降低高支纱长绒棉比例的纺纱实践

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

降低高支纱长绒棉比例的纺纱实践

胥密霞姚会芳李引梅

(咸阳华润纺织有限公司)

对于棉纺织行业来说,原料成本占纱线成本的70%以上,当前细绒棉与长绒棉的比价为1∶1.5左右,按照公司安排,我们在高支纱品种J7.3、J9.7W上结合生产实际和客户质量要求,将长绒棉的混纺比例适当降低,并通过采取纺纱工艺流程调整等措施,既满足了生产质量要求,又节约了原料资金,达到了降低纺纱成本目的。

1试验条件

1.1试验品种:J7.3、J9.7W

试验机型:FA504、FA506、A513W。

1.2工艺流程

1.2.1 J7.3工艺流程(90%长绒棉):

(1)配棉A:A002A抓棉机→A035A混开棉机→A036开棉机→A092混棉机→A076成卷机→FA224梳棉机→FA334条卷机→FA344并卷机→FA261精梳机

(2)配棉B:A002A抓棉机→A035A混开棉机→A036开棉机→A092混棉机→A076成卷机→FA224梳棉机→FA302预并条机→SFA332条卷机→A201 D精梳机→

(1)

→FA302精后预并条机→FA3ll并条机→HY49l粗纱机→FA504 FA506细纱机

(2)

上述配棉A为100%长绒棉,配棉B为80%长绒棉与20%细绒棉采用棉包混合。(1)、(2)两条生产线的精梳条在精后预并条按比例进行条子混合。

1.2.2 J7.3工艺流程(80%长绒棉):

A002A抓棉机一→A035A混开棉机→A036开棉机→A092混棉机→A076成卷机→FA224梳棉机→FA302预并条机→SFA332条卷机A201D精梳机→FA311F并条机→HY491粗纱机→FA506(新机)细纱机

1.2.3 J9.7W工艺流程(10%长绒棉):

(1)配棉C:FA009A抓棉机→FAl05开棉机→FA029混棉机→FAll6主除杂机→FA203梳棉机→FA334条卷机→FA344并卷机→F1268精梳机

(2)配棉D:A002A抓棉机→A006混开棉机→A036开棉机→A092混棉机→A076成卷机→1181C梳棉机→A272F预并条机→SFA332条卷机→A201D精梳机

(1)

→FA302并条机→A454粗纱机→A513W细纱机

(2)

上述配棉C为100%细绒棉,配棉D为80%长绒棉与20%细绒棉采用棉包混合。(1)、(2)两条生产线的精梳条在头道并条按比例进行条子混合。

2试验结果与分析

2.1 J7.3品种:该品种上车以来,原料一直配用100%长绒棉,随着纺部设备技改、高支纱质量攻关等活动开展,成纱质量水平稳中有升,条干CV%值已从2005年初16.0%降低到目前14.7%,达到2001年乌斯特公报25%水平,结合设备及成纱质量现状,2007年起,按照公司要求,我们在J7.3品种上将长绒棉比例先后由100%减少至90%、80%,并做对比试验,试验指标汇总如表1。

表l

从表1对比试验可以看出:在J7.3品种上将长绒棉比例由100%减少至90%、80%,由于长绒棉减少,细绒棉增加10%~20%,纺纱原料中纤维长度变短,整齐度变差,短绒增加,成纱质量受到一定影响,条干CV%值上升了0.2~0.3个百分点,常发性纱疵也有不同程度上升,成纱强力下降了5~10cN,断强下降了1cN/tex左右。

2.2 J9.7W品种:2007年1月,我们在J9.7W品种上将长绒棉比例由31%减少至20%、10%,并做对比试验,测试指标见下表2。

成纱条干及强力指标有一定影响。条干CV%值上升了0.2个百分点,常发性纱疵中千米细节上升了25%左右,千米粗节上升5%左右,成纱强力下降了10~200N,断强下降了l~2cN/tex,取不同长绒棉比例3l%、20%、10%的管纱各10个(细纱同台同锭条件下取样),在织布品种上测试布机断纬无差异。

3长绒棉比例下调后采取质量措施及质量跟踪

结合对比试验,综合考虑纺纱成本,公司决定将J7.3品种长绒棉比例由100%减少至90%,之后又将部分品种长绒棉比例由90%调整至80%;将J9.7W品种长绒棉比例由31%减少至10%,长绒棉比例下调后,为稳定纺纱质量和生产效率,我们密切关注半成品、成纱质量指标和开车断头情况,并采取了一系列质量措施。

3.1质量措施

3.1.1从清梳至细纱工序实行机台固定供应,对两条专线机台逐台逐锭整机,消除台差、眼差、锭差,保证设备运转状态良好,稳定成纱质量。

3.1.2调整工艺流程:针对J7.3品种下调长绒棉比例后成纱棉结上升较多的质量问题,我们采取调整工艺流程的措施,在梳棉工序将J7.3品种从118lC机型调整到FA224机型,将预并条从A272F机型调整到FA302机型,精梳机台固定在A201D机型生产。

3.1.3 由于细纱工序JC7.3品种开台较多(约70台),生产机型多(FA504、FA506、FA502A),纺专器材配置不一,各机型上纺纱质量水平有差异,为确保长绒棉比例下调后成纱质量水平相对稳定,我们对各机型纺纱质量进行摸底试验,试验结果见表3。

从表3试验可以看出:细纱各机型生产J7.3品种,FA504、FA506(新机)成纱质量相对较好,结合对比试验及设备状况,公司将长绒棉比例调整至80%的J7.3品种固定在纺专器材配置较新的FA506细纱新机上生产。

3.2质量跟踪

J7.3、J9.7W品种长绒棉混纺比例下调后,通过采取整机、调整工艺流程等质量措施,从试验室常规测试指标(见下表4)可看出:两品种下调长绒棉比例,对成纱质量及开车断头有一定影响,但整体质量指标较稳定,后工序百管断头率、整经断头、布机断纬、生产效率相对稳定。我们对两品种细纱开车断头及生产生活跟踪观察,断头无明显上升,生活基本正常。

相关文档
最新文档