某钢铁焦化厂废水处理技改工程设计方案

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某钢铁焦化厂废水处理技改工程设计方案

2001.9

一、概况

某钢铁焦化厂焦化废水处理站,于1991年竣工投入运行,废水处理工艺流程详见附图一:〈生化污水处理站工艺管道流程图〉,经过几年运行实践后,先后有若干变动,目前正在运行的流程,详见附图二:〈焦化废水处理工艺(现状)流程示意图〉;前后对比主要有以下几项变动:

1.剩余氨水加碱(NaOH)调pH值至11~12,送蒸氨塔,利用焦炉

煤气加温脱氨。带氨煤气送脱硫塔,提高脱硫效果;蒸氨塔直径

1M,总高15M,附有加温、废水贮槽等设施,据厂方介绍投产后

其脱氨效果可以达到85~90%左右,即进水NH3-N~6000mg/L,出

水900~600mg/L左右,目前因费用太高不加碱,靠加温蒸脱,脱

氨率60~65%。

2.加装了一套混凝气浮处理设施,脱氨废水再投加凝聚剂后经过混

凝气浮处理,据厂方反映,可以去除一些悬浮物,对去除有机污

染物与氨的效果不明显。

3.原设计钢筋混凝土斜板隔油池与斜板气浮池,因故已停止运行,

闲置多年。

4.原设计很多设备与管道,如泵、加药容器、贮槽等,有的装好后

从未用过,有的用了一段时间后停用,造成一定浪费,焦化废水处理站的处理能力为1440吨/日(60吨/时),其工艺流程详见附图二,其中三股浓废水:剩余氨水、煤气终冷水、隔油废水,含NH3-N 与COD浓度高,以致设施出水NH3-N指标严重超标,COD指标也超标较多。2001年3月6日、23日二次取样测定结果列表如下:

3为1980mg/L,总量为261.4,而煤气终冷水NH3-N为15194mg/L,

总量为455.8,合计为717.2kg/d,占总NH3-N(以调节池量计)

量的90.7%;

(2)1#、2#、3#三股废水量为总量的11.7%,但其COD总量为1165kg/d,

占总COD量的60%。

二、问题分析

1.原有处理工艺采用预处理——生化——物化三级处理,对NH3-N

的去除率很低,必须对含NH3-N很高的1#、2#二股废水加强脱氨

预处理,才能解决氨氮超标过多的问题。

2.三股浓废水水量仅168吨/日,但其COD平均浓度高达6933mg/L,

直接排入调节池与其它废水混合后进入生化——物化处理系统,

处理负荷高,使处理设施承担着超标排放的风险。

3.据厂方介绍设施出水中CN-的指标也时有超标现象,而在处理系

统中并未考虑有效除CN-的措施。

4.斜板隔油与斜板气浮合建钢筋混凝土池,有效容积300M3,已闲

置多年,未予利用。

5.调节池采用钢筋混凝土多折流池,有效容积~1350M3,进出水均

设在上部,只能起匀质与沉淀作用,不能起流量的调节作用,池

底为平底,沉积的污泥单靠一个点排泥无法排净,久而久之在不

能停产的条件下清理积泥也是一个难题。

6.表曝生化池采用表面曝气活性污泥法,据厂方介绍运行较正常,

对酚类的去除效果较好,但采用表曝机的能耗高,若有机会改造

为鼓风曝气生物接触氧化法,达到同等处理效果为条件,其电费

约可节省50%左右,而且剩余活性污泥的产率较低,因考虑到不

可能停产改造,只能留待以后有机会时再考虑,二沉池为竖流沉

淀池,表面积较大,靠四边出水,水流不匀,影响泥水分离。

7.物化处理

(1)反应池从图纸看,是斜锥形断面平流式反应池,设计采用锥

底鼓空气,意图是提高接触反应效果,但采用空气搅动的办法,

会将已形成的绒体搅碎,不利于沉淀分离;

(2)辐流式沉淀池池底刮泥装置已坏了多年,需进行大修,恢复

其刮泥的功能,否则到池内积泥严重时影响出水水质。

三、技术改造工艺流程

详见附图三——焦化废水处理技改工艺流程示意图。

附图四——剩余氨水、煤气终冷水脱氨工艺流程图。

四、技改后各构筑物、设备主要功能、参数与选型

1.脱氨处理

(1)剩余氨水经油水分离槽后排入集水池(1),煤气终冷水有少量高浓

度含氨废水也排入集水池(1),用泵(0)通过丝网过滤器、热交换器

将氨水送入利用焦炉煤气吹脱的脱氨塔(1),据厂方提供原加液碱

调pH至11~12时,NH3-N脱除率可以达到85~90%,后因液碱

费用太高停用,靠提高水温来脱氨,据厂方测定剩余氨水脱氨

率为60~65%,出水NH3-N~2000mg/L;

(2)本方案拟在原脱氨塔(1)出水进入钢贮槽之前,投加石灰乳后进入

混凝沉淀池(1),pH值提高至~11的澄清液自流入原钢贮槽,用

泵(1)压送入新加一台脱氨填料塔(2),塔径1M,塔高12~15M,为

不锈钢组合塔,塔内安装新型填料,引原脱氨塔(1)出气用鼓风机

升压后从脱氨塔(2)下部送入,出气仍接入煤气系统送脱硫塔。脱

氨塔(2)出水自流入集水池(2),焦炉煤气中含CO21.5~3%、H2S %

在对流脱氨过程中大部分被氨水所吸收,投加石灰乳pH值提高

至~11时CO2和S-2均被反应成为CaCO3和CaS沉淀而分离,

而进脱氨塔(2)的煤气,含CO2、S-2极微,大大减少塔(2)填料阻塞

的可能性,二次脱氨也不会增加脱氨水中的有机物浓度,预期

脱氨塔(2)的脱氨率60~70%,则出塔氨水含NH3-N为

800~600mg/L;

(3)混凝沉淀池(1)选用JXC-4型一台,半地下式安装,

L⨯B⨯H=3.8⨯3.0⨯3.0(M),污泥定时排入污泥浓缩池(1),有效容积

为30M3,分为二格,浓缩污泥轮流定期人工清除,分离液回流

入集水池(1);

(4)集水池(1)、(2)拟利用原有钢筋混凝土池,V=700M3,进行分隔,集

水池(1)V~500M3,集水池(2)V~200M3。

2.厌氧生化预处理

(1)集水池(2)、泵(2)除接纳1#、2#经脱氨处理的废水与3#隔油废水

外,因废水pH值偏高(9左右),而且含少量氰化物,拟在集水

池(2)内投加硫酸亚铁溶液,在起凝聚反应外,可使游离氰络合为

亚铁氰化铁(普鲁士蓝),对微生物的毒性比游离氰大大降低,有

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