综采工作面对接

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综采工作面安全高效延伸对接技术

温新

(淮南矿业集团潘二煤矿,安徽淮南232096)

摘要:因地质因素影响,某些综采工作面在回采过程中需要延伸对接,文章结合现场实际,通过对方案确定,对接前准备及对接工艺方面做了详细介绍,阐述了如何实现综采工作面安全高效对接。

关键词:综采;安全高效;对接

1 工作面状况

18327工作面采用倾斜长壁综合机械化采煤法回采,仰采推进,初采切眼长117米,安装支架79架,向前推进40米后,工作面延伸60米,已经安装好支架39架,一组备用支架,工作面与伸长段采对直后,支架、运输机需要延伸对接,在对接地点,即76#至79#支架上方,有一抽采钻场(钻场底板在煤体内)。在降低顺槽终端备7块标准溜槽,对接前所回采块段处于1#异常区中,且在上覆采空区正下方(已探放水);工作面降低顺槽与下顺槽落差为2.1米。工作面支架型号:ZZ6400-18/38;运输机型号:SGZ-800/1050。

变薄带

F x

23

:1

29

°

55

°

H=

1.

0m

.

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1号异常区

18327工作面布置示意图

18327上顺槽

降低上顺槽

18327下顺槽

2 方案设计

工作面投产前,下部安装支架79架,伸长段安装支架39架,伸长段内从81#支架向上铺设溜槽33块,(支架编号从下顺槽方向向上顺槽)在降低顺槽内紧贴81#架后方,放一组支架(80#架)。待工作面推进至80#架时,将80#支架与79#架合并,届时调整好支架与运输机状态,工作面与伸长段对直时,80#支架正好紧贴81#架,之后将运输机机尾拖至伸长段机尾,在74#---80#支架前留有10.5m+200mm 的长度,铺设7块标准溜槽,完成对接。 8182838079

767778117118119

18.5慢绞

上顺槽

对接面

降低上顺槽

工作面

············

3 对接前准备工作

1、回采期间,加强顶板管理,快速推进,防止上覆采空区水溃入老塘,进入工作面。

2、在回采期间,在距对接位置30米左右时在上顺槽标出巷道中线,测得巷道中线距离81#支架为1.5米,然后在距巷道中线的下侧画出距中线200mm 的线,回采期间,严格控制79#支架处在上述两条线之间。并且要考虑运输机机尾长度,理论上,机尾距离81#架溜槽在800mm —1000mm 之间。

3、为不影响煤机在对接前的正常割煤,将煤机电缆在1#至10#架的电缆槽内折叠放好,对接后,随着煤机上行,将电缆拖动拉直。

4、对接前、将运输机电缆在降低上顺槽内沿上帮吊挂好,随着工作面推进,将电缆向外挪移,对接后,只需整理60米的运输机电缆。

5、在距抽排钻场10米时,拆除钻场抽采管路,2#钻场合茬抽采,并能抽

采到工作面采空区。在钻场底部铺设工字钢和大板,然后在大板上面垛连体木垛,钻场内用风障导风,既能防止瓦斯积聚,又能方便使用支架起吊设备。

6、在79#架与80#架合并对接之后,仍要在80架上侧隅角处抽采。79#、80#支架处在顺槽之内,且考虑到对接前80#架的拉移问题,顺槽内不能超前退锚,因此,老塘不能及时冒落,上隅角瓦斯容易从架档逸出,在回采期间,要在80架上侧悬挂便携仪,当瓦斯浓度≥0.6%时,用挡帘排瓦斯。

7、对接前最后一班,当77#架与上部81#对直后,确保工作面70#至79#架留两个步距,并保持运输机平直,用单体配合大板芭片等将帮顶维护好。底板浮煤浮矸清理干净。

8、将80#架至119#架之间的煤壁侧宽度刷宽,使运输机齿轨条外侧至煤壁侧宽度不低于2.2m。

4 对接工艺

1、对接使用的工具:119架上侧对直运输机处安设18.5KW回绞一部,10T 滑轮,5T手拉葫芦不低于4个,3吨手拉葫芦不低于3个,锚链、连接环若干。

2、运输机到位后,将运输机链条从机尾处掐断,并将74#至79#架的推拉头摘掉,将推拉杆收回。

3、从上级电源停运输机、煤机电,并挂牌管理,将运输机电缆甩掉。

4、从运输机过渡槽与变线槽连接处将运输机分开,即运输机机尾壳、过渡槽、电机、减速箱整体拖运,3节变线槽加电缆槽整体拖运。

5、用四个滑轮(两动两定)配合拖运设备,在拖运时用手拉葫芦调整被拖运物体方向,或者锚链链到支架前梁或伸缩梁上,以动作支架来调整被拖物体方向。

6、当绞车机尾距离绞车较近,无法拉移机尾时,开始拖运变线槽。

7、机尾、变线槽将要到位时,将回绞向上顺槽外口挪移10米以外,用绞车拉并配合单体抵将运输机机尾壳定位,留出机尾与标准溜槽4.5-4.6m的距离装变线槽,之后串底链。

8、在用绞车拖机尾时,安人用手拉葫芦拖运中间标准槽,将74#至80#架的7节标准槽安装。

9、待80#处底、上链合上,机尾处底链合上后,敷设运输机电缆,将运输

机机尾电机搭火,在运输机机头处用单体打4根支柱斜撑,将运输机机头电机打停止,机尾电机打正车,点车紧链条,将运输机合茬。

10、将多余链条掐断,合茬,试运转。

11、捆扎煤机、运输机电缆;将上半部的支架推拉杆与运输机连接。

5 经济效益

1、原计划对接工作48小时内完成,因准备工作充分,组织合理,在16小时内完成,提前32小时,当月多出煤炭8000吨,增加经济效益40万元。

2、矿上自有队伍(采煤队)施工,节省专业化队伍劳务费20万元。

3、在原有巷道状态下,使用18.5kw回柱绞车,配合滑轮组,节省了一个5m×3m×3m(长×宽×高)的绞车硐室,节省材料及劳务费用3万元。

6 结语

1、经过合理确定方案,精心准备,在施工期间,上下支架的间距的精确把握,为快速对接准备了条件。

2、滑轮组的应用,在有限的条件下,实现了大件设备快速的打运也是快速对接的关键。

作者简介:

温新(1981-),男,河南泌阳人,2005年毕业于安徽理工大学采矿工程专业,现为淮南矿业集团潘二矿技术科副科长。

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