A_O_混凝沉淀工艺处理焦化废水的工程设计与运行

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

项目 进水 出水 项目 进水 出水
表 1 进水和出水设计指标
ρ(COD) / (mg·L-1) ≤ 3 500 ≤ 100 ρ(油类) / (mg·L-1) ≤ 300
≤8
ρ(BOD5) / (mg·L-1) ≤ 1 000
≤ 20 ρ(SS) / (mg·L-1) ≤ 250 ≤ 70
ρ(NH3-N) / (mg·L-1) ≤ 250 ≤ 15
有 压 废 水 排 放 量 30 ~ 40 m3 / h, COD、 NH3-N 的质量浓度分别为 2 500 ~ 3 500、 100 ~ 250 mg / L, 无压废水排放量 30 ~ 35 m3 / h, COD、 NH3-N 的质 量浓度分别为 300 ~ 500、 20 ~ 30 mg / L。 综合废水 设计水量为 150 m3 / h, 其中生产工艺废水 75 m3 / h, 在生化阶段加入 75 m3 / h 的自来水作为稀释水。 进 水和出水设计指标见表 1。
(7) 混凝沉淀池。 混凝沉淀池采用中心进水辐 流式沉淀池, 1 座, 其尺寸为 Φ 16.0 m × 3.3 m, 有 效水深 3.0 m, 采用钢混结构。 混凝沉淀池表面负 荷 0.7 m3 / (m2·h), 沉淀时间 2.0 h。 混凝沉淀池内 设单臂周边传动吸泥机 1 台。 4 运行效果
工程于 2007 年年底投入试运行, 出水水质完 全达到设计要求, 出水水质符合《钢铁工业水污染 物 排 放 标 准 》(GB 13456-92)中 的 一 级 标 准 。 对 出 水的 COD、 NH3-N、 SS 进 行 3 个 月 (2008 年 1 ~ 3 月份)的连续监测, 监测结果见图 2。
缺氧池下设潜水搅拌机, 用于缺氧段的混合搅 拌。 共设 4 台潜水推进器, 每组放置 2 台, 型号为 PS1100 / 3, 参 数 : D = 1 100 mm, N = 3 kW, n = 136 r / min。 好 氧 池 采 用 鼓 风 曝 气 , 曝 气 器 选 用 硅 橡胶膜管式曝气器。 曝气器型号为 OXYFLEX OMS
30 7.0 ~ 8.2
(5) 二沉池。 二沉池尺寸为 Φ 18.0 m × 3.3 m, 池边水深 3.0 m, 超高 0.3 m, 采用钢混结构。 内设 半桥式周边传动吸泥机 1 台。 二沉池表面负荷为 1.0 ~ 1.5 m3 / (m2·h); 水力停留时间为 1.5 ~ 2.5 h。
(6) 混凝反应池。 混凝反应池 1 座, 总尺寸为 10.35 m × 2.7 m × 4.4 m, 投 加 药 剂 M180, 混 凝 反 应时间为 36 min。 采用钢混结构, 混凝反应池内设 搅拌机 4 台。
≤≤
INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
≤≤≤≤≤≤≤
工程实例
工业用水与废水
Vol . 40 No . 4 Aug., 2009
≤≤
A/O-混凝沉淀工艺处理焦化废水的工程设计与运行
≤≤≤≤≤≤≤
郭军, 刘广平, 韩维, 王芳
(长治钢铁(集团)有限公司, 山西 长治 046031)
(2) 隔油沉淀池。 隔油沉淀池设计 2 座, 单池 设计处理量 40 m3 / h, 有效水力停留时间 3.9 h。 单 座 尺 寸 为 7.0 m × 7.0 m × 7.4 m, 有 效 水 深 7.0 m, 采用全地上钢混结构。 隔油池内设导流筒及蒸汽加 热系统。
每座隔油池的正下方设有 2 台转子泵, 用于将 池底的焦油抽送至油水分离设备。 转子泵型号为 32W-30, N = 2.2 kW, Q = 3.6 m3 / h, H = 20 m。
100
COD
NH3-N
SS
80
60
40
20
0
ρB / (mg·L-1) 01-01 01-15 01-29 02-12 02-26 03-11 03-25 04-08
月-日 图 2 出水水质
·87·
INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
工业用水与废水
Vol . 40 No . 4 Aug., 2009
摘要: 采用 A / O-混凝沉淀工艺处理焦化废水。 该工艺技术成熟可靠, 投资低, 处理后的排水达到《钢铁工业 水污染物排放标准》(GB 13456-92)中的一级标准, 并全部回用于熄焦。
关键词: A / O; 混凝沉淀; 焦化废水; 工程设计 中图分类号: X784.031 文献标识码: B 文章编号:%1009 - 2455(2009)04 - 0086 - 02
有压废水 无压废水
格栅 隔油池 调节池
药剂 1 混合反应池
药剂 2 气浮池
回用水 混凝沉淀池
混凝反应池
二沉池
A/O 池
污泥混合池 脱水 泥饼外运
图 1 工艺流程
无压废水经格栅间及提升泵房进入隔油池, 有 压蒸氨废水直接进入隔油池。 废水经隔油池除油后 自流入调节池, 经调节池均衡水质、 水量后由提升 泵提升进入加药混合反应装置及溶气气浮机, 以进 一步降低 废 水 中 S2-、 悬 浮 物 及 油 的 含 量 , 保 证 生
进格栅间的最大设计水量 Q = 30 m3 / h。 格栅型 号为 SRH500-AZ, 参数为 B = 500 mm, b = 5 mm, α = 75°。 设 2 台 废 水 提 升 泵 , 1 用 1 备 , 型 号 为 65BYW40-15, N = 4 kW, Q = 30 m3 / h, H = 15 m。
长治钢铁(集团)有限公司瑞达焦化有限公司拥 有复热式 4.3 m 捣固式焦炉 2 座, 年生产 6 × 105 t 冶金焦, 是长钢集团重要的能源供应部门。 焦化废 水是原煤在高温干馏、 煤气净化和化工产品精制过 程中产生的 废 水 , 因 高 COD、 高 NH3-N, 富 含 多 种有毒有害且难降解的有机物一直是焦化行业废水 治理的难题。 本公司焦化废水先经过蒸氨塔(蒸氨 塔的出水简称有压废水)后与生活污水和化验废水 (生活和化验废水简称无压废水)一道进入污水处理 站, 污水处理站采用 A / O-混凝沉淀联合工艺处理 废水, 废水处理后达到《钢铁工业水污染物排放标 准》(GB 13456-92)中的一级标准。 1 废水水质水量
生物流化床-生物接触氧化工艺处理化学工程有限公司, 上海 200032; 2.上海市青浦区环境保护局, 上海 201700)
摘要: 医药原料药中间体生产废水具有 COD 质量浓度高, 水质、 水量波动大的特点。 MBBR 生物流化床和生 物接触氧化两级生化处理工艺具有较强的抗冲击负荷能力, 对水质、 水量的骤变有较强的适应能力。 采用此工艺 处理上海某药 业 公 司 的 苯 扎 贝 特 生 产 废 水 , 工 程 设 计 废 水 处 理 能 力 为 50 m3 / h, 设 计 进 水 COD 和 BOD5 的 质 量 浓 度分别为 2 000 和 900 mg / L, 调试稳定后出水平均 COD 的质量浓度为 58 mg / L, 可以达到排放要求。
1000, q = 5.0 m3 / (m2·h), L = 1 000 m。 曝 气 头 共 布置 864 个。 考虑到系统内需氧量呈递减的特性, 在好氧池中沿水流方向采用渐减曝气。 在 O1 段设 有 2 个 OPR 测定仪和 2 个 pH 计 , 在 O2 段 设 有 2 个溶解氧测定仪。 A / O 池设计参数见表 2。
关键词: 生物流化床; 生物接触氧化; 原料药; 废水处理 中图分类号: X787.031 文献标识码: B 文章编号:%1009 - 2455(2009)04 - 0088 - 03
生物流化床[1](以下简称 MBBR)工艺兼备了生 物膜法和活性污泥法的优势, 同时又克服了各自 的不足。 相对活性污泥法, MBBR 工艺不需要污泥 回流; 由于填料上附着大量的微生物, 使其抗冲 击负荷能力明显优于前者, 而且不会出现污泥膨 胀的现象, 管理很方便; 而相对于一般的生物膜 法, 附 着 在 MBBR 填 料 表 面 及 内 部 生 长 的 微 生 物 数量大、 种类多, 因此污泥浓度较普通生物膜法 要高, 从而使单位体积的处理能力远高于传统的 生物膜法。 目前该工艺已广泛用于处理食品、 造 纸、 化工、 炼油厂、 制药等生产废水, 许多工程 实 例 表 明 该 法 有 很 好 的 处 理 效 果 [2]。
生 物 接 触 氧 化 法 [3] 填 料 的 比 表 面 积 大 , 池 内
的充氧条件良好, 因此, 生物接触氧化法具有较高 的容积负荷; 由于生物接触氧化池内生物固体量 多, 当有机负荷较高时, 其 F/M 比可以保持在一 定水平, 污泥产量可相当于或低于活性污泥法。 目 前该工艺用于处理制药 [4]、 印染[5]、 化工、 市政污 水等都取得较好的处理效果。
二沉池及混凝沉淀池出泥进入集泥池, 经泵提 升进入污泥浓缩池, 浓缩后的污泥用泵送入综合工 房内的带压机脱水, 脱水后的泥饼定时外运, 反冲 洗水和滤液由站区排水系统收集至格栅间及废水提 升泵房进行再处理。 3 主要构筑物及设计参数
(1) 格栅。 格栅间与废水提升泵房联建, 室内 设手动格栅 1 台, 以截取废水中较大的漂浮物, 保 护后续出水泵正常运转。 尺寸为 7.4 m × 3.6 m × 12.0 m, 其 中 集 水 槽 底 深 4.90 m。 采 用 地 下 钢 混 结 构 , 地上砖混结构, 内底标高 - 3.90 m。
(3) 调 节 池 。 调 节 池 1 座 , 尺 寸 为 20.0 m × 18.0 m × 5.3 m, 有效水深 5.0 m; 水力停留时间 24 h; 采用钢混结构。
(4) A / O 池。 缺氧池有效容积为 3 060 m3, 好 氧池容积为 6 171 m3(合计 9 231 m3)。 缺氧池和好 氧池合建, 分为 2 组, 缺氧池尺寸为 18.0 m × 17.0 m × 6.0 m, 有 效 水 深 5.0 m。 每 组 好 氧 池 又 分 为 O1、 O2 两段, 总净尺寸为 36.3 m × 17.0 m × 6.0 m, 有效水深为 5.0 m, 采用钢混结构。
收稿日期: 2009 - 03 - 31; 修回日期: 2009 - 05 - 04
·86·
郭军, 刘广平, 韩维, 等: A / O-混凝沉淀工艺处理焦化废水的工程设计与运行
化处理系统的运行条件。 经气浮装置处理后的出水 自流入 A/O 池, 同时稀释水、 回流污泥及混合液 在 A /O 池前的混合井混合后由泵送至 A /O 池。 A / O 池出水经二沉池泥水分离后, 进入混凝反应池及 混凝沉淀池进行深度处理, 出水全部用于熄焦。
表 2 A/O 池设计参数
项目 污泥负荷 / (kg[COD]·kg-1[MLSS]·d-1) ρ(DO) / (mg·L-1) ρ(MLSS) / (g·L-1) SV / % SRT / d HRT / h pH 值
A池 0.3 ~ 0.6
< 0.2 2.0 ~ 4.0
30 6.5 ~ 7.5
O池 0.1 ~ 0.2 2.0 ~ 4.0 3.0 ~ 4.0 20 ~ 50 15 ~ 20
pH 值
6~9 6~9
ρ(S2-) / (mg·L-1)
≤ 30
≤ 1.0
2 处理工艺 焦化废水氨氮含量很高, 选用 A / O 工艺[1-3] 可
以有效地去除废水中的氨氮。 A/O 工艺由两部分 组成: 缺氧反应池和好氧反应池。 废水首先进入缺 氧池, 在缺氧池内反硝化细菌利用原水中的酚等有 机物作为电子 受 体 将 回 流 混 合 液 中 的 NO2- 和 NO3- 还原成气态氮化合物 N2、 N2O。 反硝化出水流经过 两级曝气后, 残留的有机物被氧化, 含氮化合物被 硝化。 污泥回流的目的在于维持反应池中的污泥浓 度, 防止污泥流失。 混合液回流的目的为反硝化提 供 电 子 受 体 (NO2- 和 NO3-), 同 时 达 到 去 除 硝 态 氮 的目的。 本工程设计的以 A/O 工艺为核心的废水 处理工艺流程见图 1。
相关文档
最新文档