测量仪表自动化实验报告
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实验三系统综合实验
1、熟悉装置操作
1)运行程序
开始——所有程序——自动控制原理——过程控制系统PID
2)出水,进水;
3)液位显示;
4)控制器;
PV,SV,MV显示;手自动切换;正反作用选择;PID参数调整;
5)执行器气开、气关选择;
6)图形显示
PV、SV、MV显示曲线,可进行颜色修改
7)图形存储;
右键,导出简化图形
2、执行器气开气关选择和控制器正反作用选择;
要求液体不溢出。应该选气开,反作用。
3、装置运行
1)出水阀开在50%;
2)控制器手动操作,调节MV信号,手动将液位调在40%;
3)在手动操作下将液位再次调在60%,思考如何操作才能完成?调整MV值为60左右即可;并观察液位稳定时进水量和出水量之间的关系。基本相等。
4)PID参数调整在Kc=2,Ti=5s,Td=0s,切换到自动。
5)在自动操作下改变给定值,观察一会,再切换到手动操作,观察手自动切换是否无扰动?手自动切换过程中给定值发生什么变化?由图可以观察几乎无扰动;给定值也没有什么变化。
6)转换控制器正反作用,观察控制器正反作用选择错误会出现什么情况?若MV
4、纯比例控制作用下的过渡过程测试
1)出水阀开在50%,先手动操作,将液位稳定在50%左右。
2)切换到自动操作,调整PID参数:Kc=1,Ti>5000s
3)将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程,看是否存在余差?有余差4)再切换到手动操作,将液位稳定在50%左右,调整Kc=1,切换到自动,将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?控制器输出变化速率与偏差成正比。波动程度很小或者无波动。
5)再切换到手动操作,将液位稳定在50%左右,调整Kc=5,切换到自动,将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?
比例系数增大后即比例度减小,控制器输出波动,最终达到稳定值。系统振荡程度加剧,有较大超调量。
6)再切换到手动操作,将液位稳定在50%左右,调整Kc=20,切换到自动,将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?
控制器输出有大幅震荡,且随着时间延续,震荡衰减
并将图存下。
5、PI作用下的过渡过程测试
1)出水阀开在50%;先手动操作,将液位稳定在50%左右。
2)切换到自动操作,调整PID参数:Kc=3,Ti=4s
3)将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程,看是否存在余差?无余差4)再切换到手动操作,将液位稳定在50%左右,调整Ti=20s,切换到自动,将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?
5)将出水阀开度调到80%,再进行1)-4)的操作,观察过渡过程的变化,思考为什么?
并将图存下。当出口阀开度变为80%时,出口流量变大,过渡过程变化较开度为50%时变化剧烈,最大偏差变大,振荡周期变大,这是由于阀门开度变大时,当出现偏差信号时,控制系统必须输出一个更大的输出信号以使系统稳定,使偏差信号变为零,即放大系数变大,从而导致上述变化。
6、PID作用下的过渡过程测试
1)出水阀开在50%;先手动操作,将液位稳定在50%左右。
2)切换到自动操作,调整PID参数:Kc=3,Ti=10s,TD=0s 3)将Sv由50%变化到60%,将过渡过程图存下,作为对比。
4)手动操作,将液位稳定在50%左右,调整PID参数:Kc=3,
Ti=10s,TD=2s,切换到自动。
5)将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?调节时间如何,与3)中的图进行对比。
引入微分作用后,当被控变量一有变化,根据变化趋势适当加大控制器的输出,有利于克服扰动对被控变量的影响,抑制了偏差的增长,相比较3)来说波动程度小,从而提高系统的稳定性。
6)再切换到手动操作,将液位稳定在50%左右,调整Td=10s,切换到自动,将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?
微分在输入偏差变化的瞬间就有较大输出响应,控制器的输出强烈震荡但振幅(波动)很小
7)再切换到手动操作,将液位稳定在50%左右,调整Td=20s,切换到自动,将Sv由50%变化到60%,观察过渡过程出现什么变
化,控制器输出有什么变化?波动程度如何?
Td继续增大,系统达到稳定的过渡时间增大,系统剧烈震荡,对系统扰动的抑制能力减弱
8)将出水阀开度调到80%,再进行1)-4)的操作,观察过渡过程的变化,思考为什么?
并将图存下。
当阀门开度变化为80%时,出口流量增大,各过渡过程中,控制器输出信号最大偏差变小,过渡过程时间变短,这说明控制质量提高了,原因是出口流量提高后,微分作用和积分作用将增强,控制质量将得到提高。
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