全外粉烧结条件下降低烧结固体燃耗探讨与实践

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全外粉烧结条件下降低烧结固体燃耗探讨与实践

【摘要】通过对国丰烧结工序烧结技术经济指标的分析研究,找出导致固体燃耗上升的主要原因,并针对原因采取相应的技术及设备调整措施,通过一系列技术攻关调整,实现了全外粉条件下在稳定烧结矿成品实物质量的前提条件下,使固体燃料消耗下降了3.54kg/t。

【关键词】国丰烧结降低固体燃耗探讨与实践

1.前言

近两年来,随着冶金用原燃料价格的不断攀升,钢铁行业市场利润逐步降低,尤其从2008年10月开始,受全球金融危机的影响,全国钢铁行业一夜之间进入寒冬,大部分钢铁厂纷纷进行限产自保,同时大规模的压缩生产成本,向挖潜增效要效益。国丰钢铁公司也不例外。2009年初,由于受原料市场和价格等因素的影响,国丰公司为进一步降低生产成本,烧结生产采用全外粉烧结,却造成了固体燃料消耗的大幅上升。2009年2月份,国丰一铁烧结固体燃耗59.58kg/t,二铁烧结固体燃耗59.51kg/t,2009

年3月份国丰一铁烧结固体燃耗59.9kg/t,二铁烧结固体燃耗61.03kg/t,大大超出公司计划(56

kg/t)。为了降低固体燃耗指标,同时也为了降低烧结矿的生产成本,实现国丰钢铁公司降耗增效的经营方针,从2009年3月下旬,成立了降低固体燃耗攻关小组,通过技术改造和科学管理,把降低烧结固体燃耗作为突破口,以二铁烧结车间为切入点,对造成固体燃耗偏高的原因进行了研究分析,并针对原因对工艺条件及设备进行了相关的调整。经过调整取得了显著效果,固体燃料消耗指标大幅下降。这里就这一阶段的固体燃耗技术攻关过程作一简介。

2.固体燃耗偏高的原因分析

通过对烧结生产现场调查后得出以下结论:

2.1焦粉粒度小于0.5毫米的量比较大:一炼铁含量20%,二炼铁含量13%左右。

2.2混合料温度低,实际混合料温度在20~48℃之间,与露点温度60℃差距较大,特别是唐山地区受气候条件影响要求露点温度在65℃以上。

2.3 烧结系统漏风率高,各烧结机型漏风率均高于50%以上。

2.4由于降低烧结成本,进口矿粉完全代替国产磁铁矿,而进口矿粉基本上都是褐铁矿在烧结过程中与CO发生还原反应:Fe2O3+CO→Fe3O4+CO2,消耗了一部分燃料,另外,由于褐铁矿可以在燃烧时进行分解:3Fe2O3=2Fe3O4+0.5O2,也吸收一部分热量,褐铁矿结晶水分解同样吸收一部分热量,而磁铁矿在烧结过程中与氧气发生氧化放热反应,节省燃料。因此烧结固体燃料消耗升高。

2.5生石灰配加量小。烧结生产使用生石灰作熔剂,不仅可以提高混合料温度,减少或消除过湿层,改善料层透气性,可以降低固体燃料消耗,同时可以降低主抽风机电耗。

2.6受高炉炼铁对碱金属的要求,烧结未把钢铁厂工业垃圾全部使用,如高炉布袋灰、重力灰等。

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3.降低烧结固体燃耗的措施

固体燃料消耗在烧结工序能耗中占的比重最大,达75 %~80 %,降低工序能耗首先要考虑的是降低固体燃料的消耗。分析整个烧结工艺过程,影响固体燃料消耗的主要因素为含铁原料的物理化学性质、混合料的温度、混合料水分、混合料的粒度组成、固体燃料的粒度、烧结料层厚度、熔剂的性质及添加量、设备原因等。

3.1 合理改进设备结构,加强重点岗位的技术操作

利用检修期间二铁烧结车间改造了点火器的高度,改进了疏料器的结构,并对烧结机料层拦板进行了改造,从而为低温烧结创造了条件。110烧结机料层厚度由原来的650mm 提高到750mm ,36烧结机料层厚度由原来的500mm 提高到600mm ,增加了蓄热能力。在这基础上,又把混合料的水分控制在

6.5—

7.5之间,强化看火操作,铺平压紧、烧透,提高了烧结矿的成品率,返矿的配比由原来的30%降到现在的24%左右,且粒级更趋于优化。由于返矿配比减少,可以降低烧结燃料消耗0.2kg/t 。 3.2 改造预热设备,提高混合料的温度

当烧结混合料温度低时,水汽在料层中冷凝形成过湿现象,使烧结料层透气性变坏,提高混合料温度,使其达到露点以上,可以显著减少或消除水汽在料层中的冷凝量,降低过湿层对气流的阻力,从而改善了料层透气性使抽过料层的空气量增加,增强料层内的热交换,提高燃烧速度,提高烧结矿 产量,降低固体燃料消耗。为进一步降低燃耗,利用检修先后改造了二铁烧结车间混合料矿槽的蒸汽预热、一、二混滚筒的蒸汽热水预热、梭式布料矿槽蒸汽预热,严抓了混合料的预热工艺。即:料仓料位控制在1/2—1/3之间,二混制粒水温控制在80—100℃之间,余热锅炉的蒸汽压力控制在5—6kg ,确保蒸汽的利用率。通过以上措施的执行,混合料温度由原来的30℃提高到现在的60℃左右。随着混合料温度的提高,减少了烧结料层中的过湿现象,提高了料层的透气性,对降低燃耗起到了显著效果。 3.3 严格控制焦粉粒度,使其更加适应烧结生产要求

为了满足看火的需要,充分利用焦粉燃烧效果,严格控制好四辊的破碎粒度。即:<3mm 控制在80—85%之间,>5mm 的不超过5%。严格控制焦粉粒度组成,尤其是大于5毫米的焦粉含量,一方面优化燃料在料层中的分布,另一方面适当控制了烧结垂直速度,延长了烧结过程中的高温保持时间,强化烧结成矿过程。通过以上两点措施烧结机燃料的配用量有明显的降低,对降低燃料单耗起到积极的作用,从烧结矿成品粒度、返矿率指标看,成品实物质量比前期有所提升。焦粉的粒度控制得当,更好的发挥了焦粉的利用率,对降低燃耗、改善烧结矿质量起到了积极的作用。 3.4 强化制粒工艺,加强生产操作,严格控制烧结矿的质量

在烧结生产中,小球烧结可提高烧结料层透气性,保证烧结矿质量。在生产实践中,二铁烧结混匀制粒遵循早往混合料加水的原则,使料的内部充分润湿,增加内部水分,为成球提供良好的基础。并合理科学的利用全外粉进行烧结,在生产过程中根据烧结矿的成分变化,结合全外粉的成分分析,适当调整配比,保证烧结矿质量,对稳定生产起到重要作用,有效降低燃料消耗。 3.5 加强联系沟通,积极协调,不断提升白灰质量,使烧结固体燃耗有所下降

针对烧结用生石灰成分波动大,有效钙偏低的现象,及时与灰场、辅料科等单位联系,协调,从而确保生产稳定。生白灰的有效钙四月份比三月份高1.2%,随着生石灰有效钙的升高,生白灰中的碳酸盐就相应减少,燃料用来补充碳酸盐分解的热量减少,燃料用量降低。 3.6 协调提升燃料质量,降低烧结固体燃料消耗。

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