660MW超超临界机组制粉系统节能优化分析

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660MW超超临界机组制粉系统节能优化分析

发表时间:2019-09-19T10:07:59.000Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:龚树勋[导读] 摘要:现阶段,随着国家经济深入发展,电力消费呈现新常态特征。 (国家能源集团常州发电有限公司江苏常州 213033) 摘要:现阶段,随着国家经济深入发展,电力消费呈现新常态特征。电力供应结构持续优化,电力消费增长减速换挡、结构不断调整,电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换,电力供需形势由偏紧转为宽松。2015年火电发电量负增长、利用小时降至4329h,和设计的5500h差了30%以上。火电机组利用小时数呈持续下降趋势,节能降耗成为了新形

势下火电厂赖以生存的法宝。制粉系统是电厂厂用电重要组成部分,对其进行参数优化有利于降低厂用电。

关键词:660MW超超临界机组;制粉系统;节能优化分析引言

以某660MW超超临界燃煤发电机组为研究对象,通过实施降低磨煤机加载油压、低负荷优化3台磨煤机运行等方案,显著优化机组的技术指标,有效地降低供电煤耗,提高了发电效率,节约发电成本。 1机组概况

某电厂2台660MW机组汽轮机为N660-25/600/600型(高中压合缸)的超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机;发电机为QFSN-660-2-22型水氢氢发电机;锅炉为HG-2035/26.15-YM3型的超超临界直流锅炉。该机组于2011年5月18日通过满负荷168h试运行。锅炉制粉系统采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式系统设计。每台锅炉配置6座钢制原煤斗及6台HD-BSC26型电子称重式给煤机,布置在运转层(15m)平台。磨煤机采用ZGM113G-I型中速磨煤机,每台出力最大77.24t/h,最小19.3t/h,保证67.97t/h(设计煤种),布置在煤仓间0m层。每台锅炉配备6台磨煤机,5台磨煤机运行能满足锅炉最大连续出力时对燃煤量的要求,6台磨煤机中的任何1台均可作为备用。每台锅炉制粉系统配2台100%容量的密封风机。每台磨煤机配1台给煤机,给煤机出口与磨煤机进口相对应,给煤机进口与钢煤斗出口相对应。从炉膛底部到顶部依次为A、B、C、D、E、F磨煤机,每台磨煤机配4只燃烧器,墙式切圆燃烧。A层磨煤机配有等离子燃烧器。

2制粉系统运行中的异常故障分析 2.1液压加载系统故障 2016年1月,2号机A磨煤机液压加载力瞬间下降到2MPA,给煤机的下煤量仍然保持在36t/h,煤量并没有因液压加载力减少而相应减少,15分钟后液压加载力瞬间增加到18.4MPA,磨煤机电流由41A上升至96A,运行人员紧急停止A磨,但锅炉高温过热器出口温度两分多钟内上升了30度。煤量不变时,液压加载力大幅下降会导致出力下降,煤层变厚,积煤随之增多。当液压加载力突然增加到对应煤量的正常值以上时,磨煤机出力猛增,导致实际吹入炉膛燃烧的煤粉增加很多,真实水煤比瞬间变小。DCS系统并不会自动增加给水量,从而导致气温飙升。液压加载系统故障的原因有:1)磨煤机油液清洁度未达到NAS1638标准的8级,容易造成液压油站溢流阀阻尼孔出现堵塞现象。2)设备定期维护及检修不到位。2号炉A磨一周之内已出现过三次液压加载力突然变小,并在几分钟之内突然增大的现象。

2.2给煤机虚假煤量 2016年5月,1号炉C磨给煤量的实时跟踪曲线平稳,并没发生小幅波动,但磨煤机出口温度呈上升趋势,与此同时,主汽温度在短时间内下降50度,工作人员立即将锅炉手动MFT。停炉后检查发现C磨煤机原煤仓下煤斗与给煤机皮带之间卡有大石块。造成虚假煤量的原因有:1)原煤本身可能混杂有大石块,但大石块没有清理干净。原煤仓下煤斗与给煤机皮带之间缝隙设计的垂直高度并不大,当天的大石块就卡在下煤斗和给煤机皮带之间,而称重式皮带还在持续计重,造成虚假煤量。系统不会识别这类虚假煤量,实际上是水多煤少,最终导致主气温急剧下降。2)新机组投产不久,CRT上并没有给煤机电流、转速以及给煤机电机温度等一系列参数,不便于判断给煤机的运行状态。

2.3给煤机断煤

两台660MW机组的给煤机多次发生断煤现象,尤其以春季和夏季发生的次数明显比平时要多。断煤瞬间,燃烧不稳,炉内负压波动较大,有可能造成主气温大幅波动。甚至碰到给煤机断断续续下煤时,锅炉给水量忽高忽低,极有可能造成主气温超过保护值导致锅炉MFT。给煤机发生断煤的原因有:1)烟煤含水量高,粘度较大,容易粘在原煤仓内部壁面,易引发断煤。2)原煤仓上煤过满时,在重力的作用下,原煤相互挤压,煤本身比较容易出现结块的现象,在下煤口处不易流动。3)由于设计规划及其他因素,有一部分原煤是露天存放,雨水天时容易导致原煤过湿,加重原煤在原煤仓中结块的现象。 3解决问题的技术措施 3.1解决液压加载系统故障的技术措施 1)油站正常运行要以油液清洁度要达到NAS1638标准的8级为前提。新机组投运半年后应进行换油,之后可改为一年换一次油,并且油站包含的各阀门,特别是比例溢流阀的电磁线圈起码每年清洁一次。2)加强对磨煤机液压力的监视,发现液压力突增或者突减时应考虑转移磨煤机负荷,并把比例溢流阀切到手动状态。3)如手动调整比例溢流阀而液压力没有发生变化时,应考虑停止磨煤机运行,通知检修处理。

3.2解决给煤机虚假煤量的技术措施 1)加强燃料管理,加装筛网和磁铁,减少大石块、铁块等异物,保证给煤机不卡。2)完善CRT上的给煤机的各项参数,并根据历史数值,设置好各个参数的报警定值。3)发现给煤机被异物卡住时造成虚假煤量,应考虑立即手动提升磨辊,开大冷风全关热风,防止磨煤机着火。

3.3减少给煤机断煤的技术措施 1)在原煤仓外部适当增加空气炮,磨煤机运行时也需要定期敲打,防止原煤结块。2)加强原煤仓料位监视,为避免一次性上煤过满,应采取增加上煤次数,确保每次上煤后原煤仓料位不至于过高。3)针对雨水天气时容易出现断煤现象,建议在原煤存放地建造雨棚,减少存煤含水量。

3.4解决磨振的技术措施

1)每次停磨后检查磨辊位置,并做好记录,下次启磨后,运行人员更好根据磨辊位置判断煤层厚薄程度。2)加强原煤管理,务必减少原煤中的木材和铁块等异物。建议在整个上煤路线上多增加几个磁铁装置,减少铁块。3)根据工作需要,定制好每班排石子煤的次数,每次彻底排干净。遇到石子煤偏多的情况或磨内通风阻力较大时,应适当增加排石子煤的次数。

结语

通过对制粉系统加载油压的优化试验,确定合理的磨煤机加载力曲线,在保证磨煤机出力和制粉细度前提下,实现降低磨煤机加载油压运行,提升锅炉安全可靠性和经济性,每年为该厂2台锅炉节约近130万元。但是由于煤种变化大,煤种可磨性系数变化大,可磨性系数低时,加载油压不一定满足运行要求,可根据煤种结构进行调整磨煤机加载油压曲线,达到适应煤种的要求。低负荷3台磨煤机运行,能够有效降低制粉系统和风烟系统的电耗,一年能够节约20万元,有效降低了发电成本。在实行该方案之前,一定要完成好相关保护试验,防止低负荷状态下磨煤机断煤引起炉膛燃烧不稳事故。与此同时,要做好低负荷运行经验的积累,保证机组的安全稳定运行。参考文献:

[1]中国电力企业联合会统计信息部.中国电力工业统计数据分析2015[R].北京:中国电力企业联合会,2015:61-88.

[2]中国电力企业联合会.中国电力行业年度发展报告2015[M].北京:中国市场出版社,2015:32,103.[3]国家统计局能源统计司.中国能源统计年鉴2015[M].北京:中国统计出版社,2015:1-5.

[4]中国电力企业联合会科技开发中心,全国发电机组技术协作会.2015年度全国火电机组600MW级机组能效对标及竞赛资料[R].北京:中国电力企业联合会,2015.

[5]中国电力企业联合会.中国煤炭行业统计数据分析2016[R].北京:中国电力企业联合会,2016:54-2.

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