精细注水管理

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62.0
77.0
86.8
87.1 79.2
20.0
0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
年度
分层注水效果举例:
P2-245
P2-245吸水剖面图
0 5 10 15 20 25 30 35
3 5 8 8 10 11 12 13
2008.05.19
P2-245是P2-23单元3砂组注 水井,从吸水剖面看,上部 吸水好,下部吸水差,层间 吸水差异大。
沙三下 沙四
7.7 1846 1450-1750 480 27.4
50-70 0.68
采油六队管理着临盘油田盘二断块中东北部的10个开发单元173口油水井。储 层胶结疏松、易出砂,为中高渗常规稠油、出砂小断块层状油藏。1976年投入开 发,1978年开始注水。
油井总井数 油井开井数
日液能力 日油能力 综合含水 平均动液面
2010年1-5月动液面变化曲线
201002
201003
201004
201005
动液面
一3 基本概况 二 精细注水管理的主要做法 三3 取得效果 四 下步工作计划
一3 基本概况 二 精细注水管理的主要做法 三3 取得效果 四 下步工作计划
P9块
P2-33 P52
P2-23
P2-20 P1-2 P2-26
P2-4 P2-3
P1-16
含油层系
含油面积(平方千米) 地质储量(万吨) 油层埋深(米) 平均渗透率(毫达西) 平均孔隙度(%) 地下原油粘度(mPa.s) 空气渗透率(平方微米)
变为双向受效。
新投、转注、扶长关水井统计表
井号 所属单元 时间
内容
P12-X46 P2-3 2009.4 新井投注
对应油井 P12-X42、P12-X43
增加日注水量 (m3/d)
80
P12-X48 P2-3 2010.1 新井投注
P12-X41
50
P12-30 P2-4 2009.7 油井转注
P12-13
分层注水效果举例:
2008.10月实行分注,加强了下部三砂组 10-13号小层的注水,日注水量140立方米/天。 对应油井P2-232供液状况明显变好,液量增加 了10吨,日增油1.0吨。
/1656.4m /1686.63m
(三)根据油井动态变化,及时合理调配
在落实油水分析的基础上,结合油井生产动态,按需调配,实现 注水由量到质的转变。自2009年至今实施水井调配37井次,其中上调 配注19井次,下调配注18井次。为油井提液挖潜提供了保障,油井上 调参31井次,累计增油1478吨。
80
P16-X33 P1-Байду номын сангаас 2009.12 油井转注 P1-2、P15-X6、P16-XN7
80
P2-X244 P2-23 2010.5 扶长关水井 P2-23、P2-233、P2-236
40
注水效果分析:
P12-13 P12-30
LPP12-13井采油曲线
水井P12-30井2009.7月转注,对应油井盘12-13井11月开始见效。见效前日 液16.5t/d,日油2.2t/d,含水86.7%,动液面804m;见效初期日液18.3t/d,日 油8.7t/d, 含水52%,动液面781m;因见效明显,该井放大生产压差生产,于11 月25日调参,调参后日液25t/d,日油11.2t/d, 含水55%,动液面781m。目前日 液24.7t/d,日油8.8t/d, 含水64.5%,动液面439m,已累积增油1623t。
2009年-2010.5月井筒挖潜统计表
序号 分类
井次 累计增油(吨)
1 上调冲次
25
1316
2
换大泵
2
162
3 上提泵挂
4
合计
31
1478
举例
例如P17-X9井组
油井P17-X10自2008.10月 含水逐渐上升,至2008.12月含 水由67.2%上升为77.5%,我们 将其对应水井P2-N41下调配注 由50-10m3/d,同时将P1-XN162 配注由40-50立方米/天,通过 改变注水方向和注水强度,有 效控制了含水的上升,到 2009.6月该井含水下降为58%, 日增油2.7吨。通过合量调配该 井累计增油692吨。
9
10 11 12 13
老井计划 老井实际
取得效果
自然递减率2.92%,低于计划水平运行,比去年同期降低0.66个 百分点。
2010年1-5月自然递减率曲线
12
10
8
6
4
2
0
-2 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
-4
-6
自然递减计划 自然递减实际
取得效果
平均动液面664米,稳中有升。
201001 640 660 680 700 720 740
增油工作。通过完善注采井网、细分小层注水、水 井合理调配,强化开发单元注采井网完善,提高注采对
应率,降低自然递减,实现了老区稳产。
(一)完善注采井网,缓解平面矛盾
自2009年以来新投注水井2口,油井转注2口,扶长关注水井1口,
增加日注水量330m3/d,增加注水储量85万吨,新增注水井组3个,
结束了4口油井依靠天然能量开采的历史,使3口油井由单项受效转
(二)加强分注井管理,提高层段合格率
改善层间矛盾
我队有6口分注井,对应油井22口。通过加强分注井管理,层段合格率 逐年提高,改善了3个注水开发单元的6个差层段的注水,分层注水效果明 显。
层段合格率(%)
100.0 80.0 60.0 40.0
2004-2010年分注井层段合格率曲线
66.3 46.0
一3 基本概况 二 精细注水管理的主要做法 三3 取得效果 四 下步工作计划
取得效果
通过加强注水工作,夯实了老井稳产基础,2010.1-5月份老井 产油34008吨,完成全年计划的44.7%,超产623吨。
2010年1-5月老井产油量曲线
80000
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
累积产油量
106口 84口 2060吨 224吨 89.1% 664米
452.0070万吨
水井总井数 水井开井数
日注能力 月注采比 采油速度 采出程度
67口 38口 2249m3 1.08 0.43% 24.49%
一3 基本概况 二 精细注水管理的主要做法 三3 取得效果 四 下步工作计划
针对我队开发历程长,注采井网遭到破坏,综合含水不 断上升,平面、层间矛盾突出的现状,我们提高老区注水潜 力认识,围绕“注上水、注足水、注好水”,开展注水挖潜
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