近年煤气安全事故的案例
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9、阳春新钢铁有限责任公司
事故经过:2010年11月29日9:00,炼钢厂环保作业区1#大水 封检修,甲班员工李某班中巡检时发现1#大水封东南侧人孔 漏水,当时告知班长、作业长并通知专业点检员刘某安排维 检作业人员进行检修处理,专业点检员即安排维检人员前往 处理,但是没有按规定下达检修工票,2名维检作业人员对 该人孔的螺5 / 7栓进行紧固后,漏水问题没有彻底解决,当 班人员没有将信息反馈给专业点检员。乙班人员接班后,继 续对漏水现象进行处理,17:00将放散阀打开并进行一次补水 ,驱赶水封内煤气,19:00两名维检人员在水封平台下测得煤 气含量约200--300PPm,即向当班人员要求提供空气呼吸器 ,当班班长王某佩戴成套呼吸器对维检人员进行监护,在更 换垫片过程中,由于操作原因,第一次更换时垫片损坏,3 人回到主控室,考虑呼吸器压力下降,班长安排班员对使用 后的呼吸器进行了压缩空气的补充,
再次进行垫片更换作业,21:00王某突然觉得呼吸困难,意识 到空气呼吸器内的压缩空气已用完,将面罩脱下随即下去水 封平台下休息,因在水封顶部监护过程中取下面罩吸入少量 煤气,身体出现不适反应,当班班员曾某意识到煤气中毒, 随即将王某背至通风处,解开其皮带及衣扣,对其进行人工 呼吸、胸外按压、腿部屈伸的简单救护,于21:31送至医院救 治,经医院检测,王某属煤气轻微中毒。
事故原因分析:事故是由于西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 在组织1号高炉停产维修炉顶设备时,因高炉蓬料,一氧化 碳(助燃剂)自炉顶引孔泄露,致使在高炉上、下平台作业 人员中毒。
13、宝钢集团梅山钢铁股份有限公司“2.23”煤气中毒事故
事故经过:2012年2月23日上午11时40分左右,位于南京市 的宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司三加压站转炉煤气柜 在改造大修过程中,发生煤气中毒事故,造成6人死亡、7人 受伤。
事故原因分析:一是制度不健全。在复产引煤气时没有制定 实施方案,缺少煤气作业的审批和确认等制度及安全操作规 程。二是违规操作。在调节阀开启状态下启动盲板阀,造成 盲板阀开启过程中受压过大,电机烧坏,致使煤气泄漏。三 是违章指挥。该厂厂长在不佩戴任何防护装备的情况下处理 现场故障,致使其中毒倒下,导致伤亡事故发生。四是防护 装备维护不善。现场仅有的两台空气呼吸器在救援使用时不 到两分钟便失效。五是盲目施救。在未佩戴防护装备的情况 下多人多次进行施救,导致事故扩大。
近年国内发生的重大 煤气安全事故
一、煤气中毒事故
1、武钢集团鄂钢公司“10.18”煤气中毒事故的通报 事故经过:
2008年10月18日下午14时30分左右,武钢集团鄂钢公司能源动力 厂热力车间发生高炉煤气中毒事故,中毒14人,其中死亡4人,其 余10人轻度中毒。 事故原因分析:
此次事故发生的主要原因是煤气防护人员违章操作,在检修作业 中关闭DN1200煤气眼镜阀前面的蝶阀,以减少煤气冒出量时,误将 蝶阀打开,致使煤气压力过大,造成高炉煤气从眼镜阀开口处大量 逸出;煤气防护人员在高浓度煤气危险场所未能有效使用呼吸器具 是事故发生的直接原因。
事故原因分析:王某在监护过程中没有对自己佩戴的空气呼 吸器压力表进行检查,呼吸器压力过低报警时没有及时采取 措施,在呼吸器内压缩空气全部使用完毕后,随即将面罩取 下,是导致此次煤气轻微中毒事故的直接原因。
10、阳春新钢铁有限责任公司
事故经过:2011年5月9日上午9:00左右,炼铁厂高炉机械点 检员周某安排某外协维检单位维检人员袁某、谭某、王某在 2#铁口上方焊挡板,9:10分左右该外协维检单位谭某感觉自 己身体不舒服,自己马上走到一旁休息,袁某和王某仍在2# 铁口作业数分钟,几分钟后发现谭某不舒服就马上将他扶到 炉前主控楼走道通风处休息,9:20分谭某恢复清醒后被送回 办公室休息。事后调查了解,谭某最近身体不适,而这次维 检作业离铁口太近,当时铁口火未进行点燃,而且周围没有 开启人体风机,事故发生后,经检测铁口周围煤气浓度约为 900PPM。
事故原因分析:此次事故的发生与企业规章制度和操作规程 不落实、安全监管缺失、安全教育培训缺乏针对性有关。
15、玉昆钢铁集团有限公司煤气中毒事故
事故经过:2014年3月23日,云南省玉溪市玉昆钢铁集团有 限公司高速线材厂员工在处理加热炉煤气阀站盲板阀故障时, 发生煤气中毒事故,并且施救不当,造成2人死亡、17人受 伤。
2、河北遵化港陆钢铁有限公司“12.24”重大煤气泄漏事故 事故经过:
2008年12月24日上午9时左右,河北省遵化市港陆钢铁有 限公司2号高炉重力除尘器泄爆板发生崩裂,导致44人煤气 中毒,其中17人死亡、27人受伤。
事故原因分析:
生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气监测 报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故扩大 ,隐患排查治理不认真。事故发生前,炉顶温度波动已经较 大,但没有进行有效治理,仍然进行生产,导致事故发生。
6、河北武安市普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒事故
事故经过:2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公司南平炼 钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接后,未采取 可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉系统中, 造成正在2号转炉进行砌炉作业的人员中毒。事故造成21人死亡 、9人受伤。
12、阿城钢铁有限公司一氧化碳集体中毒事故
事故经过:2012年1月16日21时30分左右,西林钢铁集团阿 城钢铁有限公司发生一氧化碳集体中毒事故。事故已造成1 人死亡,另有31人中毒入院救治,其中21人被安臵在阿城区 人民医院救治观察,病情平稳;10人被送往哈医大二院高压 氧仓救治,其中3人症状较重。
事故原因分析:在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下, 割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转炉未回收)煤 气通过盲板上新切割500mmx500mm的方孔击穿U型水封,经仍 处于安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插 板阀充满2#转炉(正在砌炉作业)煤气回收管道,约10时50分 ,煤气从3#风机入口人孔、2#转炉一文溢流水封和斜烟道口等 多个部位逸出。
事故原因分析:在检修前,甲班没有按规定关闭煤气阀门、 打开放散阀,违反安全操作规程作业,乙班在没有办理工作 票、没有确认煤气阀门的状态、没有进行箱体内煤气浓度检 测、没有准备安全防护设施、没有指派专门的安全监护人员 的情况下,安排组织人员进入箱体内违章作业;
5、新余钢铁公司“12〃6”中毒事故
事故经过:2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2#干熄焦的旋转 密封阀出现故障,三名协助处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1 人未佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共导致4人死亡、1人受 伤。
事故原因分析:维检人员在2#铁口上方焊挡板时,铁口未及 时点火也未佩戴好CO报警仪,而且铁口周围未开启人体风机 是造成此次事故的直接原因。
11、广西壮族自治区贵港钢铁集团有限公司
事故经过:2011年7月28日20时左右,广西壮族自治区贵港 钢铁集团有限公司(以下简称贵钢公司)发生煤气泄漏,导 致部分民工及附近居民共有114人入院就诊,病情稳定,没 有发生中毒者死亡的情况。
2015年4月14日4时左右,河北华西钢铁有限公司炼 铁厂高炉三车间1名当班工人在对3号高炉炉顶点检 过程中,站在受料斗人孔梯第四节查看斗内情况时 ,突然煤气中毒,跌入受料斗内,经炸事故 造成一死一伤
事故经过:2013年1月10日上午9点左右,宁波钢铁有限公司 炼钢厂烧结作业区2号烧结机在准备停机检修切断煤气作业 过程中发生一起煤气爆炸事故,造成一死一伤。
事故原因分析:煤气泄漏后,当其浓度达到爆炸极限时,遇 到明火、静电发生爆炸。
2015年3月19日10时左右,河北东海特钢集团有限公 司2号高炉热风炉恢复生产升温过程中,在热风炉烟 道与烟囱法兰连接处发生煤气泄漏,造成正在热风 炉进行巡检的1名工人和正在热风炉附近回收耐火砖 的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司的3名工人煤气 中毒,事故发生后,立即将伤者送往医院,4人经抢 救无效死亡。
事故原因分析:一是贵钢公司未按《炼铁安全规程》要求, 设臵高炉剩余煤气放散装臵,对煤气管网超压没有有效的控 制手段。二是未履行建设项目安全设施“三同时”手续,即 投入生产运营;自行设计安装的轧钢厂煤气“防爆水封”不 符合安全要求,且与居民住宅区安全距离不足。三是煤气安 全管理混乱。在当班调度接到煤气管网超压并造成大量泄漏 的报告后,未及时下达对高炉进行减风或休风操作的指令, 降低煤气管网压力,造成煤气大量持续泄漏。四是未设立煤 气防护站,煤气事故报告处理和应急处臵预案等制度不完善 ,责任不落实。五是企业管理人员、作业人员煤气安全素质 和技能差,缺乏培训。
违反“冒煤气作业,操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒 面具 ”的规定,眼睛阀没有完全切断,错误地判断煤气管道 内没有压力,作业场所没有逃生及救援通道。
4、山西襄汾县强盛铁合金厂“9.18”煤气中毒
事故经过:2009年9月18日强盛铁合金临时停产检修,要检 修东烧结阀盖密封箱体盖板等。10时许高炉休风,16时25分 后高炉复风,此时烧结平台下阀盖密封箱体内进行焊接作业 的3人中毒,1人焊好盖板爬出人孔时中毒,平台上配合检修 者立即去关煤气阀门,将阀门关闭后自己即晕倒在阀门平台 区 ,此次,造成4人死亡,1人轻微中毒。
二、煤气爆炸事故
1、长丰钢铁有限公司“8〃15”煤气发生炉爆炸事故 事故经过:2012年8月15日13时40分左右,煤气发生炉夹套 突然发生爆炸,炉体被抛至北面50米左右的轧钢车间操作棚 上,导致两名轧钢操作工被夹套砸倒当场死亡;上煤工倒在 距离煤气发生炉北面3米处,经抢救无效死亡。 事故原因分析:上煤工违反操作规程,在煤气发生炉高温缺 水的情况下,突然向水套内注水;水在瞬间气化为水蒸气, 体积急剧膨胀,使水套内部压力迅速增大,超过其所能承受 的最大压力,发生爆炸。
3、山西临汾志强钢铁公司“8.24”高炉煤气中毒事故
事故经过:
2009年8月24日,1#高炉烘炉由2#高炉供煤气转为3#高炉 供煤气,2#高炉休风以后, 3#高炉煤气管道需打开向1#高炉 供煤气。在关闭3#高炉煤气管道的煤气蝶阀后,打开其后的 眼睛阀的作业过程中,4个作业人员中毒,监护人和赶来救 援的值班工长也中毒 。其中3人死亡,重度中毒1人 事故原因 分析:
事故原因分析:施工人员在不了解回流管道内存在煤气的情 况下,将加压站至煤气柜回流管盲板处的法兰螺栓拆除,导 致盲板下移,致使回流管道内的煤气倒灌进入煤气柜,造成 煤气柜内作业人员煤气中毒。
14、攀钢集团成都钢钒有限公司“1.16”煤气中毒事故
事故经过:2013年1月16日22时左右,攀钢集团成都钢钒有 限公司炼铁厂在完成炼铁竖炉烘干筒的检修并向竖炉送煤气 后,1名检修人员进入竖炉烘干筒导致煤气中毒,另有5名现 场作业人员先后进入烘干筒内盲目施救,又相继中毒,导致 事故扩大。共造成4人死亡,2人受伤。
事故原因分析:三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀门的情 况下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故障处理,导致有毒有害气 体(气体主要成份为一 4 / 7 氧化碳、二氧化碳、氮气等)从打开的 人孔处冒出,造成中毒事故,违反该厂有关的规定,巡检人员在发 现2#干熄焦旋转密封阀人孔打开后未及时确认平板阀门是否关闭而 离开现场找工具,也没有采取有效措施使三名焦炉当班工人离开危 险场所;另一巡检人员在发生事故到达现场后也未及时关闭平板阀 门。两名巡检人员作为处理故障的主要人员,未切实履行工作职责 ,在未佩戴空气呼吸器的情况下冒然进入危险区域,导致事故扩大 。