煅烧炉余热的综合利用

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煅烧炉余热的综合利用

文章出处:万方数据发布时间:2005-03-24

高扶民

COMPREHENSIVE UTILIZATION OF THE SURPLUS HEAT OF CALCINER

GAO Fu-min(Hebei Province Matou Aluminium Group CoLtd, Hebei Handan Matouzhen

056046,China)

目前,河北省马头铝业集团公司有2台6层火道12室全封闭自动排料顺流式煅烧炉。2年来,一方面煅烧炉产生大量热能、烟气不加利用地排放到大气中,造成污染;另一方面,总公司生产、动力、取暖又需要大量热能,因此,决定引进化工部第一设计院设计的高效有机热载体加热炉,利用煅烧炉烟气余热作为该加热炉的热源,综合利用能源,减少环境污染,提高经济效益。

1 理论计算

1.1 公司生产及生活所需热量计算

(1)沥青熔化所需热量〔1〕

Q熔=G沥〔c p固(t1-t0)+c p液(t2-t1)〕/t=14000×〔1 34×(95-0)+1.67×(195-95)〕/24=171675kJ/h

式中:Q熔——沥青熔化所需热量,kJ/h;G——每天所需熔化沥青的质量,kg;c p固——固体沥青比热容,kJ/(kg·℃);c p液——液体沥青比热容,kJ

/(kg·℃);t1——沥青熔化时温度,℃;t0——冬季沥青常温,℃;t2——液体沥青应达到温度,℃;t——沥青熔化时间,h。(2)沥青排除水分的蒸发热

Q蒸=〔G水c水(100-t0)+G水C蒸〕/t=〔14000×5%×1.0×100+14000×5%

×539〕/1=447300kJ/h

式中:Q蒸——排除水分蒸发热,kJ/h;G水——沥青内水分的质量,kg;c

水的比热容,kJ/(kg·℃);t0——冬季沥青常温,℃;C蒸——水的水——

蒸发热,kJ/kg;t——脱水时间,h。(3)混捏糊料所需热量制糊车间有两台混捏锅,每小时生产两锅糊料,每锅糊料重1600kg,配比如下:煅后石油焦(73±2)%沥青(27±2)%煅后焦质量G1=1600×73%=1168kg 沥青质量G2=1600×27%=432kg

2台混捏锅每小时糊料消耗的热量:

Q糊=2〔G1c焦(t3-t0)〕=2×〔1168×3.09×(150-0)〕=1082736kJ/h 式中:c焦——煅后焦平均比热容,kJ/(kg·℃);t3——混捏时糊料温度,℃;t0——冬季常温,℃。(4)采暖用油需热量

式中:G载——导热载体质量,kg;c油——导热载体比热容,0.85c水;t4——导热油回口温度,℃;t5——导热油出口温度,℃。

(5)散热损失

(a)沥青槽散热损失量

式中:n——沥青槽数;A——外表散热面积,m2,下同;d——容器表面的散热系数,kJ/(m2·℃·h),下同;t6——容器表面温度,℃,下同;t0——冬季温度,℃,下同。

(b)氧化分厂反应池散热损失量

(c)各种管道、混捏锅等散热损失

高效有机热载体炉热效率为65%,则需要的总热能=Q总÷65%=4.45×106kJ /h。

1.2 热能的提供我公司煅烧炉采用石油焦自身挥发分加热,每罐排料量60kg/h,总排料量1440kg/h,投入产出率以75%计算,则投入生料量1920kg /h,原料组分中水分8%,挥发分10%,碳烧损5%,其他2%,形成进入集

中烟气道的烟气量为:

式中:6.33——挥发分平均相对分子质量;5.016m3/m3——单位体积挥发份完全燃烧生成烟气量,;21%———空气中氧气含量。

V烟总=V水+V挥+V损=191+3411+853=4455m3/h 经分析烟气主要成分、比热容如表1所示[2]。

式中:Q烟——烟气提供的热量,kJ/h;V烟—烟气总体积,m3;t进——有机热载体加热炉进口温度,℃;t出——有机热载体加热炉出口温度,℃;c p900——烟气900℃平均比热容,kJ/(m3·℃);c p280——烟气在280℃平均比热容,kJ /(m3·℃)。

表1烟气主要成分

根据热平衡计算和生产实际情况,选用两台2.5GJ高效有机热载体炉,既能满足总公司现实需要,又为将来其他供水等需要留有余地。

2 系统改造方案及实施过程

2.1改造方案

原排放系统不变,将原烟囱加高12m,达40m,在煅烧炉集中烟道的另一侧,预建一条引热烟道,串联有机热载体炉,为不影响煅烧炉的正常生产,采用不停炉热砌新工艺,用耐火弯头外接引热烟道闸板,直接导入有机热载体炉,整个对接工作仅需4h;原生产管道、设备保留延用(包括炭素分厂、氧化分厂);加装300m采暖管道供办公楼采暖。

2.2改造后供热系统主要设备1)2台高效有机热载体炉;2)1台注油泵;3)1台储油罐;4)2台膨胀槽;5)3台热油泵;6)过滤器;7)仪表;8)阀门;9)用热设备:4台沥青熔化池,1台沥青高位槽,2台混捏锅,氧化分厂4台反应池,采暖设备及输送管道。

2.3调试运行步骤向管道系统注油——冷运行——打开引热烟道闸板——关闭原烟道闸板——调节烟气温度(负压)——脱水、脱羟馏分(接热油升温曲线控制)——升温——通入用热设备。

3 高效有机热载体炉使用效果

(1)节能增效:高效有机热载体炉取代原2台2.5GJ加热热油炉(另作扩产供热)作为供热热源,节省人员、物耗,节煤2000t,减少向大气排放废气2000m3,其中:50tSO2,10t烟尘,节省在岗人员50%,季节工25人/年。(2)提高产品质量:改造后,有机热载体出口温度控制在(200±5)℃,进口温度控制在(190±5)℃,沥青槽熔化温度为(190±5)℃,出糊温度为150~160℃,改善了熔化沥青的指标(见表2)。

表2改造前后熔化沥青指标对比

4结语

高效有机热载体炉利用煅烧炉余热可行,可用于熔化高温沥青、改质沥青。经改造,生产的自动化程度提高,降低了生产成本,提高了石墨制品的质量,并使炭素分厂新开发生产的贫油糊质量稳定,为氧化分厂生产仿不锈钢型板等高品质产品铺平了道路。

作者简介:高扶民男1968年生,大专学历,现在马头铝业集团有限公司炭素分厂工作。

作者单位:河北省马头铝业集团有限公司,河北邯郸马头镇056046

参考文献:

〔1〕陈蔚然 碳素材料工艺基础〔M〕,长沙:湖南大学出版社,1989:46 〔2〕陈蔚然 轻金属,1998(6):44

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