国内外MTBE装置事故汇总

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国内外MTBE装置事故汇编

案例一:甲丁车间MTBE装置甲醇水溶液着火事故

1、事故经过

2003年11月,甲丁车间MTBE装置甲醇回收塔进料加热器H205管程出口线发生泄漏,泄漏出来的物料是甲醇水溶液,其中甲醇含量约为20%。经过现场勘验,泄漏处管线需要更换,由于以往多次更换该处管线,以前更换时都是将T203进料阀关闭,H205入口阀关闭,排净换热器内物料就可以进行动火作业。这次也采用了这种做法,在动火作业过程中,管线内发生燃烧,经过窒息灭火无效后,用1台8kg干粉灭火器扑灭了火。

2、事故原因

通常情况下萃取液中因为甲醇含量低不会着火,即便使用明火点燃也不会着火,这次出现着火的原因有三方面。

(1)动火点在H205正上方,换热器余温仍然较高,甲醇水溶液在换热器内汽化,气相中甲醇含量高于溶液中甲醇含量,容易被点燃;

(2)这段时间T202运转不正常,萃取水量偏低,萃取液中甲醇含量较高,事故后计算结果表明,其中甲醇含量在35%左右;

(3)由于T202运转不正常,萃取液中甲醇含量升高,其中溶解的碳四组分含量也较高,系统压力降低后,碳四迅速扩散到管线中,遇到明火后着火,并进而引燃了甲醇。

3、吸取的教训

通过这起事故,我们应该吸取如下几方面的教训:

(1) 输送含有可燃介质的设备和管线在进行用火作业前,一定要使用氮气置换至测爆合格。

(2) 甲醇水溶液中溶解有碳四,1其含量随着甲醇含量的升高而升高,这样的溶液必须密闭排放,不能排到环境中。

(3) 用火作业前要充分的测爆,不能仅测空间,对于涉及的设备和管线内部一定要进行检测。

案例二:甲丁车间MTBE装置甲醇回收塔蹩压

1、事故经过

2002年8月MTBE装置进行检修,检修末期,其中一项是工作是更换采样点A12阀门,由于装置是小修,系统置换的不够彻底,因此采用对A12采样点所在的R202罐充满水的方法保证安全,充满水后岗位人员关闭了R202入口阀,阀门更换工作顺利完成。作业完成后,岗位人员通过呼吸阀为R202补气并排水,在此过程中没有打开R202入口阀。

晚上20:00装置开工,在流程确认时没有确认到R202入口阀没打开,甲醇回收塔T203开始收水并升温,经过一段时间R202罐满,由罐底排放时发现只有少量液体,罐位表指示随即归零,由于是纯水开工,塔顶温度需要达到100℃以上,当塔顶温度达到110℃时,R202仍然不见液位,通过多次检查发现R202入口阀没关,打开该阀门后塔顶温度降至100℃,R202罐迅速满罐,经过调整,塔很快正常。

根据水蒸气的压力温度关系,最高时系统压力在0.2MPa左右。

2、事故原因

(1)流程确认不够仔细,在流程没有打通的情况下进行开车;(2)专业知识不够,经验不足,当塔出现温度偏高是首先要想到是压力超过正常值;

(3)对R202出现假指示没有充分的认知,该表需要封液才能准确指示,开工初期液位是不准的,必须建立液位后才能将表调准。

3、吸取的教训

(1)完善生产管理制度,做到作业人、检查人和确认人分开,不能由一个人来担任,保证错误被最大限度的纠正。

(2)加强专业知识学习,提高技术水平,增强事故判断能力,做到能够根据细微的变化判断出事故原因。

(3)开车要提前进行准备,尽量避免夜间和人员疲劳情况下开车。以免出现错误。

(4)设备安全设施要及时投用,本次开工过程中设备安全阀没有投用,导致了设备出现蹩压。

案例三:甲丁车间MTBE装置软水罐超压变形

1、事故经过

1993年5月,甲丁车间MTBE装置反应器F101床层温度波动,并且持续升高,当天白班进行了收水操作,并将罐收至冒罐的水平。当天中班接班后发现软水储罐R103液位较低,只有约50%,当班怀疑是水罐罐位不足,水温控制不稳导致的反应温高,于是在20:00左右组织收取软水,在收取软水的过程中发现罐顶呼吸阀有水冒出,于是立即关闭了收水阀,并通过排水阀排出一部分水,降低罐位。当天

夜班接班后也发现罐位较低,也联系进行收水操作,由于中班脱出了一部分水,开始收水后呼吸阀没有立即冒水,于是该班开大阀门收水,由于罐液位表指示不准,罐一直不满,所以罐满后呼吸阀开始冒水也没有发现,直至下一次巡检时发现罐大量冒水才停止收水,此时罐底已经翘起约8cm,罐顶与其他设备相连接的梯子也已经拉裂开。

2、事故原因

(1)夜班收水过程中水阀开的过大,进水量超过呼吸阀的排水量,导致罐内压力升高,引起罐变形。

(2)罐设计的不合理,罐的呼吸阀管径过小,收水管线直径DN150,呼吸阀直径DN50,误操作情况下呼吸阀不能保证足够的泄放量。(3)罐位表失灵,罐的液位表是差压表,当水满到一定程度后,负压管也灌满了水,导致该表不能准确指示出罐位。

(4)技术人员缺乏技术指导,反应器床层温度波动后各班组盲目的查找原因,盲目调整。

(5)第一个操作的班组收满水后没有进行必要的联系和处理,导致后续错误的发生。

3、吸取的教训

(1)加强学习,充分掌握装置的技术,提高事故处理能力。并掌握跨专业的知识。

(2)加强交接班管理,对每项操作和调整都要进行详细交接。(3)注重操作变更的管理,对操作变更进行时时跟踪。

(4)严把装置设计审查罐,将每种可能导致事故的因素都消除。

案例四:甲丁车间MTBE装置甲醇原料罐跑甲醇

1、事故经过

1996年7月装置大检修后开工,夜班在收甲醇过程中监盘不认真,导致R101罐满罐,溢出的甲醇灌满了该区域围堰。当班员工发现后立即关闭收甲醇阀,同时用循环水冲洗地面。

2、事故原因

(1)当班人员操作不认真,没有及时发现罐位异常,致使甲醇大量溢出。

(2)仪表存在问题,新投用的仪表没有进行校对,导致仪表指示不准,并且仪表报警不好用,没有及时报警。

(3)R101呼吸阀设置不合理,应设置氮封向火炬排放。

3、吸取的教训

(1)检修开工首次收料时要充分估计到仪表不准的问题,加强监盘和现场检查,及时联系仪表进行确认,液位表和压力表报警要投用,避免因监盘不到位而导致事故发生。

(2)对事故的处理要按照预案进行,避免因应急处置不当导致次生事故的发生。

案例五:甲丁车间MTBE装置催化剂浸泡跑甲醇

1、事故经过

2009年8月装置小修后开工,当班三班为F101注甲醇,甲醇泵B102启动后甲醇注入F101,当注到40分钟时,反应器顶部人员因为其它工作暂时离开,下部泵的操作人员仍然在,此时F101顶放空

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