响水风场2#接地变352、305、310跳闸动作事故案例
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
响水风场2#接地变352、305、310跳闸动作事故案例
响水风电场2#接地变352、305、310跳闸动作事故案例简祖瑞
一、事故前运行方式
响水风电场220KV线路运行,1#主变运行、2#主变运行、3#主变运行、〔2#、3#〕主变中性点接地、2台主变并列运行,35KV母线分段运行,集电线路301、306、304、303、302、305、307、310、309、308开关运行。厂用400V母线由
41、42开关分列运行。
二、事故经过
2022年5月17日响水风电场35KV开关室查看保护动作情况如下
352测控装置显示9:50:16.049 35KV II段母线中352开关跳闸,过流一段保护动作,NP981检测到电流最大值为7.508A。到达2#场变过流一段定值4.9A. 310测控装置显示9:50:16.253 310开关跳闸,过流一段保护动作。 305测控装置显示9:50:16.265 305开关跳闸,过流一段保护动作。中控室监控电脑事件显示
352测控装置显示9:50:15 35KV II段母线中352,过流一段保护动作,最大相电流值为7.508A。
310测控装置显示9:50:16 203ms 310开关跳闸,过流一段保护动作。 305
测控装置显示9:50:16 215ms 305开关跳闸,过流一段保护动作。
9:50:16 488ms,II母差动动作启动 AB=81.859v BC=92.86v AC=56.15v 负序=21.15v
310测控装置显示过流一段保护,9:50:16 258ms返回。 305测控装置显示过流一段保护 9:50:16 265ms返回。
9:50:16 493ms,II母差动动作启动 AB=80.495v BC=87.408v AC=44.927v 负序=24.794v
9:50:16 599ms, II母差动动作返回。
三、事故原因
根据当时综自后台报出事件情况对故障的原因进行初步分析,保护动作分析查看动作的保护原先定值情况:
响水 5线35KV 开关305:过流一段整定值65.0A,时间0.05S。响水10线35KV开关310:过流一段整定值33.4A,时间0.05S。 2#场用变压器352: 过流一段整定值4.9A,时间0.05S。
〔1〕、2#场用变压器过流定值设定较小原因接地变属于Z形接法,过流取了4.9A,即为了保证接地变自身短路故障时,也能断开,定值4.9A不宜过大,否那么不能满足自身短路的故障。假设35KVII段母线上线路接地故障,接地点和接地变中性点间形成回路,使2#场用变压器352过流一段动作,当日接地变动作跳闸是正常的。
〔2〕、响水5线、10线开关由过流一段保护跳闸,零序过流保护未动作,原因分析是线路零序电流保护时间设定存在问题,查看原先时间定值零序过流设定t为0.2S,而305和310过流一段时间定值为0.05S,远小于0.2S,故两段线路上过流一段都是先动作,所以该两条线路上零序保护都不会启动。此次跳闸后,两条线路零序保护时间定值现已改成瞬时0S,这样可以保证,假设本段集电线路发生接地故障,立刻由该线路的零序保护快速反响切断故障。因零序过流保护是瞬时切除,所以接地变过流保护也来不及反响,不会像此次越级动作。查看2#场变定值单中,发现场变高零序电流定值3.1A,时间0.2S。高零序保护CT取自中性点处CT,故虽能检测零序电流,但因时间延时0.2S,仍不能动作,本场低零序保
护未投,故不考虑;为了保证线路有接地时,接地变高零序保护及过流绝对不会误动,此次事件后把接地变高零序时间定值由0.2秒改为0.3秒,接地变过流一段时间定值由0.05秒改为0.15秒,这样即使线路零序过流仍没有瞬时跳开时,接地变过流一段也不会误动,时间加长可以让线路的过流先出口动作切除故障。〔3〕、根据以往的事故分析记录中,不接地系统中,以往是小电流选线装置动作跳闸,自产零序跳闸,外接零序告警,但是事实上大多数事故是小电流选线在动作跳开关,零序的灵敏性不是太高。当事故中352跳开后,系统由接地系统又变成了不接地系统,对地容性电流发生变化,零序保护灵敏性可能会降低,直接过流动作的可能性较高。但是据分析当日高压侧352断开时,系统即使变为不接地系统,电流值也不可能立即恢复很小,此时只要保护能检测到有较大电流存在时,到达规定的延时,仍可以及时动作,灵敏度仍有一定保证。
从故障录波数值310录波装置上分析(见附件)
〔1〕、查看响水10线故障录波装置可以看出,过流一段动作定值33.4A,录波采集数值看出,Ia电流值较大,远远大于33.4A,但是因为时间0.05S原因,直到238才开始动作。
响水10线A相接地瞬间,风机根本停机,三相呈空载,因接地相电流较大,值较大,非故障相,B和C相因空载,电流值较小,故看到的IB和IC值较小。〔2〕、录波到260过程时,相电压和线电压虽接近正常值,但仍有一种下降趋势,暂态过程持续很短,但最终归于正常值。
〔3〕、录波中显示是10线A相故障,后现场检查后,确认是A相电缆故障,修复时,主要修复了响水10线电缆C相电缆头,站内报警A相与站外电缆故障C相不对应,主要原因站内电缆310电缆A相和之前修复的故障电缆处C相相序才是一致的。
从故障录波数值305录波装置上分析(见附件)
〔1〕、查看305线录波数据起始处Ia为2A左右,值较小,并呈增加趋势;而Ib 和Ic为70A左右值较大。分析可能为当响水10线发生接地故障,10线录波装置中显示a相电流偏大导致310过流一段动作,当a相接地后, B相和C 相因过电压原因绝缘下降,Ib和Ic电流值会因电压增加,加上响水5线电缆最短,故短路时电流较大,305中看到的Ib和Ic电流值较大。录波装置中Ia为2A左右,值较小原因分析为响水10线发生A相接地时,本场风机受电压保护原因,风机停下来,线路呈空载状态。接地瞬间风机停机空载时,本应三相都是为较小值,但是因B相和C相绝缘一直在下降,过电压原因,故B相和C相看到的电流值较大。
〔2〕、观查305录波装置数据中可以看出,241过程开始,电流及相电压值接近三相短路,但是因过流一段有延时0.05S,即50 ms,观查其电流趋势看出,在246过程时电流呈下降趋势,保护才开始跳开,但是因暂态过程,并不能立即恢复正常值,故直到256才渐渐恢复正常值。
〔3〕、观查305录波数值与310录波数值可以看出之间的联系:响水10线A 相接地,接地瞬间风机受电网波动影响,该线路风机停机,呈空载,10线B和C 相电流值较小。因接地时,接地故障程度在增加,该相的电流值也在增大,但电