( 1 开 1 备) 专供返料风, 原一次风机专供一次风。

循环流化床锅炉返料器堵塞原因及解决方法

循环流化床锅炉返料器堵塞原因及解决方法

循环流化床锅炉返料器堵塞原因及解决方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March循环流化床锅炉返料器堵塞原因及解决方法循环流化床锅炉是目前商业化程度最好的清洁煤燃烧技术,20年来得到了迅速发展,开始广泛应用于工业锅炉,电站锅炉以及废弃物焚烧等。

我国对该技术的研究开始起步较晚,但进步很快。

返料器是循环流化床锅炉的重要组成部分,也是区别于其他锅炉的特征之一,返料器堵塞对循环流化床锅炉的安全,稳定运行具有很大的影响,针对我国对循环流化床锅炉运用时间短,经验不足,有必要对返料器堵塞原因和解决方法分析。

返料器堵塞原因有以下几种1 流化风量控制不足,造成循环物料大量堆积而堵塞。

2 返料装置处的循环灰高温结焦。

3 耐火材料脱落造成返料器不流化而堵塞。

4 返料器流化风帽堵塞。

5 流化风机故障,致使流化风消失。

6 循环物料含碳量过高,在返料装置内二次燃烧。

7 立管上的松动风管堵塞或未开。

处理方法有以下6种1 适当提高流化风压,以保证返料器内的物料始终处在较好的流化状态,但应注意流化风压不宜过高。

2 应当控制返料的温度,在燃用灰分大、灰熔点低的煤种时应尤其注意。

3 在实际运行中返料器中耐火材料的脱落,是返料器事故中比较棘手的问题,它不但能够造成返料器的堵塞,还容易造成返料器外壁及中隔板烧损事故。

要解决这个问题就要从耐火材料的施工、烘烤以及运行的日常维护等各个环节中入手。

4 应保证流化风机的稳定运行,以防止流化风消失和风帽堵塞事故的发生。

5 应尽可能的在炉膛内为煤颗粒的燃烧创建最佳的燃烧环境,以减少循环物料中的含碳量。

6 采取措施疏通松动风管或根据料位的高度开出相应的松动风门。

浅谈循环流化床锅炉返料器系统的故障及处理

浅谈循环流化床锅炉返料器系统的故障及处理

浅谈循环流化床锅炉返料器系统的故障及处理摘要:循环流化床锅炉物料循环系统是煤综合燃烧不可或缺的组成部分,也是循环流化床锅炉的特点之一。

返料器主要由旋风分离器、提升管和返料装置组成。

如果返料装置工作异常,直接影响到锅炉燃烧的稳定性,并影响其长期安全运行。

在此基础上,本文对返料器系统故障原因进行了分析,提出了有效解决问题,使返料系统恢复正常运行,保证锅炉安全长期运行。

关键词:循环流化床;锅炉;返料器故障;解决措施前言循环流化床具有对煤质适应性广的特点,因此,循环流化床具有很高的热效率。

返料器是其物料循环系统的主要组成部分之一,用于将旋风分离出的未分离的煤粒返料炉膛进一步参与燃烧,直至煤粒有效热能完全释放,剩余的飞灰由除尘装置收集排出。

如果返料器返料异常,循环流化床锅炉将无法实现正常物料循环,严重影响锅炉的安全运行。

1返料器的工作过程目前,CFB锅炉给料通道为u型、j型或l型。

u形体下部左右两侧各装有两个调节阀,左侧设有回料阀,开度大。

空气再循环使u型流化床左侧的颗粒处于强烈流化状态;右侧气阀松,开度小。

对于自由风量,只需保证u型流化床右侧颗粒疏松,使u型体右连接腿颗粒柱处于膨胀滑动状态;并且能够保持颗粒柱在材料腿部的稳定高度,不受负载波动的影响。

由于物料腿中致密颗粒柱的压头高于炉中相对稀疏的颗粒柱获得的压头,颗粒易于通过u体左侧自动进入炉中,从而可靠地实现物料循环。

因此,返料器是与锅炉燃烧和正常运行有关的重要部件。

2 返料器故障原因概述2.1分离器内部浇筑料脱落锅炉运行很长时间后,气旋入口、水池和锥形断面的浇注材料容易脱落。

返料受到返料堵缝上的浇注材料下降的影响,影响局部流化空气量的分布,或直接堵塞返料堵缝的出口孔。

当浇注材料下降时,影响较小,对回退装置的参数没有重大影响。

但是,随着浇注材料下降的增加,返料装置的运行状态逐渐恶化,返料平衡也随之打破,返料中断。

停车检查后发现两侧松散,空气室的浇注材料大量脱落,返料信封上的大部分孔被返料的灰堵塞。

循环流化床锅炉返料中的常见问题及对策

循环流化床锅炉返料中的常见问题及对策
, , , ,

,
,

1
.
循 环 流化 床锅 炉返 料 中的常 见 问题 及原 因
,
返料 装置 内 部 结焦 (l ) 燃 烧 室温 度 过 高 设备 在 运 行 时 高 温 分 离 器 的 运 行 温 度和 燃 烧 室 的 温 度 极 为相 近 甚 至 有 时还 会 超 过燃 烧 室 的温 度 一 旦 燃 烧 室 的 温 度 超温 那 么 进人 到 旋 风 分 离器 装 置 的循 环 灰 的温 度很 容 易 会 超 过 灰 的 变 形 温 度 最后 导 致 内部 结 焦 设备 无法 正 常 运转 (2 ) 返 料 系 统漏 风 在 正 常 的 运行 状 态 下 循 环 流 化床 锅 炉返 料 系 统 不 会 漏 风 此 时旋 风 桶 内 的烟 气含 氧 量 较少 循 环 灰在 一 定速 度 下 移 动 停 留在 装 置 内 的 时 间过 短 因 而 无法 产 生 足 够 的 条 件 导致 循 环 风 燃 烧 然 而 在 特殊 情 况 下 如 果 设 备 使 用不 当 或 设 备存 在 漏 洞 就 会 导 致 返 料 系 统漏 风 从 而 引 起循环 灰燃 烧 产生 结焦 1 2 返料 装置 堵 塞 如 果 返 料 装 置 系 统 中有 大 量 的 异物 造 成 装 置 堵 塞 那 么 就 十分 容 易 造 成 返 料 通 路 阻断 一般 造 成 返 料 装置 堵 塞 的 情 况 有 以下 几种 一 是 旋 风 分 离器 的顶 部 浇 注 料 出 现大 面 积 脱 落 浇 注料 脱 落物 进 人料 腿 最 终 导致 通路 被 堵 塞 二 是浇 注 料脱 落 主要 原 因 有施 工 质 量 较 差 烘 炉 日常 保 养 不 当 以及 施 工 人 员在 启 动 锅 炉 时 因 为速 度 过 快 而 导 致浇 注料 受 热 膨胀 不 均 产 生 内部 脱 落 三 是 锅 炉 使 用 的 煤 矿 品 质 较 差 煤 矿 中的 飞 灰含 量 较 大 再加 上 工 作 时 风 量 调 整 不 匹 配 最 终 导 致浇 注料 受到 严 重 磨 损 而 脱 落 使得 返 料 系 统 发 生 堵 塞 1 3 返料 风量 控制 不 好 返 料 风 量 控 制 不 好 可 能 受到 以下 四 个 方 面 的影 响 一 是在 循 环流 化床 锅 炉运 行 过 程 中 返 料 封 门由 于 受 到 振 动 可 能会 自动 关 小 而 运 行 人员 却 没有 及 时 发 现 从 而 产 生 不利 影 响 二是 返 料 风 机突 然 发 生 故 障 导 致 原 本 正 常 的 风 压 或 风 量骤 然 变 低 三 是 风 帽 小 孔 由 于 长 期 受到 浇 注料 小颗 粒 堵 塞 的 影 响 逐 渐变 得 通 风 不 良 最 终 无 法 满足 流化 物 料 所 需 的流 化 风 四 是 风 帽在 长 期 运转 中磨 损 严 重 风 改 变 了 原 本 的流 化 方 向 向上直行 导致 设备 在 返 料过 程 中 出 现故 障 2 循 环 流化 床锅 炉 返 料 中常 见 问题 的解决 对 策 2 1 预 防对 策 做 好 循 环流 化 床 锅 炉 返 料 装 置 系 统 的预 防对 策 是 首 要 前提 在 系 统运 行 中 控 制 返 料 的 风 量和 维 持 锅 炉 内正 常 温 度是 保 证 返 料 装 置 系 统正 常 流化 的重 要 手段 炉 内温 度 过高 会 导 致返 料 的流 动 阻力 加大 返 料 不 畅 最 终 形 成 堵 塞 返 料 风 量 无 论是 过 大还 是 过 小 都 对 返 料 的 运 行 产生 不 利 的影 响 风 量 过 大会 导 致返 料 床 出 现 沟流

循环流化床锅炉常见故障的分析和改进

循环流化床锅炉常见故障的分析和改进

循环流化床锅炉常见故障的分析和改进循环流化床锅炉的燃烧技术已经在我国工业领域得到了全面的推广和普及,但是由于我国对于这方面的技术水平有限,在流化床锅炉的运行过程中经常出现一些故障问题,所以,需要相关工作人员对日常出现的故障进行全面分析,并及时的改进,提升流化床锅炉的可靠性,促进流化床锅炉燃烧技术的不断发展。

关键词:流化床锅炉;常见故障;改进措施1循环流化床锅炉技术特点1.1可燃烧的燃料选择范围广泛循环流化床锅炉技术有一个非常显著的优势特点,其可供于燃烧的燃料样品选择范围十分宽广,对燃料的适用性很高。

在这项技术中,燃料仅仅只占床料的很少一部分,其余均是不能够进行燃烧反应的固体物质。

这些物质保证了床层温度的稳定,使得燃烧物能够更快速地达到着火点,而燃料通过燃烧反应而释放的热量又可以使得床层温度相对稳定,使得对燃料的适应性很广。

1.2燃烧效率高循环流化床锅炉中,由于分离器的存在,大量的颗粒在炉膛及循环回路中循环燃烧,只有较细的颗粒从分离器逃逸成为飞灰,保证了即使粒度很大的颗粒也能够在相对降低的燃烧温度下燃尽。

随烟气逃离分离器的细颗粒形成的锅炉飞灰,其平均粒径一般只有10-30μm左右,与煤粉炉飞灰粒径相当,甚至略低于煤粉炉,保证了循环流化床锅炉对细颗粒燃烧也可以获得与煤粉炉相当的燃烧效率。

其燃烧效率高的主要原因是气-固混合良好,停留时间长。

1.3 环保性能好循环流化床锅炉炉膛内燃烧区温度一般维持在850-920℃,远低于煤粉锅炉,这一温度范围正是脱硫反应效率最高的温度区间,加入1㎜以下的石灰石粉,在钙硫摩尔比为1.5-2.5以及适当的石灰石粒径分布下,就可以在炉内燃烧的同时,实现高达90%的脱硫效率;同时低于燃烧化学当量的一次风从炉膛底部加入,析出的燃料氮不能充分与氧反应生成氮氧化物;二次风从炉膛中部加入,这样使该处的过量空气系数达到20%,燃料氮已轉化为分子氮,在还原区以上形成的氮氧化物机会减少;氮氧化物生成较少,有利于炉内完成脱硫反应,是一种环保性能很好的燃烧技术。

循环流化床锅炉返料器返料异常的分析及处理

循环流化床锅炉返料器返料异常的分析及处理

循环流化床锅炉返料器返料异常的分析及处理摘要:锅炉热控设计是一个重要的过程,尤其是在循环流化床中由于锅炉燃烧及受热的动态积蓄效应导致高温灰分及残炭的循环效率直接影响温度分布的变化,只要保证硫化风的硫化作用,瞬间的燃料中断也不会影响锅炉炉膛灭火,所以炉膛结焦与灭火相对而言,结焦摆放在了第一位。

鉴于此,本文对循环流化床锅炉返料器返料异常的分析及处理进行分析,以供参考。

关键词:循环流化床;锅炉;返料器;返料异常引言循环流化床锅炉的返料系统具有较重要的作用,同时也是非常容易出问题的系统。

通过对风室积灰清理、风帽孔疏通、矮墙修复、脱落处浇注料处理及中心筒更换等工作,2#炉返料系统运行正常。

返料系统运行正常与否,直接影响循环流化床锅炉长周期运行。

因此,在正常运行过程中,应加强对整个返料系统风量、风压、立管、料腿温度和压力的监控。

同时,锅炉检修时,对所有设备结构关键部位认真检查,才是找出并处理引起故障问题的关键,忽视任何细小疏漏,必将导致锅炉停炉检修的严重事故。

1循环流化床锅炉返料器介绍循环流化床锅炉物料循环系统中主要部件之一是返料器,其功能是将被旋风分离器分离下来的未燃烧完全的颗粒,返送回炉膛继续参与燃烧,烟气经分离器出口进入尾部进行换热。

若返料器返料异常,将导致循环硫化床锅炉无法实现物料正常循环,必将使燃料颗粒积聚在旋风分离器及立管内,影响锅炉的安全运行。

2返料不畅原因分析2.1分离器内部浇筑料脱落在锅炉长时间运行后,旋风分离器入口和八卦顶及锥形段浇注料容易脱落。

脱落的浇注料落至返料器风帽上,会覆盖在风帽上部,影响局部流化风量的分布或直接堵塞风帽出风孔,二者均会影响返料流化。

当脱落的浇注料较少时,影响较小,对返料器参数不会造成较大的影响,但随脱落浇注料数量的增多,返料器的工作状态逐渐恶化,打破返料平衡,甚至风帽被压死,返料中断停止。

本次2#炉停车打开检查,发现两侧松动,风室有大量脱落的浇注料,大部分返料风帽孔被返料灰堵塞。

循环流化床锅炉返料中断如何处理

循环流化床锅炉返料中断如何处理

燃料由给煤口进入炉内,而助燃的一次风由炉床底部送入,二次风由二次风口送入。

燃料在炉内呈流化状态燃烧,燃烧产物——烟气携带一部分固体颗粒离开炉膛进入物料分离器。

物料分离器将固体颗粒分离出来,返送到炉内再燃烧,烟气排出进入烟道。

如此反复循环,形成循环流化床锅炉。

摘要:循环流化床锅炉技术是目前迅速发展起来的一项高效、清洁燃烧技术。

结焦就是循环流化床锅炉运行中较为常见的故障,它直接影响到锅炉的安全经济运行。

本文结合循环流化床锅炉的运行特点,根据本人几年来的流化床锅炉调试和运行经验,分析流化床锅炉结焦的主要原因,并对如何预防循环流化床锅炉结焦进行了探讨。

<br> <br> 关键词:循环流化床锅炉结焦原因措施<br><br>概述<br> 大型CFB锅炉是近几年才发展起来的电站锅炉,它的设计、运行都有待不断积累经验去完善,运行中难免出现一些问题。

通过对我国已投产440t/h级大型CFB锅炉的调研发现,相对于常规煤粉炉,CFB锅炉结焦已是一个最为普遍的且是比较严重的问题。

处理不好势必严重影响CFB锅炉的安全经济运行,也影响到CFB锅炉的进一步发展与应用。

因此对循环流化床锅炉结焦原因的分析并提出解决办法,会不断提高大型CFB锅炉稳定运行水平。

<br><br>1、结焦现象及原因<br><br> 循环流化床锅炉在运行时出现结焦的现象主要有:⑴CRT显示床温、床压极不均匀,燃烧极不稳定,相关参数波动大,偏差大。

⑵结焦初期(局部)料层差压下降,结焦严重时,料层差压急剧增加。

⑶氧量快速下降,几乎近于零。

⑷炉膛负压增大,一次风量,风室风压波动大。

⑸负荷、压力、汽温均下降。

⑹排渣不畅,床层排渣管发生堵塞,单个或多个放渣口放不出渣或放渣中有疏松多孔烧结性焦块(局部结焦);⑺观察火焰时,局部或大面积火焰呈现白色。

<br><br>2、结焦原因分析:<br><br> 当床层整体温度低于灰渣变形温度而由于局部超温或低温烧结而引起的结焦称低温结焦,低温焦块是疏松的带有许多嵌入的未烧结颗粒。

循环流化床锅炉返料器返料异常的分析及处理

循环流化床锅炉返料器返料异常的分析及处理

化风 分
风 风,匚
返料流。脱落 注料较少时,青
小,对返料料器
状态

返料 ,至风 压,返料 停。
本次2*炉停
,发现两侧松动,风

脱落 注料,大部分返料风
返料 :
塞。
3.2小风室积灰过多 当锅炉运行一定周期后,由于风帽破损,难免
有细颗粒落入小风


从套管进入风帽,堵塞风
至11000Pa,无法保证流化进行紧急压停炉。
3* 炉
处理,
运行时
较长,决定对2*炉抢修及时恢复开车,对旋风分离 器内脱落浇注料进行 修复,对返料器 风
帽进行 ,对

、矮墙损等
由于
处理, 处理不
,

料 运行 为:返料器料腿上部左右两侧压
力为0.27Pa、-560Pa,料腿下部左右两侧压力为
240 Pa #80 Pa,返料风量为1 100m3/h,返料不畅无 法维持运行,进行停炉检查处理。
可能 回料阀的自
平衡,造成回料不畅。本
东西两侧旋风
分离

歪斜,并 旋风 角
! 梁支撑脱落,中心筒下段尺寸由 2 000 mm,变为
0=2400mm、" = 1 300 mm的椭圆形,并从返料器运
行压力看发生大幅 。
3.4分离器
脱落或矮墙损坏
返料器舌
脱落或矮


料器特性变化,引起返料
至返料不畅
或中断%2&。
运行负荷维持82%左右。
因3*炉全面进入大修状态,决定3*炉抢修恢 复短暂运行,停2*炉处理o9月23日,3*锅炉抢修 结束投入运行,对2*炉加负荷进一步确认原因,将 2*炉负荷增加至90%时,返料器料腿上部左侧压

浅谈循环流化床锅炉返料易出现的问题

浅谈循环流化床锅炉返料易出现的问题

3放 灰门 :
4 挡板 :
5 :
消 失 , 灰 管 只 能放 下 一 点灰 时 , 实际 上 放 不下 来 , 放 ( 只是 23 返 料器在 运行 过程 中易出现 的 问题 . 灰 管 中 的存 灰 给人 造 成 一种 假 象 ) 时 1 0 是旋 风 筒 喇 此 0% 231 在试 运初 期投入 返料 造 成床温 急剧 下 降 ,其 原 .. 叭 口聚灰 了。 发 现旋 风 筒聚灰 放 不下 来 时 , 立 即压 火停 因 有 : 应 炉 , 则造 成返 料器 结 焦 , 大事 故。 否 扩 ① 投入 二级返 料 后 , 时有 大量 温度 比较 低 的物 料返 瞬 旋 风 筒 聚灰 的原 因有 : a没 有定 期放 循 环灰 ,盲 目的 回床体 。 提 高 炉 膛 压 差 , 循 环 回路 中灰 量增 大 , 有特 殊 情 况 达 使 遇 ② 流化 床 料层 薄 蓄热量 少 。在后 来 的试 运过 程 中 , 采 到 了旋 风返 料 承 载 的极 限 。b煤质 低 劣 , 份 大有 可 能造 取 了下列 步 骤 投 入返 料 系 统 : 火前 , 返 料 器 中 放 入 一 灰 点 在 成 旋 风筒 聚灰 。C料层 过 薄或 断煤 后 , 整不 及 时 , 次风 定 高度 的物 料 封 堵返 料 器 , 止烟 气 短 路 , 始 启 动 返 料 调 一 防 开 量 大 , 透 能力 强 , 成床 料 中细灰 瞬 时大 量抽走 。d立 管 器 , 冲返 料 , 温达 到 6 0 ~7 0C、 室风 压 接 近正 穿 造 脉 床 5℃ 0o 风 内径 预制 尺 寸不 符和 设计 图 纸要 求。 常值 1 p K a后 , 取脉 冲返 料 的 方式 , 断投 入 。在 返 料 1 采 间 旋 风 筒聚 灰 的处 理 : 炉 压 火 后应 及 时 处理 , 能 等 引 起床 温 快速 上升 时 , 及 a / 大 风 量抑 制 , 节 返 料 风 锅 不 要 -J ,1 j] - 调 炉子 完全冷 却 下来 。 否则 , 停炉压 火 的瞬间 , 在 很有 可能 将 到 适 当位 置 , 立 自动返 料。 建

循环流化床锅炉异常返料及预防措施

循环流化床锅炉异常返料及预防措施

循环流化床锅炉异常返料及预防措施发表时间:2018-12-03T15:55:59.610Z 来源:《防护工程》2018年第24期作者:秦勇[导读] 目前,大型CFB(循环流化床)锅炉燃烧技术的应用得到快速发展,本文结合我厂(赤峰热电厂)2台440t/hCFB锅炉的投产以来,就设备稳定运行暴露的一些问题进行探讨。

秦勇赤峰热电厂有限责任公司内蒙古赤峰 024000摘要:目前,大型CFB(循环流化床)锅炉燃烧技术的应用得到快速发展,本文结合我厂(赤峰热电厂)2台440t/hCFB锅炉的投产以来,就设备稳定运行暴露的一些问题进行探讨。

关键词:CFB锅炉燃烧床温床温变化率床压返料器一、前言赤峰热电厂440t/hCFB锅炉采用超高压参数中间再热设计。

该锅炉主要由炉膛、汽冷旋风分离器、自平衡“U”形返料器和尾部对流烟道组成。

此返料器出口采用了一分为二的结构,返料器用风由3台罗茨风机供给,每台出力50%,两用一备。

在机组调试期间及运行初期多次出现返料不畅,多发生燃烧劣质褐煤,床压高时发生间歇性返料的问题,特别机组带三分之二负荷时,极易发生返料器间歇性返料,所以在此负荷下需要快速升降负荷。

二、循环流化床锅炉总体结构我公司的两台440T/H循环流化床锅炉是由哈尔滨锅炉厂生产的,主要由燃烧系统、气固分离循环系统、对流烟道三部分组成。

其中燃烧系统包括:风室、布风板、燃烧室、炉膛、给煤系统等几部分;气固分离循环系统包括高温绝热分离器、双路自平衡“U”形回料阀两部分;对流烟道布置:过热器、再热器、省煤器、空气预热器。

三、循环流化床锅炉燃烧及传热特性循环流化床锅炉属低温燃烧。

燃料由炉后给煤系统送入炉膛,送风设有一次风和二次风,一次风由布风板下部送入燃烧室,主要保证料层流化;二次风送到上下环形风箱,在由环风箱上引出30个二次风风口,分上中下三层,上层15个、中层9个、下层6个将二次风送入燃烧室,主要是增加燃烧室的氧量保证燃料燃烬;物料在一定的流化风速作用下,发生剧烈扰动,部分固体颗料在高速气流的携带下离开燃烧室下部密相区进入炉膛上部,其中较大颗料因重力作用沿炉膛内壁向下流动,形成炉膛的内循环回路,一些较小颗料随烟气飞出炉膛进入分离器,炉膛内形成了气固两个流向,进入分离器的烟气经过固气分离,被分离下来的颗料沿分离器下部的返料装置送回到燃烧室,经过分离的烟气通过对流烟道内的受热面吸热后,离开锅炉。

浅淡循环流化床锅炉返料装置的运行与调节

浅淡循环流化床锅炉返料装置的运行与调节

浅淡循环流化床锅炉返料装置的运行与调节浅淡循环流化床锅炉返料装置的运行与调节摘要:根据氯碱生产企业对热负荷调节的特点及要求,分析循环流化床锅炉返料系统的原理及在锅炉运行中的常见故障,并提出相应的解决方法。

关键词:氯碱循环流化床锅炉返料系统一、氯碱生产企业对热负荷的要求氯碱生产系统中,VCM转化及精馏、蒸发及固碱、供料回收、聚合、干燥、溴化锂机组等都需由锅炉房提供热负荷。

由于氯碱生产系统较大,季节的不同及产能的变化,总的热负荷常常处于波动的状态,导致锅炉在运行过程中要经常调节,以适应整个氯碱生产系统对热负荷的需要。

根据我公司生产系统总热负荷的需要,配置3台40t/h循环流化床锅炉。

主要参数如下表:二、返料系统在循环流化床锅炉运行中的作用1.返料在循环流化床锅炉运行中的作用循环流化床锅炉与链条炉、煤粉炉、旋风炉等类型的锅炉不同,其主要特点是具有一套飞灰再燃烧系统,即循环燃烧系统。

物料在循环流化床锅炉燃烧系统中正常循环是锅炉安全、可控运行的前提。

返料装置正是其循环燃烧系统中的一个重要部件,对锅炉燃烧效率和运行调节起到关键作用,其工作的可靠性对循环流化床锅炉的正常运行至关重要。

1.1利用返料系统,使从锅炉炉膛出去的未燃尽的和大粒径高温物料被旋风分离器收集并通过料腿和返料装置稳定地送回压力较高的炉膛内,并且确保炉内高压侧的气体尽量少的反窜入旋风分离器内。

1.2当正常燃烧时返料异常或者不返料,就会造成床温不稳定,负荷不稳定,料层差压波动大,甚至会造成灭火和结焦事故。

1.3未完全反应的脱硫剂伴随灰和少量未燃烬燃料颗粒被旋风分离器收集,在返料器的作用下重新回到炉膛,提高脱硫剂的利用率。

2.返料装置该循环流化床锅炉采用U型返料装置,由料腿、隔板、挡板、风帽、风室、回料管等组成。

高温绝热旋风分离器分离下来的高温物料,在重力作用下循环物料在料腿内堆积成一定高的柱体,和返料装置溢流口形成高度差,因重力而产生的压差克服了料腿上部与燃烧室的气压差和返料装置的阻力,这样物料返回炉膛就有了动力源。

循环流化床锅炉返料中断的原因分析及解决

循环流化床锅炉返料中断的原因分析及解决

循环流化床锅炉返料中断的原因分析及解决肖琪(无锡华光环保能源集团股份有限公司,江苏无锡214028)摘要:本文针对某循环流化床锅炉运行时出现的返料中断进行了原因分析,并给出了解决方法。

关键词:循环流化床锅炉;返料;布风装置1.背景介绍某能源股份有限公司原有我公司制造的260t/h高温高压循环流化床锅炉(X-MX2型),由于生产需要以及国家最新环保排放要求,该用户对锅炉进行了低氮改造。

此次改造维持原锅炉主要技术参数不变,对锅炉炉膛布风板、二次风、返料装置和分离器进口结构进行改造。

通过改变一二次风配比、降低炉内过量空气系数、提高分离器分离效率等措施,以期达到降低原始NOx排放量的目的。

锅炉改造完成后即投入运行,然而运行过程中经常发生返料中断,具体体现为炉室差压降为零,床温大幅升高,锅炉被迫停炉或降负荷运行,严重影响经济效益。

据用户反映,锅炉改造前从未出现过如此情况。

2.锅炉改造结构介绍为了找到返料中断的原因,现将此次锅炉改造的结构给予详细介绍。

2.1炉膛水冷壁原炉膛设计截面尺寸8770mm x6610mm 维持不变。

2.2高效蜗壳式旋风分离器炉膛出口并列布置两个绝热旋风分离器,分离器直径*4800mm,用610mm钢板作为旋风分离器的外壳,并采用蜗壳进口的方式形成结构独特的旋风分离器。

本次锅炉改造,对炉膛出口(分离器进口)处内侧面局部浇筑料进行了重新浇筑,将原进口烟道适当缩小,以提高分离器进口烟气流速。

通过增加流速的措施提高分离效率,增加炉内循环灰量,以利于降低床温和减少NOx的生成。

原分离器进口尺寸4500mm x1490mm,烟气流速24.4H1/S;改造后的分离器进口尺寸为4500mm x1250mm,烟气流速29m/s o2.3燃烧设备改造前,布风板的横断面为8770mm x3440mm,布置有996只风帽。

一次风通过这些风帽均匀进入炉膛,流化床料。

风帽采用耐磨耐高温铸钢,风帽横向、纵向节距分别为160mm、175mm。

循环流化床锅炉返料器异常原因研究

循环流化床锅炉返料器异常原因研究

循环流化床锅炉返料器异常原因研究摘要:某电厂循环流化床锅炉返料器流化异常引起锅炉结焦,机组被迫停机,经现场检查分析,锅炉结焦原因为返料异常后主床料减少给煤偏多形成的局部高温现象,返料异常原因为分离器、返料器局部修补的耐火砖或浇注料脱落,现场发现返料器内也出现结焦现象,经分析原因为分离器分离效率不一致,料位高的一侧流化风量低、返料中断造成的。

针对原因提出了意见和防范措施。

关键词:流化床锅炉;返料器;流化异常;原因分析0前言近年来由于流化床锅炉经常出现因返料器异常造成机组被迫停机事故的发生,究其原因,主要由于流化床锅炉长时间运行或资金原因,未及时进行大修,或浇筑料大面积脱落修复后未按要求进行烘炉工作,造成旋风分离器内浇筑料或浇筑砖再次发生脱落,返料器流化异常,锅炉床料结焦严重,机组被迫停机事故的发生。

文章[1]介绍了循环流化床锅炉返料器返料的几种原因,文章[2]说明了返料器结焦的几种原因,循环灰含碳量高,循环灰量少等原因。

文章[3]介绍了各类返料器的原理,文章[4]举例说明了由于两侧分离器分离效率不同导致的返料中止,文章[5]介绍了由于设计和运行原因造成的返料堵塞案例。

1系统介绍及事件经过某电厂2×135MW机组锅炉采用国外引进循环流化床技术,单锅筒、自然循环,循环物料分离采用高温绝热分离器。

锅炉共布置有四个给煤口,全部布置于炉后。

两个排渣口布置在炉膛前水冷壁下部,分别对应两台滚筒式冷渣器。

返料器共配备有三台高压头的流化风机,每台风机出力为50%,正常运行时,其中两台运行、一台备用。

风机为定容式。

配备两台离心式一次风机、两台离心式送风机和两台离心式引风机。

锅炉主要由炉膛,两个高温绝热分离器、自平衡“U”形回料阀和尾部对流烟道组成。

采用水冷布风板,大直径钟罩式风帽。

锅炉采用两个内径为8.08米的高温绝热分离器,布置在燃烧室与尾部对流烟道之间,外壳由钢板制造,内衬绝热材料及耐磨耐火材料,分离器上部为圆筒形,下部为锥形。

循环流化床锅炉U型返料器异常的原因分析

循环流化床锅炉U型返料器异常的原因分析

循环流化床锅炉U型返料器异常的原因分析浙江新安化工股份有限公司乐绍民杭州杭锅工业锅炉有限公司焦学克摘要循环流化床锅炉的物料循环系统对锅炉的安全稳定和经济运行起着决定性的作用。

返料器返料异常是制约循环流化床锅炉实现长周期运行的关键问题。

本文着重分析了循环流化床锅炉U型返料器返料异常对锅炉运行造成影响的原因,并结合实例,为锅炉灰循环系统的稳定运行寻找合适的方法和途径。

关键词循环流化床锅炉;返料器;返料异常;物料循环循环流化床锅炉返料器位于分离器与炉膛之间,是循环流化床锅炉的关键设备之一。

返料器是关系到锅炉燃烧、物料循环和负荷调节的重要部件。

其功能为:(1)把炉膛高压区与分离器低压区隔开,防止烟气从高压区流向低压区,以免影响分离器分离效率;(2)把分离器分离下来的灰料由低压区输送至高压区炉膛。

目前,国内外循环流化床锅炉的返料器无论是U、J或L型,其回料通道都是一个U型体,返料采用自平衡方式。

U型体下部配有两个风室,左侧为返料风室,需要的风量大,必须使U型体流化床左侧的颗粒处于强烈流化状态;而右侧风室为松动风室,需要的风量小,其风量只要保证U型体内流化床右侧的颗粒松动即可。

这样可使U型体右侧接料腿的颗粒柱处于充气滑移状态,而且使料腿中能保持稳定高度的颗粒柱不受负荷波动影响。

由于料腿中密相颗粒柱所具有的压头比炉膛内膨胀度高的相对稀疏颗粒柱所产生的压头要高,因此很容易造成颗粒自动地穿过U型体左侧进入炉膛,实现可靠的物料循环。

良好的回料器能保证物料正常通过,并可随运行的变化进行必要的调整。

但目前不少循环流化床锅炉的回料系统运行不正常,回料不畅通甚至堵塞;有的锅炉两台分离器回灰温差很大,甚至达数百度。

返料器工作不正常,就不能建立正常的物料循环,降低了循环流化床锅炉的循环倍率,直接影响炉内燃烧和换热。

1返料器系统工作原理介绍如图1所示,U型返料器主要由返料阀本体、回料立管、返料腿和返料风机组成。

U型阀属于自平衡阀,即流出量与进入量自动调节,阀本身调节流量的功能较弱,其重要作用之一是回料密封。

浅谈循环流化床锅炉返料易出现的问题

浅谈循环流化床锅炉返料易出现的问题

循环流化床燃烧作为一种新型的洁净、高效燃烧方式,最基本的特点是大量固体颗粒在燃烧室、分离机构和回送装置所组成的固体颗粒循环回路中循环再燃烧。

固体物料回送装置是循环流化床锅炉的关键部位,直接影响锅炉安全稳定运行,返料器正常工作是实现物料器循环的关键,因此循环灰量的多少决定锅炉带负荷的能力。

一旦返料器运行异常,会影响锅炉经济安全运行。

新乐循环流化床锅炉一级返料自动投入,二级返料根据锅炉负荷、床温确定投入量。

二、运行中返料易出现的问题:1、旋风筒聚灰旋风筒聚灰是由于循环灰量成倍增加,不能稳定的通过旋风筒喇叭口处,在此搭桥聚积,监盘时发现炉膛差压消失,放灰管只能放下一点灰时,(实际上放不下来,只是灰管中的存灰给人造成一种假象)此时100%是旋风筒喇叭口聚灰了。

发现旋风筒聚灰放不下来时,应立即压火停炉,否则造成返料器结焦,扩大事故。

旋风筒聚灰的原因有:a没有定期放循环灰,盲目的提高炉膛压差,使循环回路中循环灰量增大,遇有特殊情况达到了旋风返料承载的极限。

b煤质低劣,灰份大有可能造成旋风筒聚灰。

c料层过薄或短煤后,调整不及时,一次风量大,穿透能力强,造成床料中细灰瞬时大量抽走。

d立管内径预制尺寸不符和设计图纸要求。

旋风筒聚灰的处理:锅炉压火后应及时处理,不能等炉子完全冷却下来。

否则,在停炉压火的瞬间,很有可能将细煤粉抽入旋风筒,造成旋风筒结焦,更加难以清除。

疏通时要注意安全,戴好石棉手套,决不允许用打开返料器入孔门任其塌灰的方法处理,很容易造成人员烧伤的事故。

2、返料的结构和工作原理1在新乐循环流化床锅炉试运初期曾出现过二级返料难以投入,曾经一度终止投运二级返料,通过多次的摸索最终解决了这一问题。

首先介绍一下返料器的结构。

返料器的结构如图示。

U型返料器是非机械阀的一种,在阀的底部布置有一定数量的风帽,阀体由隔板和挡板分成三部分。

隔板的左侧与立管连通,右侧为上升段,它实际上是一个小的流化床,并且起着灰封的作用。

谈循环流化床锅炉的返料中止故障

谈循环流化床锅炉的返料中止故障

谈循环流化床锅炉的返料中止故障谈循环流化床锅炉的返料中止故障谈循环流化床锅炉的返料中止故障循环流化床锅炉的物料循环系统对锅炉的安全、稳定和经济运行起着决定性的作用。

返料悬浮是制约循环流化床锅炉长期运行的关键问题作人员必须监视控制好返料器的稳定运行。

一、前言循环流化床燃烧是一种新型清洁高效的燃烧方式,其特点是大量固体颗粒在由燃烧室、分离机构和回流装置组成的固体颗粒循环回路中循环再燃。

固体返料装置是循环流化床锅炉的关键部件,直接影响锅炉的安全稳定运行。

回料机的正常运行是实现物料循环的关键;为了达到额定出力,锅炉必须确保炉膛稀相区的物料平衡。

因此,循环灰量决定了锅炉的负荷能力。

一旦回料机运行异常,如堵灰、结焦等,只能停炉压火处理,影响循环流化床锅炉炉长周期连续安全运行。

\2回程给料机的结构回送装置必须保证产生足够的压差来克服负压差,既起到气体的密封作用,又能将固体颗粒送回床层。

我厂循环流化床锅炉为中科热物理研究所与济南锅炉厂联合开发的75t/h次高压循环流化床锅炉。

设计为两级高温分离,第一级为惯性分离;第二级为旋风分离,回送装置为u型回料阀。

u型回料阀结构如图1所显示:j+s)?%[/s*fuV型阀是一种非机械阀门。

阀门底部设有一定数量的气帽,阀体由膜片组成和挡板分成三部分。

隔板的右侧与立管连通,左侧为上升段,两侧之间一长方形孔口使物料通过,它实际上是一个小流化床,并起着灰封的作用。

回料风由下部风室通过流化风帽进入阀体内。

这种阀主要是将固体颗料从低压处送到高压处,而对固体颗粒流量的调节作用很小,阀和立管依据自身的压力平衡自动地平衡固体颗粒的流量,当空气作用于颗粒上的作用力大于弯段阻力时,颗粒就开始流动。

图1 U型回流阀的结构2m\1.挡板2回油口3立管2c-]h+c\四点三(1)隔膜5罩6回风室、运行控制最佳循环倍率3h$p1~,`$}!n1s'r%\\$u物料循环倍率是循环流化床锅炉独有的概念,它是由物料分离器捕捉下来且返送回炉内的物料量与给进的燃煤量之比,它直接影响锅炉的燃烧和传热,影响它的主要因素包括:一次风量:一次风量大小,将直接影响物料回送量。

循环流化床锅炉返料器故障分析及处理

循环流化床锅炉返料器故障分析及处理

循环流化床锅炉返料器故障分析及处理摘要:通过对黄陵矿业煤矸石发电有限公司2X300MW电厂的安装及试运行以来的跟踪,来分析循环流化床锅炉返料器的处理方法。

关键词:返料器故障;处理方法目前,某发电公司新建的DG-1058/17.5-II1亚临界中间再热自然循环汽包炉,在国内300MW机组中占有相当大的市场份额,但该锅炉的返料器故障一直未能得到有效的解决,直接影响着机组的安全长周期运行。

经过市场调研,认为该型号的锅炉返料器异常,在机组运行条件下具有一定的普遍性,通过对故障原因的具体分析,提出以下方法及建议。

1.故障现象此返料器阀体故障如1所示,该厂于2016年进入机组168小时,锅炉浇注料施工为河北某浇注料工程有限公司,该工程经过立模、浇注、烘炉、排湿等工序后,进入试运期阶段,胜利通过168小时,移交建设单位。

1#锅炉于2016年某月出现了如图1所示的情况,经分析认为造成该故障的原因是返料器内部耐磨浇注料裂缝或脱落,使高达1000度返料料流进入保温层将保温层碳化、掏空,岩着返料器外护钢板形成回路,导致返料器外护钢板烧红、碳化。

(图1)(图2)2.现场调查分析经市场调查认为,该型锅炉耐火浇注料损坏存在以下的情况:裂缝:是耐火浇注料防磨层最易出现的损坏形式,是由于浇注料的质量问题,施工时未考虑到扒钉和返料器外管的热膨胀,浇注料表面抹的太光,膨胀间隙不够或操作冷却不均匀造成。

脱落:因为返料风床层堵塞,风压分布不均,形成过堂风,浇注料保护层受热不均,造成脱落。

初次出现裂纹时,受高温料流的浸入,裂纹两侧的温度高,由于温差应力作用的结果,加之焊接工艺的问题,导致一块块的脱落,造成炉膛、返料风帽堵塞。

烧碳化:回料阀体中,耐磨浇注料受高温、沙水状料流的冲刷,随着运行周期的提高,料流岩着小裂纹,浸入浇注料的保温层,碳化、冲刷扒钉、回料阀体,使返料器内的浇注料成片脱落或使回料阀阀体出现孔洞,烧红的返料料流喷出,形成不安全事故。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

形成烟气旁路,一般停止返料风,对返料器进行加堵,重建物料分离循环之后再投入反料风,使返料器恢复工作。)
e返料器积料过多,投料后引起床温突降或细煤着火,床温飞升,一般在投入时返料器采用间断式投入,直到灰温接近床温时,再投入。"
f阻力过大,返料器不能工作,一般通过提高返料风总风压解决。
为什么流化床锅炉不返料就烧不起流量?
循环流化床燃烧作为一种新型的洁净、高效燃烧方式,最基本的特点是大量固体颗粒在燃烧室、分离机构和回送装置所组成的固体颗粒循环回路中循环再燃烧。固体物料回送装置是循环流化床锅炉的关键部位,直接影响锅炉安全稳定运行,返料器正常工作是实现物料器循环的关键,因此循环灰量的多少决定锅炉带负荷的能力。一旦返料器运行异常,会影响锅炉经济安全运行。新乐循环流化床锅炉一级返料自动投入,二级返料根据锅炉负荷、床温确定投入量。
通过物料循环系统性能试验进行测定。
试验目的:确定最小启动风量、风量与返料量的关系。
试验方法:
之一:在回料阀的立管上设一个供试验用的加灰漏斗。试验时,将0~lmm的细灰由此处加入,主床不运行,只开启返料风,然后记录风量与返料量,最后,通过实验以确定最小返料流化风量
之二:通过冷态试验以确定临界流化风量的方法进行:即将床料填加至一个高度,增加一次风量,初始阶段随着一次风量增加,床压逐渐增大,当风量超过某一数值时,继续增大一次风量,床压将不再增加,该风量值即为临界流化风量。另外,也可用逐渐降低一次风量方法,测出临界流化风量。记录风量和床压值,绘制一次风量与床压的关系曲线。此时做的流化风量一般都比较偏大,也可以根据经验,逐渐增加风量到一定值,用工具来实验流化的程度。然后在用递减或递增的方法来实验最小返料流化风量。
1:松动风手动调节挡板 2:流化风手动调节挡板 3:放灰门 4:挡板
5:隔板 6:风帽 7:立管
3、返料器在运行过程中易出现的问题:
在试运初期投入返料造成床温急剧下降,其原因有:(1)投入二级返料后,瞬时有大量温度比较低的物料返回床体。(2)流化床料层薄蓄热量少。在后来的试运过程中,采取了下列步骤投入返料系统:点火前,在返料器中放入一定高度的物料封堵返料器,防止烟气短路,开始启动返料器,脉冲返料,床温达到650℃~700℃、风室风压接近正常值11Kpa后,采取脉冲返料的方式,间断投入。在返料引起床温快速上升时,要及时加大风量抑制,调节返料风到适当位置,建立自动返料。
(5)回料系统发生故障,如保温塌落。1 z1 {: ?% h5 ~0 N( O5 Q) ]0 }
遇到这些现象都会造成回料阀的堵塞,处理方法是:首先对堵灰侧放灰,放灰不能太多,否则会造成二次燃烧,然后查找原因。
返料器结焦
返料器内二次燃烧和结焦现象:一般通过控制炉膛燃烧温度的方式解决或对立管进行冷却,降低灰温。循环灰是炉膛的热载体,具有很强的流动性,但是当返料温度达到灰的熔点时,就产生结焦现象。
这是因为循环流化床锅炉的一种特性,返料是载热体,如果不投返料的话载热体就没有了,外循环也就建立不起来,如果载热体没有了床温会上升而炉膛中部温度和炉膛出口温度是很低的,这是因为流化床在燃烧的过程中,燃料在密相区内释放出热量,而带走热量只能水冷壁吸收一小部分,靠烟气携带一部分:返料带走很大一部分,如果返料不投入这部分热量就带不到稀相区了,炉膛中部温度和出口温度也会降低所以流量也带不起来了。
返料器堵塞也是常出现的一个问题,它的根本原因是由于通风量不足,造成循环物料大量堆积在返料器,影响通风量不足的原因主要有以下几条:
(1)误关返料风。
(2)一次风量过小,流化风压不足。 t, s9 d6 N& R& X w% m
(3)风帽小孔被灰渣堵塞,造成通风不良。
(4)风帽被磨损,风向上运行,破坏了正常的流化工况。
二、运行中返料易出现的问题:
1、旋风筒聚灰
旋风筒聚灰是由于循环灰量成倍增加,不能稳定的通过旋风筒喇叭口处,在此搭桥聚积,监盘时发现炉膛差压消失,放灰管只能放下一点灰时,(实际上放不下来,只是灰管中的存灰给人造成一种假象)此时100%是旋风筒喇叭口聚灰了。发现旋风筒聚灰放不下来时,应立即压火停炉,否则造成返料器结焦,扩大事故。
没有返料的话,床上料层太薄,势必大大减弱密相区的换热,要知道密相区因物料浓度高、且物料与受热面直接接触,换热强度远大于稀相区和对流区。 如不返料,物料浓度低、且料层薄,密相区换热非常低。
有返料稀相区浓度增加,换热增强,二是可以降低床温,不然床温很难控制。
没有返料无法构建正常的外循环,床料变薄,稀相区密度降低。导致锅炉受热面吸收的热量下降,当然带不上负荷了。
旋风筒聚灰的原因有:a没有定期放循环灰,盲目的提高炉膛压差,使循环回路中循环灰量增大,遇有特殊情况达到了旋风返料承载的极限。b煤质低劣,灰份大有可能造成旋风筒聚灰。c料层过薄或短煤后,调整不及时,一次风量大,穿透能力强,造成床料中细灰瞬时大量抽走。d立管内径预制尺寸不符和设计图纸要求。
旋风筒聚灰的处理:锅炉压火后应及时处理,不能等炉子完全冷却下来。否则,在停炉压火的瞬间,很有可能将细煤粉抽入旋风筒,造成旋风筒结焦,更加难以清除。疏通时要注意安全,戴好石棉手套,决不允许用打开返料器入孔门任构和工作原理1
在新乐循环流化床锅炉试运初期曾出现过二级返料难以投入,曾经一度终止投运二级返料,通过多次的摸索最终解决了这一问题。首先介绍一下返料器的结构。返料器的结构如图示。
U型返料器是非机械阀的一种,在阀的底部布置有一定数量的风帽,阀体由隔板和挡板分成三部分。隔板的左侧与立管连通,右侧为上升段,它实际上是一个小的流化床,并且起着灰封的作用。它的工作原理是:从旋分离器下来的物料落在如图6所示的风帽上,从底部接入的风从风帽窜出使物料形成流化状态(图2所示管道),通过从侧面接入的风(图1所示管道)使物料松动,阀和立管根据自身的压力平衡自动的平衡固体颗粒的流量,当立管与回料点的压差大于零时,物料被送入床体,在返料器出现故障时,物料从放灰管中排出(图3所示管道)。
相关文档
最新文档