1_高炉冲渣沟堆死的处理
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嘴,冲渣水从鸭嘴出来时失去动能。红渣从
下渣沟流嘴处下来时,失去了一个冲击、摔打、撞碎的过程,红渣集中和水接触而不是分散和水接触。
而导致液面抬高的原因有: a. 2#高炉下冲渣沟处结铁,抬高了水位,实际相当于1#高炉到2#高炉之间的冲渣沟坡度减小,水速放慢。 b.红渣被冲打及水淬后最终的粒度还不是足够小,导致粒度较大的渣运动速度慢。
而液固两相流的力学原理很好地描述了这个现象。
c.液固两相流一旦没外界干扰的情况下,速度会分层,上层水速较快,下层水速较慢,而颗粒大的渣因流体力学的原理往往易沉淀在下面。5解决方案 根据具体情况设计了如下三个改造方案。1#高炉出铁场平面布置图-DN40管道.材质Q235-A明.-扁俐,厚4,宽40左右.与3"暇气,挥接,作为固定权气管用一3嘴.烧铁口用的该气管。出气口尽t称近冲泣沟底部A向视图图1 a.如图1中所示,在1#高炉配管房与2#高炉之间加压缩空气管从U型模底板进行吹动,使其下部沉淀下的渣得到流化,使水更容易带动渣。管道材质Q235 B b.如图1中所示,从2#高炉引过来的冲渣水喷嘴再放低一点,靠近U型铁模底板。
管道材质Q235B,厚度l Omm,喷嘴材质锰钢,厚度15mmo
c.如图1中所示,原1#高炉下渣沟在喷
嘴上的那路水,改向从配管房下面靠1#高炉侧喷人,靠近U型铁模底板,喷嘴还是维持原来的鸭嘴状,管道材质Q235B,厚度l
Omm,喷嘴材质锰钢,厚度15mmo6实际效果 我们在具体实施过程中,先作了第3个方案的改造,改造后,1#高炉的冲渣沟再没发生过水从冲渣沟外溢的现象。在高炉日产达
到1720t的时候,冲渣沟也没发生堆死现象。
因第三个方案初步解决了冲渣沟堵塞现象,所以第一和第二个方案就没有实施了。?30?