最新国内常用废弃钻井液处理的技术措施
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内容提要
• 摘要:随着开发区域的扩展,钻探作业产生的污染成为敏
感的事宜,石油钻井作业的污染问题逐渐引起重视。通过 笔者调查了解的国内常用的钻井废弃物处理技术措施,初 步归纳为三种方式,每种方式各有利弊。根据油田使用效 果分析,其中一种技术措施是可以在随钻过程中处理废弃 钻井液和井场污水即废弃固体和液体同时进行过程处理的 方法。主要是利用柴油机尾气处理污水和降低噪音并吸收 柴油机排放的废气,加之固体废弃物经过新一代的板框压 滤机的压榨后可以搬运转移或再利用,既节约了能源消耗, 同时又实现了井场废水的源头治理。
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2 废弃钻井液处理措施
• 2.1 方案一:
利用柴油机尾气装置和新一代板框压滤 机开展随钻废弃钻井液无害化治理,该项技 术用两套装备组合完成:即废水处理由与钻 井190型柴油机配套的ST系列消声减排一体 化装置开展工作;固形物的压榨脱水由板框 压滤机开展工作。
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3)经济效益
由表2可见,以ST-A取代消声器的3#柴油机噪声 排放显著低于2#柴油机,倍频带消声效果均优于2#柴 油机,2kHz以上高频段降噪效果更明显,4kHz降幅 达最大值-23.7%。
② 钻井现场运行效果 图1是废水废气同步消减成套,现场噪声符 合2类标准,废热回收率为柴油机轴功率的44%,消 减钻井废水0.517m3/h,达到废水源头治理和废气
消烟、降温降噪的良好效果。
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2.1.1钻井废水废气同步处理技术
① 钻井废水废气同步处理技术原理为:钻井 废水与柴油机废气两相直接接触传热传质,废 气余热消减废水,废水吸收废气烟尘,使废气 降温同时降噪、减阻,可以替代柴油机排气消 声器的功能。
• 关键词:钻井作业 柴油机尾气板框压滤机 废弃物 井场污水
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1 前言
目前,国内钻井作业和完井作业结束后, 井场废弃物的通用处理方法主要是采用终端处 理即对废弃的钻井液完井液先进行固液分离, 然后对固体和液体分别进行无害化处理,即对 污水部分用化学药剂进行达标处理,经化学处 理后的液体被排放或回注到地层内;而废弃的 固体则是将淤泥部分直接固化,固化后的废弃 物填埋到地下或加工成建筑材料另行处理,其 工作量大,且需专业队伍进行处理。
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2)减阻与降噪效果
川渝某井3#柴油机配带废水废气同步消减设备与 2#柴油机对比,排气背压(表1)与噪声(表2)同 步下降。钻进工况为柴油机转速1200r/min ,2# 柴油机排气背压实测值2.3~ 2.5kPa ,3#柴油机仅 660Pa ,降低70%以上。该工况下按噪声监测规范 在3个方位分别检测单开3#柴油机和单开2#柴油机 的噪声频谱(见表2)。
2009年10~11月川渝某井(井深2476m)3台钻井柴油机 配带废水废气同步消减设备,钻井全程井场产生废水量 201m3方,本技术消减废水量187m3,废水池仅剩余14m3, 达到理论最大消减废水能力(649kg/h)的82.9%。
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该装置是针对钻井过程中对钻井废水源头治 理技术进行系统研究,国内开发了钻井废水废 气同步消减新技术及成套撬装设备(190型钻 井柴油机单机配带ST-A型消声减排一体化装 置),利用柴油机尾气减少废水量的技术改变 了钻井废水末端治理的现状。
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1)废水消减量的现场应用效果
2008年6月川渝某井3#柴油机配带废水废气同步消减装 置替代排气消声器,与2#机对比进行验证试验。钻井队按惯 例轮换使用3台柴油机进行划眼、钻进、起下钻及启动、停车 等钻井作业不同阶段全程运行,验证了实验机运行平稳。记 录表1中显示,3#机累计运行46.2 h(划眼7h 、钻进39.2h), 该装置消减废水累计量23.9m3 ,平均消减能力为0.517m3/h ; 钻进阶段柴油机转速1200r/min ,平均消减废水0.538m3/h ; 划眼阶段柴油机转速900r/min,平均消减废水0.4m3/h 。
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• 现有新的无害化治理方案,其一是在钻 井过程中利用柴油机尾气处理污水部分结 合新型板框压滤机压榨废弃物,开展随钻 废弃钻井液无害化治理的新技术。该项技 术改变了钻井废水末端治理的现状,以源 头治理方式实现钻井现场废水不外排、不 转运,为提高钻探作业环保水平提供了可 靠的技术保障;其二是在钻井过程中利用 真空浓缩蒸馏装置和螺旋压榨机降低废泥 浆中的含水量;其三是完井后对废弃物统 一进行进行简单的水泥固化处理或转运。
国内钻井完井作业废弃物 无害化治理新方案
汇报人: 何纶
四川石油管理局
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汇报提纲
• 1 内容提要 • 2 概述 • 3 无害化治理方案 • 4 环境治理效益 • 5 认识和建议
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