异构化生产(塔化)教材

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表16
催化剂再生指标
反应温度 ℃ 设计 实际 320~450 320~410
表2
装置生产负荷及液收
物料名称 入方 出方 加氢石脑油 干气加损失 液化石油汽 异构化汽油 合计
t 88100 1885 23329 62886 88100
收率 % 100 2.14 26.48 71.38 100
1 生产综述
通过表1表2 看,装置液收达到了97.86%,基 本达到了设计指标。而导致干气超标和液化汽 收率低的主要原因是在08年6-7月的生产过程 中,装置单独加工重整轻石脑油,造成吸收稳 定系统压力高,气相组分多而吸收剂量不够, 使干气中携带大量的液化汽组分进入火炬管网, 而使影响了装置的液收。重整轻石脑油分析见 表3:
3 装置操作条件要求

表6 一段反应器(R-601)反应操作条件表 项 目 反应初期 反应末期
入口压力
入口温度
MPa(g)

0.45~0.47
320
0.45~0.5
420
质量空速
h-1
0.18~0.22
注:1、质量空速为反应器的质量空速; 2、一、二段反应器总质量空速为0.4
3 装置操作条件要求
1 生产综述

目前,装置进料量最大为5~6吨/小时,年处 理量约为4万吨。自2006年8月开工至今,已 经两年半,历经10个生产周期和10次催化剂 烧焦。共生产石脑油8.81万吨,年平均处理量 3.5万吨,其中生产出液化石油汽23329吨, 异构化汽油62886吨,RON平均82.3;液收 97.86%;液化石油汽收率26.48%,异构化汽 油收率71.38%。见表2 :
表10 实际指标
项 目 单位 V% 控 制 指 标 1.7-2.8 82-84 kPa V% 965-1220 0.01-0.15 稳定汽油烯烃 稳定汽油RON 液化气蒸气压 液化气C5含量
表11 液化汽质量分析
蒸气压 37.8℃ kPa 1013 密度 kg/m3 524.9 C20 v/v % 1.07 69.67 C30 v/v % C3= v/v % 4.67 15.67 iC40 v/v % nC40 v/v % 7.21 nC4= v/v % 1.31 cC4= v/v % 0.13 +C4= v/v % 0.25 0.02 >C50 v/v %
1 生产综述

为此,车间及时对加工量和操作参数进行调节, 将加工量由5t/h降至3t/h,同时将T602顶压指 标上限由1.07MPa,更改为1.17 MPa,V605 减少液态烃排放;同时,降低T601、T602塔 底温度至100℃和125℃,减轻吸收稳定系统 负荷,在保证稳定汽油辛烷值不低于指标的情 况下,尽可能控制反应器升温速度,避免催化 反应剧烈而增加分馏系统负荷;通过操作调整 液态烃的质量得到有效控制。


同样,在08年7月当原料中组分较轻干点只有 60℃-80℃时,对催化反映也有较大的影响, 当月生产中催化剂活性下降很慢,一月内反应 器床层提温只有10℃,因而使第8次生产周期 维持了120天。当月稳定汽油辛烷值均在83以 上,最高的达到86,平均在84。 由此可见,较低的碱性氮含量和合理的原料可 以延长催化剂的使用寿命和生产周期。
5 催化剂
装置催化剂采用中石化石油化工科学研究院开发 的RGW-1型催化剂,该催化剂的周期寿命约为 80天,总使用寿命为2年。RGW-1型催化剂为改 性分子筛和γ-Al2O3混合挤条产品,主要性质见 表13:
表13 催化剂组成及性质
项 目 指 标
组 分
比 表 面 , m2/g 压碎强度 , N/cm 外 形 尺 寸 (直径×长度)mm 堆 密 度 ,g/cm3
分子筛、氧化铝、活性促进剂
~300 ~90 白色条状 φ2~3×3~10 0.72±0.05
6 反应器及催化剂装填
2台反应器,直径φ1400mm,采用热壁结构,均利旧原反应器。
表14 一段反应器(R-601)催化剂、瓷球装 填表 设计需用量 实际需用量
装剂种类 上层φ 6瓷球
装填 高度 mm
150
2 原料性质

装置设计反应原料主要为加氢石脑油,同时考 虑重整拔头油及部分加氢轻石脑油,为了能使 催化剂正常操作,保证产品合格及收率,对原 料的组成及杂质含量有一定的要求;对汽油原 料的设计要求和实际生产指标见表3。
表4
项 干 点 碱性氮 硫含量 实际胶质 机械杂质 水溶性酸碱 水含量 目 单 位 ℃ μ g/g μ g/g mg/100ml
表1
装置设计负荷及液收
物料名称
入方 加氢石脑油 干气加损失 液化气 出方 改质汽油 合 计
kg/h
10000 200 3000 6800 5714.28 240 4.8 72
t/d
t/a
70000 1400 21000 47600 70000
m%
100.00 2 30 68 100.00
163.2 240

备注:本装置生产的液化气C3、C4烷烃的含量在90m%以上, 烯烃的含量低于5m%,脱硫后可作为车用液化石油气。
表12
密度 kg/m3 682.9 初馏 ℃ 25 10% ℃ 27 50% ℃ 67.6 90% ℃
稳定汽油质量分析
干点 ℃ 206.8 全馏 ℃ 95.1 83.1 辛烷值 烷烃 v/v % 72.89 烯烃 v/v % 1.83 环烷烃 v/v % 9.21 芳烃 v/v % 13.82
14.26 0.2556
1.232
0.697 8 1.232
315
9950 315
下层φ 6瓷球
下层φ 16瓷球
100
350
0.154wenku.baidu.com
0.360
308
646
166
510
0.2556
0.7101
1.232
1.232 2
315
875
表15
二段反应器(R-602)催化剂、瓷球装填表
设计需用量 实际需用量 装填 重量 kg 462 462 10000 308 308 装填 高度 mm 240 240 9320 166 166 装填 体积 m3 0.3693 0.3693 14.34 0.2556 0.2556
反应原料油规格要求
设计指标 < 170 < 2 < 150 < 1.5 无 无 无游离水 GB/T 258 实际生产指标 分析方法 GB/T 6536 SH/T 0162 SH/T 0253-92 GB/T 509
2 原料性质

根据实际生产情况看,原料干点、硫含量、实际胶质、 机械杂质、水溶性酸碱、水含量、碱性氮含量都在控 制指标内。但是原料中的碱性氮含量和原料的干点低 于120℃时,对催化剂的正常使用有很大的影响。07 年10月碱性氮含量超标,最高达到3μg/g,使催化剂 的活性下降很快,反应器床层温度提升较快,一月内 反应器床层提温达到了45℃,但当月异构化稳定汽油 辛烷值仍为81.7,低于82的指标;因而导致第5次生 产周期只有63天就停工对催化剂进行再生烧焦。碱性 氮分析见表5:
表5
原料中碱性氮分析
HK
10%
50%
90%
KK
密度 kg/m3 690.5 692.1
碱性氮 μ g/g 3.02 1.93 <2
10月分析 38.6 9月分析 设计 39.9 --
53.2 54.5 --
87.7 88.2 --
126.9 132.1 --
155.9 155.3 <170
2 原料性质
表7 项 目 二段反应器(R-602)反应操作条件表 反应初期 MPa(g) 0.34~0.36 ℃ h-1 320 0.22∽0.24 反应末期 0.34~0.38 420
入口压力 入口温度 质量空速
表8
吸收稳定操作指标
T601顶压力 T601顶温度 T601底温度 T602顶压力 T602顶温度 T602底温度
149.4
4 装置产品质量及控制指标


产品质量对比分析: 1、加氢石脑油非临氢改质后,族组成发生变 化,烷烃含量减少,烯烃含量有所增加,芳烃 含量大幅度增加,从而使汽油辛烷值提高, RON约提高25个单位。 加氢石脑油进行非临氢改质后,有利于改善产 品结构,增产液化气和高品质汽油调和油,降 低出厂汽油烯烃含量。
7 催化剂的再生

由于反应器利旧,使原设计的操作反应温度 (320~450 ℃ )无法实现,目前的操作温度 仅为320~410 ℃,压力0.25 MPa,原料空速 (重量)0.25 h-1;RGW-1催化剂装量为20吨, 单程操作周期2.5 ~3个月(设计2~2.5个 月),再生时间约15天(设计7天),年操作 时间为7900小时(原设计7000小时)。
MPa ℃ ℃ MPa ℃ ℃
1.1~1.38 32~52 102~112 0.97~1.17 47~57 125~150
4 装置产品质量及控制指标
表9 装置产品质量控制指标
项 目 单位 V% 控 制 指 标 ≤5 ≥82 kPa V% 1380 ≤3 稳定汽油烯烃 稳定汽油RON 液化气蒸气压 液化气C5含量
汽油非临氢异构化装置在塔河分公司的 生产应用
万重山
概述

塔河分公司7×104t/a汽油异构化装置采用石 油化工科学研究院开发的石脑油非临氢改质技 术,利用RGW-1型催化剂的催化作用,以加 氢石脑油为原料,生产出了符合要求的车用石 油液化汽及高辛烷值的汽油调和组分。
1 生产综述

石脑油非临氢改质过程利用RGW-1型催化剂 的催化作用,使低辛烷值的轻石脑油发生选择 性裂解、异构、齐聚和环化脱氢等反应,转化 为烯烃、芳烃含量低的高辛烷值汽油调和组分, 用于调兑汽油,降低调和汽油的烯烃及芳含量, 降低汽油密度,提高调和汽油的辛烷值,将低 辛烷值的汽油馏分转化为几乎不含烯烃、芳烃 含量低的高辛烷值的汽油调和组分。 该工艺 过程简单、投资小,操作条件缓和,干气产率 低,可大幅度提高加氢石脑油辛烷值。
装填 重量 kg 455 455 10050 315 315
下层φ 16瓷球
350
0.360
646
510
0.7101
1.2322
875
6 反应器及催化剂装填

因两台反应器利旧,在磁球和20吨催化剂全部 完成装填后,反应器入口离床层还有2m的空 间,而却反应器直径小,导致催化剂装填高度 大,在生产过程增加反应器进出口压降。
装填 体积 m3
0.231
装填 重量 kg
462
装填 高度 mm
240
装填 体积 m3
0.3693
堆密 度 g/cm3
1.232
装填 重量 kg
210
上层φ 3瓷球
催化剂床层 下层φ 3瓷球
150
9030 100
0.231
13.89 0.154
462
10000 308
240
9270 166
0.3693
1 生产综述

而达到了54℃,从而增加了T602的负荷,
使T602塔顶压力偏高又影响到T601操作压力, 干气量明显增大,为确保塔顶压力不超过控制 指标,T601、T602放空阀开度过大,导致轻 组分大量排放,使塔内分离效果变差;同时, T602底温偏高、顶温高,造成液态烃中重组 分携带较多,使液态烃中C5含量上升,液化 气中C5含量出现偏高。

表3
重整轻石脑油分析
流 程
KK
10%
50%
90%
KK
密度 kg/m3
温度 29.6 ℃
32.4
38.5
51.8
66.6 637.4
1 生产综述

从流程分析看,原料油组分太轻;在实际生产 中反应油汽中大部分都以气态组分进入吸收和 解析系统,导致吸收剂无法将轻组分完全吸收, 系统压力高,干气中C3、C4含量高,干气携 带部分液化汽组分进入火炬管网,使液化石油 汽的收率降低。同样在液化石油汽中C5含量 超指标,影响了液化汽的质量;导致系统压力 高和液化汽中含量高的另一个原因是,异构化 装置T602顶冷却器E607/AB冷却负荷较小, 导致冷却后液化气温度高于设计值45℃,
装剂种类 上层φ 6瓷球 上层φ 3瓷球 催化剂床层 下层φ 3瓷球 下层φ 6瓷球
装填 高度 mm 150 150 9030 100 100
装填 体积 m3 0.231 0.231 13.89 0.154 0.154
堆密度 g/cm3
1.2322 1.2322 0.7008 1.232 1.232
1 生产综述


因非临氢改质反应的特点会使催化剂上积炭很 快,导致催化剂活性下降,因此反应器内催化 剂单程运转周期大约在2-2.5个月左右,装置 采用间歇操作,停工再生的生产方式 。 本设计年处理量为7万吨,装置进料量为10吨/ 小时;车用石油液化汽收率为30%,高辛烷值 汽油收率为68% 。见下表1:
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