粉煤热解含尘干馏气除尘技术研发及应用

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粉煤热解含尘干馏气除尘技术研发及应用

樊英杰郑化安张生军

(陕西煤业化工技术研究院有限责任公司西安710065)

煤炭热解技术主要包括块煤热解工艺和粉煤热解工艺。考虑到目前机械采煤块煤产量仅占煤炭开采量的20%,因而以粉煤为原料的热解工艺必将成为煤热解的主流工艺。采用固体热载体为热源,将粉煤热解的大连理工大学新法干馏工艺,虽然进行了过程放大,但没有得到大规模工业应用。其中,粉煤热解过程中热解粉焦和热解油气的高温在线分离是该工艺遇到的主要技术难题之一。粉煤在中、低温热解过程中产生的含尘干馏气体温度高、易相变。热解粉焦和热解油气高温在线分离效果不理想,最终导致煤焦油中的固含量偏高,油品质量较差,无法满足煤焦油进一步深加工的质量指标。粉煤热解过程中含尘干馏气的除尘技术及关键设备的开发研究,已经成为煤炭中低温热解领域亟待开发的课题之一。

1 含尘干馏气特点及其对高温除尘设备的基本要求

粉煤中低温热解产生的含尘干馏气具有如下特点。

(1)干馏气主要由热解油气和热解粉焦组成,粉尘粒度小,含量高。

(2)干馏气的温度高,一般在300~600℃。

(3)干馏气中的硫化氢、氨等腐蚀性气体含量高,甚至含有碱金属、重金属蒸汽等。

(4)干馏气中含有易冷凝和黏结的大分子芳烃,容易导致过滤器堵塞。

(5)气体成分复杂,气体介质在分离设备中存在后续反应,一易析炭,发生结焦现象。

(6)热解油气对温度变化非常敏感,易相变,由气、固两相变为气、液、固三相,且较难分离。

(7)开车工况和正常运行工况含尘气体组成有差别。

因此,粉煤热解过程中含尘干馏气高温气固在线分离对除尘设备的要求较苛刻,主要应满足以下条件。

(1)耐高温(500~600℃)。

(2)具有良好的保温效果和抗腐蚀性。如果保温效果不好或者温度发生变化,热解气中可冷凝气体会生成带粉尘的焦油,黏附在除尘设备上,在高温条件下加速设备老化甚至使其失去作用。

(3)在除尘器中的停留时间要短,在最短的时间内除去热解气中夹带的粉尘,避免热解气在除尘设备中发生二次裂解等副反应,影响焦油品质。

(4)高温条件下,滤材或设备寿命要长,易再生,过滤效率高。

2 含尘干馏气高温在线除尘技术研究现状

目前,针对粉煤热解工艺中含尘干馏气高温在线除尘问题,许多科研单位尝试了不同的分离除尘方法,以期开发出较为可行的粉煤热解含尘干馏气高温在线除尘方法。国内在热解粉焦和热解油气高温在线分离

方面做过相关研究的单位主要有中科院山西煤炭化学研究所、中国矿业大学、哈尔滨瑞格能源环境技术发展有限责任公司、冀州中科能源有限公司、中科院过程工程研究所等单位。

中科院山西煤炭化学研究所梁鹏等为了优化炉前煤低温干馏工艺中的挥发分除尘方案,在金属滤网应用于低温煤干馏气除尘方面做了有益的探索。采用400目的金属丝网作为过滤介质。多次实验表明,滤网过滤效率>99. 9%。由于原料煤中<0.125μm的细颗粒煤占总质量的10%以上,在热解挥发分析出的过程中,大量粉尘被热解气带出,在滤网表面很快形成一层滤饼,随着操作的进行,过滤效率提高。此外,在使用400目金属滤网对间歇式粉煤固体热载体热解装置挥发分除尘研究的基础上,将颗粒床过滤器用于该过程的除尘研究,复合除尘过滤器如图1所示。热态除尘实验表明,颗粒床的使用,有效地降低了滤网的过滤负荷。颗粒床与金属滤网结合可作为粉煤炉前低温干馏工艺中可供选择的挥发分除尘方案。

图1 复合颗粒层过滤器示意图

图2 府谷中试装置流程示意图

1-循环流化床锅炉;2-旋风分离器;3-组合密封器;4-混合器;5-热解反

应器;

6-进煤料斗;7-过滤器;8-间冷器;9-气液分离器;10-焦油储罐;

11-风机;12-半焦料斗;13-换热器;14-电除尘;15-烟囱。

中科院山西煤炭化学研究所就粉煤热解含尘干馏气除尘问题,还开展了相关中试试验研究。其联合陕西府谷县恒源煤焦电化有限公司,在府谷地区建立了1套75 t/h燃烧-热解的中试装置,工艺流程如图2所示。高温气与焦的分离采用移动颗粒床过滤器,介质用的是块状半焦,固体从上面进,往下流,在底部排出。气体从中间穿过排出的半焦和灰后进焦/灰斗,过滤后直接放入锅炉燃烧,排灰温度在500℃以上,以防煤焦油凝结。经过过滤后,焦油中含尘的质量分数小于5%(工业要求)。中试结果能满足工业要求,但无连续稳定运行记录。

中国矿业大学初茉等在实验室采用颗粒床过滤器就含尘干馏气除

尘进行了冷态试验。采用筛分后的高温半焦进入颗粒床除尘器作为过滤介质,除尘器可以是固定床,也可以是移动床。含尘气体通过床层,被过滤为清洁气体。该方法在神华集团6000t/a煤热解中试试验中有过尝试,但除尘过程易堵,运行效果不佳。

哈尔滨瑞格能源环境技术发展有限责任公司为解决热解气除尘问题,设计了一款新型除尘反应器,主要特点是将颗粒层过滤器和布气系统结合在一起,见图3。该过滤器在模拟工况下,取得了良好的效果。其模拟条件为:操作温度400~450℃,操作压力50~70 kPa(g),过滤气速0.3 m/s,含尘干馏气从下而上通过。干馏粗煤气组成(体积分数)为:氢气15%~20%,一氧化碳6%~10%,甲烷33%~35%,氮气2%~5%,水8%~12%,焦油组分15%~20%,小分子气态烃2%~4%,其他气体2%~5%。粗煤气中粉尘的质量浓度为0.8~1.1g/m3。石英砂颗粒作滤料,粒径1~2 mm。在72 h的工艺试验过程中,净化后干馏煤气的粉尘质量浓度低于20 mg/m3,除尘效率大于98%,粒度分析表明,粒径10μm以上颗粒可全部脱除。

图3 瑞格能源新型除尘器结构示意图

1-固体颗粒滤料入口;2-煤气出口;3-壳体;4-烟气进口;5-固体颗粒出

口;

6-煤气进口;7-烟气出口;8-气体分布器;9-主气管;10-支气管;11-出

气短管。

冀州中科能源有限公司和中科院过程工程研究所合作开发了一种新型过滤器,利用固体颗粒物料作为过滤介质,净化高温含尘气体或者去除热解气中的粉尘、重质焦油等杂质成分。具有结构简单、床层压降小等优点,其结构见图4。采用粗煤颗粒作滤料,300℃热解气除尘,除尘效率可达99%。采用石英砂颗粒作滤料,800℃高温烟气除尘,除尘效率96%。采用压制成型的灰球作滤料,500℃含尘气体除尘,除尘效率96%。

图4 冀州中科能源有限公司过滤器示意图

1-料层高度调节杆;2-内筒;3-进料口;4-过滤器壳体;

5-塔型挡板组;6-进气口;7-通气管道;8-出气口;9-出料口。

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