钛渣冶炼中泡沫渣控制操作法——张超

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先进操作法(密)

钛渣冶炼中泡沫渣控制操作法

张超

在钛渣冶炼中,会经常出现泡沫渣,泡沫渣是影响出炉渣产量的主要因素之一,也是目前钛渣冶炼的一大特性。我厂今年在钛渣生产上,由于受原料品位波动大和冶炼操作技术水平有限等因素的影响,泡沫渣问题尤为突出,造成产量明显下滑,本文分析了泡沫渣的原因,以及泡沫渣的利与弊,通过实际操作,总结经验,探索出减少泡沫渣的新方法。

一、为什么要治理泡沫渣,其危害有多大?

我厂在实际生产中,经常出现泡沫渣,造成电极位置高位运行,有时甚至被迫停电,无形中延长了冶炼周期,恶化生产指标。因此能否消除泡沫渣直接关系产量。故有必要对泡沫渣进行探讨。

利:开弧状态下的电弧,如果没有涨泡熔渣的包裹或料层的覆盖,电弧将成为完全裸露的状态,这不仅热效率低,也会损害炉衬和炉盖,炉子寿命缩短,而且泡沫渣可以提高输出功率。当电炉炉膛大,挂渣层较薄需要挂渣时,我们可以利用泡沫渣来挂渣。

弊:二次加料或料层产生塌陷,使炉料进入高炉熔渣中反应而生成的大量的CO气体经熔渣逸出,使熔渣沸腾和喷溅,熔渣的沸腾很容易造成二次燃烧室堵塞,造成炉压难以控制;并且熔渣的沸腾把电极淹没,使电炉的瞬间电流增大,造成短路,引起钛渣熔炼不稳定,会破坏电炉正常运行还造成无谓的浪费,涨出的液渣,在炉口四周冷凝,影响下料、加料;造成电流不稳,负荷不足。甚至被迫停电,从而使产量降低;热量大量丧失,造成热能的利用降低,有时甚至会烧坏设备和部件。在熔池很小,炉膛内形成了搭接料的这种情况下,泡沫渣的产生很容易造成塌料,大的塌料有可能把电极打断,造成电极事故的发生。长期的高位运行造成底部温度偏低,导致出渣见铁,铁口无铁。还会使炉膛不规则,下大上小,无法正常排气。同时,熔池液面过高,距炉顶过近,对炉衬和炉盖热辐射加剧,造成炉盖维护困难频繁渗水,

炉盖使用寿命缩短,也破坏了电极和炉盖的绝缘。

二、分析泡沫渣出现的原因:

由于电炉冶炼过程中频繁出现泡沫渣情况,泡沫渣的产生使得电极位置不易控制,物料受热不均匀,电炉有效输入功率降低,最终导致冶炼电耗增加,出炉渣产量及质量波动大等问题。首先我厂是间断方式进行冶炼,每次加料量都是分几批入炉的,形成了很大的料堆,由于多点布料还不成熟,所以当远离电弧高温区的料堆就只会熔融、烧结,炉料厚重,不易下滑。只有在时间和功耗够时,才会发生塌料。因此在冶炼过程中,先天不足就必须在操作上准确分析各种参数,结合实际制定冶炼计划。冶炼中频繁出现泡沫渣的现象,通过分析得到由以下几种因素共同作用所导致。

1、入炉原料性质变化所带来的影响。攀矿的粒度比云矿的较细,而细粒矿在冶炼过程中容易伴随反应所产生的气体,况且攀矿的透气性差,形成的大量气体不能及时外排,致使气泡沸腾上升,从而导致泡沫渣的产生;并且攀矿的中含CaO、MgO高,化学活性强,反应迅速,产生的大量气体不能及时的排除,造成底部大量气体将液面托高。

2、由于冶炼操作上调整不到位,在下层炉料化料效果不佳的情况下,功耗输送不够,未熔化生料与加入炉料在不同层面同时反应,导致大量气泡产生并迅速抬高液面,从而形成泡沫渣。

3、送电制度不合理,方法不当,电极长时间高位运行,使得炉膛比较小,炉膛内形成了“大三角”,在冶炼后期很容易造成频繁塌料,塌料引发泡沫渣的产生。

4、有一定数量的一级除尘灰和粒度极细的炉料共同反应,导致泡沫渣产生。

5、电极工作端长度不够,炉料底部传热时间和深度不够。

三、改进措施

1、如何防止起泡沫渣的方法:

【一看二取三配四加】

一看:就是看上一炉冶炼的情况,具体分析,制定措施;

二取:就是从取样中,去了解炉况,掌握本炉情况;

每批取样时,要认真观察化料情况,温度、渣的流动性、品位。样棒插不下去,则化料不好,要找出原因调整,不能匆匆就补料了。

三配: 根据实际情况合理调整配比,控制品位;

(1)配料系统是否正常,必须清楚称量皮带的配料精度。

(2)不要把料仓配满,以灵活机动的方式调整出现的泡沫渣.

(3)坚持钛渣品位由低到高的方式进行配料.

(4)重视延长埋弧期的时间,让炉底的温度得到提高。

(5)提高送电质量,即提高钛渣的电导性。

(1)四加::就是把握加料时机,控制冶炼进度;今后可以大力实施多点布

料中的相间加料制度,以减少料层的厚度。

2、控制泡沫渣的方法:

【一加二降三提四停】

一加:即从中心加入钛矿,以瞬间降温,降下电极位置。

二降:低电压小电流(档位12-16、电流35000A以下)

采用低电压小电流,减少炉内表层物料的热量的输入,使整个炉内物料达到热量上的平衡,以此来达到消除泡沫渣效果。在低电压小电流运行将近5分钟后,电极位置有下降的趋势或者维持在原有高度,此时缓慢降档,电极位置达到正常冶炼状态,再根据电炉冶炼情况来调整电流电压。

三提;若泡沫渣反复出现且位置较高,可提升电极至断弧。再配以一定的钛精矿加入,经炉门观察液面下降至合适位置后再送电。

四停:严重的泡沫渣要及时停电冷却,时间要给够。

四、改进后效果:

经过这几年钛渣冶炼的摸索,只要采取了以上措施,泡沫渣出现的几率大为减少,所带来的效果是很显著的。

1、改善了炉膛形状,增大了加料量,也提高了钛渣产量。

2、确保合适的电极位置,能够充分化好每批料,为生产的连续打下基础。

3、减少了泡沫渣的高位持续,提高了电极绝缘和延长了炉盖寿命.减少停炉时间,提高了设备作业率。

4、可以提高每批加料量也能及时补加料以缩短冶炼周期。

5、炉前电耗得到控制,真正的做到降本增效,节能减排的工作。

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