柳钢2000高炉低燃料比生产实践

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

柳钢2000m3高炉低燃料比生产实践

钱海涛,许勇新,范磊,孙鸿言

(炼铁厂)

摘要:通过加强柳钢2号2000m3高炉原燃料管理,优化操作制度,细化高炉管理,配合使用合适的炉腹煤气量,使炉况稳定顺行,煤气利用率提高到46%,燃料比降到513kg/t。

关键词:高炉;操作;燃料比;原燃料;炉腹煤气量;煤气利用率

1 前言

柳钢2号高炉于2007-06开工建设,2008-05建成投产,有效容积2000m3,设置东西2个出铁场,2个铁口,26个风口。高炉应用高导热碳砖和陶瓷杯复合技术,串联软水密闭循环;炉顶装料采用PW紧凑型串罐式无料钟炉顶,装有十字测温和料面成像仪;全干法布袋除尘,新型明特法水冲渣工艺;配备4座新型大功率燃烧器顶燃型球式热风炉。2011年,柳钢2号高炉燃料比居高不下(562kg/)t,为此开展攻关。

2 降低燃料比的措施

2.1 加强对原燃料的管理俗话说:

“七分原料,三分操作”,原燃料条件影响高炉的稳定顺行,是实现各项技术指标及高炉强化冶炼的物质基础,没有良好的原燃料条件要降低燃料比是非常困难的。柳钢2号高炉车间结合自身的条件,一方面改善原燃料的质量,使用高品位的矿石,保证入炉矿石的综合品位在55%以上(见图1),同时优化焦炭质量,特别是焦炭的高温性能(CSR、CRI)为提高煤气利用奠定了基础;另一方面加强对原燃料的管理,具体做以下工作:(1)严格控制焦炭和烧结的筛分速度,要求焦炭仓和烧结仓的筛分速度分别小于26kg/s、29kg/s;(2)及时跟踪原燃料的变化信息,做到预知预控,避免炉况波动;(3)每周做2次焦炭和烧结的粒度检测,并计算各粒度所占的比例,根据结果采取相应的整改措施;(4)集中对筛网进行改造,由梳齿筛换为棒条筛,有效地改善了烧结矿的过筛效果,减少了入炉粉末。

2.2 合适的热制度

选择合适的热制度,对燃料比的降低有很大的作用。评价热制度有两种:一是化学热,用w铁水(Si)来表示,w铁水(Si)变化±0.10%,影响焦比4~6kg/t。随着炉况的稳定,柳钢2号高炉车间把w铁水(Si)逐步控制在0.30%~0.68%,当炉温高于此控制范围,及时做相应的调剂,把w铁水(Si)稳定在目标范围之内,近几个月硅的变化见图2;二是物理热,用铁水温度表示,高炉要想长期稳定顺行,需要充足的物理热做保障,2号高炉根据自身条件,制定出合适的铁水温度在1490℃~1510℃。

2.3 合理的送风制度

送风制度合理,回旋区形状和大小适宜,则炉缸周向和径向的气流和温度分布也就合理,炉缸工作活跃,热量充沛,渣铁流动性好。由于2号高炉原燃料条件限制,Pb、Zn在风口中套堆积,造成中套上翘,导致中心气流不足,炉缸堆积。为此,2011年底,利用检修的机会,集中更换了7个上翘的中套,风口面积由0.292m2缩小到0.280m2,经过此次调整,效果显著,鼓风动能增大,风口回旋区燃烧带延长,中心气流发展,炉缸活跃,炉况稳定,炉芯温度上升(见图3),煤气分布更加合理,形成中心和边缘发展的两道气流,调整前后十字测温温度分布见图4。

2.4 合适的装料制度

在高炉顺行稳定的情况下,通过调整装料制度,使各种矿石在炉喉面的落点位置得到精准的控制,根据休风时料面测量的料流轨迹和落点位置,最终确定了1.3m的料线深度及装料制度。2011年10月和11月,矿批一直维持在41~43.3t,装料制度

,焦炭负荷在3.6~4.35,很难增加负荷,进入12月份,布料制度的思路为:在保证稳定的边缘煤气通路的前提下,适当抑制边缘并兼顾中心气流,逐渐

缩小矿焦平均角差,不采用中心加焦。其演变过程为:

与此同时,矿批不断增加,由43.3t变为目前的49.5t,焦炭负荷逐渐加重,由4.35变为4.61,此次调整效果较好,料面形成平台加漏斗的模式,中心实火,边缘虚火,气流平稳,炉顶温度降低及煤气利用率提高(见图5),最终形成了窄而有力、畅通的中心气流。

2.5 合适的造渣制度

柳钢2号高炉炉渣特点是低铝炉渣,炉渣中的w渣(Al2O3)在14%以内,需把渣中w 渣(MgO)控制在6%~10%,镁铝比在0.50~0.65,同时,为了保证铁水成分合格和流动性良好,尽可能地提高炉渣碱度,降低SiO2活度,碱度由1.05~1.1提高到目前1.10~1.20,炉渣热焓高,保证铁水的物理热,有利于低硅冶炼,降低燃料比。

2.6 合适的冷却制度

冷却制度合理,有利于渣皮稳定,最终使操作炉型合理化,降低燃料比。根据生产统计,确定了各部位合理的水温差和压力的范围(见表1),同时把软水温差稳定在1.5℃~2.3℃,流量控制>3600m3/h。

2.7 合适的炉腹煤气量

在当前的原燃料条件下,2号高炉炉腹煤气量在5500~5600m3/min是合理的,2011年年底缩小风口后,炉腹煤气量由5621m3/min降为5449m3/min,为了维持一定的炉腹煤气量,

采取提高富氧率的措施,同时把鼓风动能控制在130~136kJ,理论燃烧温度维持在2150℃~2180℃,从而稳定煤比在150~160kg/t,具体操作参数见表2。

2.8 加强高炉管理

(1)加强炉前管理。维护好铁口,提高铁口合格率,针对不同的矿石品位,采取相应的出铁模式,精心组织出铁,保证渣铁及时排出。

(2)实行标准化操作,要求值班工长认真填写《高炉工长精细化操作分析与记录表》,分析好上班,然后制定本班的操作方针,不断提高工长的判断力和操作水平。

(3)降低休慢风率。加强炉前和上料设备等的点检工作,查找隐患,及时解决,降低因设备原因造成的休风。

3 结语

(1)柳钢2号高炉通过加强原燃料管理,保证入炉的原料和焦炭的稳定性,使入炉原燃料的供应保持较好的水平,对实现高炉生产高效,低燃料比的生产起到重要作用。

(2)通过选用合适的操作制度,细化高炉管理,炉腹煤气量适宜,高炉稳定顺行,煤气利用改善,燃料比由562kg/t下降到513kg/t,实现了燃料比的大幅度降低。

下一步的打算:

(1)由于Pb、Zn在风口堆积,导致部分中套上翘,煤气分布不均匀,考虑利用休风的机会,集中更换上翘的中套,同时把Φ120mm全部换成Φ115mm的。

(2)煤气利用率较低。2011年的煤气利用率为44.08%,2012-01煤气利用率为46.19%,还有较大的提升空间,下步继续优化装料制度,提高煤气利用率。

相关文档
最新文档